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        水溶性管道封堵工藝在蘇東氣田的應(yīng)用評價

        2019-10-16 02:59:50郭玉杰李先兵呂抒桓張海均韓江南
        石油化工應(yīng)用 2019年9期
        關(guān)鍵詞:工藝

        郭玉杰,王 力,李先兵,呂抒桓,郝 潔,劉 銳,孫 彧,張海均,韓江南

        (中國石油長慶油田分公司第五采氣廠,內(nèi)蒙古烏審旗 017300)

        天然氣一般采用管網(wǎng)輸送,由于接入新井等需求,需要在老管線上實施焊接動火作業(yè)。目前,蘇東氣田主要采用“氮?dú)?封堵隔離”工藝,先采用氮?dú)庵脫Q天然氣,使動火管線內(nèi)的可燃介質(zhì)濃度低于爆炸極限,之后采用“饅頭+黃油”、隔離球或冷凍封堵工藝封堵[1-9],而蘇東氣田主要采用“饅頭+黃油”封堵工藝。

        上述方法操作規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)控制嚴(yán)格、安全等級高,但存在以下不足:(1)工序多;(2)重復(fù)關(guān)井、開井操作強(qiáng)度大;(3)來回井場檢測頻繁、次數(shù)多;(4)氮?dú)庵芷陂L、氮?dú)庥昧看螅唬?)停產(chǎn)時間長、經(jīng)濟(jì)損失大。僅以2018 年為例,共計動火20 次,平均動用氮?dú)廛?.9 輛/次,平均置換時間10 h~15 h,單次平均動火氮?dú)馐褂昧?0.4 t,平均單次動火置換費(fèi)用19.1 萬元,平均單次動火檢測點17 個。以上缺點增加了新井投產(chǎn)周期、經(jīng)濟(jì)損失和安全隱患,尤其給“新增天然氣生產(chǎn)能力9 億立方米、當(dāng)年新井投產(chǎn)率100 %”的產(chǎn)建任務(wù)的完成帶來巨大挑戰(zhàn)(見圖1)。

        圖1 第五采氣廠2018 年各作業(yè)區(qū)動火次數(shù)及氮?dú)馐褂昧?/p>

        為加快投產(chǎn)進(jìn)度、降本增效,蘇東氣田引進(jìn)新型水溶性暫堵器工藝,截止目前已先后組織實施過15 次動火,取得了初步成效。本文將主要從水溶性封堵器工藝的封堵原理、工藝特點入手,結(jié)合蘇東氣田的應(yīng)用實例進(jìn)行綜合評價。

        1 新型水溶性封堵器原理

        圖2 新型水溶性封堵器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及封堵過程示意圖

        水溶性封堵器主要由圓形封堵板、支撐板、水溶密封膠等組成[10,11],結(jié)構(gòu)(見圖2)。其主要依靠承壓部的倒刺結(jié)構(gòu)及密封膠實現(xiàn)承壓及密封性能,在經(jīng)過短時間的氮?dú)獯狄汉?,待天然氣鋼管?nèi)壓力泄壓為0 MPa后,即可實施封堵,經(jīng)檢測合格后,可進(jìn)行動火連頭,而后經(jīng)過開井沖壓和管道中積液的作用,水溶性封堵器自行分解溶于水中。

        2 水溶性封堵器工藝性能測試

        2.1 封堵器密封性能測試

        現(xiàn)場性能測試:為驗證水溶管道封堵器適用于蘇里格氣田工況,采用小型模擬試驗進(jìn)行現(xiàn)場測試(見圖3),其模擬液體為高含凝析油的管道液體,模擬的管道規(guī)格為長4 m、管徑φ114×5 的常用動火管道。主要測試性能內(nèi)容如下:

        圖3 小型水溶性封堵器密封性能測試示意圖

        (1)有殘留凝析油工況下的水溶性封堵器的承壓和密封性能;

        (2)含殘留凝析油并伴有≤1/3D(D 管道直徑)積液工況下水溶性封堵器的承壓和密封性能;

        (3)含殘留凝析油并伴有>1/3D(D 管道直徑)積液工況下水溶性封堵器的承壓和密封性能。

        測試結(jié)果:

        (1)將試驗管段充入天然氣并緩慢增壓至0.5 MPa。觀察壓力表數(shù)值以及可燃?xì)怏w檢測儀上的數(shù)值,試驗持續(xù)4 h,壓力表數(shù)值恒定不變,管道內(nèi)壓力穩(wěn)定,可燃?xì)怏w檢測結(jié)果始終為0,密封性良好。

        (2)將試驗管段內(nèi)注入≤1/3D 高度的井液,再充入可燃?xì)怏w并緩慢增壓至0.5 MPa,觀察壓力表數(shù)值以及可燃?xì)怏w檢測儀上的數(shù)值,試驗持續(xù)4 h,壓力表數(shù)值無變化,管道內(nèi)壓力穩(wěn)定,可燃?xì)怏w檢測結(jié)果始終為0,密封性良好。

        (3)將試驗管段內(nèi)注入1/3D~1/2D 高度的井液,再充入可燃?xì)怏w并緩慢增壓至0.9 MPa,觀察壓力表數(shù)值以及可燃?xì)怏w檢測儀上的數(shù)值,壓力表示數(shù)不穩(wěn)定,由0.5 MPa 逐漸變小,可燃?xì)怏w濃度增加,并出現(xiàn)可燃?xì)怏w超標(biāo)報警,說明水溶性封堵器出現(xiàn)溶解,密封性不好。

        2.2 水溶性性能測試

        取蘇東氣田2~8 干管內(nèi)的管道積液40 L 作為溶解介質(zhì),將水溶性封堵器放入玻璃杯中,觀察溶解情況(見圖4),15 min 后水溶性封堵器物理形態(tài)分解后松軟的固液混合物質(zhì)、整體較為柔軟;1.5 h 后固液混合物中的固體由大塊溶解為較小固體,未發(fā)現(xiàn)大型不溶解物質(zhì);2.5 h 后進(jìn)一步分解,變成可溶于水的液體物質(zhì)。由此可知,水溶性封堵器在蘇東氣田氣井采出液的溶解效果較好。

        圖4 水溶性封堵器在蘇東氣田中的采出液溶解性能

        2.3 水溶性封堵工藝流程

        圖5 蘇東氣田單井管道新型水溶性封堵器動火工藝流程圖

        水溶性管道封堵工藝與常規(guī)動火工藝流程相似,不同之處在于只需短時間氮?dú)獯狄海?.5 h~1.5 h),無需對站內(nèi)、井場的所有檢測點進(jìn)行檢測,只檢測動火點處安裝水溶性封堵器后的可燃?xì)怏w濃度。待封堵完成后檢測可燃?xì)鈿怏w濃度低于爆炸極限,30 min 內(nèi)管內(nèi)壓力或可燃?xì)怏w濃度無上升趨勢,即可進(jìn)行動火連頭。其操作步驟(見圖5)如下:

        (1)關(guān)井放空:將涉及氣源的井場進(jìn)行關(guān)井、天然氣進(jìn)行放空;

        (2)氮?dú)獯狄海焊鶕?jù)現(xiàn)場情況選擇氮?dú)獾淖⑷肟诤团欧趴冢瑥墓芫€上游處用氮?dú)獯祾?,主要目的是吹掃管道?nèi)的可燃?xì)怏w和積液;

        (3)卡開隔離:根據(jù)動火計劃書進(jìn)行卡開隔離,上鎖掛簽,確保動火管線內(nèi)無壓力;

        (4)切割:確認(rèn)動火管道壓力為零后,采用冷切割方式切割動火部位處;

        (5)封堵:將與管道內(nèi)徑相符的管道封堵器分別安裝在動火部位的上、下兩端,對焊接熱影響區(qū)外的管線進(jìn)行封堵;

        (6)測試:安裝完成后,使用可燃?xì)怏w測試儀檢測可燃?xì)怏w濃度低于10 %后,方可動火;

        (7)動火焊接:按動火方案組織管線動火作業(yè),動火結(jié)束后,按操作規(guī)程對焊接好的管線進(jìn)行投產(chǎn),生產(chǎn)過程中水溶管道封堵器會遇液自行溶解進(jìn)入下游。

        3 礦場先導(dǎo)試驗研究

        為研究水溶性封堵器工藝實際工況的可行性,進(jìn)行了10 次先導(dǎo)試驗,分別選取了不同管徑、不同長度、不同井?dāng)?shù)、動火點高低位置的動火點,研究液氮用量、管道含液量、壓力對水溶性封堵工藝的影響(見表1)。從表1 中的SD36-66C4/SD51-59C2/SD55-30C1 可知,隨著液氮吹液量的增加,動火點封堵前的可燃?xì)怏w濃度Xbefore逐漸下降,這一結(jié)論與常規(guī)工藝的氮?dú)庵脫Q結(jié)論一致。

        表1 水溶性封堵器工藝試驗氮?dú)獯祾邊?shù)

        為進(jìn)一步研究含液量對水溶性封堵器的影響,選取了蘇東8 站SD34-64C1/SD35-65、蘇東2 站SD40-65C2、蘇東2 站統(tǒng)104 等三個液量較大的管線作為試驗對象。試驗初期切割動火點管線后,出現(xiàn)噴液,無法滿足封堵要求,通過敞放30 min 左右,管道內(nèi)液體排放干凈,壓力泄為0。對蘇東8 站SD34-64C1/SD35-65和蘇東2 站SD40-65C2 采取直接水溶性封堵器封堵,對蘇東2 站統(tǒng)104 采取先用饅頭阻水,之后再用水溶性封堵器封堵,管內(nèi)壓力無上升趨勢,3 個研究對象均達(dá)到動火條件。上述研究表明:對于含液量較大的干管,通過充分敞放排液,再進(jìn)行水溶性封堵是可行的(為安全起見,排液后建議先用饅頭阻水再封堵)。

        表2 水溶性工藝與常規(guī)工藝使用液氮量對比

        為研究管道內(nèi)壓力對水溶性封堵器的影響,以蘇東SD12 站同一干管的SD19-30C4/SD20-30C1 作為試驗對象:(1)試驗初期在達(dá)到封堵器封堵條件下進(jìn)行封堵,檢測可燃?xì)怏w濃度為0,達(dá)到動火條件;(2)恢復(fù)該干管的若干卡開點和隔離點,發(fā)現(xiàn)壓力逐漸回升,可燃?xì)怏w濃度由0 升為100 %,水溶性封堵器封堵失敗;(3)通過重新卡開、隔離、泄壓、敞放,確定壓力為0 后,再次封堵,檢測可燃?xì)怏w濃度為0,達(dá)到動火條件。研究表明:壓力是影響水溶性封堵工藝的關(guān)鍵因素,卡開、隔離是必要的安全措施。

        為了與常規(guī)工藝做對比,采用2018 年的114 mm和159 mm 的氮?dú)庵脫Q數(shù)據(jù)做擬合,得到氮?dú)庵脫Q量與管徑D、管線長度L、井?dāng)?shù)(檢查點)N 的公式:

        根據(jù)式(1),可以分別計算得到采用常規(guī)工藝的液氮使用量,從表2 可知,采用水溶性管道封堵器可大量節(jié)省液氮使用量。

        4 綜合評價

        4.1 影響關(guān)井時間

        水溶管道封堵器與傳統(tǒng)封堵工藝相比關(guān)井時間較短,具體時間對比(見表3、表4),由表3、表4 可知,干管涉及井?dāng)?shù)、管線越長,節(jié)省時間效果越顯著,可省時1 d~3.5 d。

        表3 傳統(tǒng)封堵工藝和水溶管道封堵器工藝對比

        4.2 增產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益

        根據(jù)不同封堵工藝影響的關(guān)井時間計算增產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益,以蘇東2 站2#~8#干管為例,節(jié)省停產(chǎn)損失9.28萬元;以蘇東4 站7#干管為例,節(jié)省5.78 萬元;研究表明在管徑規(guī)格相同的情況下,隨著長度和配產(chǎn)的增加而增加(見表5)。

        4.3 不同封堵工藝直接成本

        以蘇東2 站2#~8#干管為例,可節(jié)省40.6 萬元;以蘇東4 站7#干管為例,可節(jié)省氮?dú)赓M(fèi)用5.56 萬元。由此可知,節(jié)省的氮?dú)赓M(fèi)用隨著干管長度、井?dāng)?shù)的增加而增加(見表6)。

        5 結(jié)論

        (1)小型測試和礦場先導(dǎo)試驗表明新型水溶性封堵器的承壓性和密封性較良好,可滿足在不同情況下的封堵要求,且水溶效果良好。

        表4 傳統(tǒng)封堵工藝和水溶管道封堵器工藝對比

        表5 傳統(tǒng)封堵工藝和水溶管道封堵器工藝停產(chǎn)影響費(fèi)用對比

        表6 傳統(tǒng)封堵工藝和水溶管道封器工藝成本費(fèi)用對比

        (2)水溶性封堵器工藝與常規(guī)工藝大致相同,但只需短時間吹液置換,無需到各個檢測點檢測可燃?xì)怏w濃度,確定管道內(nèi)壓力為0 后,即可進(jìn)行封堵,工藝流程簡化,可降低來回井場檢測次數(shù)和人工成本。

        (3)礦場先導(dǎo)試驗表明管道內(nèi)含液量、壓力是影響水溶性管道封堵工藝的關(guān)鍵因素,采取排液、敞放、泄壓、卡開、隔離措施是保證安全施工的必要條件。

        (4)水溶性管道封堵工藝相比常規(guī)工藝可縮短液氮置換時間,節(jié)省大量液氮,降低直接成本費(fèi)用和停產(chǎn)經(jīng)濟(jì)損失,提速和降本增效效果明顯。

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