閻志強 王芳 山東中煙工業(yè)有限責任公司青州卷煙廠 山東青州 262500
在研究貯柜時,以預混柜為例。預混柜是煙葉生產(chǎn)過程中重要的物料貯存設備,也是必不可少的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。
每次實驗用煙的物料總量是有限的,實驗小樣往往重量較少,明顯少于正常生產(chǎn)時批次物料的總量,滿柜平鋪的布料方式使實驗小樣每次都是均勻平鋪于預混柜內(nèi),而預混柜設計容量是10000kg。
這樣就導致每次生產(chǎn)實驗用煙時預混柜內(nèi)所布的物料厚度不夠,有時即使底帶以最高頻率運行出料流量也達不到工藝標準,而且嚴重拉長實驗小樣的出料時間。嚴重降低了生產(chǎn)效率。
如果能夠根據(jù)實驗小樣物料的多少來調(diào)整物料在預混柜內(nèi)分布的區(qū)域,使得預混柜內(nèi)的物料厚度能夠盡可能的滿足出料時的物料流量,在符合工藝標準的同時極大地縮減了生產(chǎn)時間,提高了效率。
預混柜底帶出柜頻率設定范圍是0~50HZ。在實際生產(chǎn)中,預混柜的容量為10000kg,布料車的長度約為預混柜長度的一半,當布料方式設定在50%-100%之間時,需要布料帶雙向運行。當一側(cè)布料完畢之后布料帶只能從預混柜的另一端開始布料,這樣中間就會留下一段空料段,出料時物料就會斷供。
因此無法實現(xiàn)預混柜50%-100%之間的布料比例設定。但如果來料重量=(50%-100%)*設定重量時,采用平鋪布料經(jīng)測算也可以滿足出料流量要求。如上表所示,牌號7為7200kg,采用平鋪布料,生產(chǎn)時出料頻率為35HZ。當來料重量5000kg時,7200*35/5000≈50HZ,可見當來料重量≥5000kg時都可以采用平鋪布料,而且底帶頻率完全可以滿足加料工序流量的要求。
實驗小樣重量普遍<5000kg,即使底帶頻率調(diào)至最快50HZ也無法滿足出料流量的要求。因此主要研究內(nèi)容為來料重量<5000kg時的布料情況,使之滿足出料時加料工序的流量要求。
當來料5000kg以下時,要實現(xiàn)根據(jù)物料的多少來調(diào)整物料在預混柜內(nèi)分布的區(qū)域可以通過使布料車到達指定的限位時自動反向來實現(xiàn)。這樣布料時物料就會在指定的分布區(qū)域內(nèi)平鋪布料,既增加了物料厚度又減少了分布區(qū)域,即滿足了出料流量要求又縮短了出料時間。
1、提出技術(shù)方案
為了實現(xiàn)預混柜可變式布料方式,在保證實驗用煙的工藝質(zhì)量的前提下,盡可能縮短該工序的作業(yè)時間,經(jīng)分析后形成兩種方案:(1)加裝多組接近開關(guān);
(2)修改控制程序?qū)崿F(xiàn)。
2、方案選擇
2.1 方案一:加裝多組接近開關(guān)
接近開關(guān)又稱無觸點行程開關(guān),是以無需直接接觸檢測對象進行檢測為目的的傳感器的總稱。接近開關(guān)根據(jù)其檢測原理可分為多種類型,通常由檢測元件、檢波單元、整形單元、放大單元和輸出單元等組成
它是一種磁敏元件,當磁性物件移近霍爾開關(guān)時,開關(guān)檢測面上的霍爾元件因產(chǎn)生霍爾效應而使開關(guān)內(nèi)部電路狀態(tài)發(fā)生變化,由此識別附近有磁性物體存在,進而控制開關(guān)的通或斷。
該方案技術(shù)難度低,只需要在設備上加裝多組接近開關(guān)并在控制程序中添加硬件點位即可。安裝接近開關(guān)能夠?qū)崿F(xiàn)分段式布料,但是其局限性較高,只能根據(jù)所裝開關(guān)的位置占預混柜全長的比例來設定預混柜布料帶的布料區(qū)域,不能根據(jù)不同物料重量任意設定,且加裝硬件成本相對較高。
2.2 方案二:修改控制程序?qū)崿F(xiàn)
在現(xiàn)有程序中加定時器,根據(jù)實驗小樣的重量占預混柜設定容量的比例設定進柜比例,該方案無需在設備中添加硬件設備,可以根據(jù)物料重量在0-50%之間任意設定進料比例,但其實現(xiàn)較復雜。
通過對兩種方案的經(jīng)濟技術(shù)綜合比較和在模擬實驗中對工作效率的提升程度綜合考慮,最終確定設計預混柜可變式布料方式的方案。
1.運行模式研究
在進柜前可以直接設定進料比例,若比例大于50%,直接設定為滿柜平鋪,若小于50%則系統(tǒng)根據(jù)百分比計算布料車反向運行所需時間。設定完成后,布料車開始正向運行同時布料帶正向運行,運行一段時間后系統(tǒng)檢測布料車是否達到布料車反向條件,若未達到布料車繼續(xù)正向運行,布料帶正向運行。若達到,布料車反向運行同時布料始終正向運行。布料車反向運行一段時間后,系統(tǒng)檢測是否達到布料車反向運行時間。若未達到,則布料車繼續(xù)反向運行,布料帶正向運行。若已經(jīng)達到,則再改為布料車正向運行,布料帶正向運行。系統(tǒng)不斷循環(huán)往復,直到生產(chǎn)結(jié)束。
2.反向時間研究
在實際生產(chǎn)中,布料車從預混柜的一端到另一端所需的時間為T=43±1s,預混柜設定容量為M,假設某實驗小樣的重量為M1,那么設定的進柜比例為S=M1/M*100%,布料車所設定的反向時間t=T*S。
1、空車運行:在修改控制程序后首先開空車試反復運行,進行多組驗證得出在設定不同布料比例的情況下成功往返次數(shù)均100%合格。
2、帶料運行:
表5.1 煙葉重量、進料百分比和出料時間對應表
實驗牌號 煙葉重量(kg) 設定進料百分比 出料時間(min)
由上表可知:方案實施后布料車可以根據(jù)任意進料百分比實現(xiàn)比例布料,而布料方式改變之前即使底帶以最快50HZ的速度出料也需要90分鐘左右。
可知修改控制程序后可以完成達到貯柜布料區(qū)域連續(xù)可調(diào),在滿足后續(xù)工序物料流量的同時極大地節(jié)省了生產(chǎn)時間。