鄭利娜 趙銀 董華勇
【摘 ?要】本文通過分析與研究電廠汽輪發(fā)電機定子冷卻水泵事故頻發(fā)的案例,發(fā)現(xiàn)設(shè)備選型配置、結(jié)構(gòu)與實際運行工況設(shè)計裕度存在不足,并提出改進方案,及總結(jié)出汽輪發(fā)電機定子冷卻水泵維護和項目管理過程中應(yīng)關(guān)注的重點工作。
【關(guān)鍵詞】定子冷卻水泵;頻發(fā);裕度;改進方案
引言
發(fā)電機定子冷卻水系統(tǒng)是汽輪發(fā)電機組滿足發(fā)電機正常運行的重要配套系統(tǒng),系統(tǒng)設(shè)計與供貨均由發(fā)電機設(shè)備制造成套制造集成供貨。該系統(tǒng)集裝配備2臺(XGST101PO、XGST 201PO)冷卻水泵,來滿足運行規(guī)范要求(一運一備)。
冷卻水泵作為發(fā)電機定子冷卻水系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備,其運行狀態(tài)直接影響該系統(tǒng)主要功能的實現(xiàn)及電廠經(jīng)濟效益,本文通過對汽輪發(fā)電機定子冷卻水泵事故頻發(fā)的原因進行分析與研究,找出存在的問題,提出改進方案,并總結(jié)出定子冷卻水泵維護和項目管理過程中值得借鑒的經(jīng)驗與建議。
1.定子冷卻水泵事故概述
故障一:運行正常巡檢1SEK002PS時發(fā)現(xiàn)異味,經(jīng)確認(rèn)1GST101PO泵殼恒位油杯已無油位,窺視窗爆裂、軸承油封冒煙,紅外測溫儀顯示泵體溫度高達170℃,已導(dǎo)致泵體變色。
經(jīng)對1GST101PO解體檢查,發(fā)現(xiàn)葉輪側(cè)軸承壓蓋磨損約1mm,對應(yīng)的軸承滾珠及支架損壞嚴(yán)重、部分已脫落,電機側(cè)軸承受高溫變色損壞,泵軸彎曲,跳動最大值達到0.50mm。
故障二:運行異音,經(jīng)就地測量(驅(qū)動端水平8.39mm/s,垂直10.8 mm/s;自由端水平7.24 mm/s,垂直 6.57 mm/s,軸向 3.73 mm/s)。解體檢查發(fā)現(xiàn)軸承滾珠骨架嚴(yán)重?fù)p壞、內(nèi)、外圈表面剝落明顯。
2.事故分析及排查
軸承失效與視窗熔化的先后機理分析,故障原因大致分為以下7方面:
2.1軸承設(shè)計選型考慮載荷裕度不足
廠家提供的《SC80-250型泵軸向載荷和軸承壽命計算報告》[1],葉輪最終產(chǎn)生的軸向力為1.8148kN,當(dāng)量動載荷為2.64kN。根據(jù)理論計算原球軸承壽命為23234h,國外提供數(shù)據(jù)為17500h。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)報告中軸向力計算參數(shù)與泵的實際裝配尺寸不符,存在錯誤。泵蓋與后蓋板間隙s值應(yīng)包括背葉片寬度t值在內(nèi),但廠家計算時未包括,即理論計算要求s為5mm,而泵的實際s值達到9mm。因此造成背葉片產(chǎn)生的平衡力與理論計算偏差過大,軸向力不能被有效的平衡。
根據(jù)現(xiàn)場泵的實際參數(shù),計算泵的當(dāng)量動載荷為4.94kN,輸入到SKF軸承壽命計算模型中,得出的理論軸承壽命為3536 h,該數(shù)值是在沒有其他任何不良影響的情況下得出,此時軸承壽命已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于原設(shè)計值,而球軸承又不適用于軸向力較大的工況使用,因此軸承因過載而疲勞損壞。
根據(jù)以上分析,軸向力過大、軸承選型錯誤是軸承燒毀的根本原因。
2.2軸承裝配、葉輪與口環(huán)徑向間隙誤差
經(jīng)查閱制造廠的安裝記錄,軸承內(nèi)、外圈尺寸為標(biāo)準(zhǔn)尺寸,通過推拉泵軸測量軸向竄動量,驗證軸承的游隙。原設(shè)計圖紙要求間隙值為0.15-0.3mm(新提供的圖紙改為0.4-0.6mm),要求軸承壓蓋凸臺與軸承外圈留有一定的間隙已無法驗證[1]。
2.3 泵、電機支座點負(fù)荷分配不均
泵定位在集裝平臺上,集裝底座平臺找正不是以泵的出口水平面為基準(zhǔn),應(yīng)調(diào)整泵底座墊片保證出口法蘭水平在規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),同時應(yīng)在系統(tǒng)管道安裝完成后解列泵與法蘭連接,再以管道法蘭為基準(zhǔn)通過增減泵與電機底座的墊片調(diào)正泵中心水平,以保證系統(tǒng)管道應(yīng)力不改變泵體動靜間隙和軸系中心精度[2]。
2.4 系統(tǒng)管道應(yīng)力阻礙泵運行熱脹差
系統(tǒng)布置緊湊,設(shè)備與設(shè)備間連接管道距離較小,軸線中心偏差造成應(yīng)力集中,解列泵進出口管道法蘭檢查發(fā)現(xiàn)均存在與泵接口徑向軸向值偏差,已說明系統(tǒng)管道連接應(yīng)力最終集中在泵體,需通過再次以管道自由中心調(diào)整泵體支點和電機中心,實現(xiàn)傳動中心更精確的定位,有效保證整泵運行和系統(tǒng)共振降低。
2.5 設(shè)備出廠至安裝調(diào)試階段保養(yǎng)不規(guī)范
從設(shè)備到貨至安裝調(diào)試,定子冷卻水泵沒有固定的切換周期,出現(xiàn)過其中一臺連續(xù)運行幾個月,另一臺一直處于熱備用狀態(tài)的情況,泵長時間靜止軸承得不到潤滑油的保護,可能出現(xiàn)軸承銹蝕,甚至轉(zhuǎn)子彎曲等現(xiàn)象。Fe2O3碎屑堆積在滾道和滾珠表面之間,氧化磨屑起著磨料作用,使接觸表面產(chǎn)生磨粒磨損,即發(fā)生微動磨損。
2.6 振動因素
泵的中心高為230mm,轉(zhuǎn)速2950rpm,泵的振動測量和評價方法JB/T 8097-1999中劃為第A\B\C三類[2],運行數(shù)據(jù)顯示量最大為2.5mm/s 振動烈度不高于4.5mm/s為B級,不足以使軸承迅速燒毀。
2.7 事故結(jié)論
根據(jù)上述分析,定子冷卻水泵故障的根本原因為廠家設(shè)計軸向力計算錯誤,軸承選型不滿足要求。促成原因廠內(nèi)裝配控制精度偏差、定位支點負(fù)荷分配不均、投運前期保養(yǎng)不徹底,綜合外部環(huán)境等相關(guān)因素是導(dǎo)致運行頻發(fā)故障。
3.改進方案
原深溝球軸承6308-2PCS的軸向負(fù)荷承載能力較差,根據(jù)軸向計算,將泵的軸及軸承等部件更換為“重型軸”結(jié)構(gòu)形式,則需要更換軸、前后軸承、軸用卡環(huán)、孔用卡環(huán)、后軸承壓蓋等,其余零件不變。即需選擇的新軸承型號為圓柱滾子軸承NU308ECP(前軸承)和雙列球軸承3308A(后軸承)。
4.結(jié) 語
定子冷卻水系統(tǒng)是汽輪發(fā)電機重要的輔助系統(tǒng),而定子冷水水泵是發(fā)電機定子冷卻水系統(tǒng)的心臟,定子冷水泵的停運將使發(fā)電機供水缺水,引發(fā)定子線圈燒毀事故,進而對經(jīng)濟效益產(chǎn)生直接影響。鑒于泵所在位置的重要性及有效的避免廠內(nèi)制造質(zhì)量出現(xiàn)偏差,應(yīng)做好以下幾個方面:
(1)對現(xiàn)場已安裝泵的油杯斜口進行處理,以正常運行時油位淹沒下部滾珠1/2位置為準(zhǔn),加油時需考慮避免軸封甩油。
(2)定期檢查呼吸器,保證呼吸器暢通。
(3)建議兩臺泵定期切換運行。
(4)改型后,設(shè)備整體性能有待進一步驗證,需定期檢測其振動及溫度。
(5)對于重要部件套設(shè)備,應(yīng)加強制造過程控制力度。
(6)對于整泵備件,依據(jù)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等,核查廠內(nèi)裝配定位等關(guān)鍵裝配尺寸工序,以保證出廠產(chǎn)品質(zhì)量。
參考文獻:
[1] 大耐泵業(yè)有限公司,《SC泵運行維護手冊》,2012-7037-H,2014-04-05
[2] DL 5190.3-2012 《電力建設(shè)施工技術(shù)規(guī)范 第3部分:汽輪發(fā)電機組》(中華人民共和國電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn))
作者簡介:
鄭利娜,高級工程師,1982年出生,碩士研究生,2008年3月畢業(yè)于東北電力大學(xué),現(xiàn)在中核(上海)供應(yīng)鏈管理有限公司上海招標(biāo)部負(fù)責(zé)招評標(biāo)管理工作
趙銀,工程師,1987年出生,本科學(xué)歷,2011年7月畢業(yè)于西安交通大學(xué),現(xiàn)在中核(上海)供應(yīng)鏈管理有限公司采購管理部負(fù)責(zé)設(shè)備及工程項目采購與管理工作
董華勇,高級技師,1968年出生,大專,2010年1月畢業(yè)于哈爾濱電視廣播大學(xué),現(xiàn)在終中國核電海南核電有限公司設(shè)備采購管理處負(fù)責(zé)3、4號及ACP100機組轉(zhuǎn)機設(shè)備管理工作