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        漿液循環(huán)泵電機冷卻方式的優(yōu)化分析

        2019-11-13 01:23:14李云鵬施具飛王冉
        綜合智慧能源 2019年10期
        關(guān)鍵詞:風箱循環(huán)泵泵房

        李云鵬,施具飛,王冉

        (華電渠東發(fā)電有限公司,河南 新鄉(xiāng) 453000)

        0 引言

        在火力發(fā)電廠經(jīng)營情況日益嚴峻的新時代背景下,各個發(fā)電廠都在努力降低廠用電以提高發(fā)電機組的利用效率,提高設(shè)備的盈利能力。在環(huán)保壓力日益嚴峻的新時代形勢下,環(huán)保設(shè)備的安全、穩(wěn)定運行將直接關(guān)系到企業(yè)的盈利能力,進而影響到企業(yè)生存。

        華電渠東發(fā)電有限公司脫硫區(qū)域漿液循環(huán)泵電機是該公司環(huán)保設(shè)備中極其重要的高壓電動機,此次分析的漿液循環(huán)泵電機位于漿液循環(huán)泵泵房中,在投產(chǎn)至今的10年間,每逢盛夏炎熱天氣,電機的運行溫度極高,軸承和繞組溫度時常突破電機正常允許運行的最高溫度。在現(xiàn)場實際運維過程中,通過加裝軸流風機的方式,對運行中的漿液循環(huán)泵電機進行強迫風冷散熱,雖然有一定效果,但治標不治本,電機依然在較高的臨界溫度運行,導(dǎo)致電機軸承油脂加速老化,軸承加速磨損,線圈繞組絕緣壽命降低,使電機的檢修次數(shù)增多,電機使用壽命降低,造成設(shè)備運行可靠性降低,盈利能力差等問題。

        作者對電機的運行環(huán)境進行分析,提出了對電機現(xiàn)有冷卻方式進行優(yōu)化升級的建議和措施,在研究主要存在問題以及需要解決的疑難問題后,提出多種方案進行分析,最終選定可行性方案,并付諸實施。

        1 現(xiàn)狀診斷

        華電渠東發(fā)電有限公司#1機組A漿液循環(huán)泵電機(以下簡稱#1A漿液泵電機)位于#1機組脫硫吸收塔漿液循環(huán)泵泵房內(nèi),泵房有8臺漿液循環(huán)泵電機,#1A漿液泵電機位于東北角,泵房西側(cè)有兩扇大門,東南側(cè)有一小門,小門外為樓梯間,南北兩側(cè)不通。泵房內(nèi)通風不暢且高壓電機較多,盛夏時節(jié)泵房內(nèi)熱浪翻騰,致使電機散熱效果差,而#1A漿液泵電機所處位置是8臺電機中散熱效果最差的。

        根據(jù)GB/T 755—2008《旋轉(zhuǎn)電機定額和性能》的規(guī)定[1],為保證電機性能,運行中軸承溫度不能超過85℃,繞組溫度不能超過120℃。

        現(xiàn)場實際運行當中,如果不外加風機進行散熱,電機運行溫度會遠遠超過報警值(定子繞組溫度80℃),為使電機能夠繼續(xù)運行,在外加風機散熱的情況下,軸承的最高溫度達到76℃以上,繞組最高溫度達到90℃以上。

        電機長期運行在高溫臨界狀態(tài),由于熱膨脹原因,電機振動增大,噪聲污染嚴重;電機繞組絕緣層會加速老化,電機壽命明顯降低;軸承潤滑脂會加速變質(zhì),軸承間隙變大,電機運行可靠性降低;需要外加風機散熱,泵房內(nèi)臨時電源線較多,影響現(xiàn)場巡檢及人員安全。

        2 方案分析

        2.1 電機運行環(huán)境改造

        在泵房東側(cè)墻壁上開孔加裝軸流風機進行散熱,雖然會加速泵房的空氣流通,使得泵房的環(huán)境溫度有所改善,但并不能完全保證降低電機的運行溫度,而且會改變泵房的承重結(jié)構(gòu),威脅泵房上層配電室和程控室的安全,而且泵房的整體防水結(jié)構(gòu)也會出現(xiàn)問題,導(dǎo)致泵房墻體、墻面等位置出現(xiàn)可能的積水或腐蝕等現(xiàn)象。

        2.2 電機冷卻方式改變

        #1A漿液泵電機型號為YKK-500-4,額定功率為720 kW,額定電流為79.5 A,額定轉(zhuǎn)速為1 490 r/min,防護等級為IP54,冷卻方式為IC611空空冷卻(如圖1所示)。

        2.2.1 冷卻方式由空空冷改為空空水冷

        在現(xiàn)在轉(zhuǎn)子、定子雙空冷的基礎(chǔ)上,增加一項水冷,在電機外殼上焊接散熱片,散熱片內(nèi)連接水管,利用廠用開式水冷卻電機外殼,達到降低電機運行溫度的目的。

        此種冷卻方式需要增加大量配套設(shè)備,包括新增開式水管道、新增冷卻水管道的循環(huán)水泵1套、電機外殼散熱器改裝、各種類型的閥門、儀表等,而且在電機檢修時,增加了檢修工時以及大量非電氣設(shè)備的檢修,改造投入大,后期維護復(fù)雜。

        圖1 IC611空空冷卻Fig.1 IC611 air-to-air cooling

        2.2.2 冷卻方式由空空冷改為開啟式自冷

        IC611空空冷卻器風扇布置在電機非驅(qū)動端,風箱布置在電機頂部,冷風從風扇吹入,通過頂部的風箱從電機驅(qū)動端上部的出風口吹出,電機空冷器形成散熱外循環(huán),電機的定轉(zhuǎn)子通過驅(qū)動端的風扇形成內(nèi)循環(huán),外循環(huán)帶走內(nèi)循環(huán)的熱量進行散熱,散熱效率較低,但電機的防護等級高。

        改為開啟式自冷,去除電機非驅(qū)動端風扇,將電機頂部的風箱改為新的形式,利用電機轉(zhuǎn)子驅(qū)動端自帶的風扇將外界空氣從非驅(qū)動端進風口吸進,冷風直接通過電機的定轉(zhuǎn)子從電機驅(qū)動端頂部的出風口排出,雙循環(huán)冷卻變?yōu)橹苯永鋮s,散熱效率會明顯提高,從而達到降低電機運行溫度的目的。這樣的改造方式,只需對電機風箱進行改造,拆除原有散熱風扇加裝保護罩,投入的資金量較小,只需要做好電機防護等級的控制,就會有較好的效果。最終選擇此方案。

        3 問題解決

        3.1 選定方案存在的問題

        (1)電機防護等級的下降所帶來的安全隱患如何消除。

        (2)新風箱風道如何設(shè)計才能達到最好的散熱效果,并且不破壞電機運行的平衡狀態(tài)。

        3.2 問題分析

        3.2.1 防護等級下降問題分析

        原有電機防護等級為 IP54,根據(jù) GB 4208—2008《外殼防護等級(IP 標志)》[2]的規(guī)定,此電機可以完全防止外物侵入,雖不能完全防止灰塵侵入,但灰塵的侵入量不會影響電機的正常運作;可以防止各個方向飛濺而來的水侵入電機而造成損壞。

        由此來看,電機原有的防護等級在泵房的室內(nèi)環(huán)境下是高標準的。泵房內(nèi)灰塵濃度較低,外物和昆蟲也較少,不存在各個角度的水淋情況,空氣濕度較低,可以將防塵等級從5降低到3,防水等級從4降低到3,防護等級調(diào)整為IP33,調(diào)整后可以做到防止直徑或厚度大于2.5 mm的小型外物侵入或接觸到電機內(nèi)部;防雨或防止與垂直夾角小于60°方向所噴灑的水侵入電機而造成損壞。

        對于在泵房內(nèi)運行的#1A漿液泵電機而言,此種防護等級完全滿足安全、穩(wěn)定運行要求。

        3.2.2 風道設(shè)計問題分析

        風箱的設(shè)計要保證冷風吹過電機繞組,又不破壞電機的整體平衡,則外形設(shè)計與原風箱保持一致,所有螺絲開孔與原風箱保持一致,長寬高保持不變,內(nèi)部風道進行重新設(shè)計,風的流向為電機非驅(qū)動端進入經(jīng)過電機定轉(zhuǎn)子后從電機驅(qū)動端吹出,風道要設(shè)計成弧形,并有吸音隔音材料和止振材料。經(jīng)過不斷修改,最終把風道設(shè)計定型[3],優(yōu)化后風道設(shè)計如圖2所示。

        圖2 優(yōu)化后風道設(shè)計草圖Fig.2 Draft of optimized duct design

        由圖2可知,冷風進入風箱后,直接通過定轉(zhuǎn)子繞組,然后從驅(qū)動端正上方出風口吹出。風箱的導(dǎo)風板由止振材料包裹,風箱內(nèi)部由吸音材料包裹,進風口為百葉窗結(jié)構(gòu),內(nèi)設(shè)雙層濾網(wǎng),風箱與電機的連接面由密封條進行密封,這樣的風箱完全能夠滿足使用要求。

        4 實施階段

        (1)風箱按照要求制作完成后運抵生產(chǎn)現(xiàn)場,防護罩等一并運抵。

        (2)拆除原電機非驅(qū)動端風扇、風箱,做好記錄留作備用[4]。風箱更換完成后,在驅(qū)動端裸露的大軸部分安裝保護罩。

        (3)安裝完成后,進行120 min電機空轉(zhuǎn)測試,每10 min記錄繞組溫度、軸承溫度、電流、電壓及振動值[4-7]。經(jīng)過實測,拆除非驅(qū)動端風扇后空轉(zhuǎn)電流下降1.21 A。

        (4)空轉(zhuǎn)測試電機各項數(shù)值無異常后[1,5,8],連接對輪,帶負荷運行,進行實際驗證。

        實施階段在2017年5月25日結(jié)束,#1A漿液泵電機(如圖3所示)投入實際運行,至今經(jīng)過連續(xù)3年的高溫天氣運行考驗,效果良好。

        圖3 實物圖Fig.3 Physical drawing

        5 改造效果

        5.1 同工況下的對比

        1A與1B電機溫度對比如圖4所示。#1A漿液泵電機冷卻方式改造后第9天,與#1B漿液泵電機的溫度對比。繞組溫度93℃對比73℃,軸承溫度53℃對比46℃,溫度明顯降低(此時#1B漿液泵電機有2臺散熱風機輔助散熱,環(huán)境溫度36℃,負荷相同)。

        圖4 溫度對比Fig.4 Temperature comparison

        5.2 溫度比較

        改造前后#1A漿液泵電機繞組、軸承溫度對比如圖5所示。2017年取了有標志性的4個溫度,對比2016年的同期數(shù)據(jù)。

        從圖5中可以看出,冷卻方式優(yōu)化后,電機的運行溫度明顯降低。而且數(shù)據(jù)中有一個不能體現(xiàn)的關(guān)鍵點,2016年的數(shù)據(jù)是在外加2臺散熱風機的情況下得出的溫度數(shù)值,2017年的數(shù)據(jù)是未加風機的溫度數(shù)值。

        綜上所述,#1A漿液泵電機冷卻方式優(yōu)化后,軸承溫度平均下降8℃,繞組溫度平均下降10℃,并且無需外加散熱風機散熱,電機降溫明顯。

        圖5 改造前后#1A漿液泵電機繞組、軸承溫度對比Fig.5 Comparison of the winding and bearing temperature of No.1A slurry circulating pump motor before and after modification

        5.3 持續(xù)運行的可靠性

        冷卻方式優(yōu)化完畢至今,#1A漿液泵電機在2019年3月25日進行了解體檢修[4],更換風箱內(nèi)的濾網(wǎng),電機繞組內(nèi)無異物、雜質(zhì),只有一層薄薄的灰塵,用水和酒精擦拭干凈;與2018年解體檢查時相比,軸承油脂無明顯過熱變質(zhì)情況,軸承間隙平均增大2μm,更換兩側(cè)軸承,且相較上次更換軸承已有3年時間。

        電機的運行可靠性明顯提高,解體檢修頻率可由1年1次變?yōu)?年1次,且軸承潤滑脂情況良好,軸承無過熱磨損痕跡,軸承無需頻繁更換,軸承油脂無需頻繁補充,降低能耗的同時,降低了維護成本。

        6 結(jié)論

        (1)拆除電機非驅(qū)動端風扇后,實測空轉(zhuǎn)電流由22.749 A 下降至21.539 A,下降了 1.210 A,電機內(nèi)置拖動損耗下降1%,同樣輸出功率下每小時節(jié)電7.2 kW·h,每年節(jié)電63072.0 kW·h。

        (2)無需外加散熱風機散熱,每臺風機功率為2 kW,總功率4 kW,按照連續(xù)運行100 d計算,每年節(jié)電9600 kW·h。

        (3)漿液循環(huán)泵電機運行可靠性提高,維護成本降低,保證機組脫硫效率,保證機組環(huán)保高效運行。

        (4)空冷高壓電動機如果在2.5 mm以下顆粒物較少、25℃下相對濕度不超過90%、電機本體不會受到小于60°夾角的水柱直射這樣的環(huán)境下運行,可以通過改變空空冷卻為開啟式自冷的方式,降低運行溫度,提高運行可靠性。

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