高軍,馬光宇,劉常鵬,張?zhí)熨x,楊榮強,趙俁
(1.鞍鋼集團鋼鐵研究院,遼寧 鞍山114009;2.鞍鋼股份有限公司冷軋廠,遼寧 鞍山114021)
中國現(xiàn)有280余條熱鍍鋅線,生產(chǎn)能力總計約為5 000萬t,隨著產(chǎn)品競爭日益激烈,企業(yè)對連續(xù)鍍鋅生產(chǎn)線的工藝與能耗等方面也越來越關(guān)注[1]。鞍鋼現(xiàn)有4條鍍鋅生產(chǎn)線,其中4#鍍鋅線退火爐于2007年投入運行,近兩年煤氣單耗出現(xiàn)明顯增加,在生產(chǎn)相同品種情況下,煤氣單耗高于其他產(chǎn)線10.2%。由于熱鍍鋅退火爐煤氣消耗量增加會影響爐子的安全生產(chǎn)及企業(yè)的生產(chǎn)成本,對煤氣單耗增加的原因進行了初步分析,認(rèn)為是退火爐整體加熱效率降低引起的,因此,對鍍鋅退火爐整體加熱能效進行了檢測和診斷,分析了退火爐中各加熱段的溫度、空燃比控制參數(shù)及爐墻保溫等方面存在的問題,通過改進工藝參數(shù)、優(yōu)化鍍鋅線退火爐工藝操作和提高燃燒效率等方式,降低了煤氣消耗,實現(xiàn)了節(jié)能目的。
冷軋熱鍍鋅機組1條生產(chǎn)線設(shè)計年產(chǎn)量為35萬t。退火爐是鍍鋅生產(chǎn)線的核心設(shè)備。鍍鋅線退火爐為立式結(jié)構(gòu),采用改良森吉米爾法,由無氧化段(含預(yù)熱段)、輻射管段、緩冷段、快冷段四部分組成。鍍鋅線退火爐示意圖見圖1。
退火爐主要燃料消耗為無氧化段焦?fàn)t煤氣和輻射管段混合煤氣,能耗占鍍鋅線總能耗的65%左右,因此,降低煤氣消耗對鍍鋅線節(jié)能尤為重要[2]。
圖1 鍍鋅線退火爐示意圖
圍繞退火爐預(yù)熱段、無氧化段及輻射管段的熱量收入、支出展開熱工測試。
檢測退火爐燃燒用焦?fàn)t煤氣、混合煤氣成分及輻射管段的保護氣體成分;檢測無氧化段和輻射管煙氣成分,主要測試煙氣中的 O2、N2、CO、CO2等成分百分比;通過不同供熱段的測溫電偶孔檢測煙氣、保護氣體溫度;使用紅外熱像儀檢測不同加熱段爐墻溫度。焦?fàn)t煤氣、混合煤氣成分檢測點在入燒嘴前焦?fàn)t煤氣、混合煤氣管道上;輻射管段的保護氣體成分和溫度檢測點在輻射管段爐墻取出口;無氧化段和輻射管煙氣成份和溫度檢測點分別在無氧化段和輻射管段排煙管道取出口。
由于鍍鋅退火爐尺寸大、爐段多,為了測試的精準(zhǔn)性及可操作性,將預(yù)熱段、無氧化段作為整體,分別對無氧化段(含預(yù)熱段)和輻射管段進行熱量收入、支出分析。熱量收入主要包括燃料化學(xué)熱、氮氫保護氣體帶入的物理熱、帶鋼入爐帶入熱;熱量支出包括出爐帶鋼帶走熱、煙氣帶走熱、爐體表面散熱、保護氣體帶走熱及冷卻水吸熱等。
分別按照無氧化段(含預(yù)熱段)和輻射管段的熱平衡進行測試,測試結(jié)果見表1、表2,熱平衡表見表3、表4。由表3、表4可以看出,無氧化段(含預(yù)熱段)系統(tǒng)熱效率為58.95%,輻射管段熱效率為帶鋼帶出物理熱-帶鋼帶入物理熱=12.04%。
表1 無氧化段熱平衡測試結(jié)果
表2 輻射段熱平衡測試結(jié)果
表3 無氧化段(含預(yù)熱段)熱平衡表
表4 輻射段熱平衡表
2.4.1 無氧化段(含預(yù)熱段)燃燒效率分析
(1)根據(jù)多次無氧化段的煙氣及焦?fàn)t煤氣成分檢測,計算出空氣過剩系數(shù)為0.85~0.87,低于生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)要求的0.90~0.97??諝膺^剩系數(shù)低,雖可以較好地控制爐內(nèi)的還原性氣氛,但燃料的利用率會下降,在預(yù)熱段后有較多未燃燒煤氣經(jīng)燒嘴燃燒后通過換熱器排出,造成煤氣浪費??諝膺^剩系數(shù)與煤氣節(jié)約量的關(guān)系如圖2所示。
圖2 空氣過剩系數(shù)與煤氣節(jié)約量的關(guān)系
從圖2可以看出,隨著空氣過剩系數(shù)的增大,煤氣節(jié)約量增多。因此,需要對無氧化段空燃比進行優(yōu)化,進而提高空氣過剩系數(shù)。
(2)檢測發(fā)現(xiàn)預(yù)熱段換熱器后的排煙溫度為460℃,較高;排煙熱損失為27.55%,較大;換熱器熱效率為26.32%,與常規(guī)換熱器熱效率≥30%相比較低。因此,換熱器有較大提升空間,提高換熱效率對降低排煙溫度及節(jié)約煤氣有重要意義。
2.4.2 輻射管段燃燒效率分析
對輻射管排煙溫度進行檢測,測試摻冷前煙氣(為保證排煙風(fēng)機的溫度要求,需要將煙氣摻冷風(fēng))溫度為523℃,摻冷后溫度為394℃。從表4可以看出,煙氣量大、溫度高,帶走的物理熱較多,占比為19.48%,排煙熱損失較大。煙氣帶走的物理熱對輻射管熱效率有很大影響,煙氣帶走的物理熱越多,輻射管的熱效率越低。
同時,對輻射管段分區(qū)進行摻冷前煙氣及混合煤氣的成分檢測和計算,得出空氣過剩系數(shù)為1.35~1.55,高于工藝標(biāo)準(zhǔn)要求的 1.05~1.15,說明有大量的空氣未參加燃燒,由于煙氣整體溫度下降,輻射管表面的溫度也會相應(yīng)降低,爐膛溫度降低,需布置更多的輻射管以使?fàn)t膛保持工藝要求的高溫[1]。為了在不增加輻射管布置的前提下保持高溫,考慮通過優(yōu)化輻射管段空燃比系數(shù),提高輻射管段燃燒效率。
2.4.3 各加熱段爐墻散熱檢測
爐窯的耐火材料不僅要保證爐體不被高溫或火焰燒損,還有保持爐溫的重要作用。耐火材料老化破損會增加爐墻的散熱量,降低熱效率。對爐體表面進行溫度檢測,各段爐體表面溫度均較高,爐體表面散熱損失較大。從表3、表4可以看出,連退爐無氧化段(含預(yù)熱段)和輻射管段爐體表面散熱損失分別為14.54%、9.15%。溫度檢測結(jié)果表明,無氧化段及輻射管段爐墻局部最高溫度分別達(dá)到228℃、301℃,說明爐內(nèi)保溫磚及耐材發(fā)生脫落、破損,造成爐體散熱損失大,需要在停爐檢修過程中對該部分保溫磚及耐火材料進行處理。
3.1.1 提高無氧化段空氣過剩系數(shù)
無氧化段由于熱值波動及儀表測量值不準(zhǔn)確,空氣過剩系數(shù)較低,需適當(dāng)提高無氧化段空氣過剩系數(shù),通過控制爐內(nèi)氣氛為弱氧化狀態(tài),來滿足生產(chǎn)要求。一方面,修改程序中空燃比系數(shù)來提高空氣過剩系數(shù);另一方面,在煤氣入爐在線熱值分析儀上,手動調(diào)整操作畫面上的空氣過剩系數(shù),使其在0.95上下,實現(xiàn)無氧化段空氣過剩系數(shù)為0.95的目標(biāo),降低煤氣消耗。
3.1.2 預(yù)熱段換熱器維護
換熱器效率低會造成空氣預(yù)熱溫度低,影響燃燒效果。檢修期間,對預(yù)熱段換熱器進行清洗,并采取查漏維修措施;年修期間,對換熱器進行更換。預(yù)計實現(xiàn)空氣預(yù)熱溫度提高50~70℃左右的目標(biāo)。
3.2.1 降低輻射管段空氣過剩系數(shù)
輻射管段空氣過剩系數(shù)大,高于工藝標(biāo)準(zhǔn)要求,應(yīng)依據(jù)檢測結(jié)果重新調(diào)整空燃比,從而降低空氣過剩系數(shù)。一方面,改進燃燒空燃比設(shè)定,適當(dāng)調(diào)低空燃比系數(shù);另一方面,調(diào)整燒嘴負(fù)荷平衡,制定負(fù)荷平衡調(diào)整方法,優(yōu)化燃燒系統(tǒng)加熱效率,保證每個輻射管均能進行均勻的熱功率轉(zhuǎn)換,使鋼板均勻加熱,同時,防止輻射管過溫?zé)龎摹?/p>
3.2.2 輻射管段結(jié)構(gòu)優(yōu)化
通過標(biāo)定煤氣測量儀表,測量每個燒嘴的煤氣和空氣的孔板流量,并對節(jié)流螺絲和空氣手閥進行調(diào)整,使其滿足平均分配流量的要求。針對煤氣調(diào)節(jié)閥門開不到位、煤氣閥門卡堵、煤氣量檢測儀表不準(zhǔn)確等問題,對閥門及檢測儀表進行維修和校準(zhǔn)。通過調(diào)整輻射管燒嘴負(fù)荷平衡,優(yōu)化空氣、煤氣混合的比例和速度,將燒嘴火焰拉長,避免產(chǎn)生高溫區(qū),提高產(chǎn)品加熱質(zhì)量,大大延長輻射管使用壽命[3]。
一般情況下,鍍鋅退火爐輻射管段側(cè)墻與爐頂采用平鋪多層纖維毯,由錨固釘固定在爐殼上,外襯為不銹鋼襯板。錨固釘與爐殼焊接且貫穿整個耐火材料厚度[4]。為了方便爐子檢修,爐底采用耐火磚的砌磚結(jié)構(gòu)。由于爐墻散熱損失嚴(yán)重,通過對退火爐墻體的耐火保溫材料及固定用錨固釘進行檢查維修,并及時將受損部位更替為耐火陶瓷纖維折疊塊,對爐墻保溫情況進行完善,減少爐墻表面散熱[5]。
改進前后退火爐爐體表面平均溫度如表5所示,爐墻的散熱損失明顯減少。
表5 改進前后退火爐爐體表面平均溫度 ℃
實施各項鍍鋅線退火爐節(jié)能技術(shù)措施后,無氧化段空氣過剩系數(shù)提高至約0.95,預(yù)熱段換熱器效率提高了3%~4.5%,輻射管段空氣過剩系數(shù)降至1.10~1.15范圍,輻射管段熱效率提高了2%~3%,鍍鋅線退火爐煤氣單耗由0.955 GJ/t降為0.927 GJ/t,年節(jié)約煤氣9 800 GJ,節(jié)能效果顯著。
對鞍鋼冷軋熱鍍鋅線退火爐預(yù)熱段、無氧化段和輻射管段進行了熱工測試和燃燒效率分析。通過優(yōu)化程序中空燃比控制系數(shù),將無氧化段空氣過剩系數(shù)提高至0.95左右,提高了燃料的利用率;將輻射管段空氣過剩系數(shù)降低至1.10~1.15范圍,提高了輻射管的熱效率。爐墻維護處理后,散熱損失明顯減少。鍍鋅線退火爐煤氣單耗由0.955 GJ/t降為 0.927 GJ/t,年節(jié)約煤氣 9 800 GJ,節(jié)能效果顯著。