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        淺談煤粉粒度對高爐的影響

        2019-10-12 21:00:15付爭爭
        科學(xué)與財(cái)富 2019年26期
        關(guān)鍵詞:煙煤無煙煤煤量

        付爭爭

        高爐噴吹煤粉工藝是煉鐵過程中非常大的技術(shù)創(chuàng)新和進(jìn)步,高爐噴煤可以有效的提高高爐煉鐵過程中的收益,而且起到調(diào)劑爐況促進(jìn)穩(wěn)定順行等作用。為了最大程度的達(dá)到高產(chǎn)低耗,近幾年來高爐都在尋求探索更高煤比的途徑。為提高噴煤比,均采用了對應(yīng)的創(chuàng)新技術(shù),比如富氧鼓風(fēng)、提高熱風(fēng)溫度、脫濕鼓風(fēng)等一系列優(yōu)化手段。但是煤粉的成分帶來的影響也很大。不同種類的原煤的化學(xué)成分也不盡相同。通過選擇合適的原煤,調(diào)整好磨機(jī)分離器的角度,得到合適成分和粒度的煤粉進(jìn)入爐內(nèi),既保證了燃燒的效果,又能最大程度降低的制粉作業(yè)過程中噸煤消耗,使冶煉效果得到高產(chǎn),穩(wěn)產(chǎn)的同時(shí),降低的制粉工藝的生產(chǎn)成本。

        近年來,隨著整個(gè)行業(yè)加大煤比噴吹發(fā)展趨勢,導(dǎo)致煤粉在高爐風(fēng)口內(nèi)燃盡率下降,而大量未燃煤粉在高爐內(nèi)部積累將會降低料柱的透氣性以及煤氣的分布,噴煤系統(tǒng)煤粉粒度根據(jù)煤種的不同也存在很大的差異。參照某國企單位自主研發(fā)的燃燒試驗(yàn)儀器設(shè)施,分析了煤粉成分和粒度對冶煉過程的影響,結(jié)果表明:,灰分增加燃燒率降低。揮發(fā)分升高會導(dǎo)致燃盡性變好;所以煤粉的成分對冶煉過程的影響也很大。,煤粉的平均粒度越小,其化學(xué)燃燒速率就會越快,雖然煤粉完全燃燒所用的時(shí)間最短的粒度為0.071mm,但是和0.071~0.10mm和0.10~0.20mm粒度之間的差距級別不是非常大,粒度大于0.20mm時(shí)燃燒完成所用時(shí)間明顯延長許多,0.20mm是過程中的臨界點(diǎn)。得出結(jié)論,煤粉的粒度對冶煉性能也有著比較大影響,煤粉的粒度還會有影響風(fēng)口燃燒帶的長短。從高爐角度出發(fā),一般認(rèn)為煤粉越細(xì)越好,但是如果煤粉太細(xì),會影響磨機(jī)出力,增加磨煤機(jī)的運(yùn)行時(shí)間,提高煤粉成本。另外,對于煙煤,不一定是這樣。所以,需要綜合考慮,選擇一個(gè)合理的煤粉粒度范圍。不同煤種的燃燒特性也對冶煉過程中燃燒率有重要影響

        控制煤粉粒度的主要是為了加大煤粉在風(fēng)口前的快速燃燒,保證燃燒率。

        一般情況下,無煙煤煤粉粒度要求控制-200目達(dá)到70%以上。煙煤和混合煤的煤粉粒度根據(jù)煤粉揮發(fā)分的不同,可以考慮適當(dāng)粗一些。

        煤粉的粒度不同,對燃盡速度的影響很大,根據(jù)相關(guān)資料顯示,當(dāng)無煙煤粉粒度為100 mm的煤粉顆粒,當(dāng)熱風(fēng)溫度達(dá)到一千攝氏度時(shí),在40毫秒以內(nèi)就能燃燒率能達(dá)到70%左右。煤粉在回旋區(qū)的停留時(shí)間一般為100ms左右,不同的容積高爐根據(jù)風(fēng)速和回旋區(qū)不同也會有很大差異。

        煤粉的雜物過多粒度太粗還會引起高爐賭煤槍。比較小的高爐對噴煤堵槍反應(yīng)不敏感,應(yīng)為首先單槍噴煤量小,一般在200~400kg/h噴煤量。堵槍幾率小,風(fēng)壓低,排槍容易。比如100m3~300m3高爐,這種噴煤系統(tǒng)對煤粉中雜物的清理設(shè)計(jì)也比較簡單。

        大型的高爐對堵槍反應(yīng)比較敏感,對于2000m3以上的高爐 ,單槍噴煤量在1.2~2.4t/h,這是煤粉中的雜物對噴槍影響比較大,一旦堵塞,由于風(fēng)壓比較高,噴槍很難在線排通所以,越是大高爐噴煤,越要講究科學(xué)和數(shù)據(jù)。小噴煤重經(jīng)驗(yàn),大噴煤重?cái)?shù)據(jù)。

        煤粉噴槍由于受到現(xiàn)場風(fēng)口直吹管條件的限制,內(nèi)徑不可能太大,當(dāng)然,為了保證和噴煤管道的匹配性以及輸送谷氣比,也不可能太大。但是也要根據(jù)單槍噴煤量適當(dāng)擴(kuò)大口徑。

        總之,氣固兩相流本身就比較復(fù)雜。有很多現(xiàn)象和我們想想的有偏差。由于高爐噴煤煤粉噴槍口徑都比較細(xì)(12mm~18mm),為了防止雜物堵塞噴槍,制粉系統(tǒng)需要設(shè)計(jì)煤粉篩分設(shè)備。有的系統(tǒng)煤粉過濾液設(shè)計(jì)到噴煤管道上。

        煤粉篩有分為滾軸曬、旋轉(zhuǎn)雞毛篩、振動篩等,從清除雜物能力來說,其中振動篩篩分能力比較大,管道上的過濾器篩分能力最小。

        振動篩的篩機(jī)篩分面積一般按照3~4t/h/m2設(shè)計(jì),煤粉篩孔按照4mm×4mm效果比較好,太小了容易堵,太大了效果有限。具體設(shè)計(jì)需要根據(jù)煤種和現(xiàn)場條件設(shè)計(jì)。

        根據(jù)相關(guān)資料,煙煤和無煙煤煤粉燃燒的機(jī)理有些區(qū)別。大部分無煙煤煤粉特點(diǎn)是層狀燃燒,當(dāng)燃燼時(shí)間與初始粒徑的平方成正比時(shí),煤粉顆粒會處于擴(kuò)散性燃燒,。此時(shí),粒徑減少對加快燃燒速度的效果較明顯。根據(jù)以上理論,認(rèn)為粒徑越細(xì),反應(yīng)的比表面積越大,燃燒速度越快。除了粒度外,氧氣濃度和環(huán)境溫度對燃燒速度影響也比較明顯。

        煙煤的燃燒以內(nèi)孔燃燒為主,但是在整個(gè)燃燒過程中,有機(jī)質(zhì)的燃燒反應(yīng)起了關(guān)鍵的作用,是反應(yīng)氣體擴(kuò)散出入顆粒內(nèi)部的主要通道。高揮發(fā)份煤粉的粒度對煤粉的影響有限。這也就是有些高爐噴吹粒煤仍然能夠保證燃燒效果的原因。

        目前煙煤無煙煤混合噴吹的相比較于全部無煙煤噴吹,燃燒效果也有明顯的改善。

        上圖是一個(gè)高爐不同粒度煤粉對生產(chǎn)指標(biāo)的影響,風(fēng)溫相同,噴煤比相同、富氧率相同,隨著煤粉粒度的變化,高爐焦比帶來的變化。當(dāng)噴煤比大于140kg/t時(shí),主要因?yàn)檠趿康?,煤粉變粗后燃燒速度慢、利用率差,所以從曲線來看趨于平滑。在煤比于130kg/t在O2 為1.5 %的條件下,噴煤比小于140 kg/t時(shí),煤粉粒度粗有利于焦比降低,后期在O2 大于2 %時(shí),煤粉粒度變粗以后燃燒效果反而會增加,更進(jìn)一步降低了高爐焦比。

        更多相關(guān)數(shù)據(jù)可以根據(jù)生產(chǎn)實(shí)踐總結(jié)。燃燒率可以參考除塵灰內(nèi)的未燃煤粉含量確定(通過專業(yè)手段測量)。

        從定性角度來說,當(dāng)煤粉粒度逐漸增加時(shí),會導(dǎo)致煤粉的燃燒率成下降趨勢。無煙煤燃燒時(shí),粒徑越細(xì),燃燒率越大,因?yàn)闊o煙煤是以層狀方式燃燒。反之,粒徑逐漸變小時(shí),燃燒率會逐漸增加,但是增加幅度不會太大,粒徑小于40 μm,燃燒率增加速度逐漸變慢。,煙煤的揮發(fā)份比無煙煤的揮發(fā)份高很多,而且煙煤的燃燒主要是以內(nèi)孔燃燒為主。在溫度快速提高的基礎(chǔ)上,水分和揮發(fā)份的析出使煤?!氨肌倍炎兂筛蛹?xì)小,所以粒度對燃燒率的影響比較小。要確定煤粒度的大小應(yīng)綜合考慮傳熱、流動以及化學(xué)反應(yīng)的對整個(gè)過程的要求。對無煙煤粒度一般小于300 μm,對煙煤粒度盡量不大于1000 μm為好。在風(fēng)口水平線上700 mm處,粒徑大于1000 μm 時(shí),燃燒率 < 60 %。當(dāng)然以上已不是絕對的,還要考慮風(fēng)溫、富氧條件以及煤粉水分的影響。在當(dāng)前煉鐵工藝中,無煙煤和煙煤的混合噴吹已經(jīng)是主流趨勢了。另外,有些鋼廠引進(jìn)煤粉預(yù)熱技術(shù)對風(fēng)口回旋區(qū)的燃燒有了很大的改善。

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