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        抽油泵失效分析及治理措施探討

        2019-09-23 06:35:54劉金鳳
        智富時代 2019年8期
        關(guān)鍵詞:機(jī)理分析失效抽油泵

        劉金鳳

        【摘 要】本文針對抽油泵免修期短的問題,通過采取生產(chǎn)過程分析和現(xiàn)場描述相結(jié)合的辦法,對油井出砂對抽油泵的機(jī)理,從管柱沉砂、抽油泵結(jié)構(gòu)、油井井況和產(chǎn)出液介質(zhì)四個方面進(jìn)行分析,采取了系列防砂治砂、上提油井泵掛和推廣應(yīng)用新型抽油泵等措施,取得了較好的效果。

        【關(guān)鍵詞】出砂;抽油泵;失效;機(jī)理分析;治理措施

        濱博采油管理區(qū)管轄的區(qū)塊地層膠結(jié)疏松,出砂嚴(yán)重。目前有60%的油井出砂,含砂量大于1.0‰的油井占4.5%,油井的普遍出砂使抽油泵的工況環(huán)境進(jìn)一步惡化。本文通過現(xiàn)場描述和生產(chǎn)過程分析相結(jié)合的方法,對油井出砂造成抽油泵失效的影響原因進(jìn)行了分析,通過采取一些治理改進(jìn)措施,來提高抽油泵的適應(yīng)性。

        1、抽油泵失效原因分析

        從礦場描述抽油泵的失效類型,主要有柱塞和襯套配合副失效、固定凡爾失效、游動凡爾失效、砂卡泵失效四種失效類型。通過對78口失效抽油泵調(diào)查發(fā)現(xiàn),柱塞和襯套配合副失效井占到58%,游動凡爾和固定凡爾失效占35.6%。下面結(jié)合現(xiàn)場描述,從油井出砂對抽油泵失效的影響進(jìn)行剖析。

        1.1砂粒在管柱內(nèi)的沉降

        目前區(qū)塊綜合含水已高達(dá)96%以上,油井的含砂量基本上大于0.3‰,含砂量最高的達(dá)到10‰以上。由于原油的粘度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于地層水的粘度,而在相同的流速下,不同介質(zhì)的攜砂能力與介質(zhì)的粘度呈正比[1],所以地層油的攜砂能力要大于地層水的攜砂能力。當(dāng)井液進(jìn)入抽油泵后,由于活塞的抽吸作用以及抽油桿與油管的相互運(yùn)動,使得地層水與地層油充分混合,大的油滴變成小油滴分散在地層水中,因此地層油中的砂?;旌显诘貙铀校捎诘貙铀臄y砂能力差,部分砂粒會在重力作用下下沉。

        其次,由于抽油桿與油管的相對運(yùn)動,從管流的流體力學(xué)特性分析,由于粘性流體附面層的影響,在抽油桿上行時,靠近油管壁的流體必然粘附在管壁上,流速為零,靠近抽油桿的流體速度與抽油桿運(yùn)動速度相同(見圖1)。在抽油桿下行時,靠近油管壁的流速為零,而與抽油桿接觸的流體與抽油桿的下行速度相同(見圖2)。因此井液在油管中運(yùn)移速度從縱向上和徑向上都是變速運(yùn)動,砂粒會在井液低速時沉降,部分砂粒也會沿著井壁的低速區(qū)沉降到抽油泵。特別是油井停產(chǎn)時,砂??焖俪两担瑖?yán)重時會造成卡泵和砂埋。

        1.2抽油泵結(jié)構(gòu)的因素

        普通抽油泵在結(jié)構(gòu)上沒有任何擋砂措施,而且柱塞端部有0.5o的錐面,抽油泵在往復(fù)運(yùn)動過程中,使得砂粒直接沉降到柱塞與泵筒間隙中,而且抽油泵柱塞上的防砂槽只具備擋砂和刮砂性能,對防砂槽沉砂的清除沒有考慮,在防砂槽存砂后,同樣會造成活塞襯套磨損。

        其次,抽油桿通過游動凡爾與活塞連接,活塞往復(fù)運(yùn)動使得游動凡爾罩承載著大小不對稱的變載荷應(yīng)力。在凡爾開啟過程中,凡爾罩受到連續(xù)間斷的撞擊,加速了疲勞破壞。凡爾罩作為井液的出口,由于改變了液流的方向,使得沖刷腐蝕加劇[2]、,造成凡爾罩的失效。

        1.3井身結(jié)構(gòu)和地層能量下降加劇了磨損

        通過對油井井身軌跡資料的研究,油井隨著井身的加深,與井口的同心度變差,特別是在500米以下,井身軌跡呈螺旋向下。動液面一般在700米以下,有桿泵平均泵掛為1200米左右。由于抽油泵所處位置徑向偏差增大,使得抽油泵在油井中呈傾斜狀態(tài),沿著井身軌跡呈一定的角度,使得抽油泵在抽吸過程中,偏磨現(xiàn)象加重。

        1.4磨損和腐蝕雙重作用,造成抽油泵失效

        抽油泵在高含水環(huán)境下,潤滑介質(zhì)變差,采出水直接與抽油泵表面接觸。經(jīng)統(tǒng)計油井礦場化驗資料統(tǒng)計,油井的礦化度在10000-30000mg/l,對孤島東區(qū)館3-4單元110口井統(tǒng)計,PH值小于7的油井占34%。通過對油井生產(chǎn)過程跟蹤分析,在相同的生產(chǎn)參數(shù)下,含砂量和礦化度與抽油泵的泵效有著直接的關(guān)系。低礦化度、低含砂的油井高泵效期較長,而且泵效下降緩慢。高礦化度和高含砂的油井高泵效期較短,而且高泵效期過后,泵效下降比較快。

        2、治理措施及效果

        2.1防砂治砂配套技術(shù)的應(yīng)用評價

        為有效降低油井采出液的含砂量,通過多年來的不斷研究和探索,形成了地層化學(xué)防砂、井筒機(jī)械防砂和泵下?lián)跎暗姆郎肮に囅盗小?/p>

        (1)定劑、抑砂劑的應(yīng)用。在礦場應(yīng)用過程中,穩(wěn)定劑和抑砂劑主要應(yīng)用于出砂不很嚴(yán)重,但是由于含砂量較高,造成抽油泵生產(chǎn)周期短的油井。通過對現(xiàn)場應(yīng)用的620井次穩(wěn)定劑和240井次抑砂劑數(shù)據(jù)對比分析,取得了較好的效果。

        (2)泵下?lián)跎捌鞯膽?yīng)用。為降低采出液的含砂量,在管柱優(yōu)化方面,通過在抽油泵下加裝泵下?lián)跎捌?,,降低進(jìn)泵液體含砂量,減輕砂對抽油泵磨損。通過對15口井進(jìn)行分析,含砂量由應(yīng)用前的0.94‰降低到0.52‰??梢杂行У难娱L抽油泵的高泵效生產(chǎn)期,而且從二次作業(yè)的2口井現(xiàn)場描述發(fā)現(xiàn),尾管中有20米的沉砂,說明起到了明顯的濾砂作用。

        (3)確定合理的采液強(qiáng)度。在油井的生產(chǎn)過程中,通過對油井采液強(qiáng)度和含砂量的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合,可以得出含砂量與采液強(qiáng)度的變化規(guī)律,從而確定合理的采液強(qiáng)度。

        2.2恢復(fù)地層能量,嚴(yán)格控制油井沉沒度

        在搞清油井供液能力的前提下,降低油井泵掛,可節(jié)約投入。改善抽油泵工況的另一項有效途徑,是嚴(yán)格控制油井沉沒度。目前抽油井的平均沉沒度為522.2米。通過對油井合理沉沒度的研究分析表明,含水大于90%,沉沒度250米,含水小于90%,沉沒度400米即可滿足油井生產(chǎn)要求。

        2.3推廣應(yīng)用新型抽油泵,提高抽油泵可靠性

        針對高含砂、強(qiáng)腐蝕的特點,為有效延長油井的免修期,推廣應(yīng)用了一系列新型抽油泵,取得了較好的效果。為提高抽油泵抗砂能力,推廣應(yīng)用了改進(jìn)泵、防砂卡泵和等徑泵,主要應(yīng)用于由于磨損而造成免修期短的油井。改進(jìn)泵在結(jié)構(gòu)上,將游動凡爾移到活塞的下端,可避免凡爾球撞擊凡爾罩。在活塞的兩端加高硬度彈性刮砂裝置,直徑大于泵筒內(nèi)徑,在彈力和液柱壓力的作用下,彈性斜片緊貼在泵筒內(nèi)壁上,活塞往復(fù)運(yùn)動時將砂子被斜片刮下由井液帶走,提高抽油泵的可靠性。通過現(xiàn)場10口井對比,免修期延長98天。利用環(huán)空沉砂原理,防止砂卡泵,減輕泵的磨損。平均免修期由187天延長到246天。9口等徑柱塞泵免修期延長了36天,且具有高泵效期長的特點。

        3、結(jié)論與認(rèn)識

        (1)油井含砂量和礦化度越高,抽油泵的高泵效期越短,而且泵效下降越快;

        (2)有桿泵在生產(chǎn)過程中,必然會有部分砂粒沉降到抽油泵上,使抽油泵磨損。通過一系列防砂工藝,可以降低油井的含砂量,延長抽油泵的高泵效期;

        (3)油井井況的復(fù)雜變化,是造成抽油泵失效的重要因素,通過恢復(fù)地層能量,嚴(yán)格控制油井沉沒度,可有效改善油井工況;

        (4)高含砂、強(qiáng)腐蝕是造成抽油泵短命的重要因素,通過應(yīng)用新型抽油泵,可提高油井的泵效,延長油井免修期,降低油井的維護(hù)費(fèi)用。

        【參考文獻(xiàn)】

        [1] 辜志宏,張鳳民.出砂油井用抽油泵初始間隙的選擇.石油機(jī)械.2001,29(3):35-37.

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