王金福,趙 林,黃榮華
(河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司安陽卷煙廠,河南安陽 455000)
GDX2 包裝機(jī)在小盒包裝完成后,經(jīng)輸送帶較長距離的輸送,進(jìn)入到CH 小盒透明紙包裝機(jī)的入口位置,然后進(jìn)行小盒透明紙工序的包裝。生產(chǎn)過程中CH 入口處經(jīng)常發(fā)生擠煙故障,清理煙包時(shí)需排空煙包,浪費(fèi)時(shí)間,增加操作工勞動強(qiáng)度,嚴(yán)重影響生產(chǎn)效率。
當(dāng)提升器處于低位時(shí),壓緊裝置的5 個(gè)滾輪壓緊煙包,增加煙包的正壓力N。根據(jù)摩擦力公式f=μN(yùn)(μ 為摩擦因數(shù))可知,輸送帶對煙包的摩擦力隨之增大,輸入煙包與輸送帶同步并以輸送帶的速度射出,從而順利進(jìn)入提升裝置(圖1)。
經(jīng)觀察分析,CH 小盒透明紙包裝機(jī)的入口部位經(jīng)常發(fā)生擠煙故障的原因主要是煙包輸送不到位造成的。由于長時(shí)間生產(chǎn),車間的灰塵、商標(biāo)紙表面的滑石粉被轉(zhuǎn)移吸附在輸送帶表面導(dǎo)致輸送帶表面摩擦系數(shù)減小,煙包與輸送帶產(chǎn)生打滑,導(dǎo)致輸送相位不正確。
圖1 壓緊裝置工作原理
將兩個(gè)支架安裝在CH 入口輸送帶通道的內(nèi)外兩側(cè)。擺臂通過滑套與支架相連,步進(jìn)電機(jī)安裝于兩個(gè)支架中間,通過同步帶驅(qū)動毛刷傳動軸。兩擺臂之間有連接軸,連桿一端安裝于連接軸上,另一端與氣缸相連,氣缸動作時(shí)通過連桿推動擺臂繞滑套中心轉(zhuǎn)動,毛刷與輸送帶接觸并進(jìn)行清潔。氣缸安裝于底板上,底板通過螺釘與兩支架相連。根據(jù)設(shè)定時(shí)間,當(dāng)清潔完畢后,氣閥關(guān)閉,氣缸收縮,擺臂向下運(yùn)動,毛刷下移與輸送帶脫離,這樣既節(jié)約了能源,又減少了輸送帶與毛刷的磨損。
工作參數(shù)包括毛刷轉(zhuǎn)速、毛刷與輸送帶的壓縮量、單次清潔時(shí)間(表1),三者均可對輸送帶的摩擦系數(shù)造成影響。小組成員通過摩擦系數(shù)測量儀測定清潔后的輸送帶摩擦系數(shù)并通過正交試驗(yàn)確定最佳清掃參數(shù)(表2)。
表1 因素位級
表2 正交試驗(yàn)法記錄
計(jì)算極差R,R(A)=0.28>R(B)=0.13>R(C)=0.07,可見對摩擦系數(shù)的影響水平為:轉(zhuǎn)速>壓縮量>時(shí)間。最優(yōu)組合為A2B2C3,即轉(zhuǎn)速為400 r/min,壓縮量為5 mm,單次清潔時(shí)間為3 min。
將輸送帶自動清潔裝置安裝于車間11#CH 小盒透明包裝機(jī)煙包入口輸送帶支座上,采用最佳工作參數(shù)統(tǒng)計(jì)了使用前后三個(gè)月內(nèi)擠煙發(fā)生次數(shù)(圖2)。通過對比結(jié)果顯示,CH 入口輸送帶擠煙的現(xiàn)象由原來平均4 次每月下降為0.67次每月,提高了設(shè)備運(yùn)行效率(表3)。
圖2 安裝效果
表3 改造前后CH 入口擠煙發(fā)生次數(shù)對比