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        某電廠凝結(jié)水溶氧超標(biāo)的原因分析及處理

        2019-10-21 08:48:33雷林偉
        關(guān)鍵詞:改造危害

        【摘 ?要】某75MW汽輪機(jī)運(yùn)行一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水溶氧超標(biāo)問(wèn)題,通過(guò)對(duì)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)分析和試驗(yàn),排除次要因素,找出影響凝結(jié)水溶氧超標(biāo)的關(guān)鍵因素,并進(jìn)行系統(tǒng)改造,降低汽輪機(jī)運(yùn)行時(shí)凝結(jié)水含氧量,避免熱力設(shè)備結(jié)垢,保證機(jī)組運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性,對(duì)同類型汽輪機(jī)凝結(jié)水系統(tǒng)研究有指導(dǎo)意義。

        【關(guān)鍵詞】溶氧;超標(biāo);危害;改造

        一 引言

        某75MW汽輪機(jī),型號(hào)為L(zhǎng)CZ75-7.1/1.27/0.59,雙壓(帶補(bǔ)汽)、可調(diào)抽汽凝汽式聯(lián)合循環(huán)汽輪機(jī),運(yùn)行一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn)余熱鍋爐低壓省煤器入口凝結(jié)水溶氧超標(biāo),《火力發(fā)電廠化學(xué)監(jiān)督導(dǎo)則》中溶氧要求低于40ug/l,而機(jī)組在運(yùn)行過(guò)程中,凝結(jié)水溶氧含量達(dá)到100ug/l以上。凝結(jié)水溶氧含量超標(biāo),使給水管道和蒸汽管道內(nèi)壁易發(fā)生氧化,內(nèi)壁氧化層變厚,降低傳熱效率,同時(shí)超標(biāo)將會(huì)造成凝結(jié)水腐蝕,由此產(chǎn)生的腐蝕產(chǎn)物在汽水系統(tǒng)中遷移,腐蝕熱力設(shè)備,使熱力設(shè)備結(jié)垢,積鹽,嚴(yán)重影響機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。本文通過(guò)結(jié)構(gòu)分析排查影響溶氧超標(biāo)的因素,最終找到關(guān)鍵因素并進(jìn)行改造,從而讓機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行。

        二 凝結(jié)水溶氧超標(biāo)概況

        某電廠2*79MW+1*88機(jī)組為二拖一抽汽凝汽式發(fā)電機(jī)組,對(duì)外供熱量40t/h。凝結(jié)水溶氧控制方式主要采用凝汽器真空除氧及輔助蒸汽鼓泡除氧。機(jī)組供熱后,凝結(jié)水溶氧這個(gè)指標(biāo)一直處于超標(biāo)運(yùn)行狀態(tài)。為了徹底消除溶氧超標(biāo),該廠從凝結(jié)水溶氧超標(biāo)常見(jiàn)的原因進(jìn)行分析,并針對(duì)各個(gè)原因進(jìn)行查找并采取一定的措施,本文重點(diǎn)對(duì)該廠的查找過(guò)程及查找出溶氧超標(biāo)原因后所進(jìn)行的工作及效果進(jìn)行了詳細(xì)闡述。

        三 凝結(jié)水溶氧超標(biāo)的可能原因分析

        1.負(fù)壓系統(tǒng)嚴(yán)密性對(duì)凝結(jié)水溶氧的影響

        機(jī)組真空泄漏率嚴(yán)重不合格會(huì)直接影響凝結(jié)水溶氧。機(jī)組真空嚴(yán)密性不合格時(shí),漏入凝汽器汽側(cè)的空氣量增加,增加了凝汽器真空除氧的負(fù)擔(dān),汽輪機(jī)排汽不能徹底除氧,造成凝結(jié)水溶氧超標(biāo)。

        2.凝結(jié)水系統(tǒng)輔助設(shè)備問(wèn)題

        凝結(jié)水泵入口閥門盤根不嚴(yán)、水封門水封破壞、凝結(jié)水泵盤根不嚴(yán)等均會(huì)直接影響凝結(jié)水溶氧超標(biāo)。

        3.凝結(jié)水補(bǔ)水除氧問(wèn)題

        化學(xué)制水系統(tǒng)除炭設(shè)備(真空除碳器或鼓風(fēng)除碳器等)工作原理不同,導(dǎo)致凝結(jié)水補(bǔ)水中含氧量接近飽和,若化學(xué)制水水質(zhì)超過(guò)100ug/L,補(bǔ)水方式直接補(bǔ)入凝氣器熱水井,沒(méi)有利用凝汽器真空除氧能力,會(huì)直接導(dǎo)致凝結(jié)水溶氧超標(biāo)。

        4.熱力系統(tǒng)疏水、回水問(wèn)題

        熱力系統(tǒng)疏水、回水直接回收時(shí),若溶氧指標(biāo)大于100ug/l,回水直接進(jìn)入凝汽器或者疏水聯(lián)箱,沒(méi)有利用凝汽器的真空除氧能力,也會(huì)造成凝汽器溶氧超標(biāo)。

        5.汽輪機(jī)凝結(jié)器熱水井水位計(jì)、化學(xué)取樣門漏汽及溶氧表故障等因素造成凝結(jié)水溶氧超標(biāo)。

        四 凝結(jié)水溶氧超標(biāo)的可能原因查找

        針對(duì)以上各種原因,逐項(xiàng)進(jìn)行檢查,排除可能因素,找到關(guān)鍵因素。

        1.通過(guò)檢查凝結(jié)水溶氧取樣裝置、校驗(yàn)表計(jì)、人工取樣化驗(yàn)對(duì)比分析等手段,證明采樣裝置的測(cè)量結(jié)果能正確反映凝結(jié)水的水質(zhì),說(shuō)明本機(jī)組凝結(jié)水水質(zhì)確實(shí)存在溶解氧超標(biāo)的情況。

        2.為了驗(yàn)證真空系統(tǒng)的嚴(yán)密性,通過(guò)調(diào)閱真空嚴(yán)密性試驗(yàn)數(shù)據(jù),基本維持在420KPa/min左右,真空系統(tǒng)存在漏入空氣的情況。該廠利用查凝汽器真空嚴(yán)密性的機(jī)會(huì),查找影響凝結(jié)水溶氧的因素,通過(guò)壓水試驗(yàn)未發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn),對(duì)所有與凝汽器相連的疏水、回水管道等法蘭,閥門進(jìn)行氦質(zhì)譜儀查漏,凝泵B排空閥門填料函處有漏點(diǎn),擰緊螺栓,消除了漏點(diǎn)。對(duì)低壓軸封及凝汽器氦質(zhì)譜儀查漏,發(fā)現(xiàn)低壓軸封漏氣量較大。該廠對(duì)低壓軸封和高壓軸封進(jìn)行了軸封梳齒改造,真空嚴(yán)密性試驗(yàn)數(shù)據(jù)為200KPa/min,改造后排除了真空系統(tǒng)大量漏入空氣的可能性,但是運(yùn)行時(shí)的機(jī)組溶氧依舊超標(biāo)。

        3.為了排除凝結(jié)水入口負(fù)壓系統(tǒng)的管道、法蘭、放水閥、濾網(wǎng)及濾網(wǎng)透氣閥等不嚴(yán)密導(dǎo)致少量空氣進(jìn)入凝結(jié)水系統(tǒng)造成溶氧超標(biāo),通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查,對(duì)可能泄露的地方進(jìn)行涂抹黃油封堵,凝結(jié)水溶氧數(shù)據(jù)沒(méi)有明顯變化,排除了凝結(jié)水泵入口真空系統(tǒng)的不嚴(yán)密的可能性。

        4.檢查機(jī)組凝結(jié)水補(bǔ)充水溶氧的情況。電廠的用水一般采用罐式儲(chǔ)存方式。本單元機(jī)組的補(bǔ)充水即采用罐式儲(chǔ)存方式。本單元機(jī)組設(shè)2臺(tái)1000m3的除鹽水箱、2臺(tái)180t/h除鹽水泵及1臺(tái)200t/h 啟動(dòng)除鹽水泵?;瘜W(xué)制水車間的除鹽水管輸送至除鹽水箱,凝汽器補(bǔ)水由3臺(tái)并聯(lián)的除鹽水泵向機(jī)組補(bǔ)水。本公司制水系統(tǒng)未采取真空除碳器,因此除鹽水處在氧飽和狀態(tài),機(jī)組在正常運(yùn)行時(shí),除鹽水直接補(bǔ)至熱水井。一般情況下除鹽水溶氧為6~8 mg/L,溫度為20~30℃。本單元機(jī)組對(duì)外供熱蒸汽為汽輪機(jī)9級(jí)后抽汽,是可調(diào)整抽汽。額定可調(diào)整抽汽壓力為1.27 MPa,額定可調(diào)整抽汽溫度 為312 ℃,額定可調(diào)整抽汽量65 t/h,最大抽汽量130 t/h。由于凝結(jié)器本身相當(dāng)于真空除氧器,加上凝汽器布置鼓泡除氧,加熱蒸汽由鼓泡蒸汽入口進(jìn)入膨脹箱,進(jìn)入膨脹箱的過(guò)熱蒸汽(0.35MPa ?250℃ 額定供汽量:2.5t/h)擴(kuò)容后經(jīng)鼓泡板向上擴(kuò)散,與經(jīng)鼓泡頂板上均勻下落的凝結(jié)水形成逆向流動(dòng),凝結(jié)水被加熱到接近或達(dá)到飽和溫度。從參數(shù)來(lái)看,凝結(jié)水溫度接近排氣壓力下的飽和溫度,過(guò)冷度極小,故排除凝結(jié)水溶氧高的可能性。

        5.因疏水和回水回到凝汽器中會(huì)進(jìn)行真空除氧和鼓泡除氧,并且經(jīng)過(guò)人工化驗(yàn),該兩種水溶氧情況合格,故排除疏水和回水溶氧高的可能性。但是凝結(jié)水泵密封水是未經(jīng)除氧進(jìn)入凝泵,對(duì)凝結(jié)水系統(tǒng)和密封水進(jìn)行檢查分析。

        6.本廠凝結(jié)水泵為立式、筒袋式結(jié)構(gòu),三臺(tái)50%容量,其中一臺(tái)備用。凝泵本體設(shè)有推力軸承,它位于泵體與電機(jī)之間,在聯(lián)軸器下部,泵產(chǎn)生的軸向力由平衡鼓平衡掉95%,其余殘余軸向力由推力軸承承受,軸承冷卻水為閉式水。凝泵泵座上設(shè)有密封函體、泄壓孔、抽氣孔。泄壓孔用以將軸承腔內(nèi)壓力減至最低,抽氣孔用以將泵筒體內(nèi)的氣體及時(shí)排至凝汽器。泵體采用機(jī)械密封。

        密封水來(lái)源有兩路:一路是凝泵啟動(dòng)時(shí)所需的除鹽水,一路是啟動(dòng)后的自密封水,也就是凝結(jié)水。對(duì)除鹽水溶氧進(jìn)行化驗(yàn),溶氧達(dá)到2000μg/L。雖然凝泵運(yùn)行過(guò)程中是用凝結(jié)水自密封,而不是除鹽水,懷疑是否有除鹽水混入其中。為了解答這個(gè)疑問(wèn),該廠安排了兩次試驗(yàn)。

        1、運(yùn)行一臺(tái)凝泵的情況下,關(guān)閉兩臺(tái)備用凝泵的除鹽水進(jìn)口閥門,發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水溶氧降低。

        2、運(yùn)行一臺(tái)凝泵的情況下,關(guān)閉除鹽水進(jìn)口總閥,發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水溶氧降低到10μg/L以下。

        通過(guò)上述試驗(yàn)結(jié)果,分析得出在運(yùn)行過(guò)程中,除鹽水混入凝結(jié)水中,導(dǎo)致凝結(jié)水溶氧上升。

        五 凝結(jié)水溶氧超標(biāo)采取的措施及效果

        考慮到凝泵啟動(dòng)時(shí)需要除鹽水密封,考慮到閥門頻繁操作對(duì)設(shè)備的損傷性,對(duì)自密封管道進(jìn)行改造。原自密封管道規(guī)格DN12,壓力2MPa。而除鹽水管道母管DN50,壓力0.6MPa,所以,從凝泵出口母管引一路規(guī)格為DN50自密封水與除鹽水母管相接,只要其中一臺(tái)凝結(jié)水泵正常運(yùn)行后,在凝結(jié)水的高壓力下,除鹽水母管上的逆止閥就會(huì)關(guān)閉,阻斷機(jī)組運(yùn)行時(shí)除鹽水混入凝結(jié)水的源頭。

        系統(tǒng)進(jìn)行改造后經(jīng)過(guò)一年的運(yùn)行,年度運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示該機(jī)組的溶氧超標(biāo)已得到根治,能維持在40ug/l以下,達(dá)到優(yōu)良的水平。通過(guò)改造有效的降低了凝結(jié)水溶氧,減輕了管道及設(shè)備的腐蝕,延長(zhǎng)了設(shè)備使用壽命,增加了機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)性。

        六 結(jié)語(yǔ)

        通過(guò)對(duì)該電廠機(jī)組溶氧超標(biāo)的可能原因進(jìn)行查找,確定該電廠機(jī)組三臺(tái)凝泵自密封水混入高溶氧的除鹽水造成凝結(jié)水溶氧大幅超標(biāo)。本文通過(guò)分析凝結(jié)水溶氧超標(biāo)的各種原因,并針對(duì)每種可能產(chǎn)生的原因所進(jìn)行的查找方式進(jìn)行闡述;在查找到原因后所進(jìn)行的設(shè)備改造及改造后取得的效果進(jìn)行了重點(diǎn)闡述,對(duì)當(dāng)今的供熱機(jī)組溶氧超標(biāo)治理具有一定的借鑒作用。

        參考文獻(xiàn):

        [1] 邱家煜.凝結(jié)水溶氧量超標(biāo)原因分析及改進(jìn)[J].華電技術(shù),2012,34(7):54-57.

        [2] 林福海等.1000 MW機(jī)組低負(fù)荷凝結(jié)水溶氧超標(biāo)的治理[J].華電技術(shù),2009,31(11):47-49.

        [3] 曲海英等.1000 MW機(jī)組凝結(jié)水溶解氧超標(biāo)的原因分析及治理措施[J].華電技術(shù),2014,36(2):69-72.

        作者簡(jiǎn)介:

        雷林偉(1989-),男,浙江杭州人,助理工程師,從事發(fā)電運(yùn)行管理工作(Email:leilinwei@163.com)

        (作者單位:杭州華電下沙熱電有限公司)

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