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        通過振動分析提高發(fā)動機測試臺架運行效率

        2019-11-07 05:16:10邱國生
        汽車與新動力 2019年5期
        關(guān)鍵詞:測功機臺架標定

        邱國生

        (北京福田康明斯發(fā)動機有限公司,北京 102206)

        0 前言

        在發(fā)動機研發(fā)及生產(chǎn)制造過程中,發(fā)動機的臺架試驗是一個非常重要的環(huán)節(jié),是檢測發(fā)動機性能指標和可靠性的重要工藝流程,福田康明斯發(fā)動機測試線引進AVL集裝箱式臺架(圖1),核心硬件系統(tǒng)包括電力測功機控制系統(tǒng)、燃油控制系統(tǒng)、進排氣系統(tǒng)、冷卻液控制系統(tǒng)、機油控制系統(tǒng)、通風冷卻系統(tǒng)及油耗儀與其他數(shù)據(jù)采集設(shè)備等,具備高度準確性和可靠性。同時使用Puma系統(tǒng)完成測試過程執(zhí)行、測試結(jié)果判斷、數(shù)據(jù)采集分析及發(fā)動機保護等。

        在生產(chǎn)過程中,發(fā)動機通過試驗托盤自動與臺架通過輥道進行對接,將發(fā)動機各個系統(tǒng)與臺架通過托盤連接,同時發(fā)動機的工藝飛輪花鍵軸通過連接盤的母花鍵、連接法蘭、帶緩沖橡膠的聯(lián)軸器及連接軸與測功機直接連接起來。

        1 故障現(xiàn)象

        在利用發(fā)動機臺架進行試驗時,在測試循環(huán)工況過程中偶爾會發(fā)生振動瞬間異常增大,測功機水平方向振動速度達10 mm/s,臺架振動自動監(jiān)控系統(tǒng)報警停機,嚴重影響到生產(chǎn)線的運行效率。停機檢查發(fā)現(xiàn)有前端聯(lián)軸器緩沖橡膠塊與保護罩干涉產(chǎn)生磨損痕跡,存在橡膠塊磨損斷裂的風險(圖2)。

        2 原因分析

        故障樹[1]分析是描述事故因果關(guān)系的有效方法,是系統(tǒng)安全工程中重要的分析方法之一,能對各種系統(tǒng)的危險性進行識別評價,既適用于定性分析,又能進行定量分析。它是1種從系統(tǒng)到部件,再到零件,按“下降形”分析的方法。也可以用來分析零件、部件或子系統(tǒng)故障對系統(tǒng)故障的影響。圖3示出了采用故障樹分析法對測功機振動超標故障的分析。

        試驗臺架測功機振動大的原因理論上有很多,經(jīng)過系統(tǒng)分析,總結(jié)出如下幾個可能原因:(1)發(fā)動機扭振過大;(2)托盤與測功機不對中;(3)測功機存在機械松動;(4)軸承故障;(5)測功機定子故障;(6)測功機轉(zhuǎn)子故障;(7)發(fā)動機運動部件導(dǎo)致振動大;(8)發(fā)動機標定導(dǎo)致振動大[2]。

        圖3 測功機振動超標故障分析

        需要對振動分析及對比試驗進行一一驗證,找出試驗臺架振動異常的原因。

        3 原因驗證

        3.1 發(fā)動機扭振試驗

        發(fā)動機扭振的主要貢獻源是發(fā)動機的周期燃燒引起曲軸扭轉(zhuǎn)振動。對發(fā)動機而言,產(chǎn)生的扭矩主要有機械運動產(chǎn)生的扭矩、不平衡慣性力產(chǎn)生的扭矩及周期燃燒氣體壓力產(chǎn)生的扭矩,作用在發(fā)動機上的總扭矩是壓力產(chǎn)生的扭矩和慣性扭矩的總和。周期變化的不平衡扭矩導(dǎo)致傳動軸轉(zhuǎn)速的瞬態(tài)波動及不規(guī)則動態(tài)扭轉(zhuǎn)。

        在發(fā)動機前端曲軸皮帶輪處進行了碼盤的布置(圖4),每轉(zhuǎn)120個脈沖,可以分析到60階的振動階次,完全滿足分析要求。

        圖4 布置碼盤

        通過數(shù)據(jù)采集后處理軟件進行數(shù)據(jù)分析,得出扭振角隨轉(zhuǎn)速的變化階次曲線(圖5)。由結(jié)果可以看出,曲軸的扭振角最大為3階點火頻率,且不超過標準,滿足設(shè)計要求。

        圖5 測功機振動超標故障分析

        3.2 頻譜分析

        對進行試驗的發(fā)動機及測功機進行振動監(jiān)測[3],試驗儀器如表1所示。圖6示出了傳感器布置圖。

        表1 試驗儀器

        圖6 傳感器布置位置

        使用激光對中儀對托盤測功機進行對中檢驗,水平與角度對中允差均在標準范圍內(nèi),水平公差小于0.03 mm,角度公差每100 mm小于0.05 mm,測試轉(zhuǎn)速在800~2 100 r/min范圍內(nèi),傳感器C振動速度的總體水平,如圖7所示,頻譜瀑布圖如圖8所示。

        圖7 發(fā)動機(標定1)振動速度總體水平

        圖8 振動速度瀑布圖

        由此可以看出,在振動速度總體水平上,振動超標發(fā)生在轉(zhuǎn)速1 700 r/min附近,且頻譜成分為點火頻率;在頻譜上未發(fā)現(xiàn)明顯的基頻二倍頻的高幅值,托盤與測功機對中狀態(tài)正常;在統(tǒng)計量中,從加速度峰值(均小于5 m/s2),峭度值(3左右),歪度值(0左右)可以看出,測功機軸承處于正常狀態(tài);在頻譜中,未發(fā)現(xiàn)測功機定子故障(繞組故障)頻率,轉(zhuǎn)子故障(豎條斷裂)的頻率,測功機正常。

        至此,可排除托盤與測功機不對中,測功機存在機械松動、軸承故障、測功機定子故障和測功機轉(zhuǎn)子故障。

        更換發(fā)動機標定,由標定1切換至標定2,在總體水平值上沒有明顯不同(圖9),可以排除標定對振動異常的影響。

        圖9 發(fā)動機(標定2)振動速度總體水平

        4 結(jié)論

        根據(jù)扭振試驗及頻譜對比試驗,得出以下結(jié)論:

        (1)振動瞬間增大的轉(zhuǎn)速為1 700~1 800 r/min之間,且除此區(qū)間外,測功機振動一切正常。

        (2)振動增大原因為不同發(fā)動機間的硬件差別,如工程機械和公路用車的發(fā)動機在硬件上有很大不同。

        根據(jù)發(fā)動機測試程序,高低怠速及功率點、額定點的試驗轉(zhuǎn)速,振動值均在正常范圍,轉(zhuǎn)速1 700~1 800 r/min區(qū)間不是重點關(guān)注工況,可以采用緊急拉升或降低的方法,讓測試程序迅速通過此轉(zhuǎn)速區(qū)間,避免設(shè)備報警停機,提升試驗臺架運行效率。

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