倪波 何利明
摘要:公司#6汽機(jī)循環(huán)水泵為800S-24型,至2009年以來#61、#62循環(huán)水泵在并列運(yùn)行時電機(jī)電流超額定值,對泵體解體檢查葉輪汽蝕嚴(yán)重,鑒于更換葉輪運(yùn)行時間較短就出現(xiàn)汽蝕現(xiàn)象,給#6汽機(jī)的長期運(yùn)行帶來一定的安全隱患。通過對其運(yùn)行參數(shù)及相關(guān)設(shè)備技術(shù)參數(shù)分析總結(jié),找出葉輪汽蝕原因,解決電機(jī)過流的問題。
關(guān)鍵詞:循泵葉輪;氣蝕原因
1、異常情況介紹
1.1 #6汽機(jī)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)設(shè)計3臺800S-24型循環(huán)水泵,采用2用1備的運(yùn)行模式(其循環(huán)水泵主要設(shè)計參數(shù)見表1), #61、#62循環(huán)水泵2004年投入運(yùn)行,#63循環(huán)水泵2008年技改投入運(yùn)行。至2009年以來#61、#62循環(huán)水泵電機(jī)運(yùn)行電流有緩慢升高的趨勢, 8月#61、#62循環(huán)水泵并列運(yùn)行電機(jī)均超額定電流運(yùn)行,而其他主要運(yùn)行參數(shù)如軸承振動、泵出口壓力在正常范圍,電機(jī)電流較為穩(wěn)定,較早投入運(yùn)行的循環(huán)水泵在單臺或并列運(yùn)行電流明顯偏高。循環(huán)水泵超額定電流運(yùn)行已經(jīng)影響#3聯(lián)合循環(huán)機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,存在一定的安全隱患。
1.2 查性能曲線可知以下結(jié)論
泵出口揚(yáng)程為17m時,功率曲線顯示水泵功率未達(dá)到600KW,該循環(huán)水泵在設(shè)計流量和設(shè)計效率下,配備630kW容量電機(jī)是能夠滿足運(yùn)行要求的,且在坐標(biāo)中繪出其曲線圖分析,當(dāng)達(dá)到設(shè)計流量后,隨著循環(huán)水泵流量的增加,出口揚(yáng)程在下降,功率也有所減小。
通過以上粗略分析可以看出,如果運(yùn)行時數(shù)據(jù)及循環(huán)水泵特性曲線準(zhǔn)確可靠,電動機(jī)效率在正常范圍內(nèi),基本可以確定該循環(huán)水泵的實際運(yùn)行效率大約在77%左右,遠(yuǎn)低于設(shè)計效率88%,出現(xiàn)循環(huán)水泵電機(jī)過電流運(yùn)行可能的主要原因有1、循環(huán)水泵效率低于設(shè)計效率;2、循環(huán)水泵軸阻力增加;3、循環(huán)水母管水流出現(xiàn)紊流現(xiàn)象。(如果循環(huán)水泵特性曲線準(zhǔn)確可靠,從曲線可以看到,即使流量增加很多,功率變化是不大)。
1.3為解決以上缺陷,2010年安排#61、#62循環(huán)水泵解體檢查,解體發(fā)現(xiàn)葉輪存在較為嚴(yán)重的汽蝕,葉片汽蝕最為嚴(yán)重,部分葉片已經(jīng)有較大的穿孔現(xiàn)象,檢修更換葉輪后,#61、#62循環(huán)水泵并列運(yùn)行電流降到70A左右,表明葉輪腐蝕嚴(yán)重是#61循環(huán)水泵運(yùn)行效率下降,電機(jī)電流逐漸上升,并超額定電流運(yùn)行的主要原因。隨運(yùn)行小時數(shù)增加電機(jī)運(yùn)行電流趁緩慢上升趨勢,葉輪汽蝕繼續(xù)惡化。
2、葉輪汽蝕原因分析
2.1 對歷年機(jī)組運(yùn)行時間統(tǒng)計,2004-2008年#6汽機(jī)運(yùn)行小時數(shù)達(dá)到平均3000-5000小時/年,在機(jī)組較高運(yùn)行小時數(shù)下,#61、#62循環(huán)水泵運(yùn)行正常,未出現(xiàn)明顯電流上升趨勢。
2.2 2008年#63循環(huán)水泵技改完成后,采用#61、#63循環(huán)水泵或#62、#63循環(huán)水泵并列運(yùn)行方式,此后#61、#62循環(huán)水泵電流開始出現(xiàn)較快的上升趨勢,而#63循環(huán)水泵運(yùn)行電流較為穩(wěn)定。2010年更換#61、#62循環(huán)水泵葉輪后,保持原有運(yùn)行方式,#61、#62循環(huán)水泵電流繼續(xù)上升,走勢見圖2,#63循環(huán)水泵運(yùn)行電流未出現(xiàn)明顯上升趨勢。期間定期化驗循環(huán)水水質(zhì)合格,定期檢查循環(huán)水吸入口水池運(yùn)行水位、軸承溫度及振動,基本排除循環(huán)水水質(zhì)差、進(jìn)出口管徑、泵體選型等引起葉輪汽蝕問題。
2.3 通過分析循環(huán)水泵吸入口水池建筑結(jié)構(gòu),吸入口水池由隔離墻分成等體積吸水池1、吸水池2,在寬5000mm的隔離墻體上開孔安裝1000×1000mm啟閉器。#63循環(huán)水泵運(yùn)行時, 循環(huán)水在啟閉器處出現(xiàn)虹吸,帶動吸水池1中冷卻水快速流動,流向保持一致,此時將#61或#62循環(huán)水泵投入運(yùn)行,將會在吸水池1中產(chǎn)生紊流,水中產(chǎn)生汽泡導(dǎo)致水泵汽蝕。
2.4 檢查循環(huán)水泵中心高度與吸入水池水位垂直高度不足1米,存在高程不足問題。
3、處理措施
針對以上現(xiàn)狀,為有效避免循環(huán)水泵葉輪氣蝕問題,準(zhǔn)備建議以下處理:
3.1 擴(kuò)大隔離墻啟閉器孔徑,避免在#63循環(huán)水泵運(yùn)行時吸水池1出現(xiàn)較大虹吸現(xiàn)象,減少紊流現(xiàn)象。
3.2 改變?nèi)_循環(huán)水泵運(yùn)行方式,#61、#62循環(huán)水泵為主泵,#63循環(huán)水泵為備泵,恢復(fù)改造前運(yùn)行方式。
3.3 降低#61、#62循環(huán)水泵吸入管口位置。
3.4 解體檢查#61、#62循環(huán)水泵,更換腐蝕較為嚴(yán)重的葉輪。
4、結(jié)束語
循環(huán)水泵作為電廠系統(tǒng)三大泵之一,其運(yùn)行效率直接影響著電廠的經(jīng)濟(jì)效益。在日常設(shè)備管理中,應(yīng)該對該泵的正常運(yùn)行和試驗項目予以足夠的重視。而聯(lián)軸器調(diào)整盤損壞事件是凝結(jié)水泵、循環(huán)水泵等立式泵電機(jī)空載試驗中的重要風(fēng)險點(diǎn),因此工作人員應(yīng)該加強(qiáng)對該處風(fēng)險點(diǎn)的認(rèn)識,熟悉聯(lián)軸器結(jié)構(gòu),了解試驗方案并做好預(yù)防措施,確保類似泵的安全運(yùn)行。
參考文獻(xiàn):
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(作者單位:浙能金華燃機(jī)發(fā)電有限責(zé)任公司)