姜石恒,劉永博,王祿仁,聶開斌,吳文慶,姚東升
(中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司,內(nèi)蒙古 阿拉善 750336)
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司(以下簡稱“公司”)64萬t電石碳材烘干配套6臺LCDM6-170(A)低壓脈沖袋式除塵器,由安徽威達設(shè)計實施。2009年投入使用,設(shè)計排放50 mg/m3, 在運行存在粉塵排放超標(biāo)、布袋使用壽命短、運行差壓高等問題。尤其在新的國家粉塵排放標(biāo)準(zhǔn)實施后,以上問題的解決顯得尤為迫切。因此,公司提出相應(yīng)技改措施,并對以上除塵器實施技改。通過技改煙塵排放濃度大幅下降,并且取得了顯著的經(jīng)濟效益。
處理風(fēng)量61 200 m3/h;過濾風(fēng)速1.0 m/min;過濾面積1 020 m2;袋室數(shù)6室;每室濾袋數(shù)70條;濾袋總數(shù)420條;濾袋規(guī)格Φ130×6 000;除塵器阻力≤1 500 Pa;濾袋材質(zhì)氟美斯刺氈。
風(fēng)全壓4 000 Pa;風(fēng)量58 937 m3/h;電機轉(zhuǎn)速1 450 r/min,功率110 kW。
2009年投入使用以來,在運行中存在粉塵排放超50 mg/m3、布袋使用壽命不足4個月、運行差壓高等問題。除塵器設(shè)備經(jīng)現(xiàn)場查定發(fā)現(xiàn):碳材布袋除塵器的花板不平整、變形嚴重;碳材布袋除塵器箱體間無隔艙板(離線清灰效果差),除塵器壓差2 700 Pa;碳材布袋除塵器花板、倉蓋、箱體變形破損、下椎體開裂嚴重,造成風(fēng)量損失,影響烘干工藝;除塵過濾面積1 020 m2、過濾風(fēng)速0.98 m/min ,風(fēng)速過快加上粉塵介質(zhì)為碳材造成布袋磨損嚴重。
針對除塵器設(shè)備經(jīng)現(xiàn)場查定出的問題,提出如下技改方案:
在原有設(shè)備側(cè)面增加除塵箱室,內(nèi)部增加布袋140條(Φ130×6 000),則除塵器8室濾袋總數(shù)增加至560條;在原有設(shè)備內(nèi)部每室之間安裝隔倉板,使每倉的布袋獨立,實現(xiàn)離線噴吹清灰,改善清灰效果; 拆除原碳材除塵器舊花板,更換新花板; 對原設(shè)備的倉蓋、箱體進行修復(fù),確保整體設(shè)備的密封性,保證烘干工藝的穩(wěn)定。
拆除原布袋與袋籠,清洗除塵箱體。
(1)花板更換。拆除原花板,用鍋爐鋼板制作花板8塊(2 590×1 320×8),加強筋板(1 320×80×6)。
(2)加裝隔倉板。倉內(nèi)焊接加裝2塊隔板σ4 厚2 640×5 940,從檢修人孔進入焊補振打器處鋼板。
(3)制作、安裝新箱體。在原有設(shè)備側(cè)面增加除塵箱室,內(nèi)部增加布袋140條,除塵器8室濾袋總數(shù)增加至560條。
(4)倉蓋筋板修復(fù)。用鋼板作加強筋修復(fù)倉蓋預(yù)制、安裝增加除塵箱體。
(5)安裝其他附件。提升閥噴吹閥、振打器保溫;焊接新加除塵器箱體進風(fēng)、出風(fēng)管;螺旋鉸刀更換(1臺螺旋輸送機L9500配套電機4 kW);安裝新加箱體卸灰閥1臺卸灰閥300×300配套電機1.5 kW。
(6)安裝布袋、籠骨?;匮b原拆除的布袋、籠骨,檢查密封,投用設(shè)備。
(7)控制系統(tǒng)安裝調(diào)試。脈沖噴吹閥、控制箱安裝、控制系統(tǒng)改造及調(diào)試。
改造后除塵器過濾面積由1 020 m2增加到1 360 m2,有效增加除塵器處理能力;改造后除塵器過濾風(fēng)速由0.98 m/min 降低到0.74 m/min,減輕對布袋磨損。
表1 布袋除塵器箱體改造前后數(shù)據(jù)比較Tab.1 Data comparison of bag filter before and after modification
改造后布袋除塵器運行阻力由2 500 Pa降到小于1 400 Pa,清灰效果明顯改善;改造后碳材干燥布袋除塵器裝置粉塵排放達到了國家最新標(biāo)準(zhǔn)30 mg/m3;改造后引風(fēng)機壓力余量提高了1 100 Pa,碳材干燥裝置設(shè)備產(chǎn)能提高15%。
采用此種方法改造一臺除塵器投資23萬元,與整體更換除塵器相比節(jié)省費用30萬元/臺。2016-09~2017-07,依照此方法公司電石廠共技改5臺碳材干燥裝置除塵器,改造后節(jié)省費用150萬元。
改造后碳材布袋除塵器粉塵排大幅降低, 有效改善了碳材干燥裝置環(huán)境。
通過1 a運行效果驗證,布袋使用壽命由不足4個月提高到8個月以上,減少布袋消耗40萬元/a。
通過增加原碳材布袋除塵器過濾面積1 020 m2增加到1 360 m2,過濾風(fēng)速由0.98 m/min降低到0.74 m/min,減輕碳粉對布袋磨損,提高布袋使用壽命,年節(jié)約布袋消耗40萬元;通過這種方法改造節(jié)省改造投入費用150萬元;改造后粉塵排放達到了國家最新標(biāo)準(zhǔn)30 mg/m3。
綜上所述 以上改造方法有效降低粉塵排放濃度,節(jié)約了改造費用,降低布袋除塵器運行費用。