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        本煤層超高壓水力擴孔技術(shù)與應(yīng)用研究

        2019-09-25 08:53:48光辛亥
        山西化工 2019年4期
        關(guān)鍵詞:膠管煤量衰減系數(shù)

        光辛亥

        (陽煤集團礦山救護大隊,山西 陽泉 045000)

        引 言

        我國的煤層大部分為低滲透煤層,瓦斯抽采困難,因此,尋求一種快速卸壓增透的措施是大多數(shù)低滲透煤層開采所面臨的難題。低滲透煤層不僅抽采困難,而且瓦斯壓力極大,對于礦山安全生產(chǎn)帶來很大的威脅[1-2]。

        近年來,隨著高壓水力擴孔技術(shù)的發(fā)展,在我國多個礦區(qū)進行的現(xiàn)場驗證說明,超高壓水力擴孔技術(shù)能很好地對煤體割縫,增加瓦斯抽采的有效面積,擴大本煤層透氣性,改善瓦斯抽采效果。高壓水射流擴孔之后,加上鉆桿的螺旋移動以及水的沖擊將煤粉及時地排出孔外,提高了鉆孔內(nèi)瓦斯流動范圍,減小了流動阻力,極大地提高了低滲透煤層的瓦斯抽采效率[3-5]?;诖?,在高河礦進行超高壓水力擴孔技術(shù)現(xiàn)場驗證。

        高河井田位于長治市以西約4km處,其+450m水平北翼進風(fēng)大巷設(shè)計長5 958m,現(xiàn)已施工2 962m。+450m北進風(fēng)大巷巷道斷面形狀為矩形,凈寬5.0mm,凈高3.7mm,凈斷面積8.5m2。北進風(fēng)大巷掘進過程中單個循環(huán)最大落煤瓦斯涌出量為1.0m3/min,煤壁每百米瓦斯涌出量為0.6m3/min。安裝了4臺FBDNo7.1型局部通風(fēng)機,功率為:2×45kW,單臺供風(fēng)量為400m3/min~850m3/min,風(fēng)壓為800Pa~7 000Pa。風(fēng)筒采用兩路高強阻燃風(fēng)筒供風(fēng),主風(fēng)筒為Φ1 000mm,副風(fēng)筒為Φ1 000mm。

        1 水力擴孔設(shè)備及技術(shù)工藝

        1.1 設(shè)備選型及主要技術(shù)參數(shù)

        新型超高壓水力擴孔設(shè)備由供水箱、超高壓液泵、高壓鉆機與高壓膠管、旋轉(zhuǎn)噴頭以及集煤池組成。裝置結(jié)構(gòu)圖如第106頁圖1所示:

        高壓水力擴孔的技術(shù)核心是水泵能保證噴出來的水具有足夠的壓力,能有效地切割和破煤,而且在工作過程中不會發(fā)生破裂與誤啟動,保證操作人員的人身安全。超高壓水力擴孔的水壓主要是受兩方面因素影響,一是噴頭的噴出直徑,二是高壓水泵的體積流量。噴嘴直徑越小越容易形成高壓水射流,當(dāng)高壓水泵的體積流量越大,水射流的壓力也會加大。試驗選用BRW80/20乳化液泵,該泵站由兩臺乳化液泵與一臺乳化液箱組成,其中,一臺泵工作,另一臺泵備用。主要為井下綜合機械化采煤的液壓支架提供強大動力源,以提高液壓支架的移架速度,從而達到增加煤炭產(chǎn)量的目的。該泵站也可用于地面及其他液壓設(shè)備。BRW80/20乳化液泵的使用環(huán)境:環(huán)境溫度應(yīng)在0℃~40℃;海撥2 000m以下;介質(zhì)溫度5℃~40℃;有甲烷等氣體的礦井中,壓力為32MPa,實際擴孔過程中,壓力只需滿足13MPa即可滿足擴孔需要。乳化液箱選用RX-400乳化液泵箱,該水箱儲存水量大,能保證持續(xù)工作25min破煤需要的水量。

        圖1 水力擴孔設(shè)備

        水力擴孔鉆機必須使用方便靈活,能移動使用,可打多類型、多角度、多直徑的鉆孔,在現(xiàn)場驗證時,往往需要打試驗孔和觀察孔,便于對具體擴孔效果的考察。鉆車選用CYTM41(HT92)礦用液壓錨桿鉆車,這種鉆車用于圍巖結(jié)構(gòu)復(fù)雜、巖層破壞嚴重等地質(zhì)條件下的采礦和隧道開挖中的錨桿支護工作。而且在車頭可安裝特制擴孔鉆頭,這種鉆頭用高強度合金制成,硬度極高,破巖威力大。高壓膠管是連接高壓水泵與鉆機的重要傳輸通道。

        膠管耐壓能力要高,由于高壓水泵的最高壓力為32MPa,所以膠管的耐壓系數(shù)必須大于32MPa,膠管的耐壓系數(shù)與膠管直徑有關(guān),管徑越大,耐壓能力越強,所以選用鋼絲纏繞膠管,耐壓可達36MPa。膠管的一端與鉆車相連,另一端與高壓水泵相連。

        噴嘴的選用主要考慮噴嘴直徑,直徑越小,水射流壓力越大。選用3個直徑為1.6mm和3個直徑為2.0mm的噴嘴。根據(jù)實驗,這種直徑能滿足水壓壓力需求,而且噴射過程相對穩(wěn)定。噴嘴連接在鉆桿頭部,為了更有效地實時觀測高壓水力的變化,需要在鉆車上安裝高壓水表便于觀測水壓與水量變化。

        1.2 操作步驟

        1)鉆車打鉆,打好直徑83mm的鉆孔,孔深83m,打好之后將鉆桿退出,換成水力擴孔鉆頭,準備水力擴孔,鉆頭更換完畢之后鉆進到鉆孔尾部位置。要求對所有超高壓鉆桿連接前進行內(nèi)外沖洗,并確保鉆桿內(nèi)無煤屑等殘留物。

        2)從內(nèi)向外開始進行高壓水?dāng)U孔,關(guān)閉靜壓水,換接超高壓旋轉(zhuǎn)接頭,連接超高壓管路,不相關(guān)人員撤離至警戒線外。再次檢查確認施工環(huán)境及設(shè)備安全后,先開啟鉆機帶動鉆桿以適當(dāng)速度旋轉(zhuǎn),然后再開啟超高壓清水泵,首次啟動空載2min~3min以上,待孔口返水后,通過調(diào)壓閥,泵壓由低到高緩慢、勻速增壓:10,水經(jīng)過超高壓軟管進入鉆桿內(nèi),最后從高低壓轉(zhuǎn)換器上的噴嘴射出,對煤層周邊煤體進行切割,每刀割縫時間為2min~5min。

        3)記錄瓦斯?jié)舛茸兓c出煤量變化,擴孔完畢后,先將超高壓清水泵泵壓回零,再關(guān)閉超高壓清水泵,開啟鉆機,撤卸3根鉆桿,重新連接超高壓旋轉(zhuǎn)接頭及超高壓管路,再次開啟超高壓清水泵,控制調(diào)壓螺母,重復(fù)擴孔步驟。

        2 水力擴孔卸壓增透機理分析

        高壓旋轉(zhuǎn)水射流割縫增加了煤體暴露面積,給煤層內(nèi)部卸壓、瓦斯釋放和流動創(chuàng)造了良好的條件,縫槽上下的煤體在一定范圍內(nèi)得到較充分的卸壓,增大了煤層的透氣性。縫槽在地壓的作用下,周圍煤體產(chǎn)生空間移動,擴大了縫槽卸壓、排瓦斯范圍。在高壓旋轉(zhuǎn)水射流的切割、沖擊作用下,鉆孔周圍一部分煤體被高壓水擊落沖走,形成扁平縫槽空間,增加了煤體中的裂隙,可大大改善煤層中的瓦斯流動狀態(tài),為瓦斯排放創(chuàng)造有利條件,改變了煤體的原始應(yīng)力和裂隙狀況,緩和了煤體和圍巖中的應(yīng)力緊張狀態(tài),既可削弱或消除突出的動力,又可提高煤層的強度,起到防突作用,并提高了透氣性和瓦斯釋放能力。綜上所述,在水力擴孔有效影響范圍內(nèi)的煤體卸壓增透,可使煤體透氣性系數(shù)增大,游離瓦斯?jié)舛壬撸@孔瓦斯抽采量提高。

        3 水力擴孔效果考察

        現(xiàn)場驗證需要打3組普通鉆孔,3組高壓水力擴孔,鉆孔傾角與孔深參數(shù)見表1。并且,在普通組與高壓組周圍設(shè)置了對照組(7號孔和8號孔)。記錄擴孔前瓦斯流量,可得普通鉆孔影響半徑為3m左右,再記錄擴孔后瓦斯變化規(guī)律,可得高壓水力擴孔有效影響半徑為6m左右,可節(jié)約近50%的工作量。

        表1 水力擴孔鉆孔參數(shù)

        3.1 出煤量考察

        將擴孔50m孔深過程中單位時間內(nèi)每米擴孔過程中出煤量用擬合曲線表示,擬合結(jié)果如第107頁圖2所示。

        從圖中曲線可得,擴孔時間與出煤量成正比例關(guān)系,時間越久,出煤量越大。但是到30min之后,出煤量基本不增長,增長幅度趨于平緩。這是由于,雖然高壓水力擴孔影響范圍較廣,但是其最大直徑距離也是有限的。也就是說到30min后,擴孔半徑已經(jīng)達到了水力擴孔的最大影響半徑。設(shè)定20min進行一次1m的擴孔試驗,出煤量從圖2中可見是0.35t,通過代入擬合函數(shù)可得半徑為0.286m,相當(dāng)于在普通鉆孔的基礎(chǔ)上進行了二次擴孔,切實達到了增透的效果。

        圖2 每米鉆孔出煤量與擴孔時間關(guān)系

        3.2 擴孔前、后鉆孔抽采量與瓦斯流量衰減系數(shù)對比

        統(tǒng)計考察孔與普通孔瓦斯流量對比,普通孔月平均瓦斯抽采量在2 485m3,擴孔后的考察孔平均瓦斯抽采量為7 844m3,擴孔后的瓦斯流量是擴孔前的3.1倍。可見,高壓水力擴孔確實使得煤體透氣性系數(shù)增大,游離瓦斯?jié)舛壬?,鉆孔瓦斯抽采量提高。統(tǒng)計表見表2所示。

        擬合兩個觀測孔與普通孔的瓦斯流量衰減系數(shù),普通鉆孔平均衰減系數(shù)為0.023 5d-1,擴孔前的平均衰減系數(shù)為0.011d-1,擴孔后平均瓦斯流量衰減系數(shù)是擴孔前的1/2。這是由于,擴孔后,煤體暴露面積增大,瓦斯得到充分卸壓,衰減系數(shù)減小,瓦斯抽采流量與時間得到了提升。

        表2 鉆孔瓦斯流量衰減系數(shù)和月抽采量對比

        3.3 擴孔前、后煤層瓦斯含量對比

        在進行現(xiàn)場驗證前記錄煤層原始瓦斯含量,擴孔抽采30d之后測量距抽采孔3.6m處和1m處的實際瓦斯殘存含量,對比效果如表3。

        表3 擴孔前、后煤層瓦斯含量對比

        表3可見,隨著抽采時間的延伸,在兩種不同鉆孔的周邊觀測瓦斯賦存含量,高壓水力擴孔之后的瓦斯含量明顯要低于普通鉆孔瓦斯含量。足以說明水力擴孔使得鉆孔周圍煤體充分卸壓,瓦斯利用率增長,殘余瓦斯含量降低。

        4 結(jié)論

        1)新型擴孔設(shè)備,割縫半徑大,輸送距離遠,能夠?qū)崿F(xiàn)工作壓力達到35MPa的超壓水力鉆割,有效地解決了本煤層鉆孔水力割縫增透的問題,減少鉆孔工程量,縮短抽采時間。

        2)高壓水力擴孔能減小鉆孔瓦斯流量衰減系數(shù),增大瓦斯抽采量。

        3)實行高壓水力擴孔技術(shù)可以減少近50%的施工量,并且,通過水力割縫增透措施可以使得單孔瓦斯流量提高3.1倍,有效地提高了瓦斯抽采效率,對低滲透煤層瓦斯抽采具有重要意義。

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