胡春力
【摘 要】本文就錦采歡三聯(lián)老站預(yù)脫水工藝存在的問題實(shí)施改造,實(shí)現(xiàn)分段控制。分段達(dá)標(biāo),既減少了能源消耗,又提高了聯(lián)合站系統(tǒng)效率。
【關(guān)鍵詞】預(yù)脫水;分段控制;節(jié)能降耗;提高效率
錦采歡三聯(lián)老站始建于1983年1月,設(shè)計(jì)規(guī)模是230×104t/a,原油脫水方式采用二段熱化學(xué)沉降脫水工藝,經(jīng)過脫水處理后,確保原油含水指標(biāo)滿足外輸要求。隨著采油區(qū)塊含水率上升,老站脫水工藝運(yùn)行成本較高。因此,老站脫水工藝改造至關(guān)重要。
一、老站脫水工藝存在的問題
1、來液全部進(jìn)一次加熱爐,使用天然氣消耗量較多;
2、來液波動(dòng)時(shí)增加化學(xué)藥劑使用量。
二、老站脫水工藝改造方案
1.增加來液預(yù)脫水工藝:先排出預(yù)脫水罐底游離水,后進(jìn)入老站原有工藝流程;
2.優(yōu)化生產(chǎn)參數(shù):延長(zhǎng)沉降時(shí)間,提高老站脫水工藝系統(tǒng)效率。
三、老站脫水工藝改造內(nèi)容
改造后將原油的7#、10#罐由一段沉降罐變?yōu)轭A(yù)脫水罐,四區(qū)8#罐由一段沉降罐變?yōu)槎^(qū)、四區(qū)、五區(qū)共用的二段沉降罐,1#罐由一段緩沖罐變?yōu)槎尉彌_罐,一段加藥系統(tǒng)使用原二區(qū)、五區(qū)進(jìn)站加藥裝置,二段加藥裝置使用原一段加藥裝置。一段脫水泵利用原來的一段脫水泵,二段脫水泵利用原來的低凝油泵。
1、改造前工藝框圖(圖1)
2、改造后工藝框圖(圖2)
四、效果評(píng)價(jià)
1、環(huán)境效益
本方案實(shí)行先放來液游離水、后進(jìn)一次加熱爐,可減少升溫?zé)崴牡奶烊粴饬?。按每?000m3水升溫?zé)崃縌=Cm△T=(4.2×103)×(7000×1.0×103)×8=2.352×1011焦耳×2.389×10-4=5.62×107大卡,每天可節(jié)省天然氣量=5.62×107∕8400=6690.48m3(天然氣熱值按8400大卡∕m3計(jì))。本方案按4個(gè)月估算,審核期間節(jié)省天然氣=6690.48×120=80.29萬m3。減少氮氧化物排放量=80.29×104×12.3×70.81×10-9=0.7t(氮氧化物基準(zhǔn)排放量按12.3Nm3/Nm3估算,氮氧化物排放濃度按錦采加熱爐平均排放濃度70.81㎎∕m3估算)80.29萬m3。
2、經(jīng)濟(jì)效益
五、結(jié)論
錦采歡三聯(lián)老站預(yù)脫水工藝改造:投入資金很少,只是增加了預(yù)脫水工藝,而原有老站工藝流程沒有改變。通過改造取得了較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。