劉期彥
(中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750021)
煉油連續(xù)重整裝置精制油氯含量的質(zhì)量控制指標為≤0.5 mg/kg,氯含量分析數(shù)據(jù)超出控制指標會給設(shè)備帶來嚴重的腐蝕性,會導致頻繁引發(fā)設(shè)備故障和重整裝置停運檢修,因此,準確地監(jiān)控重整精制油中的氯含量,對于生產(chǎn)裝置及時采取針對性的防腐措施,有效減緩設(shè)備腐蝕的速率,保障生產(chǎn)裝置安全平穩(wěn)運行具有重要意義[1-3]。
由于分析樣品時進樣體積為8.4 μL 屬于微量分析,從采樣到分析只要有一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,分析數(shù)據(jù)都會出現(xiàn)較大的誤差,導致分析數(shù)據(jù)沒有代表性,誤導生產(chǎn)操作人員。所以分析查找影響重整精制油氯含量超標的原因,是解決分析數(shù)據(jù)是否具有代表性的重要工作。
本文以國產(chǎn)TCS-200D 微庫侖分析儀為試驗設(shè)備,以濃度為0.5 mg/L 氯含量標準物質(zhì)為試驗標準參照樣品,每次進樣體積為8.4 μL,根據(jù)儀器說明書推薦的測定條件分析重整精制油氯含量。
庫侖分析法是電解分析法的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種電化學分析法。庫侖法是準確測量電解過程中所消耗的電量(庫侖數(shù))以計算被測物的含量。庫侖分析法的理論基礎(chǔ)是法拉第電解定律。法拉第電解定律不受溫度、壓力、電解質(zhì)濃度、電極和電解池的材料與形狀、溶劑的性質(zhì)等因素的影響。所以建立在法拉第電解定律基礎(chǔ)上的庫侖法是一種準確度和靈敏度都比較高的定量分析方法。
樣品經(jīng)氣化后,被載氣(N2)帶入裂解管中,在氧氣流中混合燃燒,其中的有機氯定量地轉(zhuǎn)化為氯化氫(HCl)和氯氧化物,燃燒后的氣體進入電解池,被電解液吸收成為鹽酸,鹽酸與銀離子發(fā)生定量反應:
電解液中的Ag+因形成氯化銀沉淀而濃度降低,引起測量電極對間的電位發(fā)生變化,儀器檢測到這一變化,經(jīng)放大后,通過控制電路給電解電極對施加一個電解電壓,從電解陽極析出Ag+補充到電解液中,直至電解液中的Ag+恢復到原先的濃度。根據(jù)電解過程所消耗的電量,由法拉第定律推算出油樣中的氯含量。
每1 mC 電量相當于0.367 μg 的氯。
(1)打開TCS-2000 儀器裂解爐電源開關(guān),風扇開關(guān),主機電源開關(guān),進行升溫。一段溫度升至650 ℃,第二段溫度升至800 ℃。待穩(wěn)定15 min 后,進行電解池的調(diào)節(jié)。
(2)打開電腦電源開關(guān)。
(3)連接電解池的各接口連線,連接電解池和石英管,并打開氣源,連接加熱帶。
(4)雙擊TCS-2000 系列微庫侖滴定儀。
(5)點擊聯(lián)機圖標,點擊平衡→偏壓測量,調(diào)整至偏壓的規(guī)定范圍,點擊確定。
(1)點擊右鍵點選“標樣分析”→分析參數(shù)→分別輸入標樣體積,8.4 μL,標樣含量(如0.5 mg/L)→進樣,轉(zhuǎn)化率達到要求(80 %~120 %)→點擊“結(jié)束”→點擊“保存”→輸入文件名→點擊查看,可查詢轉(zhuǎn)化率。
(2)點擊右鍵點選“樣品分析”點擊分析參數(shù)欄,輸入樣品體積→進樣→點擊啟動→進行樣品分析→點擊結(jié)束→輸入文件名→點擊保存→點擊查看,可查看樣品分析數(shù)據(jù)。
采樣瓶沒有使用專樣專用,存在采樣瓶混用現(xiàn)象,用了采取氯含量較大的樣品,經(jīng)過清洗后瓶中存有少量殘留物質(zhì)現(xiàn)象,會造成微量氯含量濃度偏大,失去了分析樣品的代表性。
現(xiàn)場采樣人員為了防止精制油油氣,在裝置現(xiàn)場出現(xiàn)大量的揮發(fā)產(chǎn)生油氣味,采樣時會打開閥門將樣品直接裝入采樣瓶中,沒有將管線中存留的死樣放掉后再采樣,這樣會造成氯含量樣品沒有代表性。
不同分析人員掌握分析操作的條件熟練程度不同,個人觀察器官不敏銳和固有的工作習慣所導致,或?qū)ξ⒘咳悠骺潭葮司€讀數(shù)不準確,均會造成系統(tǒng)誤差,導致氯含量結(jié)果沒有代表性。
庫侖分析儀的穩(wěn)定性差,會出現(xiàn)分析數(shù)據(jù)波動大于標準規(guī)定的較小結(jié)果的10 %,無法判斷準確的分析數(shù)據(jù)。
通過以上四點的排查,并規(guī)避其影響因素,其分析數(shù)據(jù)一直保持穩(wěn)定上升的趨勢(見表1)。
表1 氯含量標準物質(zhì)數(shù)據(jù)與重整精制油氯含量數(shù)據(jù)對比統(tǒng)計表
由表1 可見,標準物質(zhì)的絕對誤差為+0.03~-0.03,可判定準確度較高,說明庫侖分析儀穩(wěn)定,分析出的分析數(shù)據(jù)有效、可靠。由此可見重整精制油氯含量超標的原因不是以上原因造成的。
氯化氫的分子式為HCl,室溫下為無色氣體,遇到空氣中的水汽會形成白色鹽酸酸霧。一個氯化氫分子是由一個氯原子和一個氫原子構(gòu)成的,是無色而有刺激性氣味的氣體。其水溶液俗稱鹽酸,學名氫氯酸。相對分子質(zhì)量為36.46。氯化氫極易溶于水,在0 ℃時,1 體積的水大約能溶解500 體積的氯化氫。氯化氫屬于腐蝕性的不燃燒氣體,與水不反應但易溶于水。
根據(jù)氯化氫為無色氣體,氣體易揮發(fā)原理,將重整精制油樣品放置每4 h 分析其數(shù)據(jù)(見表2)。由表2 可見,氯化氫氣體確實存在揮發(fā)現(xiàn)象。
表2 重整精制油氯含量數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
根據(jù)氯化氫與水不反應但易溶于水的原理,進行水洗后進行分析其數(shù)據(jù)(見表3)。
表3 重整精制油經(jīng)過水洗試驗氯含量數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
由表3 可見,重整精制油樣品經(jīng)過水洗確實可除去一定量的微量氯,而且水洗后氯含量分析數(shù)據(jù)較未水洗分析數(shù)據(jù)穩(wěn)定。例舉5 月30 日分析數(shù)據(jù),氯標準物質(zhì)濃度0.5 mg/L 實際分析為:0.51 mg/L;重整精制油分析的兩個分析數(shù)據(jù)分別為:0.63 mg/kg、0.62 mg/kg;水洗后重整精制油兩個分析數(shù)據(jù)分別為:0.50 mg/kg、0.50 mg/kg。
原油中鹽水解會產(chǎn)生氯化氫。寧夏石化公司的原油來自長慶油田,鹽含量在30 mg/L~80 mg/L,鹽是以兩種狀態(tài)存在的,結(jié)晶微粒懸浮于油中和溶解于油里所含的水中。原油中的鹽中有氯化物、硫酸鹽和碳酸鹽。氯化物是由75 %氯化鈉,15 %氯化鎂和10 %氯化鈣組成。只要原油加熱到343 ℃時,氯化鎂水解率高達92%,氯化鈣水解率達到10 %,而氯化鈉是幾乎不水解的,氯化鎂和氯化鈣水解后生成的氯化氫會嚴重地腐蝕設(shè)備。所以,可判定重整精制油攜帶氯化氫的可能性是一定存在的。
煉油廠參考質(zhì)檢中心水洗試驗分析數(shù)據(jù)后采取了有效措施,2019 年6 月3 日23:00 開始進行換熱器注水,注水后2019 年6 月4 日8:00 開始安排分析三次重整精制油C-101 分析數(shù)據(jù)(見表4)。
表4 換熱器注水后重整精制油C-101 分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
通過以上試驗數(shù)據(jù)可以驗證,生產(chǎn)部門及時采取的換熱器注水的有效措施,很快降低了重整精制油氯含量,減緩了煉油設(shè)備的腐蝕速率,從而保證生產(chǎn)裝置長周期的平穩(wěn)運行。
(1)通過試驗證明,分析出重整精制油氯含量數(shù)據(jù)超標的原因。同時,可以更有效的提供準確的分析數(shù)據(jù),供煉油生產(chǎn)裝置進行參考,真正起到生產(chǎn)裝置眼睛的作用,煉油相關(guān)部門有針對性的解決了此項問題。
(2)對于微量分析的樣品,分析人員更加需要保證所采樣品具有代表性,同時要精心分析減少系統(tǒng)誤差,避免外界因素影響分析數(shù)據(jù)的準確性,是保證分析數(shù)據(jù)可靠的必要手段。