姚建新
(邯鋼設(shè)備運(yùn)行保障公司 河北邯鄲 056015)
邯鋼集團(tuán)某冷軋廠共有5條生產(chǎn)線,分別為1條酸軋線、2條連退線、2條鍍鋅線,是生產(chǎn)汽車板和家電板的重要生產(chǎn)基地,裝備檔次為國際一流水平。該廠自2010年投產(chǎn)以來,生產(chǎn)了大量優(yōu)質(zhì)汽車板和家電板,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升。近年來,隨著產(chǎn)品質(zhì)量的進(jìn)一步提高,邯鋼加強(qiáng)了與高端客戶的合作,同時對冷軋板帶的內(nèi)部質(zhì)量和表面質(zhì)量均提出了更高的要求。軋輥?zhàn)鳛榘鍘з|(zhì)量控制的重要一環(huán),其毛化質(zhì)量對板帶軋制后的表面質(zhì)量產(chǎn)生很大影響。
2017年12月,該廠毛化床大修后,軋輥經(jīng)毛化后出現(xiàn)無規(guī)律的亮斑等缺陷,嚴(yán)重影響了板帶表面質(zhì)量,生產(chǎn)組織極為被動。經(jīng)過近三個月的技術(shù)攻關(guān), 問題得到解決。
該廠配有1臺英國沙克拉德電火花式毛化床。其功能為對一個預(yù)先磨削好的軋輥進(jìn)行表面毛化處理。在毛化過程中,電極與軋輥正在被毛化的部分浸泡在毛化液中,電極上通有正極性和負(fù)極性的脈沖直流電,軋輥的電勢為零,毛化液在通電時呈現(xiàn)電絕緣性能,通電后呈電導(dǎo)性,于是電極與軋輥之間存在一個脈沖電勢差,電機(jī)瞬時通電時與軋輥之間產(chǎn)生一個電火花,每個電火花在軋輥表面形成一個麻坑。脈沖電流連續(xù)電離狀態(tài)被破壞,不再有熱量產(chǎn)生,蒸發(fā)的軋輥以及電極表面的金屬隨著氣泡排出,同時熔化的金屬在麻坑附近重新凝固。在斷電時間內(nèi)電壓保持為零,蒸汽氣泡破裂,殘留物混入周圍的毛化液中,煙霧從毛化液池中排出,直到毛化液狀態(tài)穩(wěn)定后,繼續(xù)開始下一個電火花周期[1]。
軋輥表面毛化使軋輥獲得更優(yōu)良的表面性能和更長的使用周期。主要體現(xiàn)在以下方面:
1) 能提高軋輥與軋件咬合力,提高軋制速度;
2) 表面均勻粗糙度并不影響帶鋼表面光潔度,但能夠提高帶鋼的掛漆性能和拉伸性能;
3) 提供軋輥表面粗糙度,增加表面鍍鉻附著力,延長換輥時間,有利于提高機(jī)組作業(yè)率。
隨著邯鋼板材客戶群檔次的提高,高端客戶對板帶表面質(zhì)量要求極為嚴(yán)格。而軋輥表面缺陷對于板帶就是放大性“復(fù)印”,一些肉眼可見的缺陷“復(fù)印”到板帶上可能造成明顯的表面質(zhì)量問題,在O5板的生產(chǎn)中任何缺陷都是不允許的。因此對涉及軋輥表面的磨削、毛化和鍍鉻工藝均需嚴(yán)格把關(guān),避免造成板帶質(zhì)量問題。因此,軋輥毛化已經(jīng)成為軋輥上機(jī)前必不可少的一道工序。
毛化床大修后曾出現(xiàn)異常,表現(xiàn)在毛化的軋輥無規(guī)則地出現(xiàn)暗印、劃傷、亮斑、毛化不均等缺陷。
毛化輥表面質(zhì)量缺陷頻繁出現(xiàn),既影響產(chǎn)品質(zhì)量,也影響正常生產(chǎn)節(jié)奏,技術(shù)攻關(guān),迫在眉切。
分析了毛化缺陷性狀;全面檢查了毛化床機(jī)械、電氣控制和毛化前軋輥的表面質(zhì)量。
3.1.1 毛化床方面
1)電極消耗不一致;
2)電極固定塊有裂痕;
3)發(fā)現(xiàn)電極電源板1A18的8A3通道擊穿,一直電流1.25A;1B5的8A3電流數(shù)值異常;
4)電極夾持器與底座之間沉積大量石墨液(圖1)。
圖1 電極夾持器表面石墨沉積
3.1.2 毛化前,發(fā)現(xiàn)軋輥表面有疑似亮斑。
3.2.1 設(shè)備自身原因分析
1)電極損耗不一致。電極損耗不一致的主要原因應(yīng)為放電電流、電壓有差異。差異的來源可能為電源板的問題,也可能是電極質(zhì)量問題;
2)電極固定塊有裂痕,說明備件質(zhì)量有問題或已到壽命周期;
3)修復(fù)件電源板電流異常。出現(xiàn)異??赡茉蚴切迯?fù)質(zhì)量,也有可能是毛化床運(yùn)行異常損壞導(dǎo)致電源板的損壞;
4)夾持器與電極底座之間進(jìn)石墨液,說明密封不嚴(yán),而密封不嚴(yán)的原因可能是夾持器安裝不到位形成縫隙,也有可能是夾持器密封損壞造成。
3.2.2 設(shè)備外部因素分析
1)對未毛化輥的疑似亮斑進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)可通過擦拭消除,說明是殘留物形成的斑痕。
2)毛化過程發(fā)現(xiàn)疑似亮斑,可能原因一是毛化形成的亮斑,二是輥?zhàn)颖砻鏆埩粑铩?/p>
3.3毛化表面缺陷魚骨圖分析
毛化表面缺陷魚骨圖分析,如圖2。
圖2 毛化輥表面缺陷魚骨圖分析
可見電極、電源板、夾持器底座以及密封的備件質(zhì)量,電極的安裝質(zhì)量和毛化前軋輥的清潔質(zhì)量均可能產(chǎn)生表面質(zhì)量缺陷。
從設(shè)備和工藝分述采取措施。
3.4.1 設(shè)備措施
1)更換電極品牌,采用沙克拉德原廠電極。
2)更換沙克拉德原廠的電極固定塊和加持器。
3)更換電流和電壓不正常的電源板,安裝質(zhì)量可靠的電源板。
4)全面檢查電極、夾持器及底座安裝質(zhì)量,清洗底座、更換密封、更換磨損、損壞的夾持器及底座。
3.4.2 工藝措施
加強(qiáng)軋輥毛化前的清潔,采用純棉抹布進(jìn)行擦拭,并涂上毛化液,保證軋輥毛化時無磨削液殘留。
3.4.3 其它措施
進(jìn)一步措施:
1)因電極仍然出現(xiàn)損耗不一致的問題,懷疑伺服電機(jī)運(yùn)行參數(shù)有偏差,更換伺服電機(jī);
2)毛化液更換周期也從60小時縮短到40小時;
3)縮短電極使用周期,及時更換電機(jī),確保電極長度一致;
4)所有連接件全部緊固一遍,確保無松動。
初步效果是劃傷現(xiàn)象基本消除,主要缺陷轉(zhuǎn)化為較小的亮斑、細(xì)小的麻坑和黑斑。毛化輥月合格率為88.7%,合格率仍然較低。
采取進(jìn)一步措施后,毛化床基本穩(wěn)定,合格率上升到95%,生產(chǎn)組織恢復(fù)穩(wěn)定。
此外,發(fā)現(xiàn)4種直徑在600mm以上的軋輥毛化合格率低于小輥徑合格率,平均為83.47%,5種直徑小于600mm的軋輥毛化合格率為91.74%。是否與輥徑有關(guān)尚不能定論。
分析了軋輥毛化產(chǎn)生帶鋼表面缺陷的原因,對缺陷進(jìn)行了分類,并采取了相應(yīng)的對策。毛化缺陷主要有劃傷、亮斑、麻坑和黑斑等;產(chǎn)生的主要設(shè)備原因是電極質(zhì)量與設(shè)備及時維護(hù);工藝原因是毛化液的純凈度及軋輥表面潔凈度等。