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        兩產(chǎn)品重介旋流器溢流端下料溜槽改進(jìn)

        2019-12-02 05:54:06高福斌
        山西焦煤科技 2019年10期
        關(guān)鍵詞:流口重介下料

        高福斌

        (大同煤礦集團(tuán) 大地選煤工程有限責(zé)任公司, 山西 大同 037003)

        王村選煤廠是一座入選能力2.1 Mt/a的動(dòng)力煤選煤廠,選煤廠日處理量為6 363.64 t,小時(shí)處理量398 t,服務(wù)年限為58年,采用兩產(chǎn)品重介旋流器+螺旋分選機(jī)+板框壓濾機(jī)回收工藝。近年來(lái),入選原煤煤質(zhì)好轉(zhuǎn),但商品煤質(zhì)量要求沒(méi)有變化,為了提高商品煤的產(chǎn)率,對(duì)兩產(chǎn)品重介旋流器的結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行了調(diào)整,將DN320 mm底流口更換為DN290 mm的底流口,底流口變小后,商品煤的產(chǎn)率提升了9%,但與此同時(shí),煤的平均介耗由1.8 kg/t上升到2.7 kg/t,固定篩板的更換頻率也明顯上升。因此,對(duì)兩產(chǎn)品重介旋流器溢流端的下料溜槽進(jìn)行改進(jìn),以期降低介質(zhì)消耗。

        1 介耗上升原因

        重介質(zhì)旋流器是一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、無(wú)運(yùn)動(dòng)部件、分選效率高的選煤設(shè)備。將兩產(chǎn)品重介旋流器的底流口直徑由DN320 mm更換為DN290 mm后,分析旋流器內(nèi)部流體壓力的分布規(guī)律,旋流器內(nèi)部煤流示意圖見(jiàn)圖1,內(nèi)部流體受力分析見(jiàn)圖2.

        如圖2所示,在旋流器橫截面內(nèi)取一個(gè)流體微元來(lái)分析受力情況,微元縱斷面積為dA,厚度為dr,流體密度為ρ,在r處和r+dr處流體的表面壓力分別為P和P+dp,因此微元體所受表面力在徑向的總力為[1]:

        圖1 旋流器內(nèi)部煤流示意圖

        圖2 旋流器內(nèi)部流體受力分析圖

        (1)

        微元受到的合力應(yīng)為零,因此積分可得:

        (2)

        式中,V為所取微元單位流體的切向速度,考慮半自由渦旋公式,流體切向速度可表示為:

        vrn=viRn

        (3)

        R是旋流器半徑;vi是旋流器入口速度。所以:

        (4)

        在r=R(器壁)處,令P=Pk,則積分常數(shù):

        (5)

        于是,旋流器自流渦旋范圍內(nèi)任意半徑r處的靜壓力分布為:

        (6)

        也可以寫(xiě)成另一種形式:

        (7)

        其中,h是液柱高度,由此可見(jiàn),旋流器中的壓力差決定于旋流器半徑與任意半徑之比的2n次方。

        因此,更換了小口徑底流口的旋流器,溢流端的壓力會(huì)增大,而旋流器的溢流端壓力又與溢流速度成正比關(guān)系,因此更換了小口徑底流口的旋流器,其溢流端出來(lái)的物料流速與之前相比就會(huì)增大。

        將兩產(chǎn)品重介旋流器的底流口直徑從DN320 mm更換為DN290 mm后,根據(jù)實(shí)際觀察,不僅介耗大幅度提升,固定篩板的更換頻率也有了明顯的上升。更換重介旋流器的底流口后,物料流速增大,結(jié)合固定篩板更換頻率的提高可以推斷:造成洗選介耗上升的直接原因是兩產(chǎn)品重介旋流器溢流端下來(lái)的物料流速太快,精煤脫介篩及矸石脫介篩的脫介效果下降,導(dǎo)致大量介質(zhì)進(jìn)入到精煤、矸石脫介篩稀介段,當(dāng)稀介桶內(nèi)部物料的磁性物含量增多而且超出磁選機(jī)的回收能力時(shí),大量的介質(zhì)會(huì)隨磁選機(jī)的尾礦進(jìn)入到煤泥水桶,繼而進(jìn)入到煤泥系統(tǒng),造成介質(zhì)的流失,介耗上升。

        2 兩產(chǎn)品重介旋流器溢流端下料溜槽改進(jìn)

        為了降低從旋流器溢流端流出物料的流速,設(shè)計(jì)改造旋流器的下料溜槽,以改變物料的運(yùn)動(dòng)過(guò)程,減少物料在自由落體運(yùn)動(dòng)方向的做功,改造前旋流器溢流端的流體走勢(shì)見(jiàn)圖3,物料通過(guò)兩產(chǎn)品重介旋流器溢流端進(jìn)入到重介旋流器溢流套箱內(nèi)部,繼而物料順著套箱末端的下料口垂直進(jìn)入到精煤固定篩入料溜槽。

        圖3 改進(jìn)前旋流器溢流端的流體走勢(shì)圖

        根據(jù)溜槽改進(jìn)空間位置,對(duì)兩產(chǎn)品重介旋流器溢流端的下料溜槽進(jìn)行改進(jìn),首先對(duì)重介旋流器溢流套箱末端的下料口進(jìn)行封堵,然后在套箱前端開(kāi)與末端下料口同尺寸的下料口,其次在新開(kāi)下料口與精煤固定篩入料溜槽之間新增一部與水平面呈30°夾角的溜槽,使得物料在進(jìn)入精煤固定篩的方式由原先的垂直降落變成沿斜坡滑落,改進(jìn)后旋流器溢流端的流體走勢(shì)見(jiàn)圖4. 溜槽的受沖擊面使用20 mm厚的16Mn鋼板,其余面使用12 mm厚普通鋼板。

        圖4 改進(jìn)后旋流器溢流端的流體走勢(shì)圖

        根據(jù)公式:

        (8)

        式中:

        Vt—末速度,m/s;

        V0—初速度,m/s;

        g—重力加速度,m/s2;

        h—落下高度,m;

        E—摩擦力做功,N.

        對(duì)下料溜槽進(jìn)行改進(jìn),改變物料在流動(dòng)過(guò)程中的運(yùn)動(dòng),使物料流速在重力方向的分量變小,同時(shí)在重力方向的自由落體距離h縮短,達(dá)到減小物料速度的目的;同時(shí),增加了物料的行程,加大摩擦力做功消耗部分能量,也使得物料流速減小。根據(jù)實(shí)際結(jié)果,溜槽改進(jìn)前后的噸煤平均介耗見(jiàn)表1. 由表1可知,下料溜槽改進(jìn)后煤的平均介耗為1.6 kg/t,相比未改進(jìn)前介耗節(jié)省1.1 kg/t.

        3 經(jīng)濟(jì)效益

        1) 直接效益。改進(jìn)前煤的平均介耗為2.7 kg/t,改進(jìn)后降到1.6 kg/t,平均每月按入選22萬(wàn)t原煤量,每噸介質(zhì)按565元計(jì)算,每年可節(jié)約費(fèi)用164.04萬(wàn)元。

        表1 改進(jìn)前后噸煤平均介耗表

        2) 間接效益。通過(guò)對(duì)兩產(chǎn)品重介旋流器溢流端至精煤固定篩入料溜槽的改進(jìn),有效降低了物料的流速,使得篩板的使用周期延長(zhǎng),降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。

        4 結(jié) 論

        通過(guò)對(duì)兩產(chǎn)品重介旋流器溢流端的下料溜槽進(jìn)行改進(jìn),使得物料在進(jìn)入精煤固定篩的方式由原先的垂直降落變成沿斜坡滑落,增加了物料行程,降低了物料流速,使得物料在精煤固定篩與精煤脫介篩上可以充分的脫介,降低了介質(zhì)消耗。

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