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        2.25Cr-1Mo-0.25V材質(zhì)加氫鋼性能不合原因及解決措施探討

        2019-10-21 08:55:20高祥明
        中國金屬通報(bào) 2019年9期
        關(guān)鍵詞:筒節(jié)鋼錠鋼液

        高祥明

        (1.東北大學(xué),遼寧 沈陽 110000;2.山東鋼鐵股份有限公司,山東 萊蕪 271100)

        近年來,在社會(huì)逐步發(fā)展的大背景下,我國鋼鐵行業(yè)呈現(xiàn)了快速的發(fā)展趨勢(shì)。而對(duì)于鋼材加工生產(chǎn)來說,為鋼鐵企業(yè)非常重要的工作內(nèi)容之一,在鋼材加工生產(chǎn)過程中,需確保加工工藝技術(shù)落實(shí)到位,進(jìn)而提高加工鋼材的性能及質(zhì)量。但是,實(shí)踐工作發(fā)現(xiàn)在2.25Cr-1Mo-0.25V材質(zhì)加氫鋼生產(chǎn)加工過程中存在氣性能不合格的問題,考慮到其性能的提升,進(jìn)而促進(jìn)其產(chǎn)品質(zhì)量的提升,因此本課題針對(duì)“2.25Cr-1Mo-0.25V材質(zhì)加氫鋼性能不合原因及解決措施”進(jìn)行分析研究具備顯著的價(jià)值意義。

        1 加工工藝技術(shù)分析

        本次研究以“承制的某加氫反應(yīng)器筒節(jié)鍛件,基于調(diào)質(zhì)之后引發(fā)批量性能不合格質(zhì)量隱患問題”作為主要的研究?jī)?nèi)容,所使用的加氫反應(yīng)器筒節(jié)鍛件尺寸及取樣要求如下圖1所示:

        圖1 加氫反應(yīng)器筒節(jié)鍛件尺寸及取樣要求

        在本次2.25Cr-1Mo-0.25V材質(zhì)加氫鋼生產(chǎn)加工過程中,涉及的加工工藝內(nèi)容如下:

        (1)基于粗加工作業(yè)完成之后,以專用的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),實(shí)施超聲檢測(cè)操作,進(jìn)一步進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收;然后基于筒節(jié)上端周向?qū)ΨQ180°各焊上熱緩沖塊1塊,通過四周角焊縫焊接處理,將1個(gè)通氣孔留下。

        (2)在調(diào)質(zhì)之后,根據(jù)取樣圖對(duì)性能試料割取,其中 試 料A和 試 料B軸 向 對(duì) 稱180° ;試 塊A-1(B-1)的尺 寸 為320mm×150mm×T;試 塊A-2(B-2)的 尺 寸 為390mm×150mm×T;其中T指的是壁厚,并且基于外表面印有顱卡號(hào)和相對(duì)應(yīng)試塊的字樣。

        (3)對(duì) 試 塊A-1(B-1)朝 各 個(gè) 氣 割 面 均 勻 加 工 成290mm×120mm×T之后,然后根據(jù)筒節(jié)試樣分布圖進(jìn)行加工,加工為T/2及外表面試片。而對(duì)于試塊A-2(B-2),則朝各氣割面均勻加工為360mm×120mm×T之后,進(jìn)一步朝壁厚方向,在內(nèi)外表面均勻加工的基礎(chǔ)上,使其和T/2位置接近,其試片的尺寸為360mm×120mm×30mm。

        (4)上述各試片在轉(zhuǎn)移印記之后,均進(jìn)行送檢,根據(jù)筒節(jié)試樣分布圖加工試驗(yàn),并進(jìn)行相對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)工作。如下表1所示,為鍛件性能和金相組織的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求:

        2 性能不合格問題及原因分析

        2.1 性能不合格問題

        本次在加氫反應(yīng)器筒節(jié)鍛件加工生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)調(diào)質(zhì)之后,均發(fā)生了沖擊性能不合格的問題,每組沖擊均呈現(xiàn)了性能不合格的問題,包括:常溫拉伸性能不合格、454℃拉伸性能不合格以及金相組織沒有達(dá)到>90%貝氏體的標(biāo)準(zhǔn)要求等。

        2.2 原因分析

        通過進(jìn)一步的研究分析發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致性能不合格的主要原因包括:

        2.2.1 基于沖擊性能層面的分析

        在沖擊性能分析過程中,使用了電鏡檢測(cè)的方法,多沖擊斷口的形態(tài)進(jìn)行檢測(cè)分析,發(fā)現(xiàn)夾雜缺陷為氧化鋁。而對(duì)于2.25Cr-1Mo-0.25V材質(zhì)加氫鋼來說,其材質(zhì)為鋁鎮(zhèn)靜鋼,基于脫氧及澆注期間,有大量的Al2O3夾雜生成,基于鋼錠開澆的情況下,對(duì)于被氧氣污染的鋼液來說,沒有徹底放干凈,在置入鋼錠膜之后,這部分鋼液存在大量的氧化物夾雜,特別是處于鋁鎮(zhèn)鋼液當(dāng)中,存在許多的Al2O3夾雜。在水口容積低的情況下,對(duì)于受到污染的鋼液,或處于鋼液中的夾雜易擴(kuò)散到錠身水口端,當(dāng)在鍛件上殘留,便會(huì)使超標(biāo)缺陷形成?;阡撳V澆注過程中,所產(chǎn)生的夾雜在受到流沖擊的影響以及擾動(dòng)的影響之下,易在模壁附近聚集,且這個(gè)位置鋼水流動(dòng)性不理想,易快速發(fā)生凝固,進(jìn)而使夾雜不易排出。此外,因鋼錠頂部落下的結(jié)晶雨和從側(cè)壁生長(zhǎng)出來的樹枝晶支臂熔斷及折斷所產(chǎn)生的自由晶,會(huì)讓鋼錠下部產(chǎn)生一個(gè)沉積堆;基于一定條件下,受高度偏高的影響,當(dāng)鍛造沖孔時(shí)難以將沉積堆徹底去除干凈。

        表1·鍛件性能和金相組織的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求

        2.2.2 基于金相組織層面的分析

        在金相組織分析過程中,由于鍛件調(diào)質(zhì)之后,在金相組織當(dāng)中有鐵素體存在,因鐵素體所占比重提升,導(dǎo)致材料的基本性能受到了負(fù)面影響,進(jìn)一步易導(dǎo)致沖擊不合格問題的出現(xiàn)。同時(shí),根據(jù)鐵素體的組織形貌特征以及分布規(guī)律發(fā)現(xiàn),此種鐵素體組織主要是因?yàn)榇慊瓠h(huán)節(jié)冷速偏低所致,在使淬火冷卻速度提升的條件下,可以使這種鐵素體組織得到有效去除。

        3 相關(guān)解決措施的實(shí)施

        結(jié)合上述分析可知,對(duì)于本次研究出現(xiàn)的2.25Cr-1Mo-0.25V材質(zhì)加氫鋼性能不合格問題,其關(guān)鍵的原因體現(xiàn)在兩個(gè)方面:其一,Al2O3夾雜物存在;其二,調(diào)質(zhì)之后,金相組織不合格。結(jié)合這兩方面的原因,為了提高2.25Cr-1Mo-0.25V材質(zhì)加氫鋼的性能及質(zhì)量,有必要采取有效解決措施,具體解決措施如下:

        (1)基于煉鋼期間,加強(qiáng)Al及Mg含量的控制,適當(dāng)將微量Ca添加進(jìn)去,并增加凈空的高度,確保結(jié)晶雨及受到污染的鋼液可以置入水口內(nèi)部;同時(shí),對(duì)于沉積堆的高度需降低,確保錠身的清潔,讓這部分夾雜物于鍛造當(dāng)中可以完全清除干凈,進(jìn)一步使氧化鋁的產(chǎn)生得到有效降低。此外,處于澆注之前,需根據(jù)規(guī)范的工藝要求,完成氬氣的置換,并做好注流保護(hù)方面的工作,使鋼水二次氧化的發(fā)生得到有效防范。

        (2)做好鍛造期間質(zhì)量控制的強(qiáng)化工作,對(duì)于水口切除量,需結(jié)合內(nèi)部控制規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求,確保有150mm,避免水口端內(nèi)部缺陷附帶至鍛件本體,進(jìn)而避免質(zhì)量缺陷的出現(xiàn)。

        (3)對(duì)相關(guān)熱處理工藝參數(shù)進(jìn)行微調(diào),并結(jié)合鍛件的性能,確保其他性能不受到影響的條件下,合理調(diào)整熱處理工藝回火溫度,即從之前的685℃~700℃調(diào)整到690℃~700℃,使回火溫度的下限得到有效提升,卻奧回火溫度能夠在690℃及以上,并將鍛件的具體料溫精確控制到695℃到700℃之間,進(jìn)一步確保沖擊值的提升。

        (4)因此次鍛件的金相組織沒有>90%貝氏體,所以基于后續(xù)調(diào)質(zhì)熱處理期間,確保淬火吊運(yùn)的時(shí)間從原工藝要求的≤10分鐘,降低至6分鐘及以下,確保淬火狀態(tài)下,基于出爐至入水時(shí)間盡可能地縮短,進(jìn)一步確保鍛件的溫度能夠少量流失。同時(shí),在淬火過程中,需加強(qiáng)立噴的監(jiān)控應(yīng)用,在試水條件下加強(qiáng)對(duì)漏水點(diǎn)的檢查,并做好定期維修保養(yǎng)工作。

        4 結(jié)語

        綜上所述,2.25Cr-1Mo-0.25V材質(zhì)加氫鋼存在性能不合格的問題,通過原因分析,發(fā)現(xiàn)主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面:其一為沒存在Al2O3夾雜物;其二,為調(diào)質(zhì)之后金相組織不合格。為了解決這些問題,便有必要做好相應(yīng)的解決工作,比如在煉鋼期間加強(qiáng)Al及Mg含量的控制,適當(dāng)添加微量Ca,并增加凈空的高度等;又比如,加強(qiáng)鍛造期間質(zhì)量控制,對(duì)相關(guān)熱處理工藝參數(shù)進(jìn)行微調(diào)處理等。相信做好以上處理工作,2.25Cr-1Mo-0.25V材質(zhì)加氫鋼的性能及質(zhì)量將能夠得到有效提升。

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