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        基于PLC 的井下助排劑生產(chǎn)線控制系統(tǒng)設(shè)計

        2019-11-11 06:55:04方利男
        云南化工 2019年9期
        關(guān)鍵詞:排劑上料反應(yīng)釜

        方利男

        (西安石油大學(xué)電子工程學(xué)院,陜西 西安 710065)

        關(guān)鍵字:井下助排劑;PLC;冗余

        在油氣開采過程中, 壓裂是常規(guī)體積改造手段[1]。但在壓裂過程中所產(chǎn)生的工作殘液不能完全排出,會對地層造成傷害。通常情況下,可以通過添加一種叫做助排劑的化學(xué)品來提高返排效率。助排劑系列產(chǎn)品的生產(chǎn)不僅會涉及很多工藝流程,而且還會用到一系列相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備。生產(chǎn)助排劑的原料在反應(yīng)的過程中,對溫度、壓力、攪拌電機(jī)等指標(biāo)有較高的要求,通常這個過程是在反應(yīng)釜中進(jìn)行的。

        反應(yīng)釜在不同的溫度階段,釜溫的控制對于助排劑產(chǎn)品的質(zhì)量有很大的影響。某助排劑生產(chǎn)企業(yè)在之前的生產(chǎn)過程中,設(shè)備的啟停、閥門的開閉等大多依靠工人手動操作,對于工藝參數(shù)的調(diào)節(jié),也大多依靠工人的現(xiàn)場經(jīng)驗。因此對溫度指標(biāo)控制精度不夠、產(chǎn)品質(zhì)量不高,產(chǎn)品的不合格率一直居高不下。這樣不僅浪費(fèi)了大量人力、物力、財力,而且長期的化工現(xiàn)場操作,對于工人的健康也構(gòu)成了一定的威脅。針對以上情況,本文設(shè)計了一套以西門子S7-300 PLC 為控制核心的助排劑生產(chǎn)線數(shù)字化系統(tǒng),使溫度曲線更加符合生產(chǎn)工藝要求,控制精度更加準(zhǔn)確。同時也大幅度減少了生產(chǎn)成本,提高了生產(chǎn)效率。

        1 助排劑生產(chǎn)工藝簡介

        助排劑的生產(chǎn)是一個多原料反應(yīng)的過程。某企業(yè)原始的助排劑生產(chǎn)線主要由原料地埋罐區(qū)部分、上料泵及計量水罐上料部分、反應(yīng)釜和平臺及工藝管道部分、出料灌裝部分四部分組成,其中各部分的功能如下:

        1) 原料地埋罐區(qū)部分。六座40m3地埋鋼襯塑儲罐,借助壓縮空氣將液體原料壓入反應(yīng)釜中,反應(yīng)釜上裝有稱重模塊,可自動計量。

        2) 上料泵及計量水罐上料部分。四臺泵組成泵上料系統(tǒng)(含稱重部分) 與四臺釜一一對應(yīng),將200kg 包裝的液體物料上入反應(yīng)釜中。另外還有計量水罐自動上水系統(tǒng)將純凈水加入到反應(yīng)釜中。

        3) 反應(yīng)釜和平臺及工藝管道部分。四臺10m3搪瓷反應(yīng)釜及鋼結(jié)構(gòu)平臺用來進(jìn)行主要的反應(yīng)過程。另外,工藝管道及輸送系統(tǒng)用來進(jìn)行液料輸送。

        4) 出料灌裝部分。由三臺20m3鋼襯塑成品緩沖罐,三套噸包裝灌裝和一套槽車灌裝組成。并配套有一具20 m3壓縮空氣儲罐,為整套自動化系統(tǒng)提供氣源。

        考慮到某企業(yè)原始的生產(chǎn)線生產(chǎn)效率、自動化程度以及產(chǎn)品質(zhì)量等較低,本設(shè)計在原來生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上增加了PLC 控制系統(tǒng),該系統(tǒng)包括自動控制地埋罐上料,生產(chǎn)過程監(jiān)控、數(shù)據(jù)記錄、自動灌裝等功能,將整套系統(tǒng)整合為一個有機(jī)體,實現(xiàn)整條生產(chǎn)線的自動化。

        2 控制系統(tǒng)設(shè)計

        根據(jù)對現(xiàn)有系統(tǒng)的了解和收到的技術(shù)資料,本自動化控制系統(tǒng)采用以下的控制方案:上位監(jiān)控計算機(jī)采用臺灣研華公司的IP610 作為工控主機(jī),并設(shè)置雙機(jī)冗余;下位控制PLC 采用德國西門子S7-300 系列+ ET200M 分站的分布式方案。上位機(jī)與PLC 之間用PROFINET 總線連接,PLC與四個ET200M 分站之間采用PROFIBUS 總線以樹形方式連接。圖1 為系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)圖。

        圖1 控制系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)

        另外,控制系統(tǒng)還包含36 個各型稱重傳感器,5 個稱重通信模塊,4 塊稱重顯示儀表,5 臺電子稱,各型氣動閥94 個以及兼具就地顯示及遠(yuǎn)傳的溫度傳感器14 個、壓力傳感器11 個、液位傳感器10 個。

        2.1 系統(tǒng)硬件配置

        根據(jù)現(xiàn)場情況以及控制系統(tǒng)的要求,本設(shè)計采用以下硬件配置:其中,CPU 模塊選用CPU315-2DP,電源模塊選用PS 307-5A,/O 模塊選用16 通道/32 通道的數(shù)字量擴(kuò)展模塊SM321、SM322,8 路模擬量擴(kuò)展模塊SM331、SM332,并留有15%的余量。通訊接口模塊選用IM153-1。

        2.2 系統(tǒng)控制要求

        該助排劑自動化生產(chǎn)線有以下控制要求:

        1) 系統(tǒng)上料計量誤差不超過千分之五;

        2) 反應(yīng)釜工作溫度:55 ~60 ℃;

        3) 反應(yīng)釜溫度均勻性:± 5 ℃;

        4) 反應(yīng)釜溫度控制精度:± 1 ℃。

        整個助排劑生產(chǎn)線可以分為上料、加熱、保溫、冷卻和出料五個階段。其中上料和出料階段的控制屬于整個控制系統(tǒng)的輔助部分,主要實現(xiàn)的控制有:啟動上位工控機(jī)并對原料罐車向地埋罐卸料過程進(jìn)行實時監(jiān)控,確保地埋罐壓力、液位、溫度的檢測結(jié)果為正常范圍;其次借助電子秤,實現(xiàn)200L 桶裝料通過上料泵給反應(yīng)釜準(zhǔn)確計量、上料;待反應(yīng)結(jié)束后,關(guān)閉加熱和冷卻裝置,產(chǎn)品通過管道泵及管道輸送至成品緩沖罐等待灌裝。加熱、保溫和冷卻階段的控制屬于整個控制系統(tǒng)的核心部分,主要完成的控制有:打開加熱閥提高釜溫,利用PID 算法使釜溫維持在誤差范圍內(nèi),反應(yīng)結(jié)束后冷卻至室溫即可出料。

        2.3 控制程序設(shè)計

        根據(jù)系統(tǒng)工藝控制要求和助排劑生產(chǎn)線控制系統(tǒng)特點,本設(shè)計采用西門子STEP7 軟件標(biāo)準(zhǔn)庫PID 控制器中的溫度控制專用功能塊FB58 進(jìn)行調(diào)節(jié)。使用FB58 功能塊進(jìn)行溫度控制,需要以下三個步驟:

        1) 誤差計算與死區(qū)處理。

        首先由外設(shè)過程變量選項(PVPER_ON) 選擇實數(shù)格式或者外圍設(shè)備的過程值,然后將采集到的外設(shè)過程變量值(PV_PER) 轉(zhuǎn)換成與內(nèi)部設(shè)定值(SP_INT) 單位相同的值。PV(反饋值)與SP_INT 的差值就是誤差。對誤差通過死區(qū)環(huán)節(jié) (DEADBAND) 進(jìn) 行 處 理, 可 由 參 數(shù)DEADB_W 設(shè)置死區(qū)寬度[2]。

        2) PID 算法與變量計算。

        FB58 采用位置式PID 算法,比例運(yùn)算、積分運(yùn)算和微分運(yùn)算3 部分并聯(lián)[3-5]。使用控制區(qū)(CONZ_ON) 來改善系統(tǒng)的控制效果,比較誤差是否超過CON_ZONE(控制區(qū)范圍) 來選擇可調(diào)節(jié)變量值的輸出。 通過手動選擇開關(guān)(MAN_ON) 的0,1 狀態(tài)來確定LMN(可調(diào)節(jié)變量) 的值[6]。此時LMN = LMN_P + LMN_I +LMN_D。

        3) 控制器參數(shù)自整定。

        FB58 具有參數(shù)自整定功能,通過分析溫度的階躍響應(yīng)曲線,并提取反應(yīng)釜溫度的特征參數(shù),進(jìn)行多次尋優(yōu)后,來確定控制器Kp、Ti、Td 參數(shù)的值。如果對于自動整定得到的參數(shù)不滿意,還可以通過手動修改參數(shù)并進(jìn)行保存,以便使控制效果更為理想。在自整定之前,先切換至手動模式,一段時間后再切換至自動模式,可防止系統(tǒng)變量不穩(wěn)定而引起的震蕩。

        在反應(yīng)釜溫度閉環(huán)控制系統(tǒng)中,熱電偶負(fù)責(zé)反應(yīng)釜內(nèi)液體溫度檢測,經(jīng)溫度變送器將采集到的液體溫度轉(zhuǎn)換成4 ~20 mA 直流電流信號,通過SM331 模塊經(jīng)A/D 轉(zhuǎn)換后進(jìn)入PLC,PLC 內(nèi)部程序?qū)⑥D(zhuǎn)化后的溫度與內(nèi)部設(shè)定值SP_INT 進(jìn)行比較,計算誤差并根據(jù)FB58 內(nèi)部控制算法進(jìn)行運(yùn)算,將運(yùn)算結(jié)果由SM332 模塊經(jīng)D/A 轉(zhuǎn)換后變?yōu)? ~20 mA 的電流信號,控制電磁加熱閥的輸出功率[7],從而實現(xiàn)對反應(yīng)釜溫度的控制。

        2.4 自動控制流程

        助排劑生產(chǎn)線的溫度控制程序,是整個下位機(jī)程序設(shè)計的重點,關(guān)乎到助排劑產(chǎn)品的產(chǎn)率和質(zhì)量。當(dāng)溫度反饋值高于溫度設(shè)定值1℃時,關(guān)閉加熱閥,打開冷卻閥;當(dāng)溫度反饋值低于溫度設(shè)定值1℃時,關(guān)閉冷卻閥,打開加熱閥;在誤差范圍內(nèi)時,加熱閥和冷卻閥全部關(guān)閉。PID 程序控制實現(xiàn)小范圍的恒溫控制。圖2 為程序設(shè)計流程圖。

        圖2 程序流程圖

        3 監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計

        為實現(xiàn)對生產(chǎn)線控制系統(tǒng)的遠(yuǎn)程監(jiān)控,上位機(jī)監(jiān)控軟件基于Windows 7 系統(tǒng)開發(fā)環(huán)境,采用WinCC 7.4 作為開發(fā)平臺。WinCC 是一個強(qiáng)大的全面開放的監(jiān)控系統(tǒng),它擁有先進(jìn)人機(jī)界面產(chǎn)品的所有功能,并且編程簡單,畫面效果好,使管理者在辦公室就能瀏覽整個生產(chǎn)線流程的動態(tài)畫面,從而更好地熟知生產(chǎn)情況,方便操作管理。如圖3 所示為組態(tài)軟件的整體結(jié)構(gòu)。

        圖3 組態(tài)軟件整體結(jié)構(gòu)

        助排劑生產(chǎn)線監(jiān)控系統(tǒng)畫面主要有用戶管理、參數(shù)設(shè)置、工況曲線、故障預(yù)警、運(yùn)行狀態(tài)和報表生成。其中,用戶管理功能主要是用來管理用戶信息,包括用戶的登錄、設(shè)置密碼與權(quán)限,防止其他無關(guān)人員修改信息;參數(shù)設(shè)置功能,用戶可以設(shè)置反應(yīng)釜各個階段的反應(yīng)溫度和反應(yīng)物料等工藝參數(shù);工況曲線功能,能夠使用溫度曲線圖來顯示參數(shù)的實時變化,同時用戶也可以查看歷史曲線;故障預(yù)警功能,當(dāng)系統(tǒng)處于不正常的工作狀態(tài)時,可報警提醒用戶及時進(jìn)行處理;運(yùn)行狀態(tài)功能,用戶可動態(tài)查看整個生產(chǎn)線的運(yùn)行畫面,方便管理與指導(dǎo)生產(chǎn);報表生成功能,用戶可進(jìn)行報表打印,以便掌握生產(chǎn)信息。

        4 結(jié)論

        1) 經(jīng)過設(shè)計與改造的IPC+S7-300 PLC+ET200M 的控制系統(tǒng)投入使用以來,穩(wěn)定性很好,減少了日常維護(hù)成本。

        2) 在助排劑生產(chǎn)過程中,系統(tǒng)的工藝參數(shù)得到了進(jìn)一步的優(yōu)化,更加符合了產(chǎn)品的工藝要求。

        3) 基于FB58 的溫度控制算法,使系統(tǒng)溫度控制更為準(zhǔn)確,達(dá)到、甚至超過了企業(yè)要求的性能指標(biāo)。

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