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        礦井排水系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行的控制系統(tǒng)設(shè)計分析

        2019-10-21 09:16:14孔凡鵬楊恭利李亮
        科學(xué)與財富 2019年15期
        關(guān)鍵詞:優(yōu)化運(yùn)行控制系統(tǒng)分析

        孔凡鵬 楊恭利 李亮

        摘 要:礦井水害作為影響礦井安全運(yùn)行的五大災(zāi)害之一,對礦井運(yùn)行的安全性有重要影響。隨著礦井生產(chǎn)能力、開采范圍等變化,礦井排水系統(tǒng)需進(jìn)行針對性的優(yōu)化,從而更好滿足礦井安全排水的需要。本文將某礦井排水系統(tǒng)作為研究對象,分析了礦井排水系統(tǒng)優(yōu)化的必要性,并從幾個方面對礦井排水系統(tǒng)進(jìn)行了針對性優(yōu)化,從工程應(yīng)用實際表明,優(yōu)化方案取得了較好的實踐效果。

        關(guān)鍵詞:礦井排水系統(tǒng);優(yōu)化運(yùn)行;控制系統(tǒng);設(shè)計;分析

        某礦設(shè)計生產(chǎn)能力為1.2Mt/a,立井開拓,主要開采3#、5#煤層。根據(jù)地質(zhì)報告,礦井總體的水文地質(zhì)條件相對簡單,煤層的頂板、底板均為弱富含水層,礦井正常涌水量為480m3/h,最大涌水量為610m3/h。

        1、礦井排水系統(tǒng)優(yōu)化的必要性

        1.1礦井泵房和水倉連接通道優(yōu)化的必要性

        在本礦井設(shè)計的過程中,根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定,設(shè)計采用礦井泵房配水吸水立井,但是從該礦井實際運(yùn)行的情況來看,若礦井出現(xiàn)了突水事故,隨著水頭高度的不斷提升,當(dāng)其超過了泵房地面高度后,要想實現(xiàn)通過閘門來控制整個水泵的排水量和閘閥配水量之間的達(dá)到相互匹配的效果是非常困難的,在這種情況下,若不對其進(jìn)行優(yōu)化,會出現(xiàn)兩種情況,(1)泵房出現(xiàn)了配水過多的問題,導(dǎo)致礦井泵房出現(xiàn)進(jìn)水;(2)泵房出現(xiàn)配水不足的問題,導(dǎo)致水泵連續(xù)排水功能受到限制,整體的操作性能較差。因此,針對這種情況,應(yīng)當(dāng)對該礦井的泵房和水倉連接通道進(jìn)行針對性的優(yōu)化設(shè)計。

        1.2礦井排水系統(tǒng)排水能力不能滿足礦井排水工作的實際需求

        在本礦井試生產(chǎn)的過程中,在回采工作面開采到68m時,礦井涌水量出現(xiàn)了明顯的增加,從50m3/h迅速增加到了300m3/h,同時,隨著工作面的不斷向前推進(jìn),礦井總體的涌水量出現(xiàn)了更為明顯的增加,最大涌水量達(dá)到了700m3/h,已經(jīng)明顯超過礦井系統(tǒng)設(shè)計生產(chǎn)能力,導(dǎo)致礦井出現(xiàn)了停產(chǎn),嚴(yán)重影響到礦井生產(chǎn)的連續(xù)性與安全性。

        2、礦井排水系統(tǒng)優(yōu)化方案設(shè)計

        2.1針對礦井泵房和水倉連接通道優(yōu)化設(shè)計方案

        為了確保礦井泵房和水倉在實際使用的過程中,能夠滿足礦井水害的有效排出,需對礦井泵房和水倉的連接通道進(jìn)行針對性的優(yōu)化??紤]到礦井當(dāng)前泵房和水倉的實際情況,對水倉與泵房之間的通道的具體聯(lián)通方式進(jìn)行了優(yōu)化,將配水井的聯(lián)通方式設(shè)計為斜巷聯(lián)通,同時,在巷道中設(shè)計密閉門,若礦井出現(xiàn)了突水情況,可以將水倉和泵房之間的連接完全隔離。

        通過上述方式對泵房和水倉之間的連接方式進(jìn)行重新設(shè)計,在較多方面表現(xiàn)出明顯的優(yōu)勢,整個礦井排水系統(tǒng)相對于先前在合理性、科學(xué)性方面有了較大的提升。

        (1)巷道總體的布置方面更為簡單,在具體施工時也更加容易進(jìn)行。

        (2)在礦井正常運(yùn)行條件下,礦井的水倉和泵房之間的連接通道處于常閉的狀態(tài),若一旦礦井出現(xiàn)了水災(zāi),在相互配件的共同作用下,整個泵房能夠保持安全運(yùn)行,從而確保了礦井排水系統(tǒng)的正常工作,整體的可操作性非常強(qiáng)。

        (3)礦井水倉和泵房之間連接的密閉門處于常閉的情況,整個礦井的中央變電所、泵房的地面和井底車場的底板基本上處于同一標(biāo)高,對于部分稍高的位置,可以設(shè)計增加門檻的方式來實現(xiàn)對水的有效阻隔,也就是說,一旦礦井出現(xiàn)了水害,在不需要技術(shù)人員進(jìn)行操作的前提下,若水體在門檻的高度之下,本礦井的泵房就不會出現(xiàn)進(jìn)水的情況,也就是構(gòu)筑了堅實的第一道防線,同時,在本次設(shè)計中,將門檻的高度設(shè)計為0.5m,這對于整個礦井抗災(zāi)能力的提升是較為明顯的。同時,隨著原有設(shè)計中0.5m高度的降低,泵房在進(jìn)行施工時,整個施工過程更為簡單,水倉的標(biāo)高也實現(xiàn)了下降,水倉的有效容積也實現(xiàn)了增加。在該種設(shè)計條件下,水倉和其他巷道之間的交叉施工問題也得到了較好的解決。

        2.2礦井排水系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計方案

        在本礦井出現(xiàn)了涌水量明顯增加而導(dǎo)致礦井停產(chǎn)之后,對工作面的頂板與底板進(jìn)行了物探,根據(jù)得到的勘探結(jié)果可發(fā)現(xiàn),煤層底板的寒武系灰?guī)r水帶在礦壓和水壓的共同作用下,導(dǎo)致底板出現(xiàn)了灰?guī)r水突水,從而導(dǎo)致礦井涌水量明顯增加,針對這種情況,雖然進(jìn)行了注漿堵水,且進(jìn)行了底板加固,但是從處理效果來看,并沒有取得明顯的效果,因此,需要對整個礦井的礦井排水系統(tǒng)進(jìn)行針對性的優(yōu)化設(shè)計。

        (1)對布置情況進(jìn)行了優(yōu)化

        首先是排水管路接入到礦井主井方案設(shè)計。排水管道只能布置在主井中,但是對管子如何進(jìn)入到主井中,需進(jìn)行設(shè)計,本次設(shè)計了兩個方案:

        方案1,管子道從清理撒煤硐室與箕斗裝載硐室之間開口接入;

        方案2:排水管子從-600m的水平進(jìn)風(fēng)石門中進(jìn)入;

        對比兩個方案,可以得到方案2的主要優(yōu)點(diǎn)主要表現(xiàn)在:其在主井井壁上不需要進(jìn)行重新開口,較好的保證了整個井壁的完整性,但由于-600m水平進(jìn)風(fēng)石門在主井井筒的聯(lián)接點(diǎn)較高,與主井底高差約62m,而泵房、變電所又不宜離主井太遠(yuǎn),致使管子道的角度達(dá)45~60°,不能鋪設(shè)軌道,這對于施工來講是非常不利的,整體的工程量也非常大,所以,在進(jìn)行具體優(yōu)化時,本次應(yīng)當(dāng)選擇方案1。

        (2)礦井排水系統(tǒng)總體布置方案優(yōu)化設(shè)計

        根據(jù)礦井排水系統(tǒng)中管子道、變電所、泵房等具體的位置關(guān)系,設(shè)計了2個優(yōu)化方案:

        方案1:水倉入口選在現(xiàn)有水倉清倉絞車硐室處,內(nèi)外水倉平行布置,與現(xiàn)有水倉成對稱形式;泵房布置在主井南側(cè),與石門平行布置,與主井中心相距42.5m,泵房通道接入主井施工臨時繞道;變電所位于泵房北端,與泵房成135°,通道接入乘人車場;管子道從主井北側(cè)接入。

        方案2:將礦井排水系統(tǒng)中水倉的入口位置設(shè)置在原清理撒煤硐室通道的交岔點(diǎn)的位置,將礦井排水系統(tǒng)的內(nèi)水倉全部布置在砂巖當(dāng)中,外水倉則需要穿過一段泥巖,水倉的多數(shù)需要布置在兩層不同的砂巖當(dāng)中,礦井的泵房設(shè)計在礦井主井的北側(cè),同時,在泵房的南側(cè)布設(shè)礦井變電所,整個通道直接進(jìn)入到礦井的臨時入車?yán)@道中,管子道在進(jìn)行布設(shè)時,仍舊從主井北側(cè)進(jìn)行接入。

        對比方案1、2,且根據(jù)礦井水倉當(dāng)前的使用情況,若將礦井水倉設(shè)計到砂質(zhì)泥巖、泥巖當(dāng)中,將會給水倉的安全使用帶來較大的隱患,整體的維護(hù)難度也會明顯增加,相對的費(fèi)用也較高。綜合考慮上述兩個方案,決定選擇方案2作為本次優(yōu)化設(shè)計的方案,這里主要考慮到需要確保礦井水倉的頂板和底板均留設(shè)有厚度超過1m的砂巖,同時將水倉的入口通道設(shè)計在垂直于石門的方向,與礦井主井中心的相距的距離為55m。內(nèi)水倉在進(jìn)行布置時,全部布置在砂巖層中,外水倉在進(jìn)行布置時,首先穿過砂質(zhì)泥巖層,約68m布置在28m寬的砂巖層中,再從33m寬的砂質(zhì)泥巖穿回,同內(nèi)水倉平行布置,接入吸水井。

        除了對上述地點(diǎn)進(jìn)行優(yōu)化之外,在本次優(yōu)化時還對礦井的排水系統(tǒng)的水分入口通道及泵房通道接入等位置進(jìn)行了針對性的優(yōu)化,取得了較好的優(yōu)化效果。

        3、結(jié)束語

        通過在本礦井的排水系統(tǒng)中,采取上述針對性的優(yōu)化設(shè)計方案,從礦井排水系統(tǒng)后期的實際運(yùn)行情況來看,總體取得了非常好的排水效果,較好滿足了礦井排水工作的實際需求,保證了礦井生產(chǎn)的安全性。

        參考文獻(xiàn):

        [1]徐海,劉波.基于PLC的主排水泵遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)的研究與應(yīng)用[J].煤礦安全,2012,43(01):73-76.

        [2]程建業(yè).基于壓力表和真空表讀數(shù)特征診斷礦井主排水系統(tǒng)故障[J].煤炭工程,2012(10):48-49+52.

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