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        PLC控制技術在鐵礦供水管理中的應用

        2019-10-21 08:55:14朱立剛李雪生趙中陽
        中國金屬通報 2019年9期
        關鍵詞:網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)泵站供水

        郭 川,朱立剛,李雪生,趙中陽

        (河北鋼鐵集團礦業(yè)有限公司司家營北區(qū)分公司,河北 唐山 063700)

        某鐵礦的供水系統(tǒng)管理模式較為落后,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:其一,企業(yè)的指導思想是生產(chǎn)為中心,但在生產(chǎn)過程中未能認識到水系統(tǒng)的重要性;其二,多層次協(xié)商供水系統(tǒng)管理制度不合理,礦部調(diào)度整體負責供水系統(tǒng)調(diào)節(jié),各分廠協(xié)調(diào)日常供水系統(tǒng),這樣的管理可能出現(xiàn)職責不清和決策不及時的問題;其三,供水系統(tǒng)工作效率低,較長的能耗分析周期,較低的信息處理效率,主要通過手工方式進行能源計量和開停供水泵;其四,通過文檔形式來存儲數(shù)據(jù),給后臺的分析和檢索增加了難度;其五,業(yè)務部門電話傳遞是使用供水數(shù)據(jù)的基本方式,存在較多的主觀因素,也影響到相關業(yè)務處理速度。針對以上存在的問題,為減少供水系統(tǒng)能耗,降低運行成本,提升管理技術水平,可在PLC控制技術基礎上對供水監(jiān)控系統(tǒng)進行設計優(yōu)化,實現(xiàn)供水系統(tǒng)與電力調(diào)度系統(tǒng)、礦部生產(chǎn)系統(tǒng)共同部署的礦部調(diào)度室,打造一體化信息平臺,助力生產(chǎn)管控和決策的實施。

        1 供水系統(tǒng)組成及網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)

        1.1 供水系統(tǒng)組成

        該分散系統(tǒng)主要應用了西門子PLC控制技術,采取分層網(wǎng)絡結(jié)構(gòu),構(gòu)成包括控制機和現(xiàn)場級。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)采用S7系列的PLC網(wǎng)絡[1]。

        圖1 S7系列的PLC網(wǎng)絡

        (1)實時性。通過西門子S7模塊和WINCC監(jiān)控軟件,該系統(tǒng)能在運行過程中及時獲取各方面信息,可實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集分析,具有多種借口技術。為提升系統(tǒng)的安全性、可靠性、實時性以及可擴展性等多方面性能,采取“滿足需求,適度超前”的原則進行網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)的設計和建設。

        (2)可靠性。系統(tǒng)程序為E2PROM,通常情況下,PLC能保持幾萬小時以上的平均無故障工作時間,相對于其他控制有著更高的性價比。

        (3)安全性。采取分層網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)形式,供水系統(tǒng)內(nèi)單個泵站設備出現(xiàn)問題的情況下,只是對該泵站造成影響,而不會中斷整個系統(tǒng)的通信。

        (4)可擴展性。供水管理系統(tǒng)所涉及到的數(shù)據(jù)會隨著供水管理系統(tǒng)的精細化和生產(chǎn)的托大而不斷增加,在S7-200泵站和S7-300泵站內(nèi)預留了模擬量、數(shù)據(jù)量模塊,通過增加程序和監(jiān)控軟件地址、變量的情況下就能滿足增加數(shù)據(jù)點的需求[2]。

        1.2 某鐵礦供水系統(tǒng)自動化網(wǎng)絡設計

        (1)現(xiàn)場。在某高壓泵站設置現(xiàn)場控制站6個深井泵站實現(xiàn)了無人只收,只需要配備6名巡檢工就能滿足生產(chǎn)管理需求。通過現(xiàn)場控制站的設置,其中幾個高壓泵站系統(tǒng)能采集分區(qū)內(nèi)相關工藝參數(shù),控制設備運行,在出現(xiàn)局部故障的情況下,整體系統(tǒng)還能保持正常工作。

        (2)狀態(tài)監(jiān)控。將監(jiān)事站是指在供水作業(yè)區(qū),將監(jiān)控站設置在礦部調(diào)度室,通過光纖連接到計算機,能監(jiān)測全礦范圍的供水系統(tǒng),監(jiān)控相關設備的運行狀態(tài),這些數(shù)據(jù)信息也為科學化的供水系統(tǒng)管理提供依據(jù)。

        2 監(jiān)視與遠程控制

        (1)供水系統(tǒng)過程數(shù)據(jù)監(jiān)視。各個采集站點的網(wǎng)絡信息通過站點PLC匯集到礦部監(jiān)控站W(wǎng)INCC,在實時數(shù)據(jù)控中收錄采集到的數(shù)據(jù)。系統(tǒng)采集的信息包括泵站設備的運行狀況、計量儀表的溫度、頻率、壓力、電流和流量等。根據(jù)實際需求的不同,各站點CPU能自行配置任意模擬量。在監(jiān)控站內(nèi),歷史趨勢和實時狀態(tài)都可通過WINCC曲線來得到直觀顯示[3]。

        (2)供水系統(tǒng)及工序運轉(zhuǎn)狀態(tài)監(jiān)視。供水系統(tǒng)的生產(chǎn)工序情況以及設備的運行狀態(tài)都可通過站點CPU實時采集。在WINCC作用下,礦部調(diào)度監(jiān)控站主機能達到故障報警功能,實現(xiàn)系統(tǒng)重要參數(shù)的多級提示和按級別設置。供水作業(yè)區(qū)只是監(jiān)視供水系統(tǒng)。

        (3)供水設備的遠程控制。礦部調(diào)度通過監(jiān)控站主機將控制(設置)指令下達到各泵站PLC系統(tǒng),控制供水設備的運行或停止。

        3 供水基礎管理

        (1)供水設備管理。供水設備管理主要是進行設備維護,編制相關備件計劃。供水設備管理是集中管理加壓泵和深井泵,建立完善的設備檔案,查詢、統(tǒng)計、跟蹤供水設備的運行臺時;統(tǒng)計、查詢、記錄設備運行狀態(tài)。

        (2)值班日志與報警管理?;赪ebService技術,通過值班記錄軟件來對供水系統(tǒng)的突發(fā)情況和運行狀況進行記錄,通過網(wǎng)絡連接傳輸?shù)降V部調(diào)度生產(chǎn)值班日志。調(diào)度員可根據(jù)報警提示來采取對應處理措施,保證生活、生產(chǎn)用水的供應,在考核供水作業(yè)區(qū)和調(diào)度員的時候,報警處理及時性是一個重要依據(jù)。

        (3)能源報表管理。通過小時、班、月、年報表的形式來自動統(tǒng)計供水系統(tǒng)的能量計量?;赩B技術,通過GetValue在Excel單元格寫入實時變量值,通過Excel格式制作Wincc報表。應用SIEMENS公司的tagconnectivity工具軟件包把已歸檔的變量值寫入Excel單元格里,轉(zhuǎn)化為EXCEL表進行輸出[4]。

        4 關鍵技術

        (1)供水設備邏輯控制。自動運行泵臺數(shù)的確定需要以水位區(qū)和水位點為依據(jù)來進行設定,對投入自動組態(tài)泵的數(shù)量能不能達到實際需求進行判斷,在未能滿足的情況下會出現(xiàn)故障報警;在可組態(tài)泵數(shù)量超過投入運行泵數(shù)量,則可對泵的運行時間進行對比分析,投入運行累計數(shù)下的泵。在水位逐步降低的過程中,可將運行時間長的泵慢慢退出。

        (2)跨平臺、異構(gòu)應用數(shù)據(jù)交換。礦部生產(chǎn)系統(tǒng)中使用的有windows和wincc平臺,供水系統(tǒng)可通過微軟的WebService技術來集成兩個系統(tǒng),通過Web服務描述語言向?qū)Ψ教峁┓战涌?,運行過程中,數(shù)據(jù)的交換是通過調(diào)用堆放對應的服務來實現(xiàn)。

        (3)無人值守。通過遠程控制專用操作計算機,礦部監(jiān)控站能通過供水自動化系統(tǒng)來遠程控制深井泵站等各泵站設施。供電作業(yè)區(qū)的數(shù)據(jù)只能監(jiān)視而不能被操作。專業(yè)操作計算機在Wincc界面設置操作密碼,通過泵站之間PLC和工業(yè)以太網(wǎng)的通訊能實現(xiàn)指令的下達,泵站PLC接到控制指令后進行現(xiàn)場控制。

        (4)合理的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)。該供水系統(tǒng)的分層網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)能實現(xiàn)分布式處理,在共享信息資源網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)上連接各個CPU。這一網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)中,多臺CPU能共同承擔供水自動化系統(tǒng)的各項功能,這也是其突出特點,根據(jù)功能設計,該結(jié)構(gòu)主從PLC協(xié)同工作。CPU運算處理中存在的問題通過CPU結(jié)構(gòu)得到良好解決,使其在并行多發(fā)事件的處理方面大大提升效率,在網(wǎng)絡作用下,各個功能模塊之間能實現(xiàn)有效的信息交互。

        5 實施效果

        ①高壓泵站有著較高的可靠性,便于操作,實現(xiàn)了遠程自動控制,房主高壓泵因帶負荷啟停而導致的設備、人身事故。②遠程自動配備能最優(yōu)化配置設備資源,是設備的工作效率和作業(yè)率都明顯提升,其中工作效率從之前的80%提升到90%。③可實時遠程監(jiān)控供水系統(tǒng)內(nèi)泵站的各設備的運行狀況及相關參數(shù),對設備實現(xiàn)全方位、多層次監(jiān)控,使其工作效率大大提升,防止不及時處理問題而帶來的后續(xù)事故,極大地提升了設備使用壽命和可靠性,保障生產(chǎn)任務的有效完成,降低了設備維修費用,從之前的10萬元減少到5萬元。④可遠程監(jiān)測水池水位,優(yōu)化水泵配置,不會出現(xiàn)因不及時啟停泵而導致的水位過低缺水或水位過高跑水的情況,也降低了不均勻負荷情況下運行或啟停泵頻繁而導致水單耗較高的情況,水單耗可降到之前的90%。⑤實現(xiàn)了泵站的無人值守,減少了維護人員,提升效率。

        6 結(jié)束語

        在該鐵礦的控制系統(tǒng)中應用PLC控制技術取得了一定的效果,但還需要后續(xù)的持續(xù)完善和優(yōu)化,還可在該礦部的其他領域內(nèi)推廣和應用PLC控制技術,應用微軟WebService技術將礦部工業(yè)控制系統(tǒng)與礦部Erp系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)交換,這是后續(xù)的推廣和發(fā)展方向。

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