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        淺談火電機(jī)組低負(fù)荷經(jīng)濟(jì)運(yùn)行措施

        2019-10-17 11:50:18劉成成姚漢飛陳志剛
        中國(guó)設(shè)備工程 2019年19期
        關(guān)鍵詞:水冷壁磨煤機(jī)調(diào)峰

        劉成成,姚漢飛,陳志剛

        (國(guó)電南寧發(fā)電有限責(zé)任公司,廣西 南寧 530317)

        1 運(yùn)行狀況

        1.1 2015年開(kāi)始受區(qū)域火電負(fù)荷下行影響,機(jī)組長(zhǎng)周期低負(fù)荷運(yùn)行已成常態(tài),公司機(jī)組利用小時(shí)數(shù)自2014年開(kāi)始連續(xù)3年均未超過(guò)3000h,負(fù)荷率均小于60%,平均負(fù)荷350MW。

        1.2 深度調(diào)峰運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng),期間最低負(fù)荷160MW,平均負(fù)荷220MW,其中2015年深度調(diào)峰1688.7h、2016年3236.14h,2017、2018年深度調(diào)峰有所緩解,但仍需配合電網(wǎng)進(jìn)行深度調(diào)峰運(yùn)行。

        表1 機(jī)組深度調(diào)峰統(tǒng)計(jì)

        1.3 啟停機(jī)頻繁,2018年兩臺(tái)機(jī)組共啟動(dòng)10 次,停機(jī)10 次,頻繁啟/停機(jī)操作導(dǎo)致機(jī)組能耗水平偏高。

        2 機(jī)組深度調(diào)峰運(yùn)行對(duì)安全、經(jīng)濟(jì)性影響

        2.1 低負(fù)荷深度調(diào)峰鍋爐助燃油耗量大

        公司超臨界W 火焰燃煤鍋爐,設(shè)計(jì)燃用劣質(zhì)無(wú)煙煤,最低不投油穩(wěn)燃負(fù)荷45%BMCR,折算電負(fù)荷332.1MW,投產(chǎn)后通過(guò)鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整,最低穩(wěn)燃負(fù)荷達(dá)到285MW,若負(fù)荷進(jìn)一步下降則需要投運(yùn)穩(wěn)燃方可保證鍋爐燃燒穩(wěn)定,其中2015年、2016年由于深度調(diào)峰助燃耗油達(dá)2956.7t。

        2.2 低負(fù)荷深度調(diào)峰鍋爐受熱面存在拉裂風(fēng)險(xiǎn)

        對(duì)比同類型超臨界W 火焰鍋爐,發(fā)現(xiàn)爐內(nèi)熱負(fù)荷不均勻,受熱面溫差大是造成水冷壁拉裂的主要原因之一,尤其在低負(fù)荷深度調(diào)峰期間,隨著投入燃燒器數(shù)量減少,爐內(nèi)熱偏差現(xiàn)象較為突出。

        2.3 機(jī)組低負(fù)荷能耗水平偏高

        大容量高參數(shù)火電機(jī)組,設(shè)計(jì)最佳經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工況一般在85~95%負(fù)荷區(qū)間,低負(fù)荷運(yùn)行效率低、能耗高,隨著機(jī)組負(fù)荷率的下降,機(jī)組煤耗升高較為明顯(圖1)。

        圖1 660MW 機(jī)組出力系數(shù)與機(jī)組煤耗對(duì)應(yīng)關(guān)系

        2.4 汽輪機(jī)低壓缸排氣溫度高、汽輪機(jī)振動(dòng)惡化

        汽機(jī)長(zhǎng)期低負(fù)荷運(yùn)行,低壓缸進(jìn)汽流量減少,鼓風(fēng)摩擦損失熱量不能完全帶走,低壓缸排汽溫度升高,造成汽輪機(jī)低壓轉(zhuǎn)子中心發(fā)生變化,引發(fā)汽輪機(jī)振動(dòng)惡化。

        低負(fù)荷汽輪機(jī)低壓缸進(jìn)汽量減少,真空高,在末幾級(jí)葉片上會(huì)形成渦流,加劇葉片水蝕程度,還可能引發(fā)葉片危險(xiǎn)顫振,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致葉片斷裂。

        2.5 機(jī)組長(zhǎng)周期停備腐蝕及保養(yǎng)

        火電機(jī)組負(fù)荷下降后,單機(jī)停備時(shí)間明顯增加,公司#2 機(jī)組于2017年1月25日調(diào)停后,直至2017年12月8日開(kāi)機(jī),停備時(shí)間達(dá)300 天以上,主/輔機(jī)系統(tǒng)保養(yǎng)壓力較大。

        3 解決策略研究

        3.1 優(yōu)化配煤摻燒方式,進(jìn)行鍋爐燃燒調(diào)整,提高爐膛火焰中心溫度,同時(shí)引入油槍自動(dòng)投入邏輯,根據(jù)燃燒器火檢、爐膛負(fù)壓波動(dòng)情況自動(dòng)投入不同數(shù)量的油槍,保證了220MW 斷油運(yùn)行期間鍋爐燃燒的穩(wěn)定性。

        3.2 開(kāi)展制粉系統(tǒng)熱態(tài)調(diào)平,摸索不同磨煤機(jī)運(yùn)行時(shí)的最佳組合方式,利用切除運(yùn)行制粉系統(tǒng)燃燒器火嘴的方式,嚴(yán)格控制水冷壁溫差<50℃,避免鍋爐水冷壁拉裂現(xiàn)象發(fā)生。

        3.3 優(yōu)化系統(tǒng)運(yùn)行方式,降低機(jī)組能耗水平

        3.3.1 制粉系統(tǒng)

        (1)進(jìn)行磨煤機(jī)小球改造,磨煤機(jī)初加球時(shí)配比一定數(shù)量的小球,提高磨煤機(jī)運(yùn)行期間鋼球使用率,保證磨煤機(jī)出力、煤粉細(xì)度指標(biāo)不變的情況下,初裝球數(shù)量可減少25%,磨煤機(jī)運(yùn)行電流下降20%。

        (2)通過(guò)優(yōu)化調(diào)整,低負(fù)荷磨煤機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù)由四臺(tái)減少至三臺(tái),磨煤機(jī)運(yùn)行耗電率下降明顯。

        (3)運(yùn)行期間,維持磨入口密封風(fēng)調(diào)節(jié)門全開(kāi),容量風(fēng)門開(kāi)度大于65%,制粉系統(tǒng)停運(yùn)后及時(shí)停止油站,關(guān)閉冷卻水運(yùn)行。

        3.3.2 在鍋爐煤質(zhì)發(fā)生變化后及時(shí)開(kāi)展燃燒調(diào)整試驗(yàn),確定鍋爐最佳運(yùn)行氧量、煤粉細(xì)度、配風(fēng)方式,通過(guò)對(duì)劣質(zhì)無(wú)煙煤燃燒優(yōu)化調(diào)整,鍋爐飛灰含炭量連續(xù)三年均控制在2%以內(nèi)。

        3.3.3 根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行實(shí)際,系統(tǒng)采用分時(shí)段運(yùn)行

        (1)機(jī)組負(fù)荷小于350MW 時(shí),鍋爐底渣(鋼帶機(jī)、清掃鏈、碎渣機(jī))系統(tǒng)、脫硫氧化風(fēng)機(jī)按照停運(yùn)6h 后啟動(dòng)運(yùn)行1h 控制。

        (2)循環(huán)水溫度大于20℃時(shí),投運(yùn)真空泵冷水機(jī)組,循環(huán)水溫度小于20℃時(shí),切換冷卻水至開(kāi)式水運(yùn)行。

        (3)冬季循環(huán)水溫度小于19℃且真空大于95.5KPa時(shí),開(kāi)啟真空泵聯(lián)絡(luò)門,采用一臺(tái)真空泵運(yùn)行。

        (4)負(fù)荷小于350MW,入爐煤含量小于1.5%時(shí),脫硫漿液循環(huán)泵由原設(shè)計(jì)的最低不小于兩臺(tái)循環(huán)漿液泵運(yùn)行調(diào)整為單循環(huán)泵運(yùn)行。

        3.3.4 低負(fù)荷期間輸煤上煤方式由高負(fù)荷期間的6 次/天調(diào)整優(yōu)化為3 次/天,有效減少了設(shè)備啟停次數(shù)及空轉(zhuǎn)時(shí)間。

        3.3.5 公司循環(huán)水系統(tǒng)為開(kāi)式循環(huán),每臺(tái)機(jī)組設(shè)置兩臺(tái)循環(huán)水泵,循環(huán)水泵分為高/低速運(yùn)行方式,根據(jù)機(jī)組負(fù)荷及取水溫度的變化,優(yōu)化循環(huán)水泵運(yùn)行方式如下(表2),循環(huán)水系統(tǒng)節(jié)約電耗達(dá)0.798%。

        表2 機(jī)組循環(huán)水泵最佳運(yùn)行方式

        3.4 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備治理及節(jié)能改造

        3.4.1 做好新技術(shù)、新工藝的掌握,有效轉(zhuǎn)化為公司節(jié)能降耗措施,其中開(kāi)式水泵改造為永磁調(diào)節(jié),真空水泵加裝冷凍機(jī)組,磨煤機(jī)密封風(fēng)機(jī)加裝旁路、正常運(yùn)行時(shí)停運(yùn)密封風(fēng)機(jī)運(yùn)行等項(xiàng)目,節(jié)能降耗效果顯著。

        3.4.2 加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)“八漏”的治理,通過(guò)定期開(kāi)展隱患排查、能耗診斷的手段,查找存在問(wèn)題,制定有效控制、治理措施,逐項(xiàng)進(jìn)行治理,有效降低機(jī)組能耗損失。

        3.4.3 對(duì)于開(kāi)式循環(huán)冷卻方式機(jī)組,江水雜物及微生物較多,凝汽器易堵塞,影響凝汽器換熱效果,通過(guò)在循環(huán)水系統(tǒng)增加二次濾網(wǎng),同負(fù)荷機(jī)組真空平均升高0.31kpa,折算煤耗下降0.93g/kw·h。

        3.5 做好汽機(jī)低壓缸排汽溫度監(jiān)視,排汽溫度高于52℃時(shí)投入低壓缸噴水減溫,否則應(yīng)增加機(jī)組負(fù)荷,停機(jī)后做好汽輪機(jī)低壓缸葉片的檢查,重點(diǎn)是末級(jí)葉片汽蝕和葉根疲勞損傷等。

        3.6 積極研究國(guó)家政策,推進(jìn)供熱改造,培育區(qū)域用熱大用戶,并與政府協(xié)商通過(guò)供熱核查,實(shí)現(xiàn)“以熱定電”,對(duì)于發(fā)電企業(yè)降本增效成效顯著,供熱后機(jī)組能耗水平下降(表3)顯著。

        表3 供熱流量對(duì)機(jī)組煤耗影響

        3.7 機(jī)組長(zhǎng)周期停備保養(yǎng)控制

        針對(duì)公司單臺(tái)機(jī)組長(zhǎng)周期停備,探索提出了先干法后濕法保養(yǎng)方案,后期通過(guò)提高爐水PH 值>10.8,氨保護(hù)液濃度>100PPM 進(jìn)行濕法保養(yǎng)。

        后期又采購(gòu)了一套氣相停爐保護(hù)儀,停爐時(shí)采用氨水堿化烘干法進(jìn)行保養(yǎng),設(shè)備檢修結(jié)束后,再采用氣相停爐保護(hù)法,該方法采用熱空氣對(duì)碳酸銨進(jìn)行分解,可以使碳鋼的表面pH 值達(dá)到10 以上而處于鈍化狀態(tài)。

        4 存在不足

        雖然通過(guò)近些年的努力,總結(jié)了機(jī)組低負(fù)荷安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行控制經(jīng)驗(yàn),但機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行期間機(jī)組能耗水平還仍然偏高,較國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平仍有一定的差距。

        低負(fù)荷運(yùn)行期間設(shè)備安全問(wèn)題始終存在,如低負(fù)荷水冷壁拉裂、低壓缸末級(jí)葉片葉水蝕等安全風(fēng)險(xiǎn)依然存在,有待下一步繼續(xù)研究處理。

        5 結(jié)語(yǔ)

        通過(guò)鍋爐燃燒優(yōu)化控制,機(jī)組最低穩(wěn)燃負(fù)荷由45%負(fù)荷率下降至30%負(fù)荷,在提高機(jī)組深度調(diào)峰能力的同時(shí),節(jié)約助燃用油效果顯著。

        通過(guò)低負(fù)荷通過(guò)鍋爐水冷壁溫差(小于50℃)的控制,避免了水冷壁拉裂事件發(fā)生。

        采用提高PH 值、氨濃度的方法和氨水堿化烘干法對(duì)長(zhǎng)周期停備超臨界機(jī)組保養(yǎng)均有效。

        大力發(fā)展供熱市場(chǎng),對(duì)于降低機(jī)組能耗水平,提高電網(wǎng)供電量,降低成本效益顯著。

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