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        高礦化度浸出液中CO2濃度對(duì)弱堿性樹(shù)脂吸附鈾性能的影響

        2019-11-14 09:57:20師振峰湯義偉路乾乾易志剛
        鈾礦冶 2019年4期
        關(guān)鍵詞:床層浸出液樹(shù)脂

        師振峰,湯義偉,賴(lài) 磊,熊 威,路乾乾,易志剛

        (新疆中核天山鈾業(yè)有限公司,新疆 伊寧 835000)

        新疆某可地浸砂巖型鈾礦床,地層條件復(fù)雜,開(kāi)采環(huán)境惡劣,含礦含水層的地下水處于亞飽和狀態(tài)。浸出液中Cl-質(zhì)量濃度高達(dá)3.4 g/L,總礦化度為12.16 g/L。地下水中Cl-引起的鹽效應(yīng)增大了各組分的溶解度,導(dǎo)致各組分在浸出液中呈現(xiàn)過(guò)飽和狀態(tài)。這極大地影響了鈾在樹(shù)脂上的吸附效果;而且容易引起樹(shù)脂床板結(jié),導(dǎo)致浸出液的進(jìn)塔阻力增大[2]。

        1 CO2調(diào)整浸出液pH提高樹(shù)脂吸附效果的機(jī)制

        1.1 JH-1型樹(shù)脂基本性能

        JH-1型樹(shù)脂是由大孔丙烯酸系共聚交聯(lián)高分子聚合物通過(guò)胺解得到的多胺基弱堿性陰離子交換樹(shù)脂,出廠型式為游離胺型。

        JH-1型樹(shù)脂的主要性能指標(biāo)見(jiàn)表1。

        表1 JH-1型樹(shù)脂的主要性能指標(biāo)

        JH-1型樹(shù)脂的全交換容量為2.75 mmol/L,對(duì)鈾的理論飽和吸附容量為327.25 mg/mL。采用CO2調(diào)整浸出液pH前,生產(chǎn)中JH-1樹(shù)脂的實(shí)際飽和吸附容量為50 mg/mL,僅為理論飽和容量的15.28%。

        1.2 CO2強(qiáng)化吸附機(jī)制分析

        中性浸出液中,鈾主要以[UO2(CO3)2]2-形式存在[7]。該鈾礦床使用的JH-1型樹(shù)脂為Cl-型,吸附過(guò)程存在配位反應(yīng)和離子交換反應(yīng)[8]。

        配位反應(yīng):

        (1)

        離子交換反應(yīng):

        (2)

        (3)

        通過(guò)反應(yīng)(1)~(3)可看出,樹(shù)脂功能基團(tuán)與鈾酰配合離子反應(yīng)的比例在配位反應(yīng)時(shí)為1∶1,而在離子交換反應(yīng)時(shí)為1∶2或1∶4。另外,[UO2(CO3)3]4-的穩(wěn)定常數(shù)lgβ=19.8,隨著浸出液pH降低,浸出液中的[UO2(CO3)3]4-會(huì)分解為[UO2(CO3)2]2-,更高效地利用樹(shù)脂功能基團(tuán)[9],使得樹(shù)脂飽和吸附容量提高。

        2 CO2強(qiáng)化吸附工藝試驗(yàn)研究

        2.1 室內(nèi)試驗(yàn)

        以ρ(U)=22.32 mg/mL的浸出液為吸附對(duì)象,用φ10 mm的有機(jī)玻璃管做吸附柱,將吸附柱兩端用橡膠塞堵塞,樹(shù)脂裝填高度1 m,以吸附尾液鈾濃度≥原液鈾濃度95%作為吸附終點(diǎn),在高礦化度條件下,研究用CO2調(diào)整浸出液pH對(duì)JH-1型樹(shù)脂吸附容量的影響。結(jié)果見(jiàn)表2。

        表2 CO2調(diào)整浸出液pH對(duì)樹(shù)脂飽和吸附容量的影響

        從表2可知:用CO2調(diào)整浸出液pH后,樹(shù)脂的飽和吸附容量約為62 mg/mL;樹(shù)脂平均飽和吸附容量由未加入CO2時(shí)的51.46 mg/mL升高至62.43 mg/mL,增幅為21.3%。在高礦化度條件下,用CO2調(diào)節(jié)浸出液的pH,能夠顯著提高樹(shù)脂的吸附容量。

        控制浸出液中CO2加入量分別為0、50、100、125、150、200 mg/L,研究CO2加入量對(duì)樹(shù)脂飽和吸附容量以及尾液碳酸氫根濃度的影響,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。

        從表3可看出:隨CO2加入量的增加,樹(shù)脂飽和吸附容量總體上呈增長(zhǎng)趨勢(shì),加入量為150 mg/L時(shí)樹(shù)脂吸附容量最大,為64.68 mg/mL;此后隨CO2加入量增加,樹(shù)脂吸附容量降低;吸附尾液中碳酸氫根濃度變化與CO2加入量沒(méi)有明顯的關(guān)聯(lián)性,基本處于正常波動(dòng)范圍。因此,認(rèn)為CO2的加入量對(duì)井場(chǎng)溶浸液配制工藝中的碳酸氫根濃度影響不大。

        表3 浸出液中CO2加入量對(duì)樹(shù)脂飽和容量的影響

        2.2 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)

        該鈾礦床在加入CO2調(diào)整浸出液pH試驗(yàn)前,采用在注液總管加入CO2工藝,控制CO2加入量為200 mg/L。于2016年7月24日開(kāi)展CO2調(diào)整中性浸出液pH試驗(yàn),液態(tài)CO2經(jīng)過(guò)氣化器后以氣態(tài)形式在浸出液進(jìn)吸附塔總管道泵前加入,控制CO2加入量為150 mg/L。

        2.2.1CO2調(diào)整浸出液pH對(duì)吸附效果的影響

        該鈾礦床采用密實(shí)固定床兩塔串聯(lián)、兩組并聯(lián)吸附工藝,吸附塔總高7.5 m,實(shí)際容積高6 m,塔底直徑2.5 m,樹(shù)脂高5 m。進(jìn)液量150 m3/h,流速控制在15 m/h。CO2調(diào)整浸出液pH對(duì)吸附效果的影響如圖1、2所示??梢钥闯?,CO2調(diào)整中性浸出液pH后,樹(shù)脂穿透時(shí)床層體積由2 070床層體積倍數(shù)上升到2 572床層體積倍數(shù),飽和床層體積由3 969床層體積倍數(shù)上升到4 777床層體積倍數(shù);CO2調(diào)整浸出液pH前后樹(shù)脂吸附容量有一個(gè)明顯的提升過(guò)程,由平均47.78mg/mL上漲到55.13mg/mL,飽和樹(shù)脂容量增加15.4%。由此計(jì)算得出在CO2調(diào)整浸出液pH前后,樹(shù)脂穿透理論金屬量從331.7 kg/m3上升到463.6 kg/m3,漲幅39.8%;飽和樹(shù)脂金屬量由調(diào)整前的1 015.9 kg/m3上升到1 288.0 kg/m3,提升26.8%。

        圖1 首塔吸附尾液鈾質(zhì)量濃度

        圖2 樹(shù)脂飽和吸附容量變化

        2.2.2CO2調(diào)整浸出液pH對(duì)淋洗工藝的影響

        該鈾礦床采用固定床三塔串聯(lián)淋洗,飽和樹(shù)脂經(jīng)過(guò)壓氣反沖,將塔內(nèi)溶液壓干后,依次加入15 m310 g/L合格液、4.5 m3工業(yè)鹽酸對(duì)飽和樹(shù)脂進(jìn)行轉(zhuǎn)型,當(dāng)飽和樹(shù)脂塔轉(zhuǎn)型劑出液酸度在13.0~18.0 g/L視為轉(zhuǎn)型合格。然后進(jìn)行淋洗,用清水作淋洗劑,淋洗劑進(jìn)液流量控制在4.0 m3/h,當(dāng)淋洗合格液體積為1.5倍床體積倍數(shù)時(shí)結(jié)束淋洗。采用CO2酸化前后,合格液鈾濃度的對(duì)比曲線如圖3所示。可以看出,由于CO2調(diào)整浸出液pH對(duì)飽和樹(shù)脂吸附容量有明顯提升作用,合格液出液瞬時(shí)樣鈾質(zhì)量濃度由25.42 g/L升高到34.91 g/L。CO2調(diào)整浸出液pH工藝開(kāi)展后,由于樹(shù)脂飽和容量的增加,合格液平均鈾質(zhì)量濃度由24.31 g/L升高到30.57 g/L,增加約25.7%。

        圖3 6#塔酸化前后合格液鈾質(zhì)量濃度變化

        2.2.3CO2調(diào)整浸出液pH對(duì)漂洗工藝的影響

        漂洗工藝分步進(jìn)行。先采用200 m3的清水進(jìn)行漂洗,控制進(jìn)液流量7.0 m3/h;后采用6.0 m3/h的吸附尾液(尾液中ρ(U)<1 mg/L)進(jìn)行漂洗。ρ(U)≥2 mg/L漂洗流出液進(jìn)吸附系統(tǒng),ρ(U)<2 mg/L的漂洗流出液進(jìn)尾液池,當(dāng)漂洗液pH≥5.0時(shí),視為漂洗達(dá)標(biāo)。漂洗曲線如圖4、5所示。

        圖4 兩塔串聯(lián)淋洗首塔漂洗曲線

        圖5 三塔串聯(lián)淋洗首塔漂洗曲線

        從圖4可看出,CO2調(diào)整浸出液pH對(duì)漂洗工藝有一定的影響。CO2調(diào)整浸出液pH前兩塔串聯(lián)淋洗過(guò)程中貧液塔中樹(shù)脂殘余容量較高(2~4 mg/mL);CO2調(diào)整浸出液pH后,貧液塔漂洗出金屬量比調(diào)整前減少30%左右,主要是因?yàn)檎{(diào)整后樹(shù)脂中殘余鈾有所降低(1.2~3.0 mg/L)。但是CO2調(diào)整浸出液pH前后貧樹(shù)脂殘余容量都較高,所以在漂洗過(guò)程中清水對(duì)貧樹(shù)脂中鈾解吸速度放緩,出現(xiàn)拖尾現(xiàn)象。為解決該現(xiàn)象,由兩塔串聯(lián)改為三塔串聯(lián)淋洗,淋洗液體積由90 m3上漲至135 m3左右(單次淋洗劑體積約為45 m3,32 m3進(jìn)入合格液槽,剩下約13 m3進(jìn)入酸化槽內(nèi)進(jìn)行下一個(gè)飽和塔酸化工作,1#貧液塔里的溶液壓回淋洗劑槽作為下一次淋洗劑使用。淋洗工序改變后,淋洗是一個(gè)飽和塔由末塔—中塔—首塔的三級(jí)淋洗過(guò)程),貧樹(shù)脂殘余容量由2.32 mg/mL下降至0.74 mg/mL,有效地解決了漂洗拖尾問(wèn)題(圖5)。

        2.2.4CO2調(diào)整浸出液pH對(duì)溶浸劑配制工藝的影響

        2.2.4.1pH控制

        CO2對(duì)溶浸劑pH的影響如圖6所示??梢钥闯?,CO2調(diào)整浸出液pH試驗(yàn)前,通過(guò)CO2調(diào)整溶浸劑控制溶浸劑pH≤6.80。CO2調(diào)整浸出液pH試驗(yàn)后,由于調(diào)節(jié)CO2加入量,導(dǎo)致溶浸液pH有所降低,但溶浸液pH仍控制在6.50~6.80的工藝參數(shù)范圍內(nèi)。

        圖6 溶浸劑pH變化曲線

        2.2.4.2溶浸劑碳酸氫根濃度控制

        CO2對(duì)溶浸劑碳酸氫根濃度的影響如圖7所示??梢钥闯觯m然水溶性CO2可以與地下礦層與碳酸鹽礦物反應(yīng),間接補(bǔ)充浸出液中碳酸氫根[10],但是CO2在浸出液進(jìn)吸附塔總管前加入對(duì)于溶浸液碳酸氫根濃度沒(méi)有明顯的影響,說(shuō)明大部分水溶性CO2或H2CO3都以氫鍵的形式參與到改變樹(shù)脂功能基團(tuán)結(jié)構(gòu)環(huán)節(jié),這一點(diǎn)與相關(guān)理論研究相吻合[11]。

        圖7 溶浸劑碳酸氫根濃度曲線

        3 結(jié)論

        在高礦化度條件下,CO2調(diào)整浸出液pH后,弱堿性陰離子交換樹(shù)脂飽和吸附容量由平均47.78 mg/mL提高到55.13 mg/mL,飽和樹(shù)脂容量增加約15.4%;淋洗合格液平均鈾質(zhì)量濃度由24.31 g/L增加到30.57 g/L,增幅約25.7%。采用CO2調(diào)整浸出液pH后再進(jìn)行吸附,對(duì)于水冶工藝以及溶浸劑配置參數(shù)沒(méi)有明顯影響,溶浸劑碳酸氫根質(zhì)量濃度550~650 mg/L,pH≤6.80,滿足工藝要求。該方法適用于高礦化度條件下中性浸出地浸采鈾生產(chǎn)。

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