高登堂
摘 要:針對目前二甲苯裝置節(jié)能控制工作開展過程存在的問題,文章從實踐角度出發(fā),分析了二甲板裝置的用能現(xiàn)狀,并提出了節(jié)能優(yōu)化控制的方法策略。結(jié)果表明,只有在明確二甲苯裝置實際用能情況下,才能使節(jié)能優(yōu)化起到事半功倍效果。
關(guān)鍵詞:二甲苯裝置;節(jié)能;換熱網(wǎng)絡(luò);低溫熱
二甲苯裝置,作為化工企業(yè)生產(chǎn)建設(shè)的重要設(shè)施,其運用的節(jié)能環(huán)保效果,直接決定產(chǎn)品生產(chǎn)是否能夠達到預(yù)期的可持續(xù)目標。然而,在實際運用過程,二甲苯裝置能源消耗占比過半,亟需通過科學技術(shù)手段進行節(jié)能環(huán)??刂?。經(jīng)分析,只有從換熱網(wǎng)絡(luò)與低溫熱兩方面入手,才能有效改善當前二甲笨裝置的能源消耗現(xiàn)狀。
1 項目概況
某化工企業(yè)通過對二甲苯芳烴聯(lián)合裝置進行芳烴抽提、連續(xù)重整以及異構(gòu)化等方面的優(yōu)化,來使芳烴聯(lián)合裝置的能耗得到控制。即將二甲苯分餾、吸附分離單元以及異構(gòu)化組合成一個大系統(tǒng),即二甲苯裝置,經(jīng)大系統(tǒng)理念,來提高裝置工藝流程的節(jié)能效果。具體優(yōu)化過程,相關(guān)人員應(yīng)結(jié)合裝置運行情況,利用Aspen Plus軟件來實現(xiàn)二甲苯裝置流程的模擬計算,以在充分考量分離流程與換熱網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)情況下,解決精餾塔進料狀態(tài)不合理、物料重復冷卻升溫等問題。這是提高二甲苯裝置使用能源利用效率的關(guān)鍵,研究人員應(yīng)將其重視起來,以提高裝置設(shè)備運行的科學合理性。如此,化工企業(yè)就能以可持續(xù)狀態(tài)服務(wù)于所處地區(qū)現(xiàn)代化經(jīng)濟建設(shè)背景下的全面發(fā)展。
2 二甲苯裝置用能現(xiàn)狀
經(jīng)統(tǒng)計分析,化工企業(yè)芳烴聯(lián)合裝置中二甲苯裝置的能源消耗占比在50%以上。雖設(shè)計采用了新興的高效能設(shè)備與熱集成節(jié)能技術(shù),但從夾點作用方面看,二甲苯裝置的換熱網(wǎng)絡(luò)仍有很大提升空間。著手優(yōu)化裝置節(jié)能控制前,應(yīng)對二甲苯裝置用能現(xiàn)狀進行分析,以提升節(jié)能優(yōu)化工作開展的針對性與高效性。
對于二甲苯裝置來說,其采用了高效換熱器與熱集成節(jié)能技術(shù)。其中二甲苯分餾的重芳烴塔與二甲苯塔,分別運用了熱集成技術(shù)。具體原理為,經(jīng)升溫與升壓處理,使塔頂熱能得到充分利用。對于二甲苯塔的人員,因來自二甲苯塔重沸爐F-801A/B,所以,重芳烴塔與二甲苯白土塔的進料選用二甲苯塔底重沸物料。在吸附分離單元,需完成抽余液塔與解吸劑再蒸餾塔的情況下,著手開展歧化單元汽提塔重沸器人員。其中吸附分離單元抽出的液塔、異構(gòu)化單元脫庚烷塔以及抽余液塔,需將塔頂物料作為重沸器熱源。值得注意的是,重芳烴塔的塔頂物料,要用于重整油分離塔的塔底熱源。
因二甲苯裝置使用工序與過程繁雜,對其能耗進行控制,需將裝置換熱網(wǎng)絡(luò)與低溫熱充分利用起來,以改善節(jié)能優(yōu)化工作開展效果。
3 二甲苯裝置的節(jié)能優(yōu)化方案
3.1 換熱網(wǎng)絡(luò)節(jié)能優(yōu)化
節(jié)能優(yōu)化人員需按照二甲苯裝置換熱網(wǎng)絡(luò)分析情況與裝置實際生產(chǎn),來提升異構(gòu)化脫庚烷塔塔底物料到二甲苯單元二甲苯塔的進料溫度,進而實現(xiàn)一定空間的優(yōu)化。具體來說,就是增設(shè)換熱器NE-701,并換熱處理脫庚烷塔進料與其塔頂氣換熱。如此,不僅能夠?qū)崿F(xiàn)脫庚烷塔塔頂氣相的余熱回收,還可將高分罐底物料的溫度提升至125℃。此外,還新增了換熱器NE-702,通過換熱處理脫庚烷塔底油與白土塔出料,來將二甲苯塔的進料溫度提升至200℃。此后,脫庚烷塔塔底油換熱完成后,就可將高分罐底物料換熱溫度提升至148℃。當脫庚烷塔塔底物料到二甲苯塔進料溫度提升后,二甲苯塔底的加熱爐熱負荷就會下降,不僅節(jié)約了燃料氣,還使裝置使用達成節(jié)能降耗效果。
3.2 低溫熱節(jié)能優(yōu)化
經(jīng)對二甲苯裝置低溫進行熱分析,發(fā)現(xiàn)低溫熱較多問題產(chǎn)生原因為,吸附分離單元抽余液塔與抽出液塔塔頂氣相余熱。由于受到工藝過程方面的限制,使得芳烴裝置內(nèi)部沒有可利用的低溫熱阱,因此,裝置節(jié)能優(yōu)化控制人員應(yīng)從設(shè)計角度出發(fā),通過充分考量抽余液塔與抽出液塔塔頂余熱來提高用能效率。在優(yōu)化低溫熱利用過程中,應(yīng)從大系統(tǒng)與整體性兩個方面入手,通過綜合考慮構(gòu)建出一套熱水站系統(tǒng)。即經(jīng)抽余液塔與液塔塔頂氣潛熱抽出,來產(chǎn)生140℃的熱水,壓力為1.5MPa。此后,熱水就可通過外輸管線分別輸送至熱電部與化工部的乙二醇裝置。
對于乙二醇裝置熱水利用的系統(tǒng),是由2臺冷水換熱器、2臺熱水換熱器以及1套溴化鋰冷凍水站組成。實際運行過程,抽余液塔與抽出液塔產(chǎn)生的熱水,分別與1號、2號乙二醇裝置的環(huán)氧乙烷提塔進料進行換熱,以提升環(huán)氧乙烷汽提塔進料的溫度。換熱處理完成后,熱水均將降至105℃。經(jīng)混合處理,就可送至溴化鋰冷凍水站,通過75℃的熱水處理,返回抽余液塔與抽出液塔熱水站系統(tǒng),就可實現(xiàn)循環(huán)利用。值得注意的是,為降低洗滌塔的進料溫度,節(jié)能優(yōu)化人員應(yīng)將冷凍水站10℃的冷凍水分為兩股,并分別作用于1號、2號乙二醇裝置的環(huán)氧乙烷洗滌塔進料換熱處理操作過程。如此,二甲苯裝置節(jié)能優(yōu)化工作開展就可達到預(yù)期。
4 結(jié)束語
綜上所述,二甲苯裝置的節(jié)能控制,需在明確當前裝置運行使用能源消耗問題的情況下,從換熱網(wǎng)絡(luò)與低溫熱節(jié)能方面入手,通過充分考量抽余液塔與抽出液塔塔頂余熱來提高用能效率。事實證明,只有這樣,才能將最具可持續(xù)性的二甲苯裝置作用于化工企業(yè)實際生產(chǎn)建設(shè)過程,以推動所處行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展進程。
參考文獻:
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