徐驕陽 繆建國 孫 雄 中國鐵路上海局集團(tuán)有限公司上海動(dòng)車段
2018年7月24日,中國鐵路上海局集團(tuán)有限公司南京段徐州東動(dòng)車所05供電單元(24道~32道)接觸網(wǎng)發(fā)生跳閘停電,檢修庫D31道2列位接觸網(wǎng)斷線。經(jīng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)停放于D31道的CRH380B-3728動(dòng)車組02車受電弓碳滑板存在拉弧現(xiàn)象,03車牽引變流器Q1斷路器熱熔燒損。查看動(dòng)車組HMI屏故障界面報(bào)03車線路斷路器Q1:由于狀態(tài)異常,測試運(yùn)行(代碼24B4),01車報(bào)CCU1:VCB斷開后檢測到連續(xù)的諧波電流(代碼632D),CCU2:VCB斷開后檢測到連續(xù)的諧波電流(6341)等故障。經(jīng)調(diào)查分析此次事故主要是由于CRH380B-3728動(dòng)車組03車牽引變流器Q1斷路器內(nèi)部故障引起的,同時(shí)由于列車TCU控制邏輯上的缺陷導(dǎo)致了故障影響的進(jìn)一步擴(kuò)大。
Q1斷路器是牽引變流器的輸入斷路器,一端連接主變壓器次邊繞組,一端連接牽引變流器整流模塊。動(dòng)車組在初送電時(shí),當(dāng)?shù)谝淮尾僮鏖]合主斷路器后,牽引變流器內(nèi)部預(yù)充電接觸器K4接通,通過預(yù)充電電阻給中間直流電路預(yù)充電,同時(shí)牽引變流器進(jìn)行自檢(3 kV測試),此時(shí)主斷路器自動(dòng)斷開,預(yù)充電接觸器K4隨之?dāng)嚅_。當(dāng)?shù)诙尾僮鏖]合主斷路器后,K4接觸器再次接通預(yù)充電電阻給中間直流電路進(jìn)行預(yù)充電(此時(shí)牽引變流器不再進(jìn)行自檢測試),當(dāng)中間直流電路電壓達(dá)到額定電壓的95%時(shí),Q1斷路器內(nèi)部驅(qū)動(dòng)電機(jī)動(dòng)作,使其主觸點(diǎn)閉合,同時(shí)預(yù)充電接觸器K4斷開,牽引變流器開始工作。
牽引變流器輸入端主電路如圖1所示。
圖1 牽引變流器輸入端主電路示意圖
Q1斷路器實(shí)物如圖2所示,內(nèi)部電氣圖如圖3所示,外部接口pin1、2、3用于控制接觸器斷開和閉合,設(shè)有2對主觸點(diǎn)L1T1和L2T2,用于4QC輸入電流控制,并設(shè)有輔助觸點(diǎn)用于反饋Q1斷路器的相關(guān)工作狀態(tài)。
圖2 Q1斷路器外觀圖
圖3 Q1斷路器內(nèi)部電氣圖
2.2.1 Q1斷路器閉合過程分析
Q1斷路器斷開狀態(tài)的電路原理如圖4所示。Q1斷路器主觸點(diǎn)斷開時(shí),需要在pin1施加正電壓,pin2施加負(fù)電壓,pin3不施加電壓。此時(shí)由于繼電器線圈沒有施加電源,因此不會(huì)動(dòng)作。pin1端正電壓將通過繼電器觸點(diǎn)22-21、Q1接觸器的輔助觸點(diǎn) 19-16施加到電機(jī)A端,電機(jī)B端通過繼電器觸點(diǎn)31-32回到pin2端負(fù)電壓,使得電機(jī)正向旋轉(zhuǎn),主觸點(diǎn)閉合。
當(dāng)出現(xiàn)以下兩種情況時(shí),Q1接觸器將動(dòng)作異常:
(1)若上一個(gè)斷開動(dòng)作結(jié)束時(shí)輔助觸點(diǎn)14-15和16-19未正常動(dòng)作,Q1斷路器接收下一個(gè)閉合指令時(shí)輔助觸點(diǎn)16-19作為電路通路本應(yīng)閉合但未閉合,則Q1接觸器無法閉合。
(2)若Q1斷路器能夠正常閉合,而在閉合動(dòng)作結(jié)束時(shí)輔助觸點(diǎn)14-15和16-19未正常動(dòng)作,則輔助觸點(diǎn)14-15仍處于斷開狀態(tài),系統(tǒng)因檢測到輔助觸點(diǎn)14-15的閉合反饋為0而認(rèn)為Q1接觸器未閉合。
圖4 Q1接觸器由斷開到閉合的控制電流走向圖
2.2.2 Q1斷路器打開過程分析
Q1斷路器閉合狀態(tài)下的電路原理如圖5所示。Q1斷路器主觸點(diǎn)閉合時(shí),需要在pin1和pin3施加正電壓,pin2施加負(fù)電壓。繼電器線圈得電后動(dòng)作,繼電器觸點(diǎn)13-14閉合、21-22斷開、43-44閉合、31-32斷開。此時(shí)pin1的正電壓施加在電機(jī)B端,pin2負(fù)電壓施加在電機(jī)A端,使得電機(jī)反向旋轉(zhuǎn),主觸點(diǎn)斷開,同時(shí)輔助觸點(diǎn)pin12-13閉合、pin14-15斷開、17-18斷開、16-19閉合。由于輔助觸點(diǎn)pin17-18斷開,電機(jī)B端的正電壓被切斷,電機(jī)停止旋轉(zhuǎn),此時(shí)主觸點(diǎn)完全斷開。
圖5 Q1斷路器由閉合到斷開的電流走向圖
(1)診斷代碼24B2:當(dāng)Q1斷路器應(yīng)當(dāng)閉合而收到反饋信號未閉合,或Q1斷路器應(yīng)當(dāng)斷開而收到反饋信號未斷,上述狀態(tài)持續(xù)0.5 s報(bào)24B2。
(2)診斷代碼24B3:當(dāng)30 min之內(nèi)發(fā)生了3次24B2,報(bào)24B3。
(3)診斷代碼24B4:當(dāng)報(bào)出24B2觸發(fā)Q1自動(dòng)檢測,測試過程時(shí)間共為43 s,其中,先閉合Q1斷路器20 s,再斷開Q1斷路器20 s,最后延遲3 s確認(rèn)。當(dāng)Q1測試完成,測試結(jié)果不正常時(shí),產(chǎn)生診斷代碼24B5,同時(shí)鎖閉故障單元的牽引變壓器;當(dāng)Q1測試結(jié)果正常時(shí),診斷代碼24B4復(fù)位。
(4)診斷代碼24B5:當(dāng) TCU啟動(dòng)1 min內(nèi)發(fā)生24B2,或24B4自檢后Q1故障未消除,報(bào)24B5封鎖牽引變壓器。
通過對CRH380B-3728動(dòng)車組故障時(shí)間段內(nèi)的CCU、TCU車載數(shù)據(jù)以及相關(guān)MVB解析數(shù)據(jù)進(jìn)行下載整理后,分析如下:
根據(jù)表 1整理的 CCU、TCU數(shù) 據(jù) 可知,21:26:12,CRH380B-3728動(dòng)車組03車報(bào)線路斷路器Q1:由于狀態(tài)異常,測試運(yùn)行(代碼 24B4);21:26:31,01車報(bào) CCU1:VCB 斷開后檢測到連續(xù)的諧波電流(代碼632D),CCU2:VCB斷開后檢測到連續(xù)的諧波電流(6341);21:26:32,02 車報(bào) 10-T01:變壓器鎖閉,無法重啟(631F)等故障。
表1 CRH380B-3728動(dòng)車組故障數(shù)據(jù)整理
(1)MVB解析數(shù)據(jù)對Q1斷路器等設(shè)備動(dòng)作時(shí)序(見圖6)的整理分析
圖6 MVB解析的各主要設(shè)備動(dòng)作時(shí)序
根據(jù)數(shù)據(jù)可知21:26:01,首次操作主斷路器閉合;21:26:10,03車牽引變流器運(yùn)行3 kV測試從而斷開主斷路器;21:26:14,03車Q1斷路器測試運(yùn)行至閉合階段(此過程正常應(yīng)持續(xù)20 s);21:26:20,由于主斷路器斷開10 s后TCU控制將03車Q1斷路器斷開;21:26:31,再次操作主斷路器閉合,與此同時(shí)03車Q1斷路器再次閉合(但是牽引變流器此時(shí)未進(jìn)行中間直流電路的預(yù)充電);21:26:32,主斷路器由于過流斷開。
(2)故障原因分析
此次故障的根本原因是CRH380B-3728動(dòng)車組03車牽引變流器Q1斷路器輔助觸點(diǎn)信號反饋異常,從而觸發(fā)了自檢測試,由于測試過程中主斷意外閉合,此時(shí)牽引變流器Q1斷路器在未預(yù)充電情況下閉合產(chǎn)生過電流導(dǎo)致主斷斷開,主斷在分段時(shí)發(fā)生擊穿短路造成分?jǐn)嗍?,并觸發(fā)受電弓降弓保護(hù)。最終由于帶載降弓導(dǎo)致受電弓與接觸網(wǎng)間產(chǎn)生嚴(yán)重拉弧燒斷接觸網(wǎng)。
現(xiàn)有TCU邏輯中,在牽引變流器Q1斷路器閉合后持續(xù)43 s測試期間,因主斷路器斷開10 s后會(huì)發(fā)出Q1斷路器斷開指令(斷開優(yōu)先),從而中斷Q1斷路器的閉合測試,Q1斷路器斷開后導(dǎo)致主斷路器再次釋放(HMI屏顯示主斷路器釋放圖標(biāo)變藍(lán),允許閉合主斷路器),若此時(shí)閉合主斷路器,變流器未通過內(nèi)部預(yù)充電接觸器K4接通來進(jìn)行預(yù)充電,將會(huì)導(dǎo)致Q1斷路器觸點(diǎn)間產(chǎn)生較大電位差,并形成較大的涌入電流。
通過對故障情況及現(xiàn)有TCU相關(guān)控制邏輯的結(jié)合分析,可發(fā)現(xiàn)TCU對Q1斷路器的控制保護(hù)邏輯上存在缺陷,Q1斷路器在運(yùn)行故障測試(報(bào)出代碼:24B4)時(shí),TCU控制上并沒有對主斷路器閉合指令進(jìn)行封鎖,此時(shí)如果操作主斷路器閉合,則因變流器內(nèi)部預(yù)充電環(huán)節(jié)未完成而存在變壓器次邊過流的風(fēng)險(xiǎn),極端情況下將導(dǎo)致Q1斷路器帶載合斷、主斷路器絕緣擊穿等嚴(yán)重安全隱患。
鑒于CRH380B(L)型動(dòng)車組在牽引變流器Q1斷路器控制保護(hù)邏輯存在缺陷,存在較大安全風(fēng)險(xiǎn),故研究并制定動(dòng)車組運(yùn)行途中及庫內(nèi)檢修的相關(guān)處置措施尤為迫切。除此之外,也須從產(chǎn)品源頭質(zhì)量上研究提高Q1斷路器的可靠性,徹底消除故障隱患。
CRH380B(L)型動(dòng)車組運(yùn)行途中發(fā)生牽引變流器Q1斷路器故障(24B2、24B3、24B4),動(dòng)車組牽引丟失,主斷路器斷開時(shí),應(yīng)先切除牽引變流器后再閉合主斷路器,并維持運(yùn)行。若切除故障牽引變流器后,主斷路器仍然不能閉合,應(yīng)對故障牽引單元進(jìn)行隔離操作后再閉合主斷路器,并維持運(yùn)行。
CRH380B(L)型動(dòng)車組運(yùn)行途中發(fā)生牽引變流器Q1斷路器故障(24B5),動(dòng)車組牽引丟失,主斷路器斷開時(shí),則將牽引手柄置“0”位后在“牽引”頁面中將故障牽引單元的受電弓、車頂隔離開關(guān)、主斷路器、牽引變流器切除,隨后閉合主斷路器并維持運(yùn)行。
若在動(dòng)車組庫內(nèi)檢修中發(fā)生此類故障,檢修人員嚴(yán)禁直接操作閉合主斷,應(yīng)及時(shí)聯(lián)系技術(shù)人員進(jìn)行故障檢查和確認(rèn),在控制軟件未優(yōu)化及故障原因沒有明確前,由技術(shù)人員對牽引變流器預(yù)充電進(jìn)行檢查和測試,具體操作要求如下:
(1)車組升弓,但要求主斷路器斷開,保證牽引變流器處于激活的狀態(tài)。
(2)使用Monitor軟件將TCU改為監(jiān)控模式Hardware-Reset-Monitor,如果出現(xiàn) Reset online notpossible,則在 User菜單內(nèi)選擇DClink,對牽引變流器中間電路進(jìn)行放電。
(3)在 User菜單內(nèi)選擇 INIPPOF,在 User菜單內(nèi)選擇Proofoffline 選擇 1:switch element testing。
(4)選擇1,進(jìn)行Q1進(jìn)行測試。選擇y:打開Q1,系統(tǒng)對Q1的動(dòng)作時(shí)間進(jìn)行測試(延時(shí)小于4 000 ms,無不合理的信息或故障代碼)。
(5)選擇n:關(guān)閉Q1,系統(tǒng)對Q1的動(dòng)作時(shí)間進(jìn)行測試(延時(shí)小于4 000 ms,無不合理的信息或故障代碼)。
(6)后續(xù)再陸續(xù)選擇2:預(yù)充電接觸器K4測試和選擇3:對K11進(jìn)行測試(無不合理的信息或故障代碼)。
針對Q1斷路器測試過程中存在的軟件邏輯缺陷,臨時(shí)制定了上載TCU Buffer的優(yōu)化方案,延長24B4代碼觸發(fā)的主斷分段脈沖時(shí)間,分主斷脈沖由500 ms延時(shí)到42 s,使Q1斷路器在測試過程中主斷路器無法閉合。目前已完成了對CRH380B(L)型動(dòng)車組TCU Buffer的上載工作,暫未再發(fā)生硬件燒損的問題。
(1)硬件整治方案:考慮到目前所使用的輔助觸點(diǎn)(沙爾特寶SJ11型),其防護(hù)等級為IP40,當(dāng)灰塵聚集且空氣溫濕度變化,長時(shí)間運(yùn)用后易導(dǎo)致接觸點(diǎn)表面產(chǎn)生氧化性接觸不良。經(jīng)過篩選和評估,后續(xù)計(jì)劃結(jié)合五級修更換為防護(hù)等級更高(IP67)的PBX型號輔助觸點(diǎn)。
(2)軟件整治方案:優(yōu)化Q1斷路器測試控制邏輯,在Q1進(jìn)行測試期間將封鎖主斷路器,能夠有效的防止上述可能的發(fā)生,目前軟件已編制完成,將隨CRH3型動(dòng)車組各車型列車軟件升級時(shí)進(jìn)行優(yōu)化。
CRH380B(L)型動(dòng)車組牽引變流器Q1斷路器檢測到狀態(tài)異常時(shí)會(huì)觸發(fā)自檢程序,因Q1自檢程序存在缺陷,自檢過程中主斷有閉合的可能,存在牽引變壓器次邊過流、Q1斷路器燒損的風(fēng)險(xiǎn)。本文通過對牽引變流器Q1斷路器的工作原理及故障診斷邏輯進(jìn)行了深入分析,并結(jié)合動(dòng)車組車載數(shù)據(jù)分析還原了故障發(fā)生的過程,剖析了故障原因,有針對性地出了動(dòng)車組運(yùn)行途中及庫內(nèi)檢修中的相關(guān)應(yīng)急處置措施及優(yōu)化方案,可大幅降低Q1接觸器燒損的風(fēng)險(xiǎn),消除故障影響。