杜芳周
(陜煤集團(tuán)銅川礦業(yè)公司柴家溝井,陜西 銅川 727000)
區(qū)段巷道作為工作面回采巷道,是礦山生產(chǎn)的主要井巷之一。其巷道設(shè)計(jì)合理性不僅關(guān)乎煤礦安全生產(chǎn)。因此,在礦山生產(chǎn)過程中,對區(qū)段巷道支護(hù)措施合理性定期評估具有重要意義。為此,我國大量學(xué)者對此進(jìn)行研究,潘一山[1]基于屈曲原理,通過大量實(shí)驗(yàn)研制出一種特設(shè)幾何形狀的吸能構(gòu)件,通過該構(gòu)件可緩解支架在工作面來壓過程中所受到的沖擊作用,保護(hù)支架不受破壞;馬念杰[2]提出對接長錨桿支護(hù)新技術(shù),研究結(jié)果表明,當(dāng)頂板下沉200mm時(shí),對接長錨桿破斷率僅為1%,較錨索破斷率相差十倍,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益;余偉健[3]通過分析半煤巖巷的內(nèi)在力學(xué)原理提出,在進(jìn)行巷道支護(hù)時(shí),可通過利用兩肩、兩窩應(yīng)力集中壓縮區(qū)穩(wěn)定巖體的承載力。盡管目前大量學(xué)者對此進(jìn)
行研究,仍有部分礦井在工作面推進(jìn)過程中順槽破壞嚴(yán)重,煤壁出現(xiàn)片巷道出現(xiàn)底鼓等現(xiàn)象,結(jié)合此類問題,以某礦區(qū)40108工作面順槽為研究背景,進(jìn)行區(qū)段巷道合理支護(hù)方式技術(shù)研究。
礦區(qū)主采4#煤層,煤層屬堅(jiān)硬頂板厚煤層,采煤工藝為綜采放頂煤采煤法,全部垮落式處理頂板。40108工作面走向長1920m,工作面寬180m,平均煤厚11.5m,在回采過程中,割煤高度3.4m,并有2.0m底煤預(yù)留,放煤平均煤厚6.1m。該工作面直接頂為厚的具有水平紋理的層狀泥巖,平均厚度1.0m,老頂為粉砂巖,平均厚度3.18m,底板為厚4.07m的鋁土質(zhì)泥巖。
在回采40108工作面的過程當(dāng)中,會(huì)嚴(yán)重的破壞到順槽的圍巖,主要表現(xiàn)為以下幾種:順槽有嚴(yán)重的底鼓情況,造成設(shè)備列車傾斜的情況;出現(xiàn)嚴(yán)重的順槽頂?shù)装逡平那闆r,如此一來就會(huì)出現(xiàn)順槽凈空與實(shí)際回采標(biāo)準(zhǔn)不符,設(shè)備列車前行無法順利進(jìn)展的情況。對工作面的安全回采工作造成了嚴(yán)重的影響,在推進(jìn)工作面的基礎(chǔ)上還要用大量的物力以及人力來再次修復(fù)順槽,進(jìn)而導(dǎo)致回采速度下降,嚴(yán)重的話還會(huì)就此停滯不前。
結(jié)合現(xiàn)場調(diào)研資料,我們來分三種情況來模擬卸壓槽開挖、現(xiàn)有支護(hù)方案以及錨桿(索)加固,如表1所示。為了對底鼓治理方案是否合理進(jìn)行驗(yàn)證,我們對順槽圍巖的變形特征以及應(yīng)力狀態(tài)在三種治理方案下的不同情況進(jìn)行分析。
表1 支護(hù)方案工況表
計(jì)算模型為二維模型,模型尺寸為寬×高=60×70m,巷道斷面為寬×高=5.2m×3.3m。其模型為摩爾~庫侖塑性,通過法向方式來約束模型的左側(cè)兩側(cè),對上部不進(jìn)行約束,而底部的話則采用全部約束的方式來進(jìn)行,在模型的上部施加覆巖層自重應(yīng)力。一共有11724個(gè)節(jié)點(diǎn)和8358個(gè)模型組成。
通過分析現(xiàn)有支護(hù)方案下Z方向應(yīng)力云圖我們發(fā)現(xiàn),兩幫豎向最大應(yīng)力為19.3MPa;而由于巷道頂板受到錨索以及錨桿預(yù)應(yīng)力的關(guān)系,豎向應(yīng)力為2.3MPa。而在分析了現(xiàn)有支護(hù)方案下順槽圍巖水平應(yīng)力云圖后我們發(fā)現(xiàn),在無支護(hù)結(jié)構(gòu)約束的條件下,巷道底板的應(yīng)力值相對較低,會(huì)釋放一部分的壓力;巷道頂板由于受到錨索的擠壓加固,其水平應(yīng)力大概為4.1MPa。
表2 現(xiàn)有支護(hù)方案下Z方向位移移近量表(mm)
分析探索后我們發(fā)現(xiàn),在面對順槽圍巖變形的情況下,現(xiàn)有的支護(hù)方案可以對其進(jìn)行一定的控制,但是因?yàn)闆]有達(dá)到足夠的支護(hù)強(qiáng)度,且沒有充分考慮到底板的控制情況,會(huì)造成嚴(yán)重的底鼓以及較大的圍巖變形情況。
綜合上述分析可得,底鼓治理方案通過提高支護(hù)強(qiáng)度參數(shù)來控制頂板以及順槽的變形情況,再者采用開槽泄壓的方式來集中釋放底板壓力,從而也有效控制了底板的變形情況。
(1)就其評價(jià)結(jié)果而言,現(xiàn)有的順槽支護(hù)方案與安全回采標(biāo)準(zhǔn)不符。在對工作面順槽破壞原理進(jìn)行分析的過程當(dāng)中,與圍巖松動(dòng)圈、礦壓顯現(xiàn)規(guī)律以及動(dòng)壓系數(shù)等具體現(xiàn)象相結(jié)合,對控制圍巖的具體方式、所得參數(shù)以及工程類比法等進(jìn)行綜合計(jì)算,從而來進(jìn)一步完善回風(fēng)順槽以及運(yùn)輸順槽的支護(hù)方案。
(2)順槽“鎖腳鋼管+注漿+樹根樁+卸壓槽”底鼓綜合治理技術(shù)理念的提出,使巷道應(yīng)力環(huán)境得到了進(jìn)一步改善的同時(shí),還使巷道支護(hù)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度得到了有效提升,不但要對兩幫和頂板進(jìn)行加強(qiáng)支護(hù)。
(3)在布置形式方面我們采用“2+3+2”來替代了之前的“2+1+2”的形式,從而合理控制了順槽頂板的變形情況;因?yàn)閷﹀^索進(jìn)行加密的方式具有一定的減跨效果,從而使順槽頂板的變形情況變得越發(fā)均勻。
(4)采用了注漿加固后的鎖腳錨桿使巖層愈加穩(wěn)固的同時(shí)還是其自穩(wěn)能力提到了有效提高;而其本身所具有的抗剪切作用,能夠?qū)筒孔冃蝹鬟f至底板的情況進(jìn)行有效阻止。
(5)分析所得順槽支護(hù)方案能夠?qū)ζ鋰鷰r的變形情況進(jìn)行合理控制,與現(xiàn)階段的安全回采標(biāo)準(zhǔn)相符。