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        某車型側(cè)氣囊線束優(yōu)化設(shè)計(jì)

        2019-12-12 03:30:14李松原
        汽車零部件 2019年11期
        關(guān)鍵詞:點(diǎn)火裝置護(hù)套阻值

        李松原

        (東風(fēng)柳州汽車有限公司,廣西柳州 545006)

        0 引言

        在車輛發(fā)生側(cè)面碰撞時(shí),側(cè)氣囊可對(duì)乘客頭部、胸部及腹部進(jìn)行有效防護(hù),因此側(cè)氣囊已成為車輛被動(dòng)安全重要組成部分,在越來越多的車型上搭載配備[1-2]。側(cè)氣囊回路阻值過高,在發(fā)生碰撞時(shí)可能導(dǎo)致側(cè)氣囊展開不及時(shí)或不展開,甚至可能對(duì)乘客造成二次傷害,對(duì)乘客生命造成威脅[3]。

        側(cè)氣囊阻值過高故障屬于氣囊系統(tǒng)常見故障且排查困難,故障不易攻克[4]。由于故障涉及系統(tǒng)眾多,故障不易在線復(fù)現(xiàn),排查探測(cè)手段有限,問題點(diǎn)易復(fù)發(fā),售后維修多以整體換件來暫時(shí)解除顧客困擾,未能從設(shè)計(jì)角度、從根本上解決故障問題。

        本文作者以某車型側(cè)氣囊回路阻值過高故障為例,從系統(tǒng)布置、原理、原材料等角度對(duì)故障進(jìn)行深入分析,對(duì)分析出的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行逐一優(yōu)化改善,最終實(shí)現(xiàn)故障率的有效降低,并同時(shí)實(shí)現(xiàn)降成本的目的。

        1 系統(tǒng)構(gòu)成及故障描述

        1.1 系統(tǒng)布置

        側(cè)氣囊回路相關(guān)系統(tǒng)布置如圖1所示,由氣囊ECU、儀表線束總成、車身線束總成、側(cè)氣囊構(gòu)成完整回路。

        圖1 系統(tǒng)架構(gòu)

        氣囊ECU采用博世平臺(tái)化8點(diǎn)火回路控制器,側(cè)氣囊相關(guān)回路位于接插件B口。儀表線束總成與氣囊ECU相連接,線束沿儀表臺(tái)管梁布置,左右側(cè)氣囊回路分別在左右A柱下方與車身線束總成對(duì)接。車身線束總成沿門檻下邊緣布置,在主駕座椅、副駕座椅下方與側(cè)氣囊自帶過渡線對(duì)接。側(cè)氣囊集成于前排座椅靠背骨架內(nèi),通過自帶一段過渡線實(shí)現(xiàn)點(diǎn)火裝置與車身線束總成連接。

        1.2 系統(tǒng)電氣原理

        側(cè)氣囊回路相關(guān)系統(tǒng)電氣原理如圖2所示。儀表線束總成與氣囊ECU板端接插件連接,側(cè)氣囊回路對(duì)接接插件型號(hào)為TE:2209954-3。儀表線束總成、車身線束總成、側(cè)氣囊總成中各段回路長(zhǎng)度如圖2標(biāo)注,主駕側(cè)氣囊回路總長(zhǎng)4 310 mm,副駕側(cè)氣囊回路總長(zhǎng)4 860 mm,導(dǎo)線類型均為AVSS 0.5 mm2雙絞線。儀表線束總成與車身線束總成線線對(duì)接,插件采用兩對(duì)泰科插件,車身線束與側(cè)氣囊過渡線采用矢崎接插件對(duì)接,型號(hào)分別為7282-5524-70及7283-5524-70。側(cè)氣囊過渡線與點(diǎn)火裝置采用JST AK2系列接插件連接。

        圖2 優(yōu)化前電氣原理

        1.3 故障描述

        故障主要表現(xiàn)為組合儀表上氣囊故障燈不規(guī)律點(diǎn)亮,車輛再次啟動(dòng)時(shí)故障燈熄滅,一段時(shí)間后故障燈又再次點(diǎn)亮。故障發(fā)生里程分布如圖3所示,由圖3可知故障多發(fā)于10 000~30 000 km。使用診斷儀對(duì)故障車輛進(jìn)行故障碼讀取,故障碼為“駕駛員側(cè)面安全氣囊阻值過高”或“乘員側(cè)面安全氣囊阻值過高”。氣囊ECU故障碼報(bào)碼策略為回路阻值高于3.5 Ω時(shí)氣囊故障燈點(diǎn)亮,ECU記錄故障碼。采用型號(hào)為小電流電阻測(cè)試儀對(duì)車輛側(cè)氣囊回路阻值進(jìn)行測(cè)量,測(cè)得阻值為3.86 Ω,達(dá)到故障碼記錄觸發(fā)條件。

        圖3 故障里程數(shù)分布

        2 故障排查分析

        氣囊ECU及點(diǎn)火裝置為供應(yīng)商平臺(tái)化產(chǎn)品,在多家主機(jī)廠車型上應(yīng)用,且通過零件互換法[5]對(duì)故障車輛零件與正常車輛進(jìn)行調(diào)換,故障不隨氣囊ECU及點(diǎn)火裝置轉(zhuǎn)移,因此將故障排查分析重點(diǎn)放在線束系統(tǒng)上。

        2.1 布置核查

        對(duì)故障車輛側(cè)氣囊回路進(jìn)行保安防災(zāi)檢查,確認(rèn)線束回路外包覆完整,導(dǎo)線無破損,線束布置無保安防災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。

        車身線束與側(cè)氣囊過渡線對(duì)接插件固定于座椅下部,車身線束從地毯穿出后直接與側(cè)氣囊過渡線對(duì)接,如圖4所示。該線束布置方式使車身線束約340 mm導(dǎo)線無固定,座椅在移動(dòng)過程中護(hù)套內(nèi)端子直接受力,車輛在運(yùn)行過程中車身線束甩擺所產(chǎn)生作用力直接作用于端子根部,極限條件下可使回路出現(xiàn)瞬斷,存在布置風(fēng)險(xiǎn)。

        圖4 側(cè)氣囊分支布置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

        2.2 原理核查

        對(duì)側(cè)氣囊回路理論阻值進(jìn)行計(jì)算,側(cè)氣囊回路阻值包括導(dǎo)線阻值、端子阻值、壓接阻值、接觸電阻及點(diǎn)火裝置電阻值。按照J(rèn)ASO日標(biāo)導(dǎo)線標(biāo)準(zhǔn)[6],導(dǎo)線在20 ℃的理論阻值為32.7 mΩ/m,公、母端壓接端子連接后最大連接總阻值[7]如表1所示,最大連接總阻值包含端子阻值、壓接阻值及接觸電阻阻值。點(diǎn)火裝置設(shè)計(jì)理論阻值為(2±0.2) Ω,按2.2 Ω最大理論值進(jìn)行計(jì)算。

        表1 端子連接理論總阻值

        則駕駛位側(cè)氣囊回路理論總阻值Rd為

        Rd=Rw1+Rt1+Rs=4.31×2×0.032 7+(0.02+0.02+0.01+0.01)×2+2.2≈2.602 Ω

        (1)

        式中:Rw1為駕駛位側(cè)氣囊回路導(dǎo)線總阻值;Rt1為駕駛位側(cè)氣囊回路連接總阻值,各線線對(duì)接連接器片寬均為0.64 mm,側(cè)氣囊與車身線束總成對(duì)接及側(cè)氣囊過渡線與點(diǎn)火裝置對(duì)接采用鍍金端子;Rs為側(cè)氣囊點(diǎn)火裝置設(shè)計(jì)理論阻值最大值。

        副駕駛位側(cè)氣囊回路理論總阻值Rp為

        Rp=Rw2+Rt2+Rs=4.86×2×0.032 7+(0.02+0.005+0.01+0.01)×2+2.2≈2.608 Ω

        (2)

        式中:Rw2為副駕駛位側(cè)氣囊回路導(dǎo)線總阻值;Rt2為副駕駛位側(cè)氣囊回路連接總阻值,936154-1接插件所用端子片寬為2.3 mm,其余為0.64 mm片寬端子,側(cè)氣囊與車身線束總成對(duì)接及側(cè)氣囊過渡線與點(diǎn)火裝置對(duì)接采用鍍金端子;Rs為側(cè)氣囊點(diǎn)火裝置設(shè)計(jì)理論阻值最大值。

        由式(1)、式(2)可知,側(cè)氣囊回路理論阻值滿足氣囊ECU阻值要求。

        2.3 原材料核查

        采用破線測(cè)量方法使用小電流電阻測(cè)試儀對(duì)故障車輛側(cè)氣囊回路進(jìn)行逐段分解測(cè)量[8],測(cè)得側(cè)氣囊與車身線束總成對(duì)接矢崎接插件總阻值為1.35 Ω,遠(yuǎn)大于其0.02 Ω的理論值。結(jié)合重新插拔矢崎接插件氣囊故障燈熄滅的故障現(xiàn)象,重點(diǎn)對(duì)矢崎接插件進(jìn)行排查。

        對(duì)故障件護(hù)套、端子外觀進(jìn)行檢查,對(duì)端子壓接工藝、端子與端子嚙合力、端子在護(hù)套中保持力、護(hù)套與護(hù)套嚙合力、振動(dòng)等項(xiàng)目按USCAR-2標(biāo)準(zhǔn)[7]進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果均滿足要求,結(jié)果被判定合格。為進(jìn)一步確認(rèn)可能原因,對(duì)矢崎對(duì)插件進(jìn)行半剖核查,發(fā)現(xiàn)如下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):

        (1)公母護(hù)套對(duì)接、CPA鎖止后,由于護(hù)套卡勾結(jié)構(gòu)配合間隙較大,導(dǎo)致公母護(hù)套前后活動(dòng)量多達(dá)1.57 mm,如圖5所示。在其最大配合間隙下,公端子接觸面起始點(diǎn)超越母端彈片接觸點(diǎn)不足0.5 mm,未達(dá)到USCAR-2標(biāo)準(zhǔn)所要求的最小1 mm插入量[7]。公端子插入量過小,連接器在某些工況下可能存在電流瞬斷的風(fēng)險(xiǎn)。

        圖5 接插件半剖核查

        (2)公母護(hù)套配合間隙大,將加速端子表面鍍層磨損,端子接觸電阻隨之增大。將接插件在CPA鎖止后進(jìn)行前后推拉,模擬接插件在使用過程中公母護(hù)套在配合間隙內(nèi)竄動(dòng),分別前后推拉25、50、100及150次,觀察端子表面鍍層磨損情況,如圖6所示。由試驗(yàn)可知,端子表面鍍金鍍層隨著竄動(dòng)次數(shù)的增加而加劇,且隨著竄動(dòng)次數(shù)的增加鍍層磨損面寬度也隨之增加。推拉150次后端子鍍層磨損面達(dá)到1.8 mm×0.3 mm。

        圖6 端子表面鍍層磨損試驗(yàn)

        (3)母端子型號(hào)為7116-4221-08,端子內(nèi)部?jī)H1個(gè)觸點(diǎn),當(dāng)彈片失效時(shí),回路瞬斷概率增加。

        3 回路優(yōu)化設(shè)計(jì)

        在對(duì)故障進(jìn)行分析后,對(duì)分析出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行逐一改善。

        3.1 布置優(yōu)化設(shè)計(jì)

        對(duì)座椅骨架進(jìn)行更改,增加線束卡扣固定點(diǎn)。車身線束從座椅穿出后首先由卡扣固定在座椅上,再與側(cè)氣囊接插件進(jìn)行對(duì)接,確保保護(hù)套根部與座椅骨架相對(duì)靜止,端子根部不受線束移動(dòng)、甩擺等不良工況影響。

        3.2 原理優(yōu)化設(shè)計(jì)

        對(duì)側(cè)氣囊回路Layout原理進(jìn)行優(yōu)化,減少線束分段及接插件對(duì)接次數(shù),如圖7所示。

        圖7 優(yōu)化后電氣原理

        將氣囊ECU接插件B口對(duì)接線束由儀表線束總成轉(zhuǎn)接改為由車身線束總成從車身中央通道引出分支直接對(duì)接,回路減少1對(duì)線線對(duì)接插件,側(cè)氣囊回路導(dǎo)線長(zhǎng)度分別減少1.735及1.99 m,理論回路阻值分別由2.602、2.608 Ω降至2.448、2.468 Ω,同時(shí)回路可靠性進(jìn)一步提升。

        3.3 原材料優(yōu)化設(shè)計(jì)

        對(duì)側(cè)氣囊與車身線束總成線線對(duì)接插件進(jìn)行重新選型:采用JST的SABPB-02-1A-Y及SABRB-02-1A-Y作為線線對(duì)接方案。JST護(hù)套采用滑塊鎖緊結(jié)構(gòu),由彈簧支撐滑塊處于鎖止位置?;瑝K卡槽采用楔形結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),公母護(hù)套裝配到位時(shí)鎖緊機(jī)構(gòu)自動(dòng)鎖止,護(hù)套前后位移量為0 mm,可以有效減少端子鍍層因配合晃動(dòng)導(dǎo)致的磨損。

        母端鍍金端子型號(hào)為SAITS-A03GF-M064,端子內(nèi)采用雙觸點(diǎn)設(shè)計(jì),采用USCAR-2測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)對(duì)端子連接總阻值進(jìn)行試驗(yàn)[7],結(jié)果如表2所示??芍篔ST端子平均總阻值為7.34 mΩ,較矢崎端子平均總阻值低1.7 mΩ,端子性能較為優(yōu)異。

        表2 端子連接總阻值對(duì)比試驗(yàn) mΩ

        4 實(shí)車驗(yàn)證

        將側(cè)氣囊回路優(yōu)化設(shè)計(jì)改善項(xiàng)應(yīng)用于某車型整車線束中,并進(jìn)行批量驗(yàn)證。對(duì)下線的5臺(tái)樣車側(cè)氣囊回路阻值進(jìn)行實(shí)車測(cè)量,并與優(yōu)化前回路阻值進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果如表3所示??芍簝?yōu)化后實(shí)車側(cè)氣囊回路阻值均優(yōu)于優(yōu)化前實(shí)車阻值,優(yōu)化后側(cè)氣囊回路阻值平均降低0.246及0.284 Ω。

        表3 側(cè)氣囊回路阻值實(shí)車驗(yàn)證 Ω

        側(cè)氣囊回路優(yōu)化方案于2016年10月在某車型上切換,售后故障率由1.01%降至0.03%,基本達(dá)到優(yōu)化目的。

        5 結(jié)束語

        以某車型側(cè)氣囊回路阻值過高引起的氣囊系統(tǒng)故障為例,對(duì)側(cè)氣囊回路線束布置、電氣原理、線束原材料進(jìn)行故障分析,點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)側(cè)氣囊分支固定不良、線束分段不合理、線線對(duì)接插件選型不良等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),對(duì)側(cè)氣囊回路進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì):對(duì)側(cè)氣囊回路線束分段進(jìn)行調(diào)整,優(yōu)化線束布置,對(duì)接插件進(jìn)行重新選型。經(jīng)優(yōu)化改善,駕駛位及副駕駛位側(cè)氣囊回路阻值分別下降0.246及0.284 Ω,售后故障率由1.01%降至0.03%,同時(shí)實(shí)現(xiàn)單臺(tái)降成本3.9元,達(dá)到優(yōu)化設(shè)計(jì)預(yù)期效果。

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