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        細紗機鋼領(lǐng)板升降裝置改造實踐

        2019-10-15 03:59:18宏,朱
        紡織器材 2019年5期
        關(guān)鍵詞:工藝

        李 宏,朱 旭

        (南陽紡織集團有限公司,河南 南陽 473000)

        0 引言

        南陽紡織集團有限公司現(xiàn)有紗錠50萬錠(含轉(zhuǎn)杯紡5392頭),織機2000臺。其中30萬錠設(shè)備因使用時間長、型號多、狀態(tài)及性能參差不齊,導(dǎo)致生產(chǎn)效率低、能耗高、用工多。為此,公司結(jié)合細紗落紗機器人的使用,選用ELD30-HY194-1型變頻式電子升降裝置,對部分FA506-420型細紗機鋼領(lǐng)板升降裝置的機械凸輪結(jié)構(gòu)進行改造。

        1 ELD30-HY194-1型變頻式電子升降裝置功能

        ELD30-HY194-1型變頻式電子升降裝置主要功能如下。

        a)變頻替換工頻,實現(xiàn)紡紗無級調(diào)速;

        b)單板替換PLC,集成度高、成本低;

        c)觸摸屏替換文本屏,界面簡潔、易操作,擋車工使用門檻低;

        d)電子凸輪替換機械凸輪,成型精密、美觀且容量大;

        e)鋼領(lǐng)板工藝動作豐富,可減輕工人勞動強度,提高留頭率;

        f)提高自動絡(luò)筒機退繞速度,卷裝不脫圈。

        2 改造效果

        筆者公司改造了2臺FA506-420型細紗機,通過幾個月的使用,發(fā)現(xiàn)該細紗機改造后性能穩(wěn)定、可靠,無故障,且翻改紗號簡單、易操作。細紗機改造前后紡C 14.5 tex紗測試數(shù)據(jù)對比,見表1。

        表1 細紗機改造前后紡C 14.5 tex紗測試數(shù)據(jù)對比

        從表1數(shù)據(jù)可以看出,改造后前羅拉轉(zhuǎn)速提高8 r/min,平均錠速提高640 r/min,最高錠速提高1340 r/min,最低錠速降低3010 r/min,臺班產(chǎn)量增加3 kg,千錠時斷頭減少2根。

        3 改造效果分析

        3.1 降低斷頭數(shù)量

        3.1.1原結(jié)構(gòu)小紗氣圈易碰隔紗板,大紗時導(dǎo)紗板與鋼領(lǐng)距離太近導(dǎo)致紗線張力增大、斷頭多[1];使用變頻系統(tǒng)可以合理地設(shè)置錠速曲線,從而降低斷頭數(shù)量。

        3.1.2原鋼領(lǐng)板升降裝置中途停車后,工頻啟動時紗線張力變化劇烈,斷頭多;使用變頻系統(tǒng)的錠速爬坡功能,鋼領(lǐng)板拉中紗、落紗返升、管頂紗等工藝動作豐富,可以降低斷頭。雖然紡紗斷頭率還與機械狀態(tài)、車間清潔狀況及紗線品種等有關(guān),但設(shè)備改造后平均斷頭率卻降低了約30%,還可避免粗紗喂入浪費[2];而且繞花減少,降低了膠輥、膠圈和集聚紡用網(wǎng)格圈的損耗[3]。

        3.2 節(jié)省人工、提高效率

        使用變頻系統(tǒng)后工藝錠速設(shè)定和調(diào)整一鍵完成,免去翻改紗號時需人工調(diào)換皮帶輪的步驟,每臺車每天可多生產(chǎn)15 min~30 min,既節(jié)省用工又提高了生產(chǎn)效率。以紡18.2 tex紗計算,每臺車每天產(chǎn)量可提高3 kg~6 kg,年增產(chǎn)1 t~2 t。

        3.3 降低噸紗耗電量

        大紗氣圈小、風(fēng)阻大時,單位耗電量大,故大紗降速可降低噸紗耗電量;而中紗氣圈穩(wěn)定,提速帶來產(chǎn)量增加所產(chǎn)生的效益大于實際耗電量上升的費用;實測噸紗耗電量不變的情況下,改造后的產(chǎn)量可提高3%~5%。

        3.4 輔助生產(chǎn)管理

        變頻系統(tǒng)可提供每落紗時間、停車時間、前羅拉平均轉(zhuǎn)速等,能根據(jù)紡紗工藝計算理論產(chǎn)量,從而可輔助生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)管理。

        3.5 增大卷裝容量,提高紗線品質(zhì)

        底部成型功能好、易調(diào)節(jié),可針對紗管錐度進行算法補償,充分利用空間提高卷裝容量;電子剎車能保證停車不斷紗,無弱捻紗和重疊紗。

        3.6 提高自絡(luò)速度

        電子升降裝置的成型算法可有效避免脫圈,減少紗絆子,而且尾紗、包身紗控制精確,方便自動絡(luò)筒機找頭,使自絡(luò)速度可由1200 m/min提高至1350 m/min~1400 m/min。

        3.7 成型工藝調(diào)節(jié)方便

        電子升降裝置可快速靈活的調(diào)節(jié)凸輪比、螺距、級升量和動程等,無需更換齒輪即可達到理想的紡紗效果;工藝設(shè)置一鍵保存、一鍵調(diào)用,可定制專屬工藝庫;落完紗重新開車時不用手搖提升鋼領(lǐng)板到始紡位置,降低落紗工勞動強度,提高生產(chǎn)效率。

        4 結(jié)語

        采用變頻主電機控制系統(tǒng),將細紗機鋼領(lǐng)板升降裝置由機械凸輪結(jié)構(gòu)升級改造為電子升降裝置后,生產(chǎn)效率提高,產(chǎn)量增加,斷頭減少,能耗和工人的勞動強度降低;且改造投資小,耗時少,操作方便,適合紡織企業(yè)對老舊細紗機進行升級改造。

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