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        元寶山電廠600 MW褐煤鍋爐燃燒器低氮改造及垂直濃淡煤粉燃燒技術(shù)研究與應(yīng)用

        2019-10-15 01:51:20
        節(jié)能技術(shù) 2019年4期

        (哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司,黑龍江 哈爾濱 150046)

        0 引言

        燃煤火電(煤電)是我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量的主要組成部分,占到總發(fā)電量的70%左右,煤燃燒中會(huì)產(chǎn)生大量污染物質(zhì),如氮氧化物、硫氧化物和粉塵等。電力行業(yè)NOx排放量大于全國(guó)氮氧化物排放總量的50%以上,其主要源自于各種燃煤鍋爐?;痣姀S排放的NOx一直未進(jìn)行有效地控制,且目前排放總量在隨火電機(jī)組容量的增加而增加。所以控制NOx的排放量已經(jīng)成為電力工業(yè)發(fā)展所面臨的一大課題[1-2]。

        電站鍋爐煤粉燃燒生成的氮氧化物主要分為熱力氮、快速氮和燃料氮[3],其中熱力氮來(lái)源于空氣中的氮,在一般的煤粉燃燒工況下,熱力氮和快速氮占比較少,大部分屬于燃料氮,而燃料氮來(lái)源于煤中的氮含量,因此對(duì)于煤粉燃燒,低氮燃燒主要是控制燃料氮[4-6]。電站鍋爐采用低NOx燃燒技術(shù)是一項(xiàng)投入少 、見(jiàn)效快并且適合我國(guó)國(guó)情的控制NOx排放量有效措施,它包括低NOx燃燒器技術(shù)、爐內(nèi)低過(guò)量空氣系數(shù)運(yùn)行、空氣分級(jí)燃燒技術(shù)、燃料分級(jí)燃燒技術(shù)和煙氣再循環(huán)技術(shù)等[7-8],同時(shí)要綜合考慮鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性、安全性與NOx脫除效率的最優(yōu)結(jié)合。其中,空氣分級(jí)和燃料分級(jí)低NOx燃燒技術(shù)即是將煤粉燃燒反應(yīng)過(guò)程化學(xué)當(dāng)量比控制在較低水平,并盡量降低煤粉火焰溫度,可以形成較低溫度、強(qiáng)還原性氣氛的煤粉著火燃燒環(huán)境,有效減少煤中氮元素向NO轉(zhuǎn)化率并降低熱力型NO生成量[9]。

        目前為了滿足我國(guó)大氣污染物排放嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)超低排放,各種低氮燃燒技術(shù)在我國(guó)已經(jīng)廣泛采用,但其基本原理都是通過(guò)空氣分級(jí)和燃料分級(jí)的方式,實(shí)踐證明效果顯著且技術(shù)可靠[10]。

        1 改造前鍋爐概況

        1.1 鍋爐概況

        3號(hào)機(jī)組所配鍋爐由哈爾濱鍋爐廠設(shè)計(jì)制造,為HG-2008/18.2-HM3型亞臨界壓力一次中間再熱控制循環(huán)、單爐膛、П型布置、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣煤粉爐。爐膛截面尺寸為20.19 m(寬)×20.05 m(深),爐膛容積25 950 m3,爐截面積熱負(fù)荷15.8 MJ/m2·h,爐容積熱負(fù)荷237.8 MJ/m3·h。上排煤粉噴口至屏底高度24.245 m。

        1.2 燃燒器概況

        鍋爐采用四角布置的擺動(dòng)式燃燒器,采用CE傳統(tǒng)的大風(fēng)箱結(jié)構(gòu),由隔板將大風(fēng)箱分隔成若干個(gè)風(fēng)室,在各風(fēng)室的出口處布置數(shù)量不等的燃燒器噴嘴。

        1.3 燃用煤質(zhì)(見(jiàn)表1)

        表1改造燃用煤質(zhì)

        名稱及符號(hào)設(shè)計(jì)煤種校核煤種1校核煤種2工業(yè)分析收到基全水分 Mar/[%]25.2823.7020.76收到基灰分Aar/[%]26.3930.0025.60收到基揮發(fā)分Var/[%]21.1923.1523.17收到基低位發(fā)熱量Qnet,ar/kJ·kg-113 20711 80014 682哈氏可磨系數(shù) HGI57.66060元素分析收到基碳Car/[%]36.3032.6039.73收到基氫Har/[%]2.352.402.61收到基氧Oar/[%]8.519.99.28收到基氮Nar/[%]0.470.400.52收到基全硫St,ar/[%]0.71.001.5

        2 垂直超濃淡風(fēng)煤粉燃燒技術(shù)原理

        2.1 高濃縮比濃淡風(fēng)煤粉燃燒技術(shù)原理

        新一代的高濃縮比濃淡風(fēng)煤粉燃燒技術(shù),是在一次風(fēng)管道內(nèi)采用經(jīng)過(guò)詳細(xì)研究和優(yōu)化的百葉窗式煤粉濃縮器,使煤粉氣流在流經(jīng)百葉窗時(shí)產(chǎn)生不同程度偏轉(zhuǎn),煤粉與氣流慣性分離,經(jīng)分流隔板后分別形成兩股濃、淡煤粉氣流,同時(shí)在背火側(cè)布置有剛性強(qiáng)的偏置周界風(fēng)噴口。這種布置方式不僅起到了穩(wěn)燃和降低NOx生成的作用,同時(shí)還避免了形成還原性氣氛,防止水冷壁高溫腐蝕現(xiàn)象發(fā)生。濃煤粉具有著火溫度低、火焰溫度高的特點(diǎn),保證了煤粉火焰的良好穩(wěn)定性。

        由于濃淡煤粉氣流分別在遠(yuǎn)離煤粉燃燒化學(xué)當(dāng)量比條件下燃燒,對(duì)于濃側(cè)煤粉氣流由于處于還原性氣氛下燃燒,氣流中氧含量小,煤粉揮發(fā)物中的含氮基團(tuán)可將NO還原為N2,使NO產(chǎn)生量降低;對(duì)于淡側(cè)煤粉氣流,由于煤粉濃度較小,含氮基團(tuán)析出量小,這樣與氧反應(yīng)生成NO的量較小,綜合總體效應(yīng)的結(jié)果,使?jié)獾蛛x后一次風(fēng)產(chǎn)生NO排放量比普通型直流燃燒器少得多。采用垂直濃淡煤粉燃燒器后,可以有效改善著火階段煤粉氣流的供風(fēng),使煤粉在偏離化學(xué)當(dāng)量比環(huán)境中著火,這樣降低了NOx生成量,可以大幅度降低NOx排放水平。

        2.2 爐內(nèi)垂直空氣分級(jí)降低NOx排放

        空氣分級(jí)燃燒是目前使用最為普遍的低NOx燃燒技術(shù)之一??諝夥旨?jí)燃燒的基本原理為:將燃燒所需的空氣量分成兩級(jí)送入爐膛,使主燃燒區(qū)內(nèi)過(guò)量空氣系數(shù)在0.8~0.92,燃料先在富燃料條件下燃燒,使得燃燒速度和溫度降低,延遲了燃燒過(guò)程,在還原性氣氛中大量含氮基團(tuán)與NOx反應(yīng),提高了NOx向N2的轉(zhuǎn)化率,降低了NOx在這一區(qū)域的生成量。將燃燒所需其余空氣通過(guò)布置在主燃燒器上方的燃盡風(fēng)噴口(OFA)送入爐膛,在供入燃盡風(fēng)以后,成為富氧燃燒區(qū)。此時(shí)空氣量雖多,但因火焰溫度低,且煤中析出的大部分含氮基團(tuán)在主燃區(qū)已反應(yīng)完成,最終NOx生成量不大,同時(shí)空氣的供入使煤粉顆粒中剩余焦炭充分燃盡,保證煤粉的高燃燒效率,最終爐內(nèi)垂直空氣分級(jí)燃燒可使NOx生成量降低30%~40%。

        空氣垂直分級(jí)燃燒和濃淡燃燒技術(shù)相結(jié)合,使主燃燒器區(qū)還原性氣氛得以強(qiáng)化,更有利于NO與還原性含N基團(tuán)反應(yīng),提高NO還原率,可以更好的發(fā)揮濃淡燃燒技術(shù)降低NOx排放的性能;同時(shí)濃煤粉氣流使煤粉氣流著火提前,煤粉顆粒在高溫燃燒區(qū)域提留時(shí)間增加,有利于保證煤顆粒中焦炭充分燃盡;保證了在主燃燒區(qū)雖然保持了燃燒總體過(guò)量空氣系數(shù)小于1的還原性氣氛,但在易出現(xiàn)結(jié)渣和高溫腐蝕的爐膛近水冷壁區(qū)則為氧化性氣氛,提高近壁區(qū)內(nèi)灰顆粒的熔點(diǎn),并有效減少近壁區(qū)煙氣中腐蝕性氣體的濃度,有利于防止?fàn)t膛結(jié)渣和水冷壁高溫腐蝕。

        研究表明,煤粉著火初期的揮發(fā)分析和燃燒出過(guò)程對(duì)消減整個(gè)NOx排放量至關(guān)重要,但揮發(fā)分析出和反應(yīng)時(shí)間很短,大約只占煤粉顆粒在爐內(nèi)整個(gè)停留時(shí)間的1/10,因此在著火初期減少供入的氧量形成強(qiáng)還原性氣氛非常重要。采用高濃縮比濃淡燃燒方式,使煤粉初期揮發(fā)分析出階段氧量大幅度減少,形成強(qiáng)還原性氣氛,極大促進(jìn)NOx還原為N2,且濃縮率越高降低NOx排放濃度的效果越好,因此高濃縮率的煤粉著火初期濃淡分離技術(shù)是低NOx燃燒技術(shù)的關(guān)鍵。

        3 元寶山#3爐改造方案及改造效果

        3.1 改造目標(biāo)

        (1)在300~600 MW工況下,鍋爐省煤器出口(指尾部脫硝設(shè)備入口)的煙氣NOx排放濃度值(指折算到過(guò)剩空氣系數(shù)為1.4的條件下):≤350 mg/Nm3,同時(shí),CO≤100 ppm。鍋爐效率不低于設(shè)計(jì)值。

        (2)飛灰可燃物含量不高于改造前的運(yùn)行值Cfh≤1%,大渣可燃物含量不高于改造前的運(yùn)行值Cdz≤1%。

        (3)改造后鍋爐最低不投油穩(wěn)燃負(fù)荷不高于改造前的鍋爐設(shè)計(jì)值30%MCR。

        (4)在鍋爐BMCR負(fù)荷、額定負(fù)荷、75 %負(fù)荷,鍋爐主蒸汽參數(shù)、再熱蒸汽參數(shù)在保證受熱面金屬管壁不超溫的前提下,能夠達(dá)到設(shè)計(jì)值并穩(wěn)定運(yùn)行,左右兩側(cè)主再熱汽溫偏差<8℃。

        (5)在鍋爐額定負(fù)荷下,各級(jí)減溫水流量在可調(diào)節(jié)的范圍內(nèi):過(guò)熱減溫水≤120 t/h,再熱減溫水量基本不使用。

        (6)鍋爐額定負(fù)荷時(shí)修正后排煙溫度不得高于設(shè)計(jì)值。

        (7)改造后去除排煙溫度對(duì)鍋爐效率的影響,即將改造后實(shí)際排煙溫度高于設(shè)計(jì)值對(duì)鍋爐效率的影響部分去除后, 鍋爐效率BMCR工況不得低于改造前設(shè)計(jì)值91.77%、ECR工況不得低于改造前設(shè)計(jì)值91.9%。

        (8)額定負(fù)荷、75%額定負(fù)荷、50%額定負(fù)荷CO均≤100 ppm。

        (9)燃燒器改造后應(yīng)具有良好的煤種適應(yīng)性,在常規(guī)燃煤范圍內(nèi),保證鍋爐不發(fā)生結(jié)焦和腐蝕現(xiàn)象。

        3.2 改造方案

        采用哈博深的“分拉垂直親和濃淡煤粉燃燒技術(shù)”對(duì)元寶山發(fā)電廠#3鍋爐進(jìn)行改造,在原有燃燒系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,做如下改動(dòng):

        (1)取消原有的燃盡風(fēng)燃燒器,采用分級(jí)送入的高位分離燃盡風(fēng)系統(tǒng),重新布置四層燃盡風(fēng)燃燒器,為了控制汽溫及其偏差,燃盡風(fēng)噴口設(shè)計(jì)成垂直方向和水平方向雙向擺動(dòng);

        (2)燃盡風(fēng)系統(tǒng)采用獨(dú)立風(fēng)箱結(jié)構(gòu),直接由熱二次風(fēng)道上取出,利舊改造原來(lái)燃盡風(fēng)風(fēng)道,設(shè)置主燃盡風(fēng)系統(tǒng)調(diào)節(jié)擋板門,保證燃盡風(fēng)配送的流量控制和輸送均等性;

        (3)由于主燃燒器區(qū)噴口標(biāo)高不變,噴口管屏不需要改造;

        (4)一、二次風(fēng)燃燒器重新設(shè)計(jì)布置,采用均等配風(fēng)方式,保證還原時(shí)間和煤粉燃燼高度,確保NOx最大幅度減排;

        (5)保持一、二次風(fēng)原有的垂直擺動(dòng)形式,使其能夠有效的調(diào)節(jié)再熱汽溫和防止鍋爐氣溫偏差過(guò)大;

        (6)采用先進(jìn)的垂直超濃淡風(fēng)煤粉燃燒技術(shù),并采用噴口強(qiáng)化燃燒措施,有效降低NOx排放,強(qiáng)化劣質(zhì)煤的燃燒穩(wěn)定性,保證高效燃燒,并拓寬燃料適應(yīng)性,防止結(jié)渣和高溫腐蝕;

        (7)高濃縮比、低阻力新一代煤粉濃縮技術(shù),確保煤粉及時(shí)著火,加強(qiáng)燃盡效果,燃料適應(yīng)性變寬;

        (8)上下兩組主燃燒器中部高溫區(qū)二次風(fēng)燃燒器噴口偏置,減少高溫區(qū)結(jié)渣傾向;

        (9)采用延遲混合型一、二次風(fēng)以及周界風(fēng)偏置的噴口設(shè)計(jì),鈍體+穩(wěn)燃齒,確保NOx大幅度減排;

        (10)采用一次風(fēng)燃燒器高溫耐磨濃淡燃燒技術(shù),保證燃燒器的超長(zhǎng)穩(wěn)定運(yùn)行周期;

        (11)更換A層燃燒器為垂直濃淡煤粉燃燒器(哈博深專利技術(shù)),等離子及微油點(diǎn)火系統(tǒng)利舊使用。對(duì)等離子風(fēng)道加熱室點(diǎn)火系統(tǒng)進(jìn)行改造,保證低NOx排放的同時(shí),節(jié)約大量燃油,滿足節(jié)能環(huán)保的要求。

        3.3 改造效果

        3.3.1 技術(shù)分析

        哈博深公司對(duì)元寶山#3鍋爐進(jìn)行低氮改造后,對(duì)其進(jìn)行了冷、熱態(tài)調(diào)試試驗(yàn),現(xiàn)鍋爐已安全穩(wěn)定運(yùn)行一年有余,NOx排放指標(biāo)平均在270 mg/Nm3左右,鍋爐效率不降低,各項(xiàng)指標(biāo)都達(dá)到了保證值,完全實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的改造目標(biāo)。

        3.3.2 改造效果

        總體來(lái)說(shuō),經(jīng)過(guò)低氮燃燒技術(shù)的改造,大幅度降低了NOx排放水平,在300 MW負(fù)荷下折算后省煤器出口NOx排放濃度為345.6 mg/Nm3;在450 MW負(fù)荷下,折算后省煤器出口NOx排放濃度為221.5 mg/Nm3;在600 MW負(fù)荷下,折算后省煤器出口NOx排放濃度為230 mg/Nm3。達(dá)到了預(yù)期的改造目的,取得了明顯的環(huán)境效益。同時(shí),減少了爐外脫銷改造催化劑的投入,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益(據(jù)計(jì)算:燃煤機(jī)組鍋爐每降低NOx排放量100 mg/Nm3,可節(jié)約200~300萬(wàn)元的脫硝催化劑的費(fèi)用),獲得了節(jié)能減排的綜合效果。

        表2鍋爐熱效率試驗(yàn)主要結(jié)果

        序號(hào)項(xiàng)目300 MW450 MW600 MW1排煙溫度/℃117.4124.71362空預(yù)器出口O2體積百分含量/[%]8.66.65.53空預(yù)器出口CO2體積百分含量/[%]10.8312.5913.564排煙中CO體積百分含量/[%]0005干煙氣熱損失/[%]6.6125.9455.5546總干灰渣中未燃燼碳的熱損失/[%]0.2640.0820.1787入爐燃料中水分引起的熱損失/[%]0.3360.3320.3108氫燃燒生成水分引起的熱損失/[%]0.2940.3240.3459空氣中水分引起的熱損失/[%]0.0860.0910.11210生成一氧化碳造成的熱損失/[%]0.0000.0000.00011輻射和對(duì)流熱損失/[%]0.260.230.1812不可測(cè)量熱損失/[%]0.350.350.3513實(shí)測(cè)鍋爐效率(低位發(fā)熱量)/[%]91.8092.6492.9714修正后排煙溫度/℃128.2134.5141.715修正后干煙氣熱損失/[%]6.3065.6835.39316修正后入爐燃料中水分引起的熱損失/[%]0.3400.3240.39117修正后氫燃燒生成水分引起的熱損失/[%]0.2820.2690.32518修正后空氣中水分引起的熱損失/[%]0.1460.1330.12619修正后鍋爐熱效率(低位發(fā)熱量)/[%]92.0392.9293.05

        表3鍋爐省煤器出口NOx、CO排放濃度主要數(shù)據(jù)及結(jié)果

        序號(hào)名稱300 MW450 MW600 MW1鍋爐省煤器出口O2含量/[%]5.53.93.42鍋爐省煤器出口CO含量/ppm0003鍋爐省煤器出口NOx含量/ppm1751231324實(shí)測(cè)過(guò)量空氣系數(shù)1.351.231.195規(guī)定過(guò)量空氣系數(shù)1.41.41.46折算后NOx排放濃度/mg·Nm-3345.6221.5230

        4 結(jié)論

        實(shí)踐表明,垂直超濃淡風(fēng)煤粉燃燒技術(shù)能夠減少著火初期供入的氧量以及強(qiáng)化還原性氣氛,進(jìn)而最終控制NOx的生成。結(jié)合空氣分級(jí)燃燒技術(shù),可以在保證鍋爐運(yùn)行及效率不受影響的情況下大幅降低鍋爐NOx的排放。該新型燃燒器能夠在燃燒系統(tǒng)小改動(dòng)量的前提下,取得良好的改造效果。預(yù)計(jì)該技術(shù)在國(guó)內(nèi)大容量機(jī)組改造及新建工程中有著非常廣闊的應(yīng)用前景。

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