張勝男 盧仲海 戴敬東
(1.蘭州石化職業(yè)技術(shù)學院 機械工程學院, 甘肅 蘭州 730060)
(2.中石油第二建設(shè)有限公司, 甘肅 蘭州 730060)
某石化公司重油催化裂化裝置的低壓反應(yīng)器,該設(shè)備殼體材質(zhì)為Q345R+S11348,設(shè)備上有24個規(guī)格不同的小口徑接管,管徑從Φ159~Φ325mm,長度200~900mm, 均要求在接管內(nèi)壁上堆焊復(fù)合層。但在現(xiàn)有的生產(chǎn)條件下,按照以往的大口徑接管堆焊工藝和方法,無法實現(xiàn)小口徑管內(nèi)壁堆焊,這對制造工藝提出了很大挑戰(zhàn)。為了解決這一難題,通過對現(xiàn)有設(shè)備工裝設(shè)計制造及各種焊接方法的對比,最終確定采用藥芯焊絲氣體保護焊(FCAW)進行接管內(nèi)壁堆焊,利用廠房現(xiàn)有的氣保焊工作站,采用訂制的焊槍及自制的焊槍支架實現(xiàn)了該設(shè)備小口徑接管內(nèi)壁的堆焊工作。
以往堆焊經(jīng)常采用埋弧焊進行,但埋弧自動焊焊接機頭較大,最大處尺寸為350mm,無法伸入到Φ159~Φ325 接管內(nèi)壁,也就是埋弧焊不適用于小管徑內(nèi)壁堆焊。
而若采用焊條電弧焊,勞動強度大、作業(yè)環(huán)境差,焊接質(zhì)量受焊工個人技能優(yōu)與劣影響較大,焊接效率遠低于自動焊,焊縫外觀成形均勻性較差,也就是焊縫外觀質(zhì)量低于自動焊,且管徑太小或者管長過長都不能實現(xiàn)焊接施工。
而藥芯焊絲氣體保護焊(FCAW)堆焊方法,具有熔深小,熱輸入小,從而引起的熱變形較小,焊縫外觀成形好等特點,如果能利用廠房現(xiàn)有的焊接工作站,實現(xiàn)自動堆焊的方法,其效率將遠高于手工堆焊,堆焊表面質(zhì)量也將大大提高。通過試驗,我們最后確定采用二氧化碳FCAW 自動堆焊方法進行接管內(nèi)壁堆焊。
由于堆焊的接管管徑小(Φ159~Φ325mm)且長度較長,而廠房現(xiàn)有氣保焊工作站的焊槍短,夠不到長管內(nèi)壁,所以我們訂制了長桿焊槍,將焊槍直管段加長950mm,這樣槍頭即可深入管子內(nèi)徑進行焊接。
經(jīng)過試驗焊槍能夠滿足長度900mm 以內(nèi)小口徑管管內(nèi)壁的堆焊,送絲效果順暢,氣體保護嘴能夠很好的聚集二氧化碳氣體,使熔池保護以及焊縫成形得到有力保證。
圖1 焊槍和支架裝配效果圖
考慮到焊槍長度較長,也就是說桿狀物體單獨伸入管內(nèi)壁,由于重力引起的力矩較大,使得焊槍向下垂落,并且容易發(fā)生抖動,影響堆焊質(zhì)量的問題,我們特制作了焊槍支架,對焊槍進行固定。
經(jīng)過試驗焊槍支架對焊槍的固定作用效果非常好,焊接時焊槍抖動現(xiàn)象大大降低、不規(guī)則的位移也降到了最低。
堆焊前,將堆焊管件夾持在焊接變位機上,測量管件的水平度,確保管道與焊槍保持水平。堆焊時,由內(nèi)向外依次堆出,待工件夾持好后,調(diào)節(jié)設(shè)備參數(shù),為保證焊接質(zhì)量,分別對焊接電流、電壓及變位機的轉(zhuǎn)速進行設(shè)置,保證焊道的成形效果,經(jīng)過反復(fù)調(diào)試,最終確定參數(shù)如表1 所示,堆焊示意如圖2 所示。即完成了接管自動旋轉(zhuǎn)焊接,人手動遙控水平位移的自動堆焊過程。
表1 設(shè)備參數(shù)
堆焊過程中用紅外線測溫儀測量層間溫度,并采取壓縮風持續(xù)不斷的吹接管外壁,使層溫控制在100℃以內(nèi),最終得到成形較好的堆焊層。
該堆焊結(jié)果表明,制作的焊槍和支架能夠滿足小管徑內(nèi)壁堆焊的需要。采用該堆焊工藝參數(shù)焊接的試板,堆焊層的力學性能,鐵素體含量,化學成分均符合NB/T47014 和設(shè)計堆焊技術(shù)條件的要求。
采用此堆焊方法,分別對24 個接管內(nèi)壁進行堆焊,依次按照接管內(nèi)壁車削,MT 檢測,管內(nèi)壁清洗,堆焊,焊后檢測的程序進行,通過對堆焊的24 個冷低壓反應(yīng)器接管進行檢測,檢測結(jié)果均符合設(shè)計圖紙堆焊技術(shù)要求,從而按時完成了此次接管內(nèi)壁的堆焊工作。
1)通過制作的焊接工裝,實現(xiàn)了口徑大于Φ133 接管的內(nèi)壁堆焊。
2)采用FCAW 堆焊由于焊接速度較快,焊接線能量較小,從而確保了熔敷金屬的化學成分,焊接熱變形也大大降低。