潘 軍
(寶山鋼鐵股份有限公司鋼管條鋼事業(yè)部,上海 201900)
寶山鋼鐵股份有限公司(簡稱寶鋼股份)鋼管條鋼事業(yè)部HFW焊管生產(chǎn)線上生產(chǎn)中直徑高頻直縫電阻焊管的全套成型設(shè)備由德國SMS Meer公司設(shè)計(jì)并制造,可以生產(chǎn)直徑219.1~609.6 mm、壁厚4.0~20.0 mm、最大長度達(dá)18.0 m的高頻直縫電阻焊管。生產(chǎn)線設(shè)備主要組成部分有:帶鋼準(zhǔn)備部分,銑邊機(jī),管子成型、焊接、定徑/整型部分,焊縫熱處理部分,探傷部分,切管部分。其中,銑邊機(jī)的主要作用是為成型和焊接工序提供寬度符合要求的帶鋼,一旦銑邊機(jī)停機(jī)就會(huì)造成后道工序生產(chǎn)線的全面停機(jī)[1-2]。
銑邊機(jī)設(shè)備主要由左右刀盤切削電機(jī)、左右刀盤油缸、仿形油缸、左右側(cè)寬輥、上壓輥等[3-11]組成。銑邊機(jī)的工作原理如圖1所示。
HFW焊管線生產(chǎn)中,當(dāng)成型段換產(chǎn)品規(guī)格(包括不變換外徑只更改壁厚)、帶鋼上的橫焊縫經(jīng)過銑邊機(jī)時(shí),整條焊管線必須停機(jī)以調(diào)整帶鋼銑后寬度參數(shù),最后使銑邊機(jī)左右刀盤調(diào)整到要求的位置后,再開動(dòng)設(shè)備進(jìn)行成型段的穿帶過程。實(shí)際生產(chǎn)情況中,不變換外徑只更改壁厚的概率非常高,每天約3次。另外,穿帶過程中生產(chǎn)的焊管質(zhì)量較低,至少有2根焊管做降級(jí)處理。這樣每天頻繁停機(jī),最多可導(dǎo)致6根管子成為降級(jí)管。所以有必要通過攻關(guān)研究,改變焊管生產(chǎn)線的控制方式及銑邊機(jī)寬度調(diào)整控制程序,以實(shí)現(xiàn)帶鋼銑后寬度的動(dòng)態(tài)調(diào)整,使整條焊管生產(chǎn)線不停機(jī),從而減少降級(jí)管,提高產(chǎn)品收得率。
圖1 銑邊機(jī)的工作原理
根據(jù)HFW焊管生產(chǎn)線具體情況,確定了以下功能改進(jìn)要求:
圖2 銑邊機(jī)動(dòng)態(tài)調(diào)整銑邊寬度功能邏輯示意
(1)要求橫焊縫在銑邊機(jī)前后各3 m內(nèi)完成不停機(jī)動(dòng)態(tài)換壁厚的功能;
(2)要考慮左右刀盤油缸動(dòng)作速度和帶鋼運(yùn)行速度,以確保在橫焊縫前后各3 m內(nèi)完成刀盤位置調(diào)整;
(3)要能識(shí)別來料帶鋼的寬度變化(窄變寬或?qū)捵冋?,并確保左右刀盤動(dòng)作的方向正確;
(4)要實(shí)現(xiàn)不停機(jī)動(dòng)態(tài)調(diào)整銑后寬度功能;
(5)要確保左右刀盤到工作位后的自動(dòng)鎖緊。
通過試驗(yàn)和實(shí)踐,確定了通過邏輯程序功能化完善實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)調(diào)整左右切削刀盤油缸位置的方案。在焊管生產(chǎn)線連續(xù)生產(chǎn)情況下,當(dāng)下一卷不同厚度的帶鋼經(jīng)過銑邊機(jī)時(shí),在橫焊縫規(guī)定范圍內(nèi),確保銑邊機(jī)不停機(jī)的前提下,左右切削刀盤油缸位置自動(dòng)調(diào)整定位。銑邊機(jī)動(dòng)態(tài)調(diào)整銑邊寬度功能邏輯如圖2所示。
直縫焊管生產(chǎn)中,通過兩鋼卷之間對(duì)接實(shí)現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn),卷與卷之間通過CO2氣體保護(hù)電弧焊連接,形成橫焊縫,橫焊縫跟蹤實(shí)現(xiàn)方法如圖3所示,剪切機(jī)在帶鋼的橫焊縫后約100 mm處沖孔,在銑邊機(jī)前6.5 m處安裝有對(duì)射光柵,光柵發(fā)射端位于帶鋼底部,當(dāng)橫焊縫經(jīng)過該光柵后,圓孔透光即被檢測到,光柵檢測范圍為15 cm,以確保光柵信號(hào)不受圓孔在此范圍內(nèi)左右偏差的影響。這樣,當(dāng)橫焊縫經(jīng)過銑邊機(jī)時(shí),成型段PLC系統(tǒng)就能根據(jù)光柵信號(hào)自動(dòng)判定,同時(shí)自動(dòng)更新卷號(hào)信息,確保料流信息準(zhǔn)確。
圖3 橫焊縫跟蹤實(shí)現(xiàn)方法
焊管生產(chǎn)線上各設(shè)備離橫焊縫光柵探頭的直線距離是固定的,根據(jù)生產(chǎn)線的速度和這些設(shè)備間距,通過光柵信號(hào)的觸發(fā),PLC系統(tǒng)可以準(zhǔn)確地計(jì)算出橫焊縫在生產(chǎn)線上的位置,這樣就實(shí)現(xiàn)了橫焊縫自動(dòng)跟蹤(CWT)功能。
由于成型段PLC具有這橫焊縫的跟蹤功能,通過DP/DP Coupler(耦合器)將成型PLC內(nèi)的焊縫位置數(shù)據(jù)送到銑邊機(jī)PLC的模擬量PID116中,使得PID116數(shù)值即為銑邊機(jī)距離橫焊縫光柵探頭的直線距離;又由于橫焊縫光柵探頭距離銑邊機(jī)左右兩側(cè)切削刀盤中心線直線距離為6.5 m,所以銑邊機(jī)前后各3 m的范圍確定為3.5 mm ∧PID116數(shù)值 ∧9.5 mm。
銑邊機(jī)不停機(jī)自動(dòng)調(diào)整刀盤位置時(shí),需要考慮兩種帶鋼來料寬度變化情況,即窄變寬和寬變窄。如果來料比當(dāng)前的鋼板寬,為避免鋼板撞擊左右刀盤而產(chǎn)生打刀情況,則需要在橫焊縫到達(dá)銑邊機(jī)前就自動(dòng)調(diào)整刀盤位置;如果來料比當(dāng)前的鋼板窄,為避免過早調(diào)整刀盤位置而造成切削量過大使得切削電機(jī)過載,則必須在橫焊縫到達(dá)銑邊機(jī)后再改變銑刀的位置。
在實(shí)際生產(chǎn)過程中,如果成型段需要更換產(chǎn)品壁厚(帶鋼寬度),銑邊機(jī)操作工需要配合更改銑后寬度。在自動(dòng)生產(chǎn)情況下,當(dāng)新的壁厚橫焊縫出活套時(shí),操作工需要更改操作屏上的銑后寬度數(shù)值并確認(rèn),這時(shí)程序通過比較新舊銑后寬度數(shù)值,產(chǎn)生窄變寬和寬變窄的二進(jìn)制信號(hào)。
按原有設(shè)計(jì),連續(xù)生產(chǎn)時(shí)如果修改畫面中的銑后寬度或者左右切削刀盤自動(dòng)定位時(shí),會(huì)由于左右切削刀盤不在設(shè)定工作位而產(chǎn)生自動(dòng)停機(jī)信號(hào),從而造成銑邊機(jī)和焊管生產(chǎn)線的全面停機(jī),因此為實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)調(diào)整就需要在程序邏輯上將這兩種情況下的停機(jī)信號(hào)封鎖。
同時(shí)也要考慮以下兩種銑邊機(jī)停機(jī)信號(hào)的產(chǎn)生情況:銑后寬度數(shù)據(jù)變化后的40 s內(nèi)雖然銑后寬度數(shù)值發(fā)生了變化,但左右刀盤位置仍舊保持在原來工作位自動(dòng)生產(chǎn),如果期間橫焊縫沒有到來或左右刀盤位置未自動(dòng)定位,將會(huì)自動(dòng)停機(jī);如果橫焊縫到來且在銑邊機(jī)前后各3 m的范圍內(nèi)左右刀盤位置未成功自動(dòng)定位則也會(huì)造成銑邊機(jī)自動(dòng)停機(jī)。
為保證銑后寬度的反復(fù)變化不受工作位的因素影響而自動(dòng)停機(jī),以左右刀盤自動(dòng)定位開始作為復(fù)位條件來防止停機(jī)信號(hào)的產(chǎn)生。由于換壁厚時(shí)橫焊縫的物理位置超出橫焊縫前后各3 m,將會(huì)因?yàn)楣ぷ魑慌c實(shí)際位不相符而停機(jī),所以左右切削刀盤油缸是否及時(shí)移動(dòng)到位對(duì)于是否會(huì)產(chǎn)生銑邊機(jī)停機(jī)信號(hào)非常重要。
按照試驗(yàn)結(jié)果,生產(chǎn)線速度為15 m/min時(shí),將左右刀盤油缸動(dòng)作速度設(shè)定值增加2倍后,改變單邊銑削量5 mm只需要1 s左右時(shí)間就能使左右刀盤油缸調(diào)整到位(此時(shí)帶鋼行走了約0.25 m)。
因此約定,帶鋼窄變寬時(shí),當(dāng)橫焊縫不到銑邊機(jī)處(提早約1 m),即焊縫位置距離數(shù)據(jù)PID116(橫焊縫離銑邊機(jī)前光柵距離)大于5.5 m時(shí)觸發(fā)左右刀盤鎖緊油缸自動(dòng)打開,刀盤油缸向新的工作位方向自動(dòng)定位,到位后左右刀盤油缸自動(dòng)鎖緊,停止自動(dòng)定位調(diào)整,期間生產(chǎn)線保持連續(xù)生產(chǎn)。同樣,帶鋼寬變窄時(shí),當(dāng)橫焊縫超出銑邊機(jī)處約0.3 m,即焊縫位置距離數(shù)據(jù)PID116大于6 m時(shí)觸發(fā)左右刀盤鎖緊油缸自動(dòng)打開。當(dāng)銑后寬度數(shù)據(jù)發(fā)生變化后,左右切削刀盤自動(dòng)定位調(diào)整觸發(fā)前,另外需要在操作臺(tái)上按一下“走工作位”按鈕,以此對(duì)定位做再次確認(rèn)。
左右刀盤自動(dòng)到位的前提是:橫焊縫前后各3 m油缸能瞬間到位,且不損壞壓在帶鋼上的壓輪。
2011年銑邊機(jī)動(dòng)態(tài)調(diào)整銑邊寬度的功能在寶鋼股份鋼管條鋼事業(yè)部HFW焊管生產(chǎn)線上投入使用,減少了更換生產(chǎn)規(guī)格時(shí)產(chǎn)生的廢品量,提高了HFW焊管的收得率,使原來86%左右的收得率增加到目前的90%以上。
銑邊機(jī)不停機(jī)換壁厚功能程序邏輯波形測試(生產(chǎn)線速度20 m/min,銑后寬度由865 mm改為862 mm)如圖4所示。
圖4 不停機(jī)換壁厚功能程序邏輯波形測試
從圖4可以看出,銑邊機(jī)動(dòng)態(tài)調(diào)整銑邊寬度的功能效果良好,快速有效。
寶鋼股份鋼管條鋼事業(yè)部HFW焊管生產(chǎn)線的動(dòng)態(tài)調(diào)整銑邊寬度的功能是在原有機(jī)械設(shè)備不變的情況下通過程序邏輯改進(jìn)而實(shí)現(xiàn)的。通過對(duì)板卷之間橫焊縫的位置跟蹤,確定橫焊縫到銑邊機(jī)的距離;在更換生產(chǎn)規(guī)格、需要改變鋼板的銑切寬度時(shí),自動(dòng)調(diào)整左右刀盤位置,實(shí)現(xiàn)了不停機(jī)自動(dòng)改變鋼板的銑切寬度功能,具有一定的創(chuàng)新性。
該功能可在生產(chǎn)線速度20 m/min以下、單邊銑后寬度調(diào)整量小于5 mm和生產(chǎn)壁厚12 mm以下薄壁產(chǎn)品時(shí)使用,但由于不同銑邊機(jī)的機(jī)械結(jié)構(gòu)不同,并且左右刀盤油缸移動(dòng)的速度和精度控制存在不確定性,因此同類企業(yè)若要實(shí)施該技術(shù)必須經(jīng)過充分的驗(yàn)證。