摘要:隨著市場(chǎng)需求多樣化,對(duì)板料形狀需求更加復(fù)雜,對(duì)于角度大長(zhǎng)度長(zhǎng)的板料出現(xiàn)新的質(zhì)量問(wèn)題,板料拋料時(shí)出現(xiàn)折痕,造成批量板料報(bào)廢。
關(guān)鍵詞:板料;拋料;折痕
引言
沖壓車間開(kāi)卷剪切線堆垛拋料系統(tǒng)均由編碼器測(cè)量料位置,電磁鐵控制系統(tǒng)進(jìn)行到位拋料,當(dāng)生產(chǎn)角度大于28度,長(zhǎng)度大于2m的板料拋料時(shí)易出現(xiàn)板料折痕問(wèn)題,且無(wú)法返修,容易造成板料批量報(bào)廢。
1 故障現(xiàn)象
生產(chǎn)生產(chǎn)角度大于28度,長(zhǎng)度大于2m的板料拋料時(shí),板料在下落過(guò)程中不平緩與擋塊產(chǎn)生較大沖擊,生產(chǎn)一段時(shí)間就需要將堆垛小車開(kāi)出整理好后再開(kāi)進(jìn)繼續(xù)生產(chǎn),最主要的是期間板料還會(huì)存在零星的較大折痕生產(chǎn)出來(lái)的零件只能報(bào)廢,同時(shí)還給生產(chǎn)在零件質(zhì)量檢查過(guò)程中增加了麻煩,不小心就會(huì)造成質(zhì)量外溢,周而復(fù)始。
2 原因分析
2.1 原理分析
(1)伸縮皮帶支架偏,導(dǎo)致板料在傳送中向南側(cè)偏,堆垛時(shí)南側(cè)前角容易搭擋塊上。
(2)板料兩邊角度大,拋料時(shí)短邊下落快,長(zhǎng)邊下落慢,紅色塊顯示電磁鐵位置(與板料吸附電磁鐵數(shù)量有關(guān),與板料兩邊重量無(wú)關(guān))。
2.2 現(xiàn)場(chǎng)狀態(tài)分析
對(duì)現(xiàn)場(chǎng)故障進(jìn)行總結(jié)分析,板料折痕主要是由于板料在皮帶傳送過(guò)程中存在輕微偏斜,板料在落下過(guò)程中與擋塊干涉,導(dǎo)致板料落下不暢,造成板料彎折,形成折痕。
3 維修方案
通過(guò)對(duì)比現(xiàn)場(chǎng)需求,探索一種不受堆垛小車的升降影響;減少皮帶與導(dǎo)向之間的距離;只針對(duì)這副板料起作用的方法,最終經(jīng)過(guò)多方對(duì)比決定采用增加輔助定位氣缸擋塊的方案:
(1)此裝置是針對(duì)剪切線生產(chǎn)318后門外板這副零件在落料過(guò)程中增加的輔助功能,作用是板料在皮帶至下落過(guò)程中起到導(dǎo)向性能。
(2)此裝置的設(shè)計(jì)及成功使用徹底的消除了因落料不好導(dǎo)致的板料報(bào)廢,生產(chǎn)的零件不合格等成本費(fèi)用上的增加,同時(shí)也消除了生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)人員經(jīng)常整理板料被板料割傷的風(fēng)險(xiǎn)。
4 維修、驗(yàn)證
通過(guò)增加輔助定位氣缸,并加以自動(dòng)程序控制,當(dāng)生產(chǎn)此類零件時(shí),輔助擋塊自動(dòng)落下,生產(chǎn)結(jié)束后輔助擋塊自動(dòng)上升,后期進(jìn)行生產(chǎn)驗(yàn)證,生產(chǎn)600張此幅零件狀態(tài)100%OK,,并連續(xù)跟蹤一個(gè)月,生產(chǎn)狀態(tài)驗(yàn)證。
5 結(jié)語(yǔ)
此改進(jìn)方案為業(yè)內(nèi)首創(chuàng),具備自動(dòng)化程度高、成本費(fèi)用低等特點(diǎn),為其他類似設(shè)備改進(jìn)提供很好的借鑒
參考文獻(xiàn):
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作者簡(jiǎn)介:高揚(yáng);出生年份:1987年9月;性別:男;民族:漢族;籍貫:山東省乳山市;學(xué)歷:本科;職稱:助理工程師;研究方向:電氣工程.