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        氯甲烷合成氣余熱綜合利用技術(shù)

        2019-11-30 06:30:08
        中國氯堿 2019年10期
        關(guān)鍵詞:汽化合成氣冷凝器

        徐 穎

        (唐山三友硅業(yè)有限責任公司,河北唐山063305)

        目前,國內(nèi)對甲醇氯化氫合成氯甲烷的工藝研究全部集中在生產(chǎn)效率提升、設(shè)備維護、氯甲烷精制等領(lǐng)域,尚無對生產(chǎn)工藝節(jié)能技術(shù)的研究。唐山三友硅業(yè)有限責任公司現(xiàn)有的甲醇汽化器使用0.5 MPa的低壓蒸汽對甲醇進行加熱,然后送入合成釜與氯化氫氣體反應生成氯甲烷,氯甲烷合成氣經(jīng)過循環(huán)水的兩級冷卻由152℃降低至35℃后進入氯甲烷精制系統(tǒng),前一過程甲醇液體需要用0.5 MPa蒸汽加熱,后一過程氯甲烷合成氣需要用循環(huán)水降溫,0.5 MPa蒸汽消耗約0.315 t/t氯甲烷,這部分合成氣的熱量全部浪費,不利于降低能耗。因此,可設(shè)計一套氯甲烷合成氣余熱綜合利用系統(tǒng)對合成氣余熱進行利用,達到節(jié)能降耗的目的[1]。

        1 氯甲烷合成氣余熱綜合利用系統(tǒng)的工藝流程

        氯甲烷合成氣余熱綜合利用系統(tǒng)的工藝流程示意圖見圖1。

        圖1 氯甲烷合成氣余熱綜合利用系統(tǒng)工藝流程示意圖

        甲醇經(jīng)原料甲醇泵進行加壓后,通過甲醇管道由石墨換熱器預熱段液態(tài)甲醇入口進入預熱段,升溫后由預熱段甲醇出口進入石墨換熱器汽化段,汽化后的甲醇由甲醇氣體出口進入老系統(tǒng)的甲醇氣體緩沖罐。

        從氯甲烷合成釜出來的152℃的氯甲烷合成氣經(jīng)過氯甲烷氣體管道進入甲醇加熱器汽化段,汽化由石墨換熱器預熱段進入的甲醇,再通過補償器進入石墨換熱器預熱段,與液態(tài)甲醇進行換熱。換熱后冷卻的氯甲烷合成氣體由出口進入酸氣冷卻器,冷凝的酸液進入酸水罐,完成了氯甲烷合成氣利用余熱汽化甲醇的整個過程[2]。

        此流程中的關(guān)鍵設(shè)備就是余熱加熱甲醇裝置,設(shè)計原理是通過石墨換熱器將152℃氯甲烷合成氣與常溫的甲醇進行逆流換熱,從而實現(xiàn)對氯甲烷合成氣余熱的綜合利用。石墨換熱器的下部、上部分別為預熱段和汽化段,下部和上部之間連接方式為膨脹節(jié)。氯甲烷合成氣從合成釜出來之后分2部分,其中一部分進入原系統(tǒng)的酸氣冷凝器,其余部分先進入石墨換熱器的上段、再進入下段;為了強化傳熱效果,原料甲醇進入石墨換熱器的順序與之相反,先進入的下段再進入上段。經(jīng)過汽化的甲醇與原系統(tǒng)甲醇汽化器出來的甲醇合并后,供氯甲烷合成釜使用。氯甲烷合成氣經(jīng)冷凝后的酸液在石墨換熱器下段,由液位調(diào)節(jié)閥根據(jù)液位高低進行調(diào)節(jié),冷凝酸液進入原系統(tǒng)的酸水罐,不凝氣體進入酸氣冷卻器進行再次冷凝。

        2 合成氣余熱綜合利用系統(tǒng)工藝流程深度優(yōu)化

        對合成氣余熱綜合利用系統(tǒng)工藝參數(shù)確定及其如何與現(xiàn)有工藝流程進行高效匹配進行深度優(yōu)化。

        2.1 甲醇加熱器液位的選定

        甲醇加熱器液位暫定85%~90%,經(jīng)過試運行發(fā)現(xiàn),因甲醇加熱器液位高導致甲醇氣體帶液嚴重,造成甲醇消耗增加,綜合考量甲醇消耗和蒸汽消耗,確定甲醇加熱器液位控制在70%~75%。

        2.2 合成釜余熱利用系統(tǒng)閥門開度和進閥門開度的選定

        根據(jù)合成釜降溫使用量及甲醇加熱器壓力、下酸溫度等指標,對兩邊的閥門開度大小進行摸索試驗,由最初的1/3的開度,逐漸摸索到現(xiàn)在的1/2的開度,既能保證合成釜降溫,又能保證在現(xiàn)有生產(chǎn)工藝條件下余熱利用產(chǎn)能有效發(fā)揮。

        2.3 余熱利用下酸管道流程優(yōu)化改造

        為了最大限度挖掘余熱利用系統(tǒng)潛能,減輕酸氣冷凝器檢修對氯甲烷產(chǎn)能制約,對余熱利用下酸管道進行了優(yōu)化,將其直接用于給合成釜降溫,逐步減少進酸氣冷凝器的氯甲烷氣體,直到氯甲烷氣體全部切入余熱系統(tǒng),流程優(yōu)化后,原合成釜的下酸流程與改造后的余熱下酸流程互不影響,回流罐液位可由20%~80%的控制范圍降低到20%,即可保證合成釜溫度在145~150℃。

        產(chǎn)酸比(副產(chǎn)酸產(chǎn)量/氯甲烷產(chǎn)量)高低影響氯化氫消耗,同時對環(huán)保也有一定影響,綜合考慮,產(chǎn)酸比越低越好。流程優(yōu)化后,新系統(tǒng)出酸溫度高,合成釜要保持145~150℃,必須加大降溫酸量,造成產(chǎn)酸比降低,但是出酸溫度不能無限度升高,如果太高就會導致合成釜液位過高,氣體帶液嚴重,甲醇消耗增加,一般控制在80~92℃。氯甲烷產(chǎn)酸比及系統(tǒng)出酸溫度見表1。

        表1 氯甲烷產(chǎn)酸比及系統(tǒng)出酸溫度

        2.4 余熱利用系統(tǒng)與現(xiàn)有工藝流程進行高效切換

        在余熱系統(tǒng)進氣管道上增加調(diào)節(jié)閥,在原酸氣冷凝器進氣管道上增加調(diào)節(jié)閥,使合成釜的出氣全部進余熱系統(tǒng),將酸氣冷凝器全部切出,當余熱系統(tǒng)出現(xiàn)緊急情況時,可迅速打開酸氣冷凝器進氣閥,關(guān)閉進余熱系統(tǒng)進氣閥門,實現(xiàn)2個系統(tǒng)快速切換,系統(tǒng)不會出現(xiàn)憋壓現(xiàn)象。

        為了確保系統(tǒng)安全,在合成釜進氣管線調(diào)節(jié)閥前增加一條放空管線及調(diào)節(jié)閥,當余熱系統(tǒng)出現(xiàn)緊急情況時,也可迅速打開放空調(diào)節(jié)閥,關(guān)閉進余熱系統(tǒng)進氣閥門,打開進酸氣冷凝器進氣閥,實現(xiàn)2個系統(tǒng)快速穩(wěn)定切換,系統(tǒng)不會出現(xiàn)憋壓現(xiàn)象。

        3 氯甲烷合成氣余熱利用技術(shù)效果評價

        3.1 新舊工藝流程對比

        與該公司現(xiàn)有的甲醇氯化氫生產(chǎn)氯甲烷工藝相比,新系統(tǒng)增加了余熱加熱甲醇裝置,用于將152℃氯甲烷合成氣與常溫的甲醇進行逆流換熱,從而實現(xiàn)對氯甲烷合成氣余熱的綜合利用,且通過工藝流程深度優(yōu)化,可將原系統(tǒng)酸氣冷凝器安全快速切出,合成氣全部進入新系統(tǒng),以免因酸氣冷凝器檢修影響氯甲烷生產(chǎn)。

        3.2 投用前后經(jīng)濟效益對比

        系統(tǒng)優(yōu)化完成后,對氯甲烷合成氣余熱利用技術(shù)進行效果評價,氯甲烷0.5 MPa蒸汽消耗數(shù)據(jù)見表2。由表2數(shù)據(jù)可以看出,生產(chǎn)氯甲烷蒸汽消耗降低100 kg/t,考慮折舊費后,年可創(chuàng)效160萬元。

        表2 氯甲烷蒸汽消耗數(shù)據(jù)

        4 結(jié)論

        綜上所述,氯甲烷合成氣余熱綜合利用技術(shù)改變了行業(yè)傳統(tǒng)工藝,降低了生產(chǎn)成本,解決了利用氯甲烷合成氣的顯熱及HCl冷凝成鹽酸放出的溶解熱,加熱、汽化甲醇的難題,促進了國內(nèi)行業(yè)整體技術(shù)進步。但是因為氯甲烷合成氣中夾帶的部分雜質(zhì)如HCl、硅氧烷等可液化在換熱器夾層中,造成設(shè)備堵塞,該公司將對減少甲醇加熱器的檢修次數(shù)方面進行進一步研究。

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