熊 雯 趙雪松 陳燕才
(1.武漢科技大學(xué) 湖北 武漢:430081;2.武鋼有限技術(shù)中心 湖北 武漢:430080)
某熱軋廠R1下主傳動(dòng)軸萬向接節(jié)在軋制SPHC鋼種時(shí)突然發(fā)生斷裂失效,導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)停產(chǎn)16個(gè)小時(shí)。該萬向節(jié)為德國福伊特生產(chǎn)的H系列,型號(hào)H1080(詳見表1),于2009年初安裝在1580粗軋機(jī)主傳動(dòng)下軸軋輥側(cè),并于2010年7月修復(fù)后上線使用。R1主傳動(dòng)軸萬向節(jié)材質(zhì)為GS-33NiCrMo744結(jié)構(gòu)鋼,調(diào)質(zhì)熱處理,具有良好塑性和韌性,合金化程度較高,淬透性較好,采用合理的熱處理工藝能得到良好的綜合性能,但鑄造形狀復(fù)雜零件時(shí),易產(chǎn)生熱裂缺陷傾向。此次斷裂發(fā)生在萬向節(jié)接手處。
表1 H1080萬向節(jié)技術(shù)參數(shù)
對(duì)比斷裂失效前后的電氣曲線,SPHC鋼種的來料溫度均在1000℃以上,R1上下輥?zhàn)与姍C(jī)速度正常沒有上下抖動(dòng)的跡象,電機(jī)電流整體來看也趨于平滑,沒有陡升陡降的現(xiàn)象,電流大小在1000A-1250A之間,低于報(bào)警值1500A,軋制厚度按照正常的二級(jí)在設(shè)定,R1單邊的軋制力也在1000噸以下,小于總軋制力3300噸的報(bào)警值,傳動(dòng)側(cè)和操作側(cè)兩邊的軋制力偏差也在正常值50噸以內(nèi),可以看出影響R1下主軸十字包的其它關(guān)聯(lián)設(shè)備的工況運(yùn)行條件是正常的。
發(fā)生故障時(shí):電機(jī)失速,電機(jī)電流達(dá)到1500A的報(bào)警值,軋制力出現(xiàn)異常變化,電機(jī)因?yàn)槎罗D(zhuǎn)而發(fā)生跳閘,最終導(dǎo)致R1卡鋼。工況分析發(fā)現(xiàn)R1下主軸萬向節(jié)在發(fā)生故障斷裂之前的設(shè)備工況條件都正常,只是在軋制當(dāng)塊鋼的時(shí)候發(fā)生了故障,從電氣曲線上未找到斷裂的原因。
R1傳動(dòng)軸萬向節(jié)斷裂部位及疲勞擴(kuò)展區(qū)形貌,如圖1所示,萬向節(jié)軸一側(cè)叉頭已斷裂掉落,另一側(cè)叉頭也已經(jīng)開裂,斷裂起源于叉頭內(nèi)壁,呈明顯的海灘狀疲勞。該特征為典型的疲勞斷裂斷口,疲勞源位于工作表面至3mm左右深度,疲勞擴(kuò)展區(qū)表面光滑,可見清晰的疲勞裂紋擴(kuò)展條紋。
圖1 掉落萬向節(jié)宏觀特征圖
選取小塊檢驗(yàn)斷軸化學(xué)成分,結(jié)果如表2所示。由表2結(jié)果可知:斷軸化學(xué)成分正常。
表2 化學(xué)成分分析
選取斷軸較厚部位沿軸向加工拉伸與沖擊試樣,進(jìn)行機(jī)械性能檢測(cè)結(jié)果,如表3。由結(jié)果表明:斷軸的強(qiáng)度、沖擊功較低,斷面收縮率與延伸率很低,硬度為316HV左右,且分布均勻,已不屬于超高強(qiáng)度鑄鋼范疇,材料的塑性很差。
表3 力學(xué)性能檢測(cè)
拉伸實(shí)驗(yàn)及沖擊實(shí)驗(yàn)表明其抗拉慢度及抗沖擊性能低于標(biāo)準(zhǔn)要求,見表3。特別是沖擊值與標(biāo)準(zhǔn)要求相差較多,材料韌性較差,材料較脆,承受沖擊能力較弱。
將疲勞起源部位切割后,用酒精超聲波清洗,疲勞均產(chǎn)生于叉頭內(nèi)壁的表層和近表層,斷裂起源附近的內(nèi)壁可觀察到較多的氣孔,見圖2。剖開試樣,將斷面磨平、拋光、腐蝕,可見次表層有大量不均勻分布的疏松、孔洞,尺寸大約0.5~1mm左右,沿軸向呈帶狀分布,這是明顯的焊接缺陷。
圖2 萬向節(jié)疲勞源附近內(nèi)壁孔洞特征
在斷裂起源部位制備截面試樣,磨制拋光浸蝕后,叉頭內(nèi)壁可見明顯的焊接熔池、焊接熱影響區(qū)、叉頭基材三層組織分布特征,見圖3。
圖3 萬向節(jié)疲勞處組織特征
斷裂起源附近的焊接熔池內(nèi)有氣孔和夾渣,如圖4。
圖4 萬向節(jié)焊接熔池內(nèi)氣孔
熔池內(nèi)組織為針狀鐵素體+先共析鐵素體,過熱區(qū)組織為馬氏體,正火區(qū)組織為馬氏體,不完全正火區(qū)組織為馬氏體+貝氏體,叉頭基材組織為回火索氏體。
金相顯微鏡下觀察缺陷組織發(fā)現(xiàn),裂紋就是從疏松孔洞處萌生、擴(kuò)展的,表面微裂紋為二次擴(kuò)展裂紋。萬向接軸叉頭斷裂起源于內(nèi)壁,呈疲勞斷裂特征。叉頭內(nèi)壁有明顯的焊接特征,焊接熔池內(nèi)有氣孔和夾渣,在氣孔和夾渣處應(yīng)力集中,導(dǎo)致斷裂。
(1)焊接缺陷是引起萬向節(jié)斷軸的主要原因,靠近叉頭工作面的次表層焊接孔洞缺陷部位局部應(yīng)力集中,在剪應(yīng)力的作用下產(chǎn)生疲勞裂紋源,在高的沖擊載荷作用下快速疲勞擴(kuò)展,造成叉頭瞬斷失效。
(2)萬向節(jié)斷軸的力學(xué)性能不佳是引起斷軸的次要原因,斷軸的強(qiáng)度、塑性、韌性等機(jī)械性能指標(biāo)較差,尤其是塑性指標(biāo)很低,材料的裂紋敏感性強(qiáng)、抗裂紋萌生和擴(kuò)展能力不足、抗沖擊變形能力不佳,對(duì)抑制斷裂失效不利。
(1)提高材質(zhì)的純凈度并改進(jìn)熱處理方式。
(2)每年大修對(duì)萬向節(jié)進(jìn)行超聲波探傷,萬向節(jié)鍛件內(nèi)部質(zhì)量符合GB/T4162—91超聲波A級(jí);對(duì)萬向節(jié)表面進(jìn)行滲碳處理時(shí)對(duì)R角臺(tái)階處采取保護(hù)處理,100%表面熒光磁粉探傷,不允許有磨削裂紋。
(3)定期對(duì)萬向節(jié)處進(jìn)行蒸汽清洗,及時(shí)清除軌道上的鋼渣及其它異物。定期調(diào)整清掃器,確保軌道干凈,減少附加阻力,延長萬向軸壽命。
(4)安裝主傳動(dòng)部件在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),時(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)主傳動(dòng)部件的運(yùn)行情況。
(5)加強(qiáng)常規(guī)維護(hù)時(shí),對(duì)萬向軸連接螺栓緊固情況、十字軸狀況等設(shè)備的點(diǎn)檢。
(6)不能過冷鋼,杜絕野蠻操作方式。避免猛烈啟動(dòng)、急停、緊急換向等不正確的操作方式。