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        火電機組SCR脫硝系統(tǒng)精準噴氨優(yōu)化研究

        2019-11-13 01:23:08郝正胡小夫王云汪洋沈憲明李偉王樺
        綜合智慧能源 2019年10期
        關(guān)鍵詞:噴氨分區(qū)入口

        郝正,胡小夫,王云,汪洋,沈憲明,李偉,王樺

        (中國華電科工集團有限公司,北京 100070)

        0 引言

        選擇性催化還原(SCR)脫硝技術(shù)是目前火電機組應(yīng)用最廣、技術(shù)最成熟的煙氣脫硝技術(shù)。由于國家鼓勵火電廠進行靈活性改造,機組負荷變動更加頻繁,變動幅度也變得更大,而機組負荷的大幅變化會導(dǎo)致SCR脫硝系統(tǒng)入口煙氣流場發(fā)生改變,同時會導(dǎo)致入口NOx質(zhì)量濃度復(fù)雜多變和NOx分析儀響應(yīng)滯后等問題,使得常規(guī)SCR脫硝控制系統(tǒng)難以精確控制氨氮摩爾比。運行人員為保證達標排放,只能過量噴氨,而逸出的氨會與煙氣中的SO3和H2O反應(yīng)生成硫酸氫銨(ABS),煙溫降低后ABS易附著在空氣預(yù)熱器(以下簡稱空預(yù)器)的表面造成空預(yù)器堵塞、系統(tǒng)阻力增大,甚至?xí)?dǎo)致風(fēng)機失速,被迫停爐清理空預(yù)器,給機組的安全運行帶來負面影響[1-8]。

        本文以江蘇某電廠#7機組SCR系統(tǒng)為研究對象,針對該機組運行中存在的反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度分布偏差大、氨逃逸率偏高以及空預(yù)器堵塞等問題,對該機組SCR脫硝系統(tǒng)進行精準噴氨優(yōu)化改造。通過大數(shù)據(jù)分析站進行NOx大數(shù)據(jù)預(yù)測,結(jié)合外掛智能控制器穩(wěn)定噴氨總量,同時利用分區(qū)噴氨控制閥和NOx全斷面多點測量系統(tǒng)均衡控制各分區(qū)噴氨量,顯著降低氨耗量,實現(xiàn)SCR系統(tǒng)穩(wěn)定超低排放,同時大幅減少氨逃逸率,基本解決空預(yù)器由于ABS引起的結(jié)垢堵塞問題。

        1 機組概況

        江蘇某電廠330 MW機組鍋爐為四角切圓燃燒方式、自然循環(huán)汽包爐,優(yōu)化改造前在SCR脫硝裝置反應(yīng)器出、入口進行了網(wǎng)格法測試,測試結(jié)果顯示,反應(yīng)器入口煙氣中NOx質(zhì)量濃度最高約為400 mg/m3,煙氣速度場分布較好,無需進行流場改造,反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度場分布較差,不均勻度(用相對標準偏差來衡量)約為40%。該脫硝裝置反應(yīng)器采用液氨作為脫硝還原劑,按3層催化劑布置設(shè)計,設(shè)置1層預(yù)留層,采用蜂窩式催化劑,催化劑主要參數(shù)見表1,脫硝系統(tǒng)入口煙氣設(shè)計值見表2(6%O2、標態(tài)、干基)。在煙氣出口處A側(cè)和B側(cè)分別加裝1套NOx檢測儀,各設(shè)8個采樣點,各采樣點處于同一平面上。

        表1 催化劑主要參數(shù)Tab.1 Main parameters of the catalyst

        表2 脫硝系統(tǒng)入口煙氣設(shè)計值Tab.2 Design value of the flue gas at denitration system inlet mg /m3

        2 SCR脫硝精準噴氨優(yōu)化系統(tǒng)

        該機組改造前,NOx質(zhì)量濃度高的區(qū)域由于噴氨不足易造成脫硝效率低,NOx質(zhì)量濃度低的區(qū)域由于噴氨過量易造成氨逃逸率高。SCR脫硝精準噴氨優(yōu)化系統(tǒng)對入口NOx質(zhì)量濃度進行高精度實時預(yù)測,結(jié)合外掛智能控制器穩(wěn)定噴氨總量,在反應(yīng)器噴氨格柵之前對噴氨管道進行分區(qū),均衡控制各分區(qū)噴氨量,最終實現(xiàn)SCR系統(tǒng)穩(wěn)定超低排放。控制系統(tǒng)主要由噴氨總量控制單元和分區(qū)噴氨控制單元構(gòu)成。

        2.1 噴氨總量控制單元

        噴氨總量控制單元主要由外掛智能控制器和大數(shù)據(jù)分析站組成。外掛智能控制器是SCR脫硝精準噴氨優(yōu)化系統(tǒng)的核心,大數(shù)據(jù)分析站是噴氨總量控制單元強有力的支撐。大數(shù)據(jù)分析站可與外掛智能控制器協(xié)同共存,亦可單獨為分散控制系統(tǒng)(DCS)提供預(yù)測結(jié)果。

        外掛智能控制器可以在復(fù)雜多變的運行工況下實現(xiàn)噴氨系統(tǒng)的完全自我控制,核心是通過在線神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實時訓(xùn)練模型,實時辨識系統(tǒng)參數(shù)并進行滾動預(yù)測,然后根據(jù)預(yù)測結(jié)果尋找最優(yōu)控制指令。該控制器的具體功能如下。

        (1)內(nèi)置燃燒NOx質(zhì)量濃度預(yù)測模塊,根據(jù)燃燒機理,采用基于改進徑向基函數(shù)(RBF)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對入口NOx質(zhì)量濃度進行高精度實時預(yù)測,解決常規(guī)儀表測量延遲的問題。

        (2)內(nèi)置自適應(yīng)內(nèi)??刂萍俺跋辔谎a償模塊,針對控制對象的遲延慣性及非線性等控制難點,實現(xiàn)脫硝的快速穩(wěn)定控制。

        (3)內(nèi)置吹掃自閉環(huán)模塊,完成吹掃工況下各參數(shù)的無擾預(yù)測,實現(xiàn)脫硝全程無盲區(qū)控制。

        大數(shù)據(jù)分析站的預(yù)測結(jié)果將輔助噴氨控制系統(tǒng)進行噴氨量調(diào)節(jié),隨著技術(shù)手段的調(diào)整及實際運行數(shù)據(jù)的積累,其預(yù)測精度會越來越高。圖1為大數(shù)據(jù)分析站的工作原理示意圖。該分析站根據(jù)采集到的相關(guān)數(shù)據(jù),利用基于長短期記憶網(wǎng)絡(luò)(LSTM)的大數(shù)據(jù)分析算法建立爐膛燃燒NOx生成量預(yù)測模型[9],實現(xiàn)全負荷范圍內(nèi)NOx生成量的實時預(yù)測,為精準噴氨提供準確的前饋數(shù)據(jù),從而解決復(fù)雜燃燒系統(tǒng)無法快速、準確預(yù)測NOx的問題,大幅度降低噴氨量,減少氨逃逸。圖2為大數(shù)據(jù)分析站對反應(yīng)器入口NOx質(zhì)量濃度預(yù)測的結(jié)果,由圖2可知,預(yù)測結(jié)果與真實值相比,準確率高達98.9%。

        圖1 大數(shù)據(jù)分析站工作原理示意Fig.1 Working principle of the big data analysis station

        圖2 大數(shù)據(jù)分析站預(yù)測結(jié)果Fig.2 Prediction results of big data analysis station

        2.2 分區(qū)噴氨控制單元

        噴氨格柵分區(qū)技術(shù)已逐漸在火電廠脫硝領(lǐng)域推廣應(yīng)用,其控制目標是使同一截面上出口NOx質(zhì)量濃度分布均衡。在反應(yīng)器噴氨格柵之前對噴氨管道進行分區(qū),各分區(qū)增加調(diào)節(jié)閥門和測量儀表,同時在反應(yīng)器出口安裝NOx多點測量系統(tǒng),測量結(jié)果反饋至DCS中的分區(qū)噴氨控制系統(tǒng),控制系統(tǒng)依據(jù)反應(yīng)器出口NOx的分布情況,調(diào)整各噴氨分區(qū)調(diào)節(jié)閥開度,其優(yōu)化目標為控制反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度相對標準偏差在10%以內(nèi),同時可顯著降低氨逃逸率[10]。

        根據(jù)噴氨總量控制單元的特性,將其與分區(qū)噴氨控制單元進行一體化設(shè)計,以噴氨總量控制為主,分區(qū)噴氨控制為輔,優(yōu)化分區(qū)噴氨調(diào)節(jié)的速度及幅度,并設(shè)置聯(lián)鎖條件,使兩者互相包容,互不干擾。經(jīng)收集運行數(shù)據(jù)得知,精準噴氨優(yōu)化改造系統(tǒng)正式投運半年后,耗氨量可降低8% ~10%,且空預(yù)器差壓平穩(wěn),未發(fā)現(xiàn)增大現(xiàn)象。

        3 測試結(jié)果及分析

        3.1 精準噴氨優(yōu)化前、后系統(tǒng)運行參數(shù)測試結(jié)果及分析

        圖3為優(yōu)化前的A側(cè)脫硝系統(tǒng)運行參數(shù)趨勢圖。由圖3可知,入口和出口NOx質(zhì)量濃度變化趨勢基本一致,出口NOx質(zhì)量濃度隨負荷變化而波動。在2.5—8.0min這段時間,機組負荷由242MW降至212 MW,入口NOx質(zhì)量濃度由250 mg/m3升至395mg/m3,之后的幾分鐘出口NOx質(zhì)量濃度波動較大,最高為60 mg/m3,最低為20 mg/m3,并且穩(wěn)定時間較長,易造成NOx局部超標排放。

        圖3 改造前入口、出口NO x質(zhì)量濃度和機組負荷變化趨勢Fig.3 Changes of NO x mass concentrations at inlet/outlet and actual power before the retrofit

        圖4 為優(yōu)化后的A側(cè)脫硝系統(tǒng)運行參數(shù)趨勢圖。由圖4可知,優(yōu)化后出口NOx質(zhì)量濃度隨入口NOx質(zhì)量濃度變化波動較小,控制精度明顯優(yōu)于改造前。1.0—3.5 min這段時間,機組負荷由249 MW降至233 MW;2.5—6.0 min,入口 NOx質(zhì)量濃度由246 mg/m3升至429 mg/m3,之后出口NOx質(zhì)量濃度在35~49 mg/m3的區(qū)間內(nèi)波動,并且在入口NOx質(zhì)量濃度波動結(jié)束后迅速進入穩(wěn)定狀態(tài)。精準噴氨優(yōu)化后出口NOx質(zhì)量濃度波動小、穩(wěn)定快的原因是:在入口NOx質(zhì)量濃度未反饋測量值之前,精準噴氨系統(tǒng)利用預(yù)測模型超前調(diào)整噴氨調(diào)節(jié)閥的開度,控制噴氨量匹配預(yù)測NOx質(zhì)量濃度變化量,在得到出、入口NOx質(zhì)量濃度測量值后,又利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的特性快速進行精確調(diào)整,使得目標值在極小的范圍內(nèi)波動,顯著降低了耗氨量。

        圖4 改造后入口、出口NO x質(zhì)量濃度和機組負荷變化趨勢Fig.4 Changes of NO x mass concentrations at inlet/outlet and actual power after the retrofit

        3.2 精準噴氨優(yōu)化前、后出口NO x測試結(jié)果及分析

        在330 MW工況下對SCR裝置優(yōu)化改造前、后的運行情況進行了測試。反應(yīng)器A,B出口8個測點的標準NOx測量結(jié)果分別如圖5、圖6所示。改造前反應(yīng)器A出口NOx排放不均勻度高達37%,改造后降至8%,比改造前降低了29百分點;反應(yīng)器B出口NOx排放不均勻度由改造前的47%降至改造后的8%,比改造前降低了39百分點;反應(yīng)器A,B出口NOx質(zhì)量濃度分布不均勻度由改造前的37%和47%降至10%以內(nèi)。

        圖5 A側(cè)精準噴氨優(yōu)化前、后出口NO x質(zhì)量濃度對比Fig.5 Comparison of NO x mass concentrations before and after the precise ammonia injection retrofit on side A

        3.3 精準噴氨優(yōu)化前、后氨逃逸率測試結(jié)果及分析

        圖6 B側(cè)精準噴氨優(yōu)化前、后出口NO x質(zhì)量濃度對比Fig.6 Comparison of NO x mass concentrations before and after the precise ammonia injection retrofit on side B

        SCR脫硝反應(yīng)器在保持高脫硝效率的同時,NH3/NOx分布偏差越大氨逃逸率越高[4]。在330 MW工況下對SCR裝置優(yōu)化調(diào)整前、后的氨逃逸情況進行了測試。反應(yīng)器A,B的8個測點氨逃逸率測試結(jié)果分別如圖7、圖8所示。改造前反應(yīng)器A,B均存在較嚴重的氨逃逸情況,最高可達 6.1 mg/m3,改造后兩側(cè)反應(yīng)器出口氨逃逸率分布均勻,均維持在1.0 mg/m3以下。通過精準噴氨優(yōu)化系統(tǒng)降低了頂層催化劑入口NH3/NOx分布偏差,從而消除了SCR脫硝反應(yīng)器局部過高的氨逃逸率,并減輕了空預(yù)器ABS堵塞風(fēng)險。

        圖7 A側(cè)精準噴氨優(yōu)化前、后出口氨逃逸率對比Fig.7 Comparison of ammonia escape rates before and after the precise ammonia injection retrofit on side A

        圖8 B側(cè)精準噴氨優(yōu)化前、后出口氨逃逸率對比Fig.8 Comparison of ammonia escape rates before and after the precise ammonia injection retrofit on side B

        4 結(jié)論

        本文采用由噴氨總量控制單元和分區(qū)噴氨控制單元構(gòu)成的SCR脫硝精準噴氨優(yōu)化系統(tǒng),解決了因脫硝系統(tǒng)首層催化劑入口處NH3/NOx分布偏差較大和控制精度差而引起的NOx局部排放超標、氨逃逸率偏高和空預(yù)器堵塞等問題,使得該系統(tǒng)可降低8% ~10%耗氨量,具有出口NOx排放均勻、氨逃逸率較低且空預(yù)器差壓平穩(wěn)等優(yōu)點。

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