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        某車型冷卻系統(tǒng)優(yōu)化設計

        2019-10-21 07:18:28方明壯,藍志寶,張帆,王偉
        汽車實用技術 2019年23期
        關鍵詞:設計優(yōu)化冷卻系統(tǒng)

        方明壯,藍志寶,張帆,王偉

        摘 要:為了解決某車型開發(fā)過程中電子扇怠速長轉問題,通過故障模型樹和一維流體軟件對問題原因進行了詳細分析,發(fā)現暖風回路流阻過大是引起了電子扇的常轉的原因。最后制定了改制加長5cm感溫元件的節(jié)溫器優(yōu)化方案,并在20臺實車上進行驗證,驗證結果表明該車型怠速恢復正常,節(jié)溫器感溫元件部位溫度從83℃上升到85℃,溫度波動范圍從8℃降為3℃,達到了預期的結果。

        關鍵詞:冷卻系統(tǒng);風扇常轉;設計優(yōu)化;CFD分析

        中圖分類號:TK414.2 ?文獻標識碼:A ?文章編號:1671-7988(2019)23-69-04

        Optimization Design for a Vehicle Cooling System

        Fang Mingzhuang, Lan Zhibao, Zhang Fan, Wang Wei

        ( SAIC-GM-Wuling Automobile Co., Ltd, Guangxi Liuzhou 545007 )

        Abstract: For some vehicle models have electronic fan long idle problem in the development process, through the fault model tree and one-dimensional fluid software to analyze the problem, after the analysis found that loop flow resistance is too large, so the electronic fan in a long-term working. Finally the restructuring method is thermal components increase 5 cm in the thermostat and validated on 20 vehicles. Verification results show that the vehicle electronic fan returned to normal, thermal components in thermostat temperature from 83°C to 85°C, the temperature fluctuation range from 8°C reduced to 3°C, achieve the desired results.

        Keywords: Cooling system; Electronic fan in a long-term working; Optimization design; CFD analysis

        CLC NO.: TK414.2 ?Document Code: A ?Article ID: 1671-7988(2019)23-69-04

        引言

        隨著節(jié)能減排法規(guī)越來越嚴,發(fā)動機趨向小型化發(fā)展,強化程度越來越高,發(fā)動機的散熱條件越來越苛刻和惡劣;同時,基于節(jié)能的目的,水泵等附件驅動功耗要求盡可能的少。這些都給傳統(tǒng)的冷卻系統(tǒng)匹配帶來了嚴峻的挑戰(zhàn),為此,我們需要對傳統(tǒng)的冷卻系統(tǒng)設計進行優(yōu)化,對整車散熱系統(tǒng)進行更精確的匹配,以滿足整車在各個工況下的運行要求。

        以前,冷卻系統(tǒng)的設計研究,主要通過在特定工況下(一般最大扭矩和最大功率)的簡單的換熱理論計算以及相關的經驗和類似機型的對比試驗,確定相關的冷卻系統(tǒng)性能參數,如流量,揚程,節(jié)溫器開啟溫度等。該方法設計出來的冷卻系統(tǒng)雖然能基本滿足大部分工況的要求,但存在著成本高,耗時長,匹配精度差等缺點。并存在特定工況下,因匹配不良產生水溫高等現象。

        近年來隨著CFD計算的進步,借助于計算機強大的計算能力。在設計階段,通過在計算機中搭建虛擬冷卻系統(tǒng)模型。利用三維和一維的CFD聯(lián)合仿真,模擬發(fā)動機運行的各個工況,綜合考慮與整車的匹配。已經能設計開發(fā)出優(yōu)良的整車冷卻系統(tǒng)。同時,通過搭建現有車型的冷卻系統(tǒng)模型,為現有車型的冷卻系統(tǒng)故障解決和優(yōu)化改進提供了一條很好的途徑。下面就以某一款車型開發(fā)過程中怠速電子扇長轉問題的解決過程,探討計算機模擬技術在冷卻系統(tǒng)設計優(yōu)化中的應用。

        1 某車型故障現象和初步原因分析

        根據試驗工程師反饋,在怠速工況下,某車型水溫較正常狀態(tài)高出約5度以上,電子扇常轉,非怠速工況,無該故障。故障比例在10%左右。

        經現場對故障車的確認,該車子在原地怠速時,水溫一直維持在98°,電子扇一直轉動,檢查大循環(huán),大循環(huán)沒有打開的跡象。

        該車型節(jié)溫器開啟溫度為83℃,95℃全開;電子扇的控制策略:低速扇93℃開,90℃關 ,高速扇高于96℃開,低于93℃關。

        針對該故障現象,我們進行了故障逐一排查,如下圖的故障模型分析樹所示,我們首先對整車冷卻系統(tǒng)零件狀態(tài)進行確認,發(fā)現所有的零件均無安裝質量問題;其次對系統(tǒng)故障因素進行排查,發(fā)現導致循環(huán)未打開,并不是漏水或者冷卻系統(tǒng)進空氣引起的。接著對故障車關鍵零件(水溫傳感器、節(jié)溫器)進行性能檢測,也沒發(fā)現問題;最后我們在節(jié)溫器感溫體部位進行了溫度測試,發(fā)現頂部水溫達到了85℃左右(達到了節(jié)溫器開啟的條件),并在感溫元件迎風面和頂部發(fā)生了較大的溫度波動(8℃),在排除溫度傳感器觸壁的影響下,有可能是因為水流不足引起的。

        圖1 ?故障模型分析樹

        經故障樹分析懷疑該車型(下文稱為A車型)冷卻系統(tǒng)在怠速時流量(暖風回路)達不到節(jié)溫器開啟的流量要求。為此,我們對比了同為一基礎機型,同樣的冷卻系統(tǒng)回路設計(如圖2所示),沒有該故障的另一車型(下文稱為B車型),發(fā)現該A車型暖風回路異常曲折(如圖中紅色圈中所示),存在著暖風回路的流動阻力過大,導致該回路在某些工況流量不足的潛在風險。

        圖2 ?某車型冷卻系統(tǒng)示意圖

        圖3 ?兩個車型冷卻系統(tǒng)三維模型

        2 一維流體仿真分析

        2.1 一維流體模型

        為了驗證初步分析結果,搭建A,B車型冷卻系統(tǒng)的一維CFD模型,并對結果進行分析比較。首先收集各個元件的流阻搭建好兩個車型的flowmaster模型,分別分析在發(fā)動機轉速800rpm,環(huán)境溫度40℃的怠速工況下,這兩個車型暖風回路的流量和壓力分布。分析結果如圖4,圖5所示。

        圖4 ?怠速時冷卻系統(tǒng)流量分布

        圖5 ?怠速時冷卻系統(tǒng)壓力分布

        2.2 分析及結果

        由上面的流量壓力的分布圖,可以看出,在怠速工況下:

        從壓力分布上看,暖風回路(從發(fā)動機出水口到膨脹箱回水三通),A車型壓降為2.4kPa(142.9-140.5),B車型壓降為1.24kPa(142.02-140.78),故障車型(A車型)的流阻是B車型的近2倍。其中因管路(除去暖風芯子的影響)產生的流阻,A車型為1.9kPa(2.4-0.5),B車型為0.59kPa(1.24-0.59),故障車型(A車型)更是達到了B車型的近3倍。由此可判斷,之所以產生兩個車型怠速工況的流量差異,主要的原因是因為故障車暖風管路流阻過大所致。

        從流量分布上看,暖風回路A車型的流量為1.5L/min,B車型為4.4L/min。水泵總流量,A車型的流量為3.9L/min,B車型為6.1L/min。因暖風回路流阻的增加和其他回路的長度增加,導致A車型的總流阻大于B車型。所以產生了不同的流量分布結果。在暖風回路流量減少的情況下,發(fā)動機排氣回路和散熱器排氣回路的流量都有相應的增加。

        由上面的分析可以看出,怠速工況下,導致A車型產生怠速電子扇長轉的原因是因為暖風回路流阻過大,使流經節(jié)溫器感溫元件的流量不足,以致引起節(jié)溫器沒法打開。

        3 冷卻系統(tǒng)優(yōu)化設計

        3.1 優(yōu)化設計方案

        針對流量沖擊不足產生的問題,我們擬對冷卻系統(tǒng)進行以下的優(yōu)化:1)優(yōu)化暖風管路,降低該回路的流阻;2)優(yōu)化水泵在怠速轉速下的性能;3)優(yōu)化節(jié)溫器感溫元件。

        通過各方面的綜合比較,因為水泵為借用件,重新開發(fā)的成本過高,而暖風相關管路受限于發(fā)動機艙的空間限制,很難進行有效的優(yōu)化,所以在此選擇最經濟的改進方案,在不改變冷卻系統(tǒng)的管路布置的前提下,優(yōu)化節(jié)溫器,將感溫元件后移5cm,增加來流冷卻液對感溫體的沖擊,以改進節(jié)溫器的響應效果。

        3.2 優(yōu)化方案建模及分析

        針對節(jié)溫器感溫元件后移5cm的方案進行節(jié)溫器流場三維CFD建模和分析,應用一維CFD分析得到的流量壓力結果,作為三位CFD分析的輸入和邊界,用三維CFD軟件模擬節(jié)溫器感溫部位怠速時的流場情況。

        圖6 ?節(jié)溫器感溫部位怠速工況流動情況

        上圖6為A車型新節(jié)溫器怠速工況(節(jié)溫器關閉時)流場速度和溫度分布的情況??梢钥闯?,節(jié)溫器未開啟時,流動高速區(qū)主要分布在節(jié)溫器進水口和水泵進水口的連線范圍內。從溫度分布結果來看,感溫元件壁面溫度在來流方向的最高溫度在85℃左右,底部的溫度接近83℃(溫度邊界:入口溫度85℃,壁溫82℃)。由CFD分析結果可知,在85℃的進水水溫下,延長后的節(jié)溫器感溫體處于來流的覆蓋范圍內,同時感溫體表面的溫度波動范圍減小(2℃)。達到了預計的效果。

        3.3 試驗驗證

        針對改進方案,分別在冷卻系統(tǒng)回路上布置7個溫度測量點,其中節(jié)溫器感溫體迎水面、背水面和頂端各布置3個測量點(如圖7所示)。先在某一故障車上測試原狀態(tài)的怠速工況水溫分布狀態(tài),然后切換改進方案中的節(jié)溫器,再測試其怠速工況的水溫分布。

        圖7 ?節(jié)溫器感溫部位怠速工況流動情況

        圖8 ?試驗驗證結果

        測試結果如圖8所示,從圖上可以看出,在關空調后怠速時,節(jié)溫器內側(迎水面)在故障車中,溫度都<85℃,并且與節(jié)溫器頂端的溫差>8℃。一直在節(jié)溫器開啟溫度(83℃)附近徘徊。同時風扇一直轉動的影響,故障車的進水管溫度一直呈下降趨勢,惡化了節(jié)溫器的溫度響應。在改進方案中這兩個位置的水溫都不差過3℃,并且在關閉空調后,節(jié)溫器兩個位置水溫迅速趨向于一致(且都大于85℃),節(jié)溫器和電子扇能正常開啟和關閉。

        這說明沖擊節(jié)溫器正面的水流量增加了。達到了預期改進的效果。

        由上可知,試驗驗證達到了預期的效果,在此基礎上隨機抽取20臺故障車,并進行相關的故障工況溫度分布對比驗證試驗,試驗結果表明,在20臺樣車的試驗結果均有效。經改進以來,從開發(fā)到批產,該車型冷卻系統(tǒng)并未再出現該故障,故該改進方案是確實有效的,并驗證了原先CFD分析的結果。

        4 結論

        (1)通過對某車型電子扇長轉故障的排查,利用一維和三維CFD軟件進行相關分析,找到了新車型怠速工況電子扇常轉的原因是暖風回路流阻過大。

        (2)加長節(jié)溫器感溫元件的優(yōu)化方案,經實車驗證,怠速工況下,節(jié)溫器感溫元件表面平均溫度從83℃提高到了85℃,溫度波動范圍也有8℃降低到了3℃。水溫恢復正常,電子扇常轉的故障消失。優(yōu)化了冷卻系統(tǒng)的設計。(3)在冷卻

        系統(tǒng)的優(yōu)化設計和開發(fā)中,CFD發(fā)揮越來越重要的作用,在前期開發(fā)中通過CFD仿真與與驗證試驗的結合,可以減輕開發(fā)階段的成本和時間。

        參考文獻

        [1] D. S. Miller. Internal Flow System.BHR Group Limited 1996.

        [2] 鄧義斌.車用發(fā)動機系統(tǒng)匹配設計研究.武漢理工大學學報, 2011 (4): 383- 386.

        [3] 趙軍.重型載重車發(fā)動機冷卻系統(tǒng)設計改進及試驗研究.柴油機設計與制造, 2008(3): 28- 31.

        [4] 海松等.基于 FLOWMASTER 的工程機械熱平衡仿真分析,2007 (6):118-121.

        [5] Bure J, Haws J.Vehicle thermal systems modeling using flowmaster2 [C]//SAE, Paper,No.2001-1696,2001.

        [6] Bernhard Uhl, Friedrich Brotz. Development of Engine Cooling Systems by Coupling CFD Simulation and Heat Exchanger Analysis Programs.SAE Paper 2001(05): 14-17.

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