潘旭明,胡 毅,關(guān) 曉
(中石化寧波工程有限公司工藝系統(tǒng)室,浙江 寧波 315103)
丙烯是用量僅次于乙烯的烯烴,隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,丙烯的需求量逐年上升。傳統(tǒng)的石油路線往往使得丙烯生產(chǎn)處于乙烯生產(chǎn)的從屬地位[1],并且嚴(yán)重依賴于石油資源,因此,世界上許多石油或化工企業(yè)院所紛紛致力于開發(fā)非石油資源生產(chǎn)低碳烯烴的技術(shù),以煤基合成的甲醇為原料生產(chǎn)低碳烯烴(MTP、MTO)的工藝技術(shù)日益受到關(guān)注。
甲醇是C1化學(xué)的基礎(chǔ)。目前世界上唯一的甲醇合成方法是通過合成氣(CO + H2)合成甲醇[2]。生產(chǎn)合成甲醇的合成氣的原料可以是煤、渣油、天然氣等。當(dāng)前,煤制甲醇的技術(shù)及其應(yīng)用都發(fā)展迅速。
現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)蓬勃興起,其中煤制甲醇、甲醇制烯烴(乃至聚烯烴)工業(yè)基于煤炭的廉價易得和烯烴(或聚烯烴)的旺盛需求更是獲得了政府和產(chǎn)學(xué)界的高度重視。目前,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的甲醇制烯烴技術(shù)有UOPHydro 的MTO工藝和中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所的DMTO技術(shù)、中石化上海石油化工研究院的S-MTO技術(shù)及德國的Lurgi MTP 工藝[3]。MTO、DMTO及S-MTO技術(shù)均以低碳烯烴為目標(biāo)產(chǎn)物,無法實(shí)現(xiàn)高選擇性生產(chǎn)丙烯的目標(biāo),而MTP技術(shù)以生產(chǎn)丙烯為主,且已在國內(nèi)工業(yè)化,實(shí)現(xiàn)了以煤為原料高選擇性的生產(chǎn)丙烯的目標(biāo),且適合我國多煤少油的情況,是滿足我國丙烯需求快速增長的理想方案。
由上可見,煤制甲醇、甲醇制丙烯(MTP)乃至丙烯聚合已經(jīng)成為具有可行性和競爭力的現(xiàn)代煤化工技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。
MTP反應(yīng)器所裝催化劑為改性的ZSM-5沸石催化劑,共裝設(shè)6層催化劑,床層厚度逐層增加。ZSM-5分子篩催化劑特有的MFI拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、反應(yīng)擇形性、穩(wěn)定的骨架結(jié)構(gòu)、適宜的酸活性位、較小的孔結(jié)構(gòu)(致使丙烯選擇性高)、較高的比表面積使其在MTP反應(yīng)中表現(xiàn)出優(yōu)異的催化性能,并實(shí)現(xiàn)了很好的工業(yè)化應(yīng)用[4]。當(dāng)MTP反應(yīng)器的CH3OH-DME轉(zhuǎn)化率低于90%時,可以對MTP催化劑進(jìn)行再生乃至更換,一般每運(yùn)行500~600 h就必須再生,催化劑的使用壽命為7000~8000 h。
甲醇制丙烯(MTP)是煤制丙烯的核心,而MTP反應(yīng)器是MTP的核心,故改進(jìn)MTP反應(yīng)器的相關(guān)設(shè)計、優(yōu)化MTP反應(yīng)器的操作性能、降低MTP反應(yīng)器的操作成本對于煤制丙烯乃至聚丙烯的整條生產(chǎn)線而言都十分重要。
MTP技術(shù)采用的反應(yīng)器為3臺六級絕熱式固定床反應(yīng)器,2個在線運(yùn)行、1個在線再生,確保生產(chǎn)的連續(xù)性和催化劑的活性。MTP反應(yīng)器共六級進(jìn)料,其中頂部進(jìn)料為一級進(jìn)料,側(cè)線五股進(jìn)料依次為二到六級進(jìn)料[5]。
基于提高M(jìn)TP反應(yīng)的增產(chǎn)降耗或改善MTP反應(yīng)器的操作性能,文獻(xiàn)報道了很多MTP反應(yīng)器操作和設(shè)計的改進(jìn)和優(yōu)化,如改善進(jìn)料霧化噴嘴和液相膨脹節(jié)[5]、降低工藝蒸汽中Na+含量[6]、改良MTP催化劑及其它常見問題的改進(jìn)。下文述及有關(guān)MTP固定床反應(yīng)器一級進(jìn)料線具體設(shè)置的問題,這個問題對生產(chǎn)的影響也很大。
MTP技術(shù)及其現(xiàn)有運(yùn)行裝置的MTP固定床反應(yīng)器一級進(jìn)料線系統(tǒng)如圖1所示。來自MTP頂部進(jìn)料加熱爐的物料經(jīng)過流量調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)流量并節(jié)流至約460℃以上后,進(jìn)到MTP反應(yīng)器第1床層頂部[7]。一級進(jìn)料線采用中壓蒸汽(3.5 MPaG、245℃)伴管伴熱。
圖1 MTP固定床反應(yīng)器一級進(jìn)料線系統(tǒng)
Fig.1 The first feeding stream of MTP fixed bed reactor
在采用上述一級進(jìn)料線系統(tǒng)設(shè)置的狀況下,我國北方某煤化工廠的MTP裝置在近年來的運(yùn)行過程中出現(xiàn)了以下問題:MTP反應(yīng)器再生期間,再生反應(yīng)器頂部一級進(jìn)料線上的隔離盲板上游的管內(nèi)物料(運(yùn)行期間溫度達(dá)460℃以上)由于溫度逐漸降低而發(fā)生(部分)冷凝,該再生反應(yīng)器在切換至運(yùn)行狀態(tài)的過程中,這部分冷凝液得不到(充分)氣化,以液態(tài)隨著一級進(jìn)料氣進(jìn)入反應(yīng)器,沖擊催化劑床層,影響反應(yīng)進(jìn)行,甚至因熱催化劑與液相直接接觸造成催化劑熱崩粉碎事故。正常周期和正常壽命內(nèi),MTP催化劑床層結(jié)構(gòu)與性質(zhì)如發(fā)生問題,嚴(yán)重時可能導(dǎo)致停反應(yīng)器以更換催化劑,造成催化劑損失并影響生產(chǎn)時數(shù)。
針對上述裝置現(xiàn)場所出現(xiàn)的問題,有必要對MTP固定床反應(yīng)器一級進(jìn)料線的設(shè)置加以分析及改進(jìn),以達(dá)到避免一級進(jìn)料氣中夾帶液體進(jìn)入反應(yīng)器、保護(hù)催化劑床層、維持反應(yīng)的穩(wěn)定均勻和產(chǎn)品的收率等目的。
本文闡述的問題核心就是MTP反應(yīng)器再生期間,其一級進(jìn)料線在用盲板隔離出來以后,溫度降低而出現(xiàn)冷凝液。為此,從MTP固定床反應(yīng)器一級進(jìn)料線系統(tǒng)的設(shè)置及操作方法等角度出發(fā),提出三種改進(jìn)MTP反應(yīng)器一級進(jìn)料線設(shè)置的方案,供工程設(shè)計或現(xiàn)有裝置的技術(shù)改造參考。
維持(現(xiàn)有技術(shù)的)蒸汽伴熱的設(shè)置(見圖1中的雙點(diǎn)劃線框內(nèi)部分),但必須提高伴熱系統(tǒng)安裝質(zhì)量并加強(qiáng)伴熱系統(tǒng)的檢修維護(hù)。
蒸汽伴熱系統(tǒng)由于安裝質(zhì)量、檢修維護(hù)等各種因素,往往很難發(fā)揮100%的伴熱效果,這對一些關(guān)鍵性、敏感性的工藝物流點(diǎn)而言,容易或小或大的影響生產(chǎn)乃至安全。對于MTP反應(yīng)器于再生期間的一級進(jìn)料線內(nèi)的物料狀態(tài)變化而言,蒸汽伴熱系統(tǒng)的伴熱效果就顯得十分重要。正常情況下,如果3.5 MPaG、245℃的中壓飽和蒸汽在伴熱管中全負(fù)荷的流動、及時疏走伴管內(nèi)蒸汽冷凝液并完全發(fā)揮伴熱效果的話,雖然460℃以上的一級進(jìn)料線內(nèi)的物料的溫度仍會逐漸降低,但是在工藝物料的組成、壓力下通過模擬計算可以得知,當(dāng)工藝物料溫度降至215℃(即,比伴熱中壓飽和蒸汽溫度245℃低30℃)時,不會有液相被冷凝下來進(jìn)而影響到該再生反應(yīng)器的下一次投用。因此,只要按照《SH/T 3040-2012 石油化工管道伴管和夾套管設(shè)計規(guī)范》來設(shè)計一級進(jìn)料線的伴管及保溫層、提高伴熱系統(tǒng)安裝質(zhì)量并加強(qiáng)伴熱系統(tǒng)的檢修維護(hù),應(yīng)可以解決問題。
圖2 設(shè)保溫、不設(shè)蒸汽伴熱(方案二)或設(shè)蒸汽伴熱(方案三),同時設(shè)置導(dǎo)淋管線一級進(jìn)料線系統(tǒng)
Fig.2 The first feeding stream with thermal insulation layer and without steam tracing(solution 2)
or with steam tracing(solution 3),and simultaneously with drain
設(shè)保溫、不設(shè)蒸汽伴熱,同時設(shè)置導(dǎo)淋管線以排出冷凝液。
由于蒸汽伴熱系統(tǒng)經(jīng)常很難發(fā)揮較好的伴熱效果;加上對于MTP反應(yīng)器一級進(jìn)料線系統(tǒng)(圖2中的雙點(diǎn)劃線框內(nèi)部分)而言,管線長度不大(最長路徑時,管長約50m);同時為了與方案一和下述方案三進(jìn)行對比,方案二不妨只考慮給一級進(jìn)料線系統(tǒng)設(shè)置保溫層而不設(shè)蒸汽伴管,同時在四個一級進(jìn)料分支線上的切斷閥前分別設(shè)置導(dǎo)淋管線及導(dǎo)淋閥,四根導(dǎo)淋管線的出口匯總以后,就近接至二甲醚反應(yīng)器流出物過濾器附近高壓火炬管線上,另在四個導(dǎo)淋閥后分別設(shè)置低壓氮?dú)獯祾吖芫€以防止導(dǎo)淋管線的積液和凍結(jié)。詳細(xì)的設(shè)置見圖2。
該方案在操作時,再生完畢的反應(yīng)器在進(jìn)行投料切換之前,應(yīng)先打開四個導(dǎo)淋閥,排掉一級進(jìn)料線中的可能積存的冷凝液,保證一級進(jìn)料以完全氣相狀態(tài)進(jìn)到反應(yīng)器頂部。
設(shè)蒸汽伴熱,同時設(shè)置導(dǎo)淋管線以排出冷凝液。
方案三系根據(jù)現(xiàn)有技術(shù),給MTP反應(yīng)器一級進(jìn)料線系統(tǒng)設(shè)置蒸汽伴管和保溫層;同時在跟方案二相同的位置設(shè)置同樣的一套導(dǎo)淋及吹掃系統(tǒng)。方案三也即為在方案二的基礎(chǔ)上增設(shè)蒸汽伴管。詳細(xì)的設(shè)置見上圖(圖2)。
對于固定床MTP反應(yīng)器再生期間,一級進(jìn)料線隔離盲板上游管道內(nèi)的物料發(fā)生(部分)冷凝而影響其再次投用的問題,上文提出了三種解決方案。下面對這三種方案的技術(shù)特點(diǎn)進(jìn)行分析和對比。
方案一僅涉及一點(diǎn)伴熱管及附件,所需投資(約7.50萬元)最?。环桨溉貌牧舷捣桨敢缓头桨付寞B加,當(dāng)然其所需的投資(約27.79萬元)最多;方案二所用材料為導(dǎo)淋管道、氮?dú)獯祾吖艿兰案郊柰顿Y(約20.29萬元)也比較多。上述投資是基于3臺MTP反應(yīng)器的“一級進(jìn)料線系統(tǒng)(并包含4根一級進(jìn)料支線)”,并采用最新的主要材料價格、安裝工程費(fèi)算法統(tǒng)計得到的。然而,拋開對比,各個方案的投資額都低于100萬元,不論是在工程設(shè)計中還是在技術(shù)改造中,都屬于小投入。
為了簡單明了且便于比較,消耗情況涉及的時間和范圍考慮為:單臺MTP反應(yīng)器再生期間(再生持續(xù)時間按7天考慮)的一級進(jìn)料線系統(tǒng)(圖1和圖2中的雙點(diǎn)劃線框內(nèi)部分)。另外,三種方案的消耗都隨著環(huán)境溫度的降低而增大,為了最大化消耗情況和統(tǒng)一對比基準(zhǔn),以下對比基于(上文提及的北方某廠的)極端最低環(huán)境溫度-39.8℃。
表1 三種方案的消耗
對于方案一,消耗了中壓飽和蒸汽(全負(fù)荷)并產(chǎn)出了蒸汽冷凝液(全負(fù)荷);對于方案二,消耗(外排至火炬)了液相工藝物料(組成約為運(yùn)行期間一級進(jìn)料氣總物料組成;量約為運(yùn)行期間一級進(jìn)料氣狀態(tài)下,上文提及的消耗涉及范圍內(nèi)的總物料量)并向環(huán)境放出了熱量(顯熱和潛熱),即方案二大約消耗了消耗涉及范圍內(nèi)的運(yùn)行期間一級進(jìn)料氣狀態(tài)下的總物料;對于方案三,消耗情況可能同方案一,也可能同方案二,也可能是方案一和方案二之間的任何情況。三種方案的消耗見表1。
從表1中的標(biāo)準(zhǔn)油消耗量可以得知,方案一只消耗伴熱中壓飽和蒸汽,消耗最大;方案二只消耗工藝?yán)淠海淖钚?;而方案三因其系統(tǒng)設(shè)置為前兩個方案的結(jié)合,其消耗介于前兩個方案之間。
由上文對比分析可知,三種方案的投資、消耗均有所不同。除此以外,三種方案在操作性能、其它操作費(fèi)用(操作人力投入、檢修維護(hù)投入)、潛在經(jīng)濟(jì)效益(對催化劑床層的保護(hù)、反應(yīng)穩(wěn)定均勻性、產(chǎn)品收率等)等方面也各有特點(diǎn)。將三種方案的技術(shù)特點(diǎn)列于表2。
表2 三種方案的技術(shù)特點(diǎn)對比
注1:蒸汽伴熱系統(tǒng)檢維頻次高。
注2:蒸汽伴熱系統(tǒng)運(yùn)行良好的時期,采用蒸汽伴熱方法,否則可采用導(dǎo)淋并吹掃方法。
從表2可以看出,三種固定床MTP反應(yīng)器一級進(jìn)料線的改進(jìn)設(shè)置方案都是可行的。方案三投資最大,但是從消耗、操作性能、其它操作費(fèi)用及潛在經(jīng)濟(jì)效益等角度看,都屬于中上水平,應(yīng)屬于最佳改進(jìn)設(shè)置方案,也就是說,稍微追加點(diǎn)投資,改進(jìn)設(shè)置,就可以收到良好的操作性能和操作靈活性,潛在經(jīng)濟(jì)效益好,并且在消耗、其它操作費(fèi)用等方面也具有一定的優(yōu)勢。方案二的消耗及其它操作費(fèi)用最低,投資中等,操作性能好但不具有操作靈活性,潛在經(jīng)濟(jì)效益好,屬于中等改進(jìn)設(shè)置方案。方案一的投資最小,潛在經(jīng)濟(jì)效益好,但是消耗及其它操作費(fèi)用最高,操作性能最差,屬于最差改進(jìn)設(shè)置方案。
需要注意的是,一級進(jìn)料線運(yùn)行溫度達(dá)460℃以上,屬于高溫應(yīng)力管線,熱位移較大,所以對于方案二和方案三而言,在導(dǎo)淋管及其低壓氮?dú)獯祾吖芟到y(tǒng)的設(shè)計及安裝中,需要注意考慮此熱位移因素,方能確保該改進(jìn)設(shè)置的有效及安全投用。
另外,方案二、三下,應(yīng)將導(dǎo)淋管及其低壓氮?dú)獯祾吖芟到y(tǒng)跟主體工程同等對待,考慮到需要人為的經(jīng)常性的操作導(dǎo)淋和吹掃閥門,應(yīng)在固定和移動有毒檢測的設(shè)計上,顧及到這些操作點(diǎn)、泄漏點(diǎn)。
采用上文提出的三種方案的其中一種對固定床MTP反應(yīng)器一級進(jìn)料線的設(shè)置加以改進(jìn),可以避免再生反應(yīng)器于再次投料時,一級進(jìn)料氣中夾帶液體進(jìn)入反應(yīng)器,從而保護(hù)了催化劑床層并維持了反應(yīng)的穩(wěn)定均勻和產(chǎn)品的收率。由于MTP催化劑的再生乃至更換較為頻繁,提出的方案應(yīng)考慮到擁有好的(與MTP催化劑的再生乃至更換配套的)操作方便性。從投資、操作費(fèi)用、操作性能、改進(jìn)設(shè)置的效果、潛在經(jīng)濟(jì)效益等多方面看,三種方案中,方案三為最佳改進(jìn)設(shè)置方案。文中提出的問題及方案雖然為MTP裝置的一個細(xì)節(jié),且其牽涉到的投資、消耗等相比整個MTP裝置而言都十分微小,但是其涉及到
的潛在經(jīng)濟(jì)效益大(避免了催化劑床層受到液體瞬時強(qiáng)力沖擊),應(yīng)加以重視。
我國北方地區(qū)天氣寒冷、風(fēng)力大,蒸汽伴熱系統(tǒng)的消漏等檢修維護(hù)頻次高、成本高,致使蒸汽伴熱系統(tǒng)的操作性能差,很難起到高效伴熱作用。而北方地區(qū)恰恰又是富煤、大產(chǎn)煤量的地區(qū),聚集了大量的煤化工企業(yè),當(dāng)前運(yùn)行中的MTP裝置都在北方。本文提出的MTP固定床反應(yīng)器一級進(jìn)料線系統(tǒng)存在的問題是普遍存在的,北方地區(qū)尤其突出,給出相應(yīng)解決方案是十分必要的。上文提及的北方某廠的MTP裝置出現(xiàn)的問題及針對出現(xiàn)的問題所做的技術(shù)改造乃至技改后收到的效果都表明了提出上述問題及方案有必要性。
本文論及的這個問題的特征有:反應(yīng)器的進(jìn)料管內(nèi)的工藝物料系高溫氣相工藝物料;反應(yīng)器為周期性操作(切入運(yùn)行-切出再生-切入運(yùn)行);管內(nèi)的工藝物料在(切出再生期間的)非流動狀況下由伴熱效果不好而導(dǎo)致降溫且發(fā)生(部分)冷凝。對于很多采用絕熱式固定床(或移動床)反應(yīng)器的工藝裝置和產(chǎn)品的反應(yīng)器而言,如Lurgi MTP、MTO(甲醇制烯烴)、PDH(丙烷脫氫)等,都有上述特征。因此,本文對這些裝置的反應(yīng)器的進(jìn)料系統(tǒng)的工程設(shè)計或技術(shù)改造而言均具有提示和參考意義。