程勉宏,龔鵬,李播博
摘 要:文章以解決某發(fā)動(dòng)機(jī)活塞漏氣量大問題為例,介紹了發(fā)動(dòng)機(jī)活塞漏氣量的計(jì)算與評(píng)價(jià)方法,分析了活塞漏氣量產(chǎn)生的原因及活塞漏氣量大對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的影響,探討了解決活塞漏氣量大的措施,并通過試驗(yàn)證明采取措施的可行性。
關(guān)鍵詞:活塞漏氣量;原因分析;試驗(yàn)驗(yàn)證
中圖分類號(hào):U464.27 ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A ?文章編號(hào):1671-7988(2019)23-145-03
The Experimental Study On Reducing Engine Piston Blow-by
Cheng Mianhong, Gong Peng, Li Bobo
(Shenyang Aerospace University, Liaoning Shenyang 110100 )
Abstract: Through solving high piston blow-by of an engine problem, this paper introduces calculation and evaluation of the engine piston blow-by, analyzes cause of the piston blow-by and effect piston blow-by on the engine, explores measures for reducing piston blow-by, experiments prove feasibility of the measures.
Keywords: Piston blow-by; Cause analysis; Experimental verification
CLC NO.: U464.27 ?Document Code: A ?Article ID: 1671-7988(2019)23-145-03
前言
活塞漏氣量表征發(fā)動(dòng)機(jī)活塞、缸筒及環(huán)組的密封耐久性,反映了氣環(huán)/活塞/缸套組的氣體密封質(zhì)量,進(jìn)而表征出發(fā)動(dòng)機(jī)的耐久性及老化程度[1]。它是評(píng)定發(fā)動(dòng)機(jī)的重要指標(biāo)之一。
實(shí)際使用中,活塞、缸筒及環(huán)組密封質(zhì)量差,會(huì)導(dǎo)致?lián)Q環(huán)、大修的里程較短,發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)困難,冬天起動(dòng)更加困難;發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)達(dá)不到最高轉(zhuǎn)速,降低氣缸壓力,使發(fā)動(dòng)機(jī)功率明顯降低;燃油消耗增加;機(jī)油變質(zhì);氣缸蓋、排氣管過熱等,其危害性很大[2]。為提高發(fā)動(dòng)機(jī)的可靠性,應(yīng)對(duì)全負(fù)荷最大漏氣量加以限制。
1 發(fā)動(dòng)機(jī)活塞漏氣量的計(jì)算和評(píng)價(jià)
根據(jù)《汽車發(fā)動(dòng)機(jī)可靠性試驗(yàn)方法》(GB/T19055-2003)附錄A《汽車發(fā)動(dòng)機(jī)可靠性評(píng)定方法》,四沖程發(fā)動(dòng)機(jī)在全負(fù)荷時(shí)最大活塞漏氣量(Bmax)不得超過限值(BL)[3]。
(1)
式中:C為系數(shù)(選定為0.6%);Vt為四沖程發(fā)動(dòng)機(jī)在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下額定轉(zhuǎn)速時(shí)的理論吸氣量,單位為升每分鐘(L/min),即充氣系數(shù)ηV=1;VH為發(fā)動(dòng)機(jī)排量,單位為升(L);nr為額定轉(zhuǎn)速,單位為轉(zhuǎn)每分鐘(r/min);rr 為額定轉(zhuǎn)速、全負(fù)荷時(shí)增壓機(jī)的壓比,即壓氣機(jī)出口的絕對(duì)壓力po與壓氣機(jī)進(jìn)口絕對(duì)壓力pi之比(rr= po/ pi),非增壓機(jī)令rr=1;Tm為進(jìn)氣歧管內(nèi)進(jìn)氣溫度,單位為開爾文(K),非增壓機(jī)令Tm=298K。
依據(jù)上面計(jì)算得出該增壓發(fā)動(dòng)機(jī)活塞漏氣量限值應(yīng)為:
BL=CVt=0.6%VH(nr/2)rr(298/Tm)
=0.6%×1.8×(5500/2)×1.8×(298/298+40)=0.6%×1.8×2750×1.8×0.88=47.04 L/min
對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的活塞漏氣量值評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)見表1所示進(jìn)行評(píng)價(jià)。
表1 ?活塞漏氣量值評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
2 活塞漏氣量偏大的原因
發(fā)動(dòng)機(jī)全負(fù)荷最大活塞漏氣量(Bmax)不僅與VH、nr、rr及 Tm有關(guān),還與零件設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)質(zhì)量及使用情況有關(guān),如氣環(huán)/活塞/缸套組的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、加工質(zhì)量、耐久性和潤(rùn)滑條件等。根據(jù)所研究的發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)際情況分析,在發(fā)動(dòng)機(jī)研制和試驗(yàn)中出現(xiàn)活塞漏氣量大,可能是以下幾個(gè)方面存在問題:
(1)活塞環(huán)安裝后的對(duì)口位置及方向錯(cuò)誤,將使氣缸內(nèi)的可燃混合氣體通過活塞環(huán)的開口位置泄漏,增大活塞漏氣量。
(2)氣缸孔的尺寸不合格或試驗(yàn)中變形大,會(huì)使氣缸內(nèi)的可燃混合氣體通過活塞與缸孔的縫隙泄漏,增大活塞漏氣量。
(3)活塞環(huán)槽尺寸參數(shù)不合格,特別是活塞環(huán)槽的倒角不合格(這里指偏大),或者環(huán)槽底平面傾斜角度不同,將增大活塞漏氣量。
3 發(fā)動(dòng)機(jī)活塞存在的問題分析
在某款發(fā)動(dòng)機(jī)磨合試驗(yàn)過程中,連續(xù)16臺(tái)中發(fā)現(xiàn)有6臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)活塞漏氣量測(cè)量值偏大,見表2。
表2 ?活塞漏氣量測(cè)量值
由上面對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)研制和試驗(yàn)中出現(xiàn)活塞漏氣量大可能存在的幾個(gè)方面問題進(jìn)行測(cè)量分析。
3.1 活塞環(huán)對(duì)口及氣缸孔變形對(duì)活塞漏氣量的影響
經(jīng)測(cè)量,活塞漏氣量大的樣機(jī)活塞環(huán)對(duì)口位置及方向都與裝配時(shí)發(fā)生了變化,同時(shí)測(cè)量氣缸孔的尺寸,并與設(shè)計(jì)要求進(jìn)行對(duì)比,確認(rèn)缸孔變形量。氣缸孔直徑要求是80-80.01 mm,缸孔圓柱度要求是0.012mm。用三座標(biāo)測(cè)量機(jī)(PRI -MAR)測(cè)量試驗(yàn)前后氣缸孔直徑及變化量,見表3。
表3 ?試驗(yàn)前后氣缸孔直徑及變化量
經(jīng)過對(duì)照分析,氣缸孔變形的方向與活塞環(huán)對(duì)口及方向之間存在規(guī)律性,說明活塞環(huán)對(duì)口及方向與氣缸孔試驗(yàn)過程中變形有關(guān)。
3.2 缸套貼合率對(duì)活塞漏氣量的影響分析
將漏氣量大的發(fā)動(dòng)機(jī)缸套進(jìn)行剖切,發(fā)現(xiàn)其缸套貼合情況不好,這可能使缸孔在試驗(yàn)中發(fā)生變形,影響活塞漏氣量。用缸套貼合較好的缸體替換漏氣量大的發(fā)動(dòng)機(jī)缸體,其它零部件不變,進(jìn)行磨合試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果是活塞漏氣量最大值為56.15 L/min,見圖2曲線2;使用替換前的缸體測(cè)量的活塞漏氣量為62.7 L/min,見圖2曲線1?;钊饬孔畲笾涤兴档停匀黄?。因此,缸孔變形和缸套貼合率并不是影響活塞漏氣量的主要原因。
3.3 活塞環(huán)槽倒角對(duì)活塞漏氣量影響
試驗(yàn)中的發(fā)動(dòng)機(jī)使用了兩種型式活塞,活塞1漏氣量偏大;活塞2漏氣量正常;因此對(duì)兩種活塞環(huán)槽尺寸進(jìn)行對(duì)比測(cè)量,測(cè)量位置見圖1,測(cè)量尺寸見表4。從表中數(shù)據(jù)可以看出,活塞1的環(huán)槽尺寸與設(shè)計(jì)要求相差較多,活塞2的環(huán)槽尺寸基本符合設(shè)計(jì)要求。
圖1 ?活塞測(cè)量位置
經(jīng)分析,確認(rèn)活塞1的加工過程與活塞2不同?;钊?加工環(huán)槽和環(huán)槽倒角為兩個(gè)工序,且定位存在偏差,加工倒角的設(shè)備參數(shù)設(shè)定為0.1(設(shè)計(jì)要求最大為0.1*45度),這樣會(huì)存在超差的可能性。針對(duì)上述狀況,活塞2將加工倒角的設(shè)備參數(shù)調(diào)到0.02來補(bǔ)償定位偏差。
在缸體及其它零部件不變的基礎(chǔ)上(用貼合率較好的缸體),只更換一組活塞2,進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果是,活塞漏氣量明顯下降,最大活塞漏氣量為50.8L/min,見圖2曲線3,在可以接受范圍內(nèi),符合要求。證明活塞環(huán)槽倒角對(duì)活塞漏氣量的影響較大。
表4 ?活塞環(huán)槽的尺寸測(cè)量
3.4 活塞環(huán)槽碟形角度對(duì)活塞漏氣量影響分析
上面分析中活塞1和活塞2的一環(huán)槽底平面是傘形,下面將一環(huán)底平面加工成碟形,其具體參數(shù)見表4中活塞3、4。
(1)針對(duì)碟形角度超差問題,通過調(diào)整生產(chǎn)設(shè)備的定位夾具,將環(huán)槽的角度調(diào)為碟形,保證工作狀態(tài)的密封性。工藝控制參數(shù)為0.03-0.06/25mm。利用改進(jìn)的工藝加工一批活塞,現(xiàn)場(chǎng)抽取兩件測(cè)量碟形角度皆為0.04/25mm,符合要求。
(2)將測(cè)量好的活塞裝配在同一臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)上繼續(xù)進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果是活塞漏氣量明顯下降,測(cè)量數(shù)據(jù)中最大漏氣量為46.8 l/min,符合該發(fā)動(dòng)機(jī)漏氣量限值要求,見圖2曲線4、5。
由上面的分析可見,活塞環(huán)槽的倒角超差,活塞環(huán)槽底平面角度是造成活塞漏氣量偏大原因之一。
4 試驗(yàn)驗(yàn)證
按照更改后的加工過程參數(shù),加工新的活塞。裝配最新狀態(tài)的缸體(缸套貼合好)和改進(jìn)后的活塞,抽取4臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行磨合試驗(yàn),測(cè)量活塞漏氣量值。
試驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果見圖3。通過驗(yàn)證試驗(yàn)可見活塞漏氣量在
發(fā)動(dòng)機(jī)整個(gè)工作過程中都控制在發(fā)動(dòng)機(jī)漏氣量要求限值內(nèi)。
圖2 ?活塞環(huán)槽尺寸參數(shù)對(duì)漏氣量的影響
圖3 ?改進(jìn)后發(fā)動(dòng)機(jī)漏氣量測(cè)量結(jié)果
5 總結(jié)
活塞環(huán)對(duì)口位置及方向?qū)钊饬坑杏绊?,氣缸孔變形的方向與活塞環(huán)對(duì)口及方向之間存在規(guī)律性,說明活塞環(huán)對(duì)口及方向與氣缸孔試驗(yàn)過程中變形有關(guān)。
缸套貼合情況不好,可能使缸套在試驗(yàn)中發(fā)生變形,影響活塞漏氣量。
活塞環(huán)槽加工尺寸及活塞環(huán)槽碟形角度是影響活塞漏氣量的主要因素,缸體(缸套貼合好)和活塞的改進(jìn)可以使活塞漏氣量滿足設(shè)計(jì)要求。
參考文獻(xiàn)
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[3] GB/T 19055-2003,汽車發(fā)動(dòng)機(jī)可靠性試驗(yàn)方法[S].