徐 日,呂純濤,王 強(qiáng)
(山西朔州平魯區(qū)龍礦大恒煤業(yè)有限公司,山西 朔州 036000)
隨著我國經(jīng)濟(jì)與科技的高速發(fā)展,煤炭行業(yè)的機(jī)械化水平不斷提高,生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,同時(shí)也伴隨著嚴(yán)重的粉塵污染問題[1]。據(jù)資料統(tǒng)計(jì),采用濾膜計(jì)重法對(duì)不采取任何防塵措施情況下的綜放工作面粉塵濃度進(jìn)行測(cè)定,礦井中個(gè)別作業(yè)地點(diǎn)的瞬時(shí)總塵濃度可高達(dá)2 000~3 000 mg/m3,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了《煤礦作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害防治》規(guī)定的4 mg/m3的加權(quán)平均容許濃度值[2]。雖然煤礦也采取了一些積極有效的措施防治粉塵,例如采煤機(jī)內(nèi)外噴霧、支架噴霧等措施,但是在支架架間等一些作業(yè)人員密集的區(qū)域,粉塵濃度依然過高[3]。因此,本文針對(duì)截割粉塵由采煤空間向架前、人行道等作業(yè)人員密集區(qū)域的擴(kuò)散運(yùn)移規(guī)律,基于噴嘴水射流卷吸機(jī)理,設(shè)計(jì)了一種適用于綜放工作面液壓支架架間的負(fù)壓卷吸裝置,并在大恒煤礦41108綜放工作面進(jìn)行了工程應(yīng)用。
41108綜放工作面位于一采區(qū),走向長(zhǎng)度400 m,傾斜長(zhǎng)度200 m,開采4-1號(hào)煤,煤層厚度為5.80~18.81 m,平均10.28 m,傾角平均3°左右,屬全區(qū)穩(wěn)定可采的厚煤層。該煤層結(jié)構(gòu)復(fù)雜,含夾矸0~5層,夾矸巖性多為高嶺巖、炭質(zhì)泥巖和砂質(zhì)泥巖。煤層頂板為中砂巖、砂質(zhì)泥巖、泥巖,底板為中細(xì)粉砂巖、泥巖。在液壓支架的選取上考慮了盡量增大放煤空間的ZF7600/18/35型放頂煤中部液壓支架,支架中心距為1.5 m。割煤時(shí)截齒截割以及支架移架的過程中破碎的煤層和巖層下落會(huì)產(chǎn)生大量粉塵,粉塵隨風(fēng)流擴(kuò)散到工作面和支架人行道側(cè),污染工作環(huán)境。
對(duì)優(yōu)選后噴嘴的常規(guī)性能參數(shù)進(jìn)行測(cè)定,最終選用了孔徑1.6 mm的含X形導(dǎo)流芯混合式噴嘴,該噴嘴在4 MPa的壓力下,霧化角為122.9°,有效射程達(dá)到3.3 m,霧化封閉尺寸(長(zhǎng)×寬×高)最大可以達(dá)到5.7 m×4.6 m×3.1 m,完全達(dá)到綜放工作面移架噴霧的要求,另外該噴嘴耗水量較少,為3.41 L/min,滿足綜放面工程應(yīng)用的要求[4]。實(shí)驗(yàn)中噴霧實(shí)際效果如圖1所示。
圖1 噴霧實(shí)際效果
本裝置主要包括霧化噴嘴組和卷吸除塵罩,能夠利用噴嘴組噴霧時(shí)產(chǎn)生的噴射氣流,對(duì)支架頂梁上端和側(cè)端的含塵氣流起到有效的卷吸作用。圖2和圖3分別是綜放移架塵源負(fù)壓卷吸裝置的實(shí)物圖和結(jié)構(gòu)示意,裝置上端的安裝環(huán)、螺絲起到安裝固定的作用,裝置前端設(shè)置有3個(gè)霧化噴嘴,產(chǎn)生密集的水幕阻隔粉塵[5]。裝置的側(cè)端和后端分別設(shè)置有兩個(gè)卷吸口,裝置全長(zhǎng)0.39 m,側(cè)端的卷吸口長(zhǎng)0.06 m、寬0.04 m,后端的卷吸口長(zhǎng)0.11 m、寬0.05 m。另外可以通過調(diào)節(jié)固定裝置改變其噴嘴組的出霧角度。
圖2 負(fù)壓卷吸裝置實(shí)物
圖3 負(fù)壓卷吸裝置結(jié)構(gòu)示意
如圖4所示,使用時(shí)將安裝環(huán)固定在液壓支架的頂梁處,通過調(diào)節(jié)固定裝置的朝向改變噴嘴組出霧的朝向。水泵通過加水口與噴嘴組連接,工作時(shí)控制裝置前端的噴嘴組進(jìn)行噴霧,形成高密度的霧滴場(chǎng),和割煤、移架和放煤時(shí)產(chǎn)生的煤塵快速的碰撞、沉降,來完成降塵。另外卷吸口起到了負(fù)壓吸塵的作用,工作時(shí)由于高壓引射氣流的作用從而產(chǎn)生高強(qiáng)度的負(fù)壓場(chǎng),有效地覆蓋了移架間的區(qū)域[6]。
圖4 負(fù)壓卷吸裝置安裝示意
將設(shè)計(jì)的綜放移架塵源負(fù)壓卷吸裝置應(yīng)用于大恒煤礦41108綜放工作面,并測(cè)定了使用該裝置前后工作面不同位置的粉塵濃度。測(cè)點(diǎn)布置分別為:測(cè)點(diǎn)1為移架頂梁處,測(cè)點(diǎn)2為采煤機(jī)位置處,測(cè)點(diǎn)3為移架間的人行道處,測(cè)點(diǎn)4為放煤點(diǎn)[7]。通過對(duì)以上測(cè)點(diǎn)進(jìn)行三次測(cè)定取平均值獲得最終的粉塵濃度結(jié)果。圖5是使用負(fù)壓卷吸裝置前后不同測(cè)點(diǎn)全塵濃度結(jié)果,圖6是使用綜放移架塵源負(fù)壓卷吸裝置前后不同測(cè)點(diǎn)呼塵濃度結(jié)果。
圖5 使用裝置前后不同測(cè)點(diǎn)全塵濃度
圖6 使用裝置前后不同測(cè)點(diǎn)呼塵濃度
由圖5、6可知,工作面在采取普通噴霧條件下,移架頂梁處、采煤機(jī)位置處、移架間的人行道處以及放煤點(diǎn)處的全塵和呼塵濃度的最高值分別達(dá)到了179.4 mg/m3、349.3 mg/m3、174.1 mg/m3、262.3 mg/m3和89.3 mg/m3、196.6 mg/m3、81.6 mg/m3、114.2 mg/m3;在應(yīng)用了綜放移架塵源負(fù)壓卷吸裝置后,上述測(cè)點(diǎn)的全塵和呼塵濃度依次降低到56.3 mg/m3、103.3 mg/m3、66.7 mg/m3、78.3 mg/m3和16.5 mg/m3、48.8 mg/m3、15.2 mg/m3、26.3 mg/m3,各個(gè)測(cè)點(diǎn)的全塵平均降塵率可達(dá) 67.6%,呼塵平均降塵率達(dá) 78.8%,粉塵污染問題得到了很大程度上的改善。結(jié)果表明,綜放移架塵源負(fù)壓卷吸裝置可以有效降低移架時(shí)支架人行道的粉塵濃度,防治粉塵向外擴(kuò)散,提高了噴霧降塵的效率,保障了礦井的安全生產(chǎn)。
針對(duì)支架架間粉塵濃度過高的問題,基于噴射氣流的卷吸機(jī)理,設(shè)計(jì)了一款由噴嘴組和負(fù)壓卷吸罩組成的綜放移架塵源負(fù)壓卷吸裝置,通過在大恒煤礦41108綜放工作面應(yīng)用后,工作面的粉塵濃度均有不同程度的降低,各個(gè)測(cè)點(diǎn)的全塵平均降塵率為67.6%、呼塵平均降塵率為78.8%,工作面、尤其是移架間的人行道區(qū)域降塵效果明顯,工作環(huán)境得到了很大程度的改善。