張劍輝
摘要:廣州市軌道交通八號線北延段平沙站地層主要是微風化灰?guī)r或碎屑基巖,其中的溶洞均較發(fā)育,對車站施工和將來地鐵運營的安全帶來一定的風險,需對溶洞進行處理。根據設計要求,灌注水泥砂漿是溶洞處理的重要方法之一。但在實際施工中,灌注單液漿、雙液漿來處理的方法較多,而采用水泥砂漿灌注處理的工法并不多見。本文針對洞高大于3 m的溶洞采用直徑200mm的灌漿孔進行水泥砂漿灌注處理的工法,進行了階段性總結。
關鍵詞:地鐵車站;溶洞處理;灌注水泥砂漿
一、工程概況
廣州市軌道交通八號線北延段施工6標平沙站,全長231m,標準段寬20.1m,覆土3m,底板標準段埋深16.41m。 平沙站地質情況從上至下依次為:人工雜填土、淤泥、粉細砂、中粗砂、礫砂、粉質粘土、殘積土層、灰?guī)r微風化巖。根據“一槽兩鉆”與地質詳勘報告,地質剖面情況(節(jié)選D33—D34槽段)如下所示。同時,車站的地下水位較淺,穩(wěn)定水位線埋深約0.9—6.7 m,標高為 1.5—7.3m。地下水存在于松散層孔隙水(主要在沖積砂層)和基巖裂隙水(主要在碎屑巖的強、中風化帶)中。
根據地質鉆孔揭露,車站灰?guī)r為可溶性巖石,其微風化層存在大量溶洞,一旦溶洞周邊水土體的流失,造成失穩(wěn)會導致地面沉降和塌陷。為減少圍護結構在施工時發(fā)生坍塌的風險,預防溶土洞在地下水作用下迅速發(fā)展的風險,減少后期運營的風險,必須對溶洞加以處理。
二、溶洞處理原則、范圍及措施
(一)處理原則
遵循巖溶處理、基底處理、圍護結構、主體結構、抗浮方案、施工期涌水及運營風險防治方案等多方面協(xié)調統(tǒng)一考慮的原則,對工程影響范圍內的非全填充溶洞均應處理。
(二) 處理范圍
對于圍護結構連續(xù)墻底標高以下3 m范圍的、基坑底板以下2 m范圍的所有溶洞均應處理。
(三)處理措施
溶洞采用壓力注漿的方法進行處理,注漿壓力從低到高,間歇、反復壓漿。注漿液體分為單液漿、雙液漿及水泥砂漿。
三、灌注水泥砂漿工法
(一)選擇溶洞
根據一槽兩鉆的地質資料,選取在基坑東側的D33-D34槽段位置進行該溶洞的水泥砂漿灌注,此溶洞相對位置遠離交通道路,影響較小;同時,經過槽段周邊的探邊鉆孔得知,此溶洞較大,包絡圖容積約為1300m3。該位置一槽兩鉆D33-D34的鉆孔施工記錄綜上可知,該溶洞平均高度7~8米,為大溶洞,呈少量砂粒及粉質粘土填充狀態(tài)。
(二) 機具準備
本次試驗需用到的機械設備詳見下表,施工前確保各機械運作正常。
(三)材料準備
水泥砂漿根據設計圖紙要求的配合比,采用攪拌站供應的M5水泥砂漿;水泥砂漿配比為:水泥:砂:水=1:6:1.1,水泥強度等級采用425R。
(四)監(jiān)測布點
為確保施工安全,控制施工風險,對該位置進行地面沉降點的布置,監(jiān)測點采用沒有下管的靠近試驗孔的探邊鉆孔打入1m螺紋鋼筋,頂部齊平地面。施工前先測得初始值。具體監(jiān)測:鉆孔成孔前監(jiān)測一次作為初始值,成孔完成后監(jiān)測一次與初始值對比,灌漿完成后再繼續(xù)監(jiān)測,連續(xù)3天監(jiān)測數據穩(wěn)定后停止監(jiān)測,同時對整個施工過程中進行加密監(jiān)測,將監(jiān)測數據信息及時反饋,指導施工。
(五)施工流程
1、布孔
布孔原則是每組灌砂漿孔成孔兩個。根據探孔資料,選取溶洞最高處布一個孔作為主灌漿孔,另選一個作為主排氣孔及副灌孔(二次灌漿孔),二洞間距約為1000mm。如果溶洞范圍大,需多管多點施工灌漿,則每組砂漿孔間距不超過4m,可根據溶洞大小適當調整。
2、成孔
采用螺旋空壓機鉆200mm孔徑,鉆至溶洞底0.5mm為止。具體工法:履帶式錨固鉆機通過60mm鉆桿鋼管與135mm的鉆頭相聯(lián),由電機帶動液壓動力,使鉆桿轉動、向下進尺,同時,12 m?的空壓機提供氣壓動力,高壓氣通過鉆桿內空作用于鉆頭,使鉆頭工作。當有氣壓壓力時,鉆頭頭部會突出,與鋼管處呈陀螺狀鉸接,鉆頭呈陀螺狀搖動、鉆進可形成200mm左右直徑的孔;其中鉆頭面是凸齒磨牙狀,中心有兩個直徑約1cm的氣孔,同時對地層產生擾動、破碎壓力并能將渣土壓出鋼管外。由于鋼管鉆桿與周圍土層間始終存在氣壓力,來平衡土壓力并能密實部份土體,保證不會塌孔。
3、下套管
成空完畢后,中斷氣壓,利用液壓撤出鉆桿及鉆頭,埋設146mm孔徑的鋼套管于200mm孔中,作為護壁管及注漿管。埋設深度至溶洞中部(即洞高的一半),并用夾具固定防止掉落,同時管的上部預留足夠長度與混凝土泵車泵管連接。用同樣的方法埋設一條鋼套管深度至溶洞頂往下500mm的位置作為排氣孔和二次灌漿孔。
(六)灌注砂漿
采用泵送水泥砂漿。灌漿孔平面布置如上部灌漿管(146鋼管)與泵車管連接后,直接泵送水泥砂漿(M5);在灌漿前,先對146管進行泵氣通管;為保持二次灌漿孔貫通,需間隔進行通氣防止堵塞。
(七)灌漿終止
觀察地面冒漿情況,泵車的灌砂漿壓力一般控制在3-5MPa,灌注不下即可終止。不可強行加大壓力,以免周圍空孔氣壓過大造成冒涌,瀉壓時造成塌孔塌方。第一次灌漿完成后,對二次灌漿孔繼續(xù)灌注水泥砂漿,作為第一次灌漿的補充,此時其它探邊孔可作為排氣孔。二次灌漿的終止,可以以第一次的灌漿孔反冒出砂漿為準。此時,可視為兩個灌漿孔都已填充滿了。
四、效果檢測
注漿效果檢驗,主要是檢查填充率及密實程度。
(一)密實程度檢驗
灌漿結束28天后進行了抽芯檢測。此特大溶洞檢測抽取了3個孔,發(fā)現砂漿樣品比較完整、不破碎,抗壓強度平均值為0.8MPa,而設計要求抗壓強度是不小于0.2MPa。表明砂漿固結狀態(tài)及效果較好;同時采用原位標準貫入試驗9次,實測擊數為13~23,平均值為17擊,設計要求是標貫擊數應不小于10擊,表明砂漿固結強度也達到合格。
(二)填充率檢驗
采用“二次壓漿”方法檢驗。針對灌注砂漿孔不再進行二次壓注砂漿,而是注水泥單液漿檢驗,壓力值很快穩(wěn)壓達到0.6MPa,證明此孔內灌注效果較理想。
五、技術及經濟效益總結
(一)本工法優(yōu)點
1、砂漿坍落度雖大,但其堆積率遠大于單純的水泥漿液,故填充密實度也相較水泥單液漿而言更好。
2、砂漿灌注后的固結強度一般而言,也大于單液漿的固結強度。
3、砂漿灌注的速率工效較快,一般一小時可灌注40~60m?,而單純水泥漿一般一小時20~30m?,二者存在明顯差別。
4、 由于砂漿是攪拌站供料,對于工程計量更加清楚直觀,可控性更強。本溶洞共計三組六個孔,灌注砂漿860m?,補充單液漿約250m?,相較包絡圖的1300m?,節(jié)約效果明顯。
(二)本工法缺點
1、本工法在鉆孔及灌漿施工過程中存在兩個不足:一是氣壓帶出渣土泥漿,四處飛濺,不利于文明施工;二是氣壓或泵送壓過大,對地下水及土層擾動較大時,易造成孔洞周圍甚至更大面積的路面塌陷,不利于安全施工。
2、砂漿遇到地下水豐富且流動性較大時,極易產生砂、漿分離現象,達不到固結強度。
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