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        1#汽輪發(fā)電機(jī)組7瓦軸振偏大處理總結(jié)

        2019-10-26 09:20:40李成紅
        設(shè)備管理與維修 2019年12期
        關(guān)鍵詞:汽輪動平衡聯(lián)軸器

        薛 勇,李成紅

        (國家電投集團(tuán)協(xié)鑫濱海發(fā)電有限公司,江蘇鹽城 224500)

        1 1#汽輪發(fā)電機(jī)概述

        濱海發(fā)電公司的2 臺汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組為上海電氣集團(tuán)設(shè)計制造,汽輪機(jī)為1000 MW 超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、單背壓、九級回?zé)岢槠?、反動凝汽式汽輪機(jī),發(fā)電機(jī)為上海電氣電機(jī)廠有限責(zé)任公司制造的THDF 125/67 型水氫冷卻發(fā)電機(jī)。汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子采用無中心孔整鍛轉(zhuǎn)子,可不開缸進(jìn)行配重,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子可不解體發(fā)電機(jī)進(jìn)行配重。

        機(jī)組軸系主要由高壓轉(zhuǎn)子、中壓轉(zhuǎn)子、低壓轉(zhuǎn)子、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子及勵磁小軸共計6 根轉(zhuǎn)子組成,各轉(zhuǎn)子之間均采用剛性聯(lián)軸節(jié)連接,汽輪機(jī)4 個缸的轉(zhuǎn)子由5 個徑向橢圓軸承支撐,發(fā)電機(jī)由2個徑向橢圓軸承支撐,勵磁小軸末端由1 個可傾瓦支撐(圖1)。

        圖1 1#汽輪發(fā)電機(jī)組軸系布置

        汽輪機(jī)在所有穩(wěn)定運(yùn)行工況下(額定轉(zhuǎn)速)運(yùn)行時,在軸承座上測得的雙振幅振動值,無論是垂直或橫向均不大于0.025 mm,在任何軸頸上所測得垂直、橫向雙振幅相對振動值應(yīng)不大于0.05 mm,各轉(zhuǎn)子及軸系在通過臨界轉(zhuǎn)速時各軸承座雙振幅振動值應(yīng)不大于0.08 mm,各軸頸雙振幅相對振動值不大于0.15 mm。汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子的臨界轉(zhuǎn)速設(shè)計值見表1。

        2 1#汽輪發(fā)電機(jī)組7 瓦軸振偏大原因分析

        在對1#汽輪發(fā)電機(jī)組7#瓦軸振偏大原因分析的過程中發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場X、Y 振子以及鍵相安裝位置(圖2)。其中,X 為135°,Y為45°,鍵相為30°。

        在對汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行第一次動平衡之前,汽輪機(jī)振動情況見表2。

        上海電氣發(fā)電機(jī)廠和江蘇方天公司振動專家根據(jù)對現(xiàn)場采集數(shù)據(jù)進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn),該發(fā)電機(jī)組7#瓦軸振偏大最主要的原因是汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子不平衡、質(zhì)量過大,只有通過轉(zhuǎn)子動平衡調(diào)整才能消除振動。

        表1 汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子臨界轉(zhuǎn)速的設(shè)計值 r/min

        圖2 現(xiàn)場X、Y 振子以及鍵相安裝位置

        3 1#汽輪發(fā)電機(jī)組7#瓦軸振偏大處理方案及過程

        3.1 第一次動平衡調(diào)整

        根據(jù)現(xiàn)場采集振動數(shù)據(jù),上海發(fā)電機(jī)廠工藝處技術(shù)人員制定動平衡調(diào)整方案,江蘇方天公司振動專家同意按此方案執(zhí)行。其動平衡調(diào)整方案(合計1100 g/260°)如圖3 所示,角度為逆旋轉(zhuǎn)方向。

        表2 汽輪機(jī)第一次動平衡調(diào)整前振動情況

        在動平衡調(diào)整過程中,當(dāng)勵發(fā)聯(lián)軸器處鍵相調(diào)整為250°位置時,聯(lián)軸器重量凈加550 g;當(dāng)勵發(fā)聯(lián)軸器處鍵相調(diào)整為270°位置時,聯(lián)軸器重量凈加550 g。

        2017年8月26日,第一次調(diào)整配重。上海發(fā)電機(jī)廠工藝處未派技術(shù)人員到現(xiàn)場,由發(fā)電機(jī)廠工代溝通上海發(fā)電機(jī)廠工藝處后,現(xiàn)場指導(dǎo)平衡塊的調(diào)整工作。

        此外,勵發(fā)對輪聯(lián)軸器處實際配重如圖4 所示,實際配重角度為機(jī)械零位逆旋轉(zhuǎn)方向。

        圖3 汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子第一次動平衡調(diào)整方案

        經(jīng)過研究后發(fā)現(xiàn),實際配重后,汽輪機(jī)的振動值沒有下降,反而上升,此時需要聯(lián)系發(fā)電機(jī)廠振動專家,確定需要再次進(jìn)行平衡塊調(diào)整。

        圖4 配重后X、Y 振子以及鍵相安裝位置

        3.2 第二次動平衡調(diào)整

        2017年11月4日上午上海發(fā)電機(jī)廠工藝處吳洋海到現(xiàn)場進(jìn)行動平衡調(diào)整,給出處理方案,江蘇方天振動專家同意按此方案執(zhí)行,方案如下。

        (1)將第一次加裝平衡塊中心點位置(機(jī)械零位順旋轉(zhuǎn)方向100°)朝上,將第一次加裝的平衡塊取出,恢復(fù)至出廠值。

        (2)以第一次加裝平衡塊中心點位置為起點順轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)方向75°加裝580 g 配重塊,拆出原配重塊230 g,凈重350 g;100°位置加裝配重塊380 g,拆出原配重塊230 g,凈重150 g。

        在現(xiàn)場進(jìn)行配重時,第一次配種中心位置順轉(zhuǎn)75°位置出廠時有平衡塊230 g,只能凈加重350 g。根據(jù)前2 次數(shù)據(jù)的復(fù)核,實際配重角度就第一次配重中心位置順轉(zhuǎn)81°兼顧角度和重量需求,實際最終加重方案如下:

        (1)第一次配重拆除,并回復(fù)出廠狀態(tài)。

        (2)第一次配種中心位置順轉(zhuǎn)75°處拆除原有配種230 g,加重580 g。

        (3)第一次配重中心位置順轉(zhuǎn)100°出拆除原有配種230 g,加重380 g。

        以上配重過程和結(jié)果均通過發(fā)電機(jī)廠振動專家全程確認(rèn),江蘇方天振動專家也確認(rèn)沒有問題。

        4 處理結(jié)果

        按發(fā)電機(jī)廠振動專家的方案,第二次對勵發(fā)聯(lián)軸器平衡塊調(diào)整,機(jī)組啟動后,7#瓦軸振50 μm 左右,2#瓦軸振75 μm 左右。發(fā)電機(jī)廠和江蘇方天振動專家認(rèn)為此振動情況良好,繼續(xù)跟蹤機(jī)組運(yùn)行情況。本次處理軸瓦振動的經(jīng)驗可以為今后2臺機(jī)組汽輪機(jī)運(yùn)行過程中出現(xiàn)類似問題,能夠迅速正確地處理,保障汽輪機(jī)安全穩(wěn)定運(yùn)行,為企業(yè)降本增效提供可靠的技術(shù)支持。

        5 結(jié)語

        通過對1#汽輪發(fā)電機(jī)組7#瓦軸振偏大原因分析后發(fā)現(xiàn),汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子的不平衡質(zhì)量對于汽輪機(jī)軸系的振動影響重大,只有對汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行動平衡調(diào)整才能夠有效確保汽輪機(jī)軸系的振動頻率。

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