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        催化煙氣脫硫脫硝的節(jié)能減排分析

        2019-10-21 16:04:37孫劍程誠武利春
        中國化工貿(mào)易·下旬刊 2019年10期
        關(guān)鍵詞:脫硫脫硝減排節(jié)能

        孫劍 程誠 武利春

        摘 要:中國石油天然氣股份有限公司呼和浩特石化分公司2.8Mt/a催化裂化裝置,在2015年新建了配套的再生煙氣脫硫裝置,同時(shí)對(duì)余熱鍋爐進(jìn)行改造,并增設(shè)了脫硝設(shè)施,裝置投用后,催化裝置外排煙氣污染物質(zhì)量濃度大幅度下降,減排效果良好,達(dá)到了國家排放標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)余鍋改造后,取熱能力增加,排煙溫度下降,起到了節(jié)能效果。

        關(guān)鍵詞:催化裂化煙氣;脫硫脫硝;節(jié)能;減排

        0 前言

        催化裂化是實(shí)現(xiàn)重質(zhì)油輕質(zhì)化的重要工藝過程之一,催化裂化裝置是石油煉制企業(yè)的主要生產(chǎn)裝置,催化裂化再生器排放的煙氣中含有大量的硫氧化物(SOx)、氮氧化物(NOx)、顆粒物等,已經(jīng)成為重要的大氣污染源。隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,對(duì)能源的需求愈來愈旺盛,煉油企業(yè)加工高硫重質(zhì)原油等品質(zhì)較差原油的比例不斷增加,SOx和NOx的排放量越來越大;另一方面,隨著環(huán)境保護(hù)法的日趨嚴(yán)格,對(duì)包括催化裂化裝置在內(nèi)的各種裝置的SOx和NOx排放量的限制也日趨嚴(yán)格,因此催化裂化再生煙氣的脫硫脫硝顯得尤為緊迫。

        為了保護(hù)環(huán)境,滿足人們對(duì)環(huán)境空氣質(zhì)量的要求,中國石油天然氣股份有限公司呼和浩特石化分公司對(duì)2.8Mt/a催化裂化(MIP)裝置的再生煙氣系統(tǒng)進(jìn)行了脫硫脫硝改造。

        1 技術(shù)原理及特點(diǎn)

        1.1 工藝原理

        脫硫單元主要分為兩部分:脫硫洗滌塔和PTU。

        洗滌塔系統(tǒng)包括文丘里洗滌器、分離塔、煙囪、循環(huán)泵等,通過洗滌塔循環(huán)泵向文丘里管內(nèi)噴入循環(huán)液,在文丘里管內(nèi)完成對(duì)煙氣的抽吸、洗滌過程,在脫硫彎頭處脫除固體顆粒和二氧化硫,然后凈化煙氣經(jīng)過煙囪塔盤、格里其規(guī)整填料分離出游離水后直排大氣,凈化煙氣中固體顆粒和二氧化硫含量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于排放濃度限值,操作過程中需要連續(xù)補(bǔ)充水和堿,并排出少量廢液進(jìn)入排液處理系統(tǒng)(PTU)。煙氣中二氧化硫等酸性氣體是在洗滌塔內(nèi)與循環(huán)液接觸時(shí)發(fā)生中和反應(yīng),酸性的氣體被偏堿性的吸收液所吸收,并通過調(diào)節(jié)氫氧化鈉的加入量來調(diào)節(jié)循環(huán)液的pH值。

        1.2 工藝技術(shù)特點(diǎn)

        煙氣脫硫設(shè)計(jì)特點(diǎn);煙氣脫硫設(shè)施采用噴射文丘里(JEV)型濕氣洗滌技術(shù)(以下簡稱WGS),PTU單元采用絮凝沉降原理脫除污水顆粒物,采用氧化曝氣工藝脫除污水中亞硫酸鹽帶來的COD。

        ①極低的系統(tǒng)壓降,正常開工狀態(tài),可實(shí)現(xiàn)煙氣零壓降;

        ②在停循環(huán)泵的情況下,最高壓降不高于1.5kPa;

        ③極高的可靠性、極強(qiáng)的適應(yīng)性、實(shí)現(xiàn)長周期運(yùn)行;

        ④該系統(tǒng)流程簡單實(shí)用,故障率極低,可適應(yīng)催化裂化超溫、跑劑的各種工況;

        ⑤結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積小;

        ⑥工程投資相對(duì)較低:與國內(nèi)外同類技術(shù)相比,投資降低30%左右。

        2 設(shè)計(jì)參數(shù)

        產(chǎn)品指標(biāo):

        催化煙氣脫硝單元的產(chǎn)品為脫除氮氧化物后的煙氣。煙氣經(jīng)脫硝處理后,進(jìn)入下游煙氣脫硫系統(tǒng),流量為43.3×104Nm3/h-wet。脫硫單元產(chǎn)品主要為凈化煙氣和含鹽污水、催化劑泥漿。其中凈化煙氣排放指標(biāo)控制SO2≤100mg/Nm3(dry);粉塵≤50mg/Nm3(dry)。煙氣經(jīng)本系統(tǒng)凈化處理后,經(jīng)煙囪直接排放。

        3 運(yùn)行狀況及分析

        脫硫裝置投產(chǎn)后,排放煙氣中二氧化硫基本控制在20mg/Nm3以下,顆粒物由110 mg/Nm3降到30mg/Nm3,特別是2017年3月開始摻煉西部油開始,脫硫入口二氧化硫濃度由230mg/Nm3漲至最高650mg/Nm3,出口二氧化硫排放指標(biāo)并未變大,只是脫硫耗堿量增加一倍左右,由此可知脫硫系統(tǒng)操作彈性較大,能承受原料性質(zhì)變化所帶來的沖擊。

        節(jié)能:

        ①脫硫運(yùn)行中補(bǔ)充水選用中水,節(jié)約了大量新鮮水,約32t/h;

        ②對(duì)余鍋省煤器進(jìn)行擴(kuò)能改造后,同時(shí)對(duì)激波吹灰進(jìn)行改造,增加了蒸汽和聲波兩種吹灰設(shè)施,排煙溫度由改造前的210℃降低至160℃,降低了50℃,多回收熱量折算成中壓蒸汽,約7t/h;

        ③對(duì)吹灰系統(tǒng)加強(qiáng)維護(hù),隨時(shí)跟蹤吹灰效果,保持低的排煙溫度。即提高了余鍋取熱效率,又降低了脫硫入口煙氣溫度,節(jié)約了脫硫洗滌用水,為裝置的節(jié)能工作做出貢獻(xiàn)。

        4 結(jié)束語

        2.8Mt/a催化裂化裝置再生煙氣脫硫脫硝改造,有效地降低了外排煙氣中污染物的排放,SO2質(zhì)量濃度從650mg/m3下降到20mg/m3,粉塵質(zhì)量濃度110mg/m3下降到30mg/m3,煙氣污染物排放低于國家排放標(biāo)準(zhǔn),具有很好的環(huán)保效益。由于余鍋省煤器取熱能力增大,脫硝模塊壓降低,洗滌系統(tǒng)壓降低,對(duì)前部系統(tǒng)影響小,同時(shí)余熱鍋爐三套除灰系統(tǒng)的應(yīng)用,降低余熱鍋爐排煙溫度,減少煙氣壓降,增加了裝置能量回收,保證煙機(jī)工況,操作簡便,設(shè)備可靠,節(jié)能效果顯著。

        參考文獻(xiàn):

        [1]黃富,王清和,宋春峰,耿溪,陳東巖.煙氣脫硫脫硝技術(shù)在催化裂化裝置中的應(yīng)用[J].石油煉制與化工,2017 (10).

        作者簡介:

        孫劍,工程師,2006年畢業(yè)于內(nèi)蒙古大學(xué)材料化學(xué)專業(yè),現(xiàn)為呼和浩特石化分公司第一聯(lián)合技術(shù)員,從事熱工單元及脫硫脫硝設(shè)施生產(chǎn)技術(shù)的管理工作。

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