賈囡囡
【摘 要】根據(jù)環(huán)保最新要求,燃煤發(fā)電鍋爐需執(zhí)行煙塵≯5mg/m?、二氧化硫≯25mg/m?的排放標準。結(jié)合峰煤焦化鍋爐的生產(chǎn)實際,通過對脫硫、除塵的改造,消除煙囪白煙,達到SO2和煙塵的超低排放,以滿足國家最新的環(huán)保要求。
【關(guān)鍵詞】燃煤發(fā)電鍋爐;脫硫;除塵;煙囪白煙
1、研究的背景
隨著對環(huán)保的要求越來越嚴格,污染物的排放標準也在不斷降低。新《大氣污染防治法》的頒布實施,使國家對環(huán)境整治力度更加深入、更加規(guī)范。按照《邯鄲市2018年鋼鐵、焦化行業(yè)超低排放改造和無組織排放治理實施方案》和《河北省鋼鐵、焦化、燃煤電廠深度減排攻堅方案》文件要求,燃煤發(fā)電鍋爐需執(zhí)行煙塵≯5mg/m?、二氧化硫≯25mg/m?的排放標準。因此,污染物的排放與控制,是當前迫切需要解決的問題。
2、重點要解決的問題
河北峰煤焦化有限公司廠內(nèi)現(xiàn)采用石灰石-石膏法脫硫,脫硫后煙囪出口的飽和濕煙氣與溫度較低的環(huán)境空氣接觸時,飽和濕煙氣中的水蒸氣遇冷冷凝,與可凝結(jié)性顆粒物、煙塵等結(jié)合成凝結(jié)核,不斷積聚形成白霧。冬季溫度較低,更容易出現(xiàn)濕煙羽,夏天由于溫度高,出現(xiàn)濕煙羽的幾率大大降低,濕煙羽的嚴重程度與環(huán)境溫度和相對濕度有明顯關(guān)聯(lián)。濕煙氣攜帶的液滴中含有大量鹽類,排放煙氣中的水液滴蒸發(fā)后會產(chǎn)生數(shù)量龐大且粒徑微小的鹽類顆粒物,對環(huán)境產(chǎn)生負面影響。
按照《河北省鋼鐵、焦化、燃煤電廠深度減排攻堅方案》要求,采取煙控制等有效措施進一步減少鍋爐煙氣中的可凝結(jié)顆粒物排放。鼓勵采用先冷凝再加熱的方法消除石膏雨和有色煙羽。
3、方案的改造
3.1現(xiàn)有脫硫、除塵情況介紹
現(xiàn)脫硫工藝采用石灰石石膏濕法脫硫工藝技術(shù),采用兩爐兩塔的配置方式,F(xiàn)GD能滿足最大工況下的煙氣處理量,以及公用的制漿、工藝水等公用系統(tǒng)及電、控系統(tǒng)。除塵工藝采用布袋除塵器,滿足標準20mg/Nm?,減小設備阻力,節(jié)省風機耗電量。
峰煤焦化濕法脫硫技術(shù)是將從除塵器出來的煙氣通過增壓風機進入換熱器,煙氣被冷卻后進入吸收塔,并與石灰石漿液相混合。漿液中的部分水份蒸發(fā)掉,煙氣進一步冷卻。煙氣經(jīng)循環(huán)石灰石稀漿的洗滌,可將煙氣中95%以上的硫脫除,同時還能將煙氣中近100%的氯化氫除去。在吸收器的頂部,煙道氣穿過除霧器,除去懸浮水滴。離開吸收塔以后,在進入煙囪之前,煙氣再次穿過換熱器,進行升溫。石灰石-石膏稀漿從吸收塔沉淀槽中泵入安裝在塔頂部的噴嘴集管中,在稀漿沿噴霧塔下落過程中它與上升的煙氣接觸。煙氣中的SO2溶入水溶液中,并被其中的堿性物質(zhì)中和,從而使煙氣中的硫脫除。石灰石中的碳酸鈣與二氧化硫和氧(空氣中的氧)發(fā)生反應,并最終生成石膏,這些石膏在沉淀槽中從溶液中析出。其反應式如下:
SO2+H2O→H++HSO3-
H++HSO3-+1/2O2→2H++SO42-
CaCO3+2H++SO42-+H2O→CaSO4·2H2O+CO2
石膏稀漿由吸收塔沉淀槽中抽出,經(jīng)濃縮、脫水和洗滌后先儲存起來,然后再用貨車運走。
鍋爐煙氣除塵采用旋風除塵器+布袋除塵器。除塵機理是使含塵氣流作旋轉(zhuǎn)運動,借助于離心力將塵粒從氣流中分離并捕集于器壁,再借助重力作用使塵粒落入灰斗。原除塵器經(jīng)過一次改造,更換全部布袋、袋籠,加長設計,增加過濾面積,降低過濾風速至0.8m/min。布袋材質(zhì)擬采用PPS+30%PTFE基布+PTFE浸漬,外表層采用進口超細纖維履膜,濾料克重580g/m2。袋籠采用無文丘里結(jié)構(gòu)的格柵式防護板型式,減少阻力。凈氣室高度從237mm~500mm,調(diào)高到800mm,減少濾袋出口與凈氣室水平氣流間的阻力。在線清灰,定阻/定時混合清灰。
3.2脫硫、除塵改造
(1)原脫硫塔加高4米,并設置相應支撐及平臺爬梯。
(2)原脫硫塔出口煙道提升,配套設置煙道支撐。
(3)原脫硫塔四層噴淋上方新增一套噴淋層,與原有噴淋系統(tǒng)組成五層噴淋,增設一臺循環(huán)泵;此循環(huán)泵應與原循環(huán)泵并入一個系統(tǒng)。
(4)煙氣進口上方加2205材質(zhì)托盤,并設置相應支撐;增加托盤裝置可優(yōu)化二氧化硫處理效率。
(5)脫硫塔上部設置三層高效屋脊除霧器,并配套相應支撐及相應沖洗設施,以達到煙塵排放濃度要求。
(6)相關(guān)電氣設備改造。
(7)在新加漿液循環(huán)泵管道加裝豎直方向漿液冷卻器一套,并設置相應支撐及平臺爬梯。
(8)在出口總煙道內(nèi)加裝煙氣再熱器一套,并配套設置支撐。
(9)更換原有兩臺風機電機、葉輪及改造控制系統(tǒng)(需委托原廠家改造或使用原廠配件),控制系統(tǒng)改造后出具改造圖,改造完成后除滿足本系統(tǒng)運行要求外預留1000pa壓力。
(10)購置安裝煙氣含濕量和溫度檢測、測量儀表,對煙氣含濕量和溫度等單獨進行連續(xù)實時監(jiān)控。在整個煙氣脫白系統(tǒng)須設監(jiān)測點,將溫度、流量和壓力等相關(guān)控制數(shù)據(jù)全部上傳到中控室電腦,實現(xiàn)中控室集中控制,正常運行時實現(xiàn)無人值守。
3.3改造后的工藝流程
漿液冷凝可將脫硫塔分成三個區(qū)域:
1、常溫蒸發(fā)區(qū):采用常規(guī)(常溫)漿液噴淋系統(tǒng),主要作用是煙氣脫硫吸收、漿液部分水份蒸發(fā)發(fā)生相變成為水蒸汽,使煙氣進入飽和狀態(tài)。
2、低溫冷凝區(qū):采用低溫噴淋層,主要作用是通過向經(jīng)過常溫蒸發(fā)脫硫吸收區(qū)處理過的飽和煙氣中噴入低溫漿液,水蒸汽發(fā)生相變轉(zhuǎn)化為液態(tài),析出凝結(jié)水,減少煙氣濕度,強化脫硫除塵。
3、相變聚凝區(qū):主要作用是在低溫凝結(jié)水的基礎上利用相變凝并、碰撞凝并等原理,促進灰塵微粒和霧滴凝并長大,并高效補集脫除。
煙氣進入脫硫塔后經(jīng)過降溫后的漿液的噴淋煙溫降低,水蒸氣被冷凝收集,然后進入煙氣再熱器被加熱升溫至70℃以上后進入煙囪排放。冷凝器冷卻水系統(tǒng)設置一運一備的循環(huán)水泵。由于濕煙氣先被冷凝除水、除鹽,煙氣中含濕量減小,煙氣所需升溫幅度減小。
4、成果分析
峰煤焦化2×75t/h鍋爐消白及超低排放改造工程的建設不僅是環(huán)境保護的迫切需要和社會文明進步的標志,也是進一步完善企業(yè)功能的必要措施,通過環(huán)保意識的加強以及基地形象的提升,從而提高企業(yè)的競爭力。本工程對原脫硫塔進行改造,消除煙囪白煙,達到SO2和煙塵的超低排放,以滿足國家最新的環(huán)保要求,為企業(yè)創(chuàng)造了可觀的環(huán)保效益。
5、環(huán)保效益
峰煤焦化消白改造工程建設符合國家大氣污染物減排的政策,該項目的建成最大限度地發(fā)揮了鍋爐的使用效益,對改善當?shù)卮髿猸h(huán)境,以及對污染綜合治理都具有重要意義,使社會效益、環(huán)境效益和經(jīng)濟效益和諧統(tǒng)一。
本工程設計年處理煙氣量為13.6億m?(按8000小時計算),項目投產(chǎn)后,年減排SO2量34噸,粉塵13.6噸。
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(作者單位:河北峰煤焦化有限公司)