周 歡,齊萬松,李宏勛
(中國石化洛陽分公司,河南 洛陽 471012)
2019 年4 月,中石化洛陽分公司S Zorb 裝置進(jìn)行擴(kuò)能改造,由原150 萬噸/年擴(kuò)能至180 萬噸/年。2019 年6 月22 日,引入催化穩(wěn)汽,吸附劑再生系統(tǒng)運行正常,精制汽油硫含量控制在5mg/kg。開工運行一段時間后,出現(xiàn)精制汽油辛烷值損失較大的現(xiàn)象,影響了裝置的效益。該裝置2019 年7 月辛烷值化驗分析結(jié)果如表1 所示。
表1 辛烷值損失化驗分析
通過表1 可看出,7 月1 日至7 月16 日,該裝置精制汽油辛烷值損失較大,平均辛烷值損失達(dá)到1.34 個單位,增加了裝置的生產(chǎn)成本。
進(jìn)料汽油辛烷值較高的主要原因是汽油中的烯烴比例高,如何保持裝置精制汽油中的烯烴占比就成為制約辛烷值損失小的關(guān)鍵措施。
S Zorb 吸附脫硫技術(shù)中主要有烯烴加氫飽和反應(yīng)和烯烴異構(gòu)化反應(yīng),而烯烴通過加氫飽和形成烷烴后,會大大降低精制汽油的辛烷值,因此降低精制汽油辛烷值的損失的關(guān)鍵,為抑制烯烴加氫飽和反應(yīng),加大汽油在反應(yīng)器內(nèi)的加氫異構(gòu)化反應(yīng)。
烯烴加氫飽和的反應(yīng)是強放熱反應(yīng),通過增加反應(yīng)溫度可有效抑制減少此反應(yīng)的發(fā)生,若反應(yīng)器內(nèi)發(fā)生大量的烯烴加氫反應(yīng)后,反應(yīng)器溫度將會顯著升高,耗氫量也會增大。而隨著反應(yīng)器出口溫度的升高將會抑制烯烴加氫反應(yīng)的進(jìn)行,這是一個自我調(diào)節(jié)過程[1]??傮w來講,烯烴加氫飽和反應(yīng)是S Zorb 裝置脫硫過程中不希望發(fā)生的副反應(yīng),應(yīng)盡可能通過反應(yīng)壓力、反應(yīng)溫度、氫油比、質(zhì)量空速、再生持硫率等參數(shù)抑制或減少其發(fā)生。
反應(yīng)壓力對硫的吸附速率和烯烴加氫均有影響,烯烴通過加氫飽和形成烷烴的反應(yīng)是體積減少的化合反應(yīng),增加反應(yīng)壓力將促使氫分壓增加,使烯烴加氫的速率增加快速形成烷烴,導(dǎo)致精制汽油中的烯烴占比減少,增加辛烷值損失。降低反應(yīng)壓力會減少辛烷值的損失,同時也會帶來精制汽油硫含量的上升,需要在保證脫硫率和辛烷值損失之間尋求平衡。
受反應(yīng)動力學(xué)控制,提高反應(yīng)器出口溫度到426℃時,脫硫反應(yīng)速率也會相應(yīng)增加,超過426℃時,受反應(yīng)動力學(xué)控制,脫硫率將會下降。在操作溫度399~438℃范圍內(nèi),烯烴加氫和辛烷值的降低會隨溫度的升高而降低[2]。介于烯烴通過加氫飽和形成烷烴的反應(yīng)是放熱反應(yīng),反應(yīng)器的溫度升高會抑制此反應(yīng)的進(jìn)行,由于反應(yīng)器的溫度升高會使烯烴加氫反應(yīng)減少,反應(yīng)溫升的幅度范圍也隨著反應(yīng)器溫度升高而減小。
氫油比是指進(jìn)料汽油和裝置循環(huán)氫的比值,Zorb 裝置采用摩爾氫油比,在系統(tǒng)壓力不變的情況下,增大氫油比可以抑制吸附劑上的結(jié)焦,但是會增加烯烴加氫飽和形成烷烴的速率,從而增大辛烷值的損失,降低氫油比可以減少辛烷值的損失,但會增加吸附劑上的結(jié)焦。
質(zhì)量空速在S Zorb 裝置中是指進(jìn)料量與反應(yīng)器內(nèi)藏量的比值,增加反應(yīng)器內(nèi)的吸附劑藏量可以降低質(zhì)量空速,降低質(zhì)量空速后可以提高脫硫率。而增大質(zhì)量空速則可以降低烯烴加氫飽和形成烷烴的反應(yīng)速率,使辛烷值損失降低,但精制汽油硫含量會升高。與辛烷值相比,質(zhì)量空速對精制汽油硫含量控制影響更大。
在S Zorb 實際生產(chǎn)中,主要通過再生劑的持硫率來調(diào)整吸附劑的活性,吸附劑硫差也是制約辛烷值損失和脫硫率的重要因素之一。通常情況下,吸附劑的硫含量,其活性越高,烯烴加氫反應(yīng)的程度也就越大。在保證精制汽油硫含量合格的前提下,盡可能提高再生劑的持硫率來降低汽油的辛烷值的損失。
不同操作參數(shù)對辛烷值的影響見表2。
表2 優(yōu)化前裝置關(guān)鍵參數(shù)
由表2 發(fā)現(xiàn),7 月8 日與7 月4 日和7 月1日的操作相比,循環(huán)量沒有大幅波動,提高了30t/h 進(jìn)料量后,氫油比由0.22 下降至0.18。7 月16 日對比7 月12 日,進(jìn)料量提至190t/h 后,部分關(guān)鍵參數(shù)基本相似,但反應(yīng)器出口溫度比7 月12 日多了9℃,辛烷值少損失0.5 個單位。
針對加氫反應(yīng)引起汽油辛烷值損失較大的原因,該裝置從反應(yīng)溫度、質(zhì)量空速、再生劑持硫量等方面采取優(yōu)化措施:
1) 反應(yīng)壓力。依據(jù)目前全廠的原油加工計劃,每周會定期切換高低硫原油,無法保證單一性質(zhì)原油穩(wěn)定運行,降低反應(yīng)壓力會增加硫含量上升,相比于辛烷值,保證硫含量的平穩(wěn)更加具有意義。
2) 提高反應(yīng)溫度。將加熱爐出口溫度由410℃提高至420℃。反應(yīng)器出口溫度控制在427℃~432℃以下,反應(yīng)器床層溫升控制在5℃左右。
2) 增大質(zhì)量空速。反應(yīng)器的吸附劑藏量由33t 卸劑至25t,減緩烯烴加氫飽和形成烷烴的反應(yīng)速率,使辛烷值損失降低。
3) 提高再生劑載硫量。通過調(diào)整再生系統(tǒng)操作,將再生劑持硫量由6.8%降為8.26%,但要在辛烷值損失與產(chǎn)品硫中間尋找平衡點[3]。
優(yōu)化裝置操作參數(shù)后,辛烷值的變化見圖1、表2。
圖1 優(yōu)化后再生劑/辛烷值損失
表3 優(yōu)化后裝置關(guān)鍵參數(shù)
2019 年7 月23 日采取優(yōu)化措施后,汽油辛烷值損失得到良好的控制。操作優(yōu)化調(diào)整后,辛烷值損失平均下降0.58 個單位,有效地降低了精制汽油的辛烷值損失,提高了裝置的經(jīng)濟(jì)效益。