申磊
摘? ?要:機組啟動加熱系統(tǒng)對于機組啟動過程的控制有著重要的作用,但因系統(tǒng)布置方式不合理,在系統(tǒng)投用時易出現(xiàn)管道振動、參數(shù)調(diào)節(jié)難度大等一系列問題。針對廠內(nèi)供熱系統(tǒng)布置方式及運行情況,考慮充分利用供熱系統(tǒng)富裕容量,對高加進(jìn)汽采用兩級降壓方式,縮短啟動加熱系統(tǒng)管道長度,進(jìn)行啟動加熱系統(tǒng)改造,提高系統(tǒng)運行安全性及操作便利性。
關(guān)鍵詞:機組供熱? 啟動加熱系統(tǒng)? 管道振動? 系統(tǒng)改造? 操作方式
中圖分類號:TM62? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-098X(2019)05(a)-0104-02
1? 概述
我公司的汽輪機為東方汽輪機廠引進(jìn)日立技術(shù)生產(chǎn)制造的超臨界壓力、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、雙背壓、純凝汽式汽輪機,通流改造后型號為:CLN650-24.2/566/566,最大連續(xù)出力為660MW, 額定出力650 MW。
供熱系統(tǒng)從1號機、2號機及3號機冷再抽汽母管各接出一根DN250蒸汽管道經(jīng)減壓后并入至DN450蒸汽管道,再從DN450蒸汽管道接出一根DN250 蒸汽管道至污泥摻燒項目,DN450蒸汽管道主管敷設(shè)至廠圍墻外并入濱江熱力供熱蒸汽聯(lián)箱。電廠650MW 機組運行方式為單元制,供熱時 1號機組、2號機組及 3號機組互為備用。
供熱系統(tǒng)減壓閥前蒸汽管線參數(shù)為:操作參數(shù):P=2.0~5.03MPa(G),T=300℃~330℃,設(shè)計參數(shù): P=5.1MPa(G),T=350℃,減壓閥后蒸汽管線參數(shù)為:操作參數(shù):P=1.6~2.0MPa(G),T=300℃~330℃。單臺機組最大流量為70t/h,供熱母管供熱總量最大值為210t/h。
2? 啟動加熱系統(tǒng)介紹及改造方案
三臺機間設(shè)置啟動加熱的聯(lián)絡(luò)母管,即從每臺機組二段抽汽止回閥后接出并形成聯(lián)絡(luò)母管,互為加熱熱源,加熱啟動機組的2號高壓加熱器,可以將給水溫度提高至210℃左右,2號高加疏水通過調(diào)節(jié)閥組疏水至3號高加正常疏水調(diào)節(jié)閥前。啟動加熱供汽管設(shè)計容量150t/h。
現(xiàn)場實際使用過程中,三臺機組聯(lián)系在一起,系統(tǒng)母管上布置疏水點較少(僅2個),母管較長,且各機組供加熱母管供汽使用電動門進(jìn)行節(jié)流降壓,對蒸汽量的控制效果較差,在系統(tǒng)投用初期,導(dǎo)致管道振動嚴(yán)重。另外2號機啟動時使用啟動加熱時,1號機或3號機管道必然存在一段管段蒸汽不流通出現(xiàn)積水情況,更加加劇了管道的振動,對安全運行產(chǎn)生不利影響。三臺機組冷再管道通過加熱母管串在一起,某臺機組停運時增加了一套系統(tǒng)公用系統(tǒng),需進(jìn)行系統(tǒng)隔離,增加了一個風(fēng)險點。3臺機組啟動加熱蒸汽管道設(shè)計為雙向流動介質(zhì),因此機組于啟動加熱母管間不能裝設(shè)逆止閥,操作中由于臨機二抽壓力高,導(dǎo)致在投用時閥門前后差壓較大不便于操作,并且操作不當(dāng)時易造成2號高加本體壓力高,大量蒸汽進(jìn)入3號高加或除氧器而引起超壓。3臺機組凝結(jié)水至除氧器入口管道之間的聯(lián)絡(luò),因管道較長,水溫130℃左右,初期使用臨機為啟動機組除氧器供水時需限制流量,節(jié)流的閥門后因無壓力出現(xiàn)由水變汽的情況,導(dǎo)致管道振動。且進(jìn)行補水時臨機補水量較大,不利于運行機組的正常運行,啟動機組使用除氧器加熱也可將水溫升高至150℃左右,建議此管路取消,減少系統(tǒng)故障點。
系統(tǒng)改造方案:取消原啟動加熱母管,單臺機組啟動加熱蒸汽均在供熱母管上進(jìn)行接引;供熱管道至本機組啟動加熱管道上布置逆止閥;將啟動加熱系統(tǒng)電動閥改為調(diào)閥;取消機組間凝結(jié)水系統(tǒng)聯(lián)絡(luò)管道。
此種方式優(yōu)點如下:供熱系統(tǒng)運行穩(wěn)定,壓力和溫度參數(shù)恒定,投用啟動加熱時不受臨機負(fù)荷變化影響,便于啟動加熱汽量及壓力控制;取消啟動加熱管道,機組啟動階段2號高加供汽管道長度大大減短,更加便于系統(tǒng)暖管投用,系統(tǒng)暖管期間,只需要進(jìn)行供熱管道至啟動加熱手動閥之間的管道暖管,(此處加溫度測點),高加汽側(cè)投入時使用調(diào)閥緩慢進(jìn)行暖管及暖投高加操作,系統(tǒng)操作方式簡單,不受臨機影響且降低了投運階段管道振動的風(fēng)險,同時系統(tǒng)簡化;供熱管道蒸汽壓力相比冷再壓力大大降低,便于系統(tǒng)閥門操作。2號高加投入時使用本機啟動加熱調(diào)閥按照系統(tǒng)投運參數(shù)控制要求,對供熱系統(tǒng)來汽再次進(jìn)行降壓調(diào)節(jié)及供汽流量調(diào)節(jié),降低了投運階段3號高加及除氧器超壓的風(fēng)險[1]。
3? 改造前系統(tǒng)運行方式
機組啟動階段使用本系統(tǒng),因暖管期間除進(jìn)行供汽管道暖管外,高加本體及二抽管道均需進(jìn)行暖管,因此待機組真空建立后進(jìn)行系統(tǒng)暖管操作,具體操作為:開啟待啟動機組2號高加事故疏水電動閥和氣動閥、開啟啟動加熱母管疏水閥、開啟待啟動機組二抽電動閥后疏水,微開待啟動機組啟動加熱手動閥及電動閥。選擇一臺運行機組做為啟動加熱供汽機組,微開本機組至啟動加熱母管供汽手動閥及電動閥,進(jìn)行系統(tǒng)暖管。鍋爐上水使用除氧器加熱,高加通水后逐步開大輔汽至除氧器進(jìn)汽調(diào)閥,緩慢提高給水溫度,使高加系統(tǒng)和鍋爐水冷壁系統(tǒng)溫度緩慢上升,因鍋爐點火至建立蒸汽流量階段,鍋爐水質(zhì)合格無系統(tǒng)排水,鍋爐無需進(jìn)行上水,2號高加無系統(tǒng)換熱需求,此時啟動加熱系統(tǒng)不必投運,待鍋爐蒸發(fā)量大于50t/h,鍋爐有上水需求時開大啟動機組和供汽機組啟動加熱手動閥及調(diào)閥,2號高加進(jìn)汽,一般控制2號高加進(jìn)汽壓力1.2~1.7MPa之間,控制高加水側(cè)溫升不大于70℃。由于未設(shè)置調(diào)閥,使用電動閥進(jìn)行調(diào)節(jié)時蒸汽量控制不精準(zhǔn),高加溫升控制難度較大。當(dāng)2號高加進(jìn)汽壓力穩(wěn)定后,將2號高加啟動加熱系統(tǒng)疏水閥開啟,將高加疏水切換至除氧器,建立2號高加汽側(cè)水位,提高換熱效果[2]。
4? 改造后系統(tǒng)運行方式
各臺機組啟動加熱系統(tǒng)汽源均改至供熱母管后,取消啟動加熱母管,各臺機2號高加啟動期間的加熱汽源管道長度大大縮短,減小了管道振動的風(fēng)險。且汽源壓力穩(wěn)定便于調(diào)節(jié)控制,操作方法為(以1號機投入為例):
檢查1號機凝汽器真空建立,確認(rèn)1號機供熱管至輔汽聯(lián)箱閥組關(guān)閉;1號機供熱管至2號高加加熱閥組關(guān)閉,閥組前疏水開啟;1號機供熱管至小機備用汽源閥組關(guān)閉,兩臺小機高壓供汽電動閥前疏水開啟,小機高壓汽源逆止閥前疏水開啟。系統(tǒng)具備暖管條件后,緩慢開啟供熱母管至系統(tǒng)供汽手動總閥,進(jìn)行管道暖管,檢查供熱至2號高加供汽手動閥前溫度暖至200℃以上,系統(tǒng)暖管結(jié)束。檢查2號高加具備投入加熱條件,開啟供熱至2號高加供汽手動閥,通過調(diào)閥控制系統(tǒng)進(jìn)汽量,通過2號高加供汽管前壓力和溫度測點及高加溫升控制高加進(jìn)汽量。高加投入正常,系統(tǒng)穩(wěn)定后,將2號高加疏水由事故疏水切換至疏水至除氧器。
機組并網(wǎng)切缸后,高加系統(tǒng)投入正常后,本套加熱系統(tǒng)退出,關(guān)閉2號高加相應(yīng)的供汽閥組及系統(tǒng)供汽手動總閥,開啟系統(tǒng)疏水,待系統(tǒng)無壓力顯示時(參照2號高加進(jìn)汽手動閥前壓力測點),關(guān)閉系統(tǒng)疏水,系統(tǒng)停運結(jié)束。
5? 結(jié)語
啟動加熱系統(tǒng)對于機組啟動期間的耗材控制、機組啟動參數(shù)控制方面均有重要的作用,系統(tǒng)布置方式進(jìn)行改造后,從系統(tǒng)運行安全性、運行操作便利性、參數(shù)控制的精準(zhǔn)性方面均會有較大幅度提升,對于生產(chǎn)現(xiàn)場的操作是有利的。
參考文獻(xiàn)
[1] 黃軍軍,周杰.漢川電廠Ⅲ期臨機加熱系統(tǒng)分析[J].能源與環(huán)境,2011(6):30-31.
[2] 牛利權(quán).鄰機加熱系統(tǒng)在超臨界機組的應(yīng)用[J].華電技術(shù),2015(8):56-58.