郭 雷 寧曉曉 裴 蕾
(洛陽中硅高科技有限公司, 河南 洛陽 471023)
隨著我國工業(yè)發(fā)展速度不斷加快、經濟快速增長的同時,工業(yè)企業(yè)的能耗問題也隨之顯現(xiàn)。為了確保我國工業(yè)產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,必須采取合理可行的措施去降低能耗。節(jié)能降耗對于一個企業(yè)的發(fā)展是至關重要的,企業(yè)開展生產的目的就是為了獲得最大利潤,而節(jié)能降耗能夠減少企業(yè)用于生產中的能源,從而減少生產成本[1]。工業(yè)循環(huán)水系統(tǒng)在工礦企業(yè)運行中,占據較大的生產運行成本,且存在不同程度上的能耗浪費,增加了企業(yè)的成本。本文對某多晶硅廠的三期循環(huán)水泵的節(jié)能技術改造、降低能耗的實施案例進行了闡述。
某多晶硅廠三期低壓循環(huán)水系統(tǒng)的增壓泵在正常情況下有3臺運行,設在三期循環(huán)水泵房的低壓循環(huán)水泵將三期冷水池內的軟化水加壓供往原料車間、動力車間、熱能車間、還原車間等,回水進入三期冷卻塔降溫后流入三期冷水池。水泵及其配套電機的運行參數見表1。
在正常情況下,該循環(huán)水系統(tǒng)的母管壓力要求控制在0.4~0.55 MPa,運行時一般保持在0.4~0.45 MPa。在現(xiàn)場,經過使用專業(yè)儀器檢測,循環(huán)水系統(tǒng)的母管流量約為5 000 m3/h,母管壓力為0.46 MPa,通過查閱近一年的運行數據表,此兩項數值相對較為平穩(wěn)。3臺水泵的運行功率分別為398.98 kW、391.55 kW和397.77 kW,水泵出口蝶閥開度分別約為90°、65°和80°。
表1 水泵及其配套電機的運行參數
1.2.1 水泵實際運行區(qū)間嚴重偏離高效運行區(qū)間
通過查閱KPS75- 250水泵的性能曲線圖可知,在揚程為71~76 m、流量為1 200~1 500 m3/h時,是該水泵工作的高效運行區(qū)間(η≥85%)。根據崗位員工抄錄上位機顯示的數值記錄,計算出水泵的實際工作揚程均值為50 m、流量均值約1 800 m3/h。此時,水泵的實際運行效率低至60%左右,即水泵實際運行區(qū)間嚴重偏離高效運行區(qū)間,這是水泵能耗高、效率低的最根本的原因。因此,只有提高水泵的實際工作效率,才能達到節(jié)能效果。
1.2.2 葉輪出現(xiàn)汽蝕損害
水泵的葉輪材質為球磨鑄鐵,經過前期對水泵解體檢查發(fā)現(xiàn),葉輪出現(xiàn)了汽蝕損害,而且表面粗糙,并伴有局部穿孔的情況。這在一定程度上降低了水泵的效率,增加了能耗。另外,經現(xiàn)場觀察,由于葉輪汽蝕的原因,導致泵腔內的噪聲及震動偏大。
1.2.3 部分水泵出口閥門未全開
部分水泵出口閥門未全開,有局部損失,會造成能量的損耗。這說明水泵在運行時出現(xiàn)了流量大而需求量小,需要通過調控閥門來達到滿足生產的情況。這種情況可以理解為“大馬拉小車”,從而使能耗增加。
對設備進行節(jié)能技術改造,必須滿足三個條件:
1)滿足生產需要,即改造前、后系統(tǒng)各種參數應一致。
2)盡量降低改造項目的成本,能利舊的設備要利舊。
3)改造實施過程應不影響生產工作。
2.2.1 選擇高效節(jié)能型水泵
通過循環(huán)水系統(tǒng)水泵的耗能分析可以看出,提高水泵的效率是節(jié)能的關鍵。我國水泵生產企業(yè)技術水平參差不齊,技術水平較低的水泵從根本上效率就偏低,選擇這種水泵顯然滿足不了節(jié)能的需求。經過考察了解,公司原使用的產品即為高效節(jié)能水泵,KPS型部分產品離心泵獲得了節(jié)能產品認證,并已被列入《節(jié)能機電設備(產品)推薦目錄》[2],因此,繼續(xù)使用該公司生產的水泵作為技改水泵。
2.2.2 確定技改水泵參數
如果原系統(tǒng)流量計顯示值與真實值相比偏高,依據原流量計數值進行分析定制水泵,則定制的水泵依然會存在不能在高效區(qū)運行的問題,節(jié)能效果打折扣;如果原流量計顯示值與真實值相比偏低,則會導致定制水泵因出水量小而無法滿足生產需求的問題,節(jié)能改造失敗。所以,為了精準確定水泵的流量、揚程等參數,應“拋棄”原系統(tǒng)自帶的壓力、流量等檢測儀器顯示值,避免因這些檢測儀器年久失修帶來的誤差影響參數的確定。
本項目中,原檢測儀器顯示的流量均值為1 800 m3/h,與現(xiàn)場實測流量數據均值有一定的誤差,故應采用校驗準確的檢測儀器復核當前運行的工況參數,以準確判斷引起高能耗的各種原因,找到最佳工況點,提出最佳匹配方案[3-4]。然后通過整改不利因素,按最佳運行工況參數“量身定做”適合系統(tǒng)的高效節(jié)能水泵產品,替換目前系統(tǒng)中嚴重偏離高效運行區(qū)間的水泵,消除因系統(tǒng)配置不合理引起的高能耗,達到最佳節(jié)能效果。
根據實際的運行工況(母管壓力0.46 MPa、母管流量5 000 m3/h、水泵情況)以及確保系統(tǒng)有一定富裕量,確定技改水泵的參數為:流量1 700 m3/h,揚程47 m。
2.2.3 確定技改水泵型號
根據已確定水泵的參數,并查閱泵生產企業(yè)提供的選型手冊(圖1),可供選擇的泵型號有2種:KPS50- 350、KPS115- 500。
由圖1可知,KPS50- 350水泵的轉速為1 480 r/min,KPS115- 500的轉速為980 r/min。原水泵的配套電機轉速為1 480 r/min,從降低改造項目的成本,能利舊的設備要利舊的原則考慮,盡量利用原電機,原電機轉速與功率均可以滿足KPS50- 350水泵的運行使用要求,故最終選擇KPS50- 350水泵作為技改水泵。
圖1 KPS系列水泵型譜圖
2.2.4 確定技改水泵葉輪的材質
原水泵葉輪的材質為球墨鑄鐵,鑄鐵材料的晶粒結構不夠致密,抗應力腐蝕能力不強,在發(fā)生汽蝕的情況下,容易快速形成汽蝕破壞,因此,技改水泵不再選用球墨鑄鐵葉輪,以避免發(fā)生汽蝕對設備及后續(xù)節(jié)能帶來的問題??蛊g能力隨材料硬度的增加而增加,但為了達到較好的耐汽蝕性能,除硬度外,還要求材料具有一定的延伸性、均勻的組織成分、較細密的晶粒、光滑的表面和較高的耐腐蝕性能。適合這方面的材料很多,有Co- W硬質合金、青銅合金、不銹鋼、雙相不銹鋼等[5-6]。經與水泵生產廠家技術人員的溝通和探討,確定葉輪采用雙相不銹鋼材質。雙相不銹鋼是目前合金元素含量較低、耐應力腐蝕的鋼種,抗汽蝕能力極強。
1)因電機利舊、水泵型號變化,原配套的聯(lián)軸器已不能使用,應根據原電機、技改水泵的實際情況定制適配的聯(lián)軸器。
2)因原水泵與技改水泵相比尺寸發(fā)生變化,技改水泵的基礎、進出口法蘭、異徑管等在改造工作實施前應提前確認,避免因物資準備不充分影響技改的實施。
3)在改造實施前,應測試水泵進出口管道上的閥門密封性能是否良好。如閥門密封性能差,造成泄漏量大,就會影響技改水泵的更換工作。如出現(xiàn)這種情況,應提前做好補救工作,如在閥門后加裝盲板。
4)為了精確計算節(jié)能效果,可在技改前對水泵增加單獨的電力計量設施,計算出技改前后的水泵功率,以方便對比。
通過逐臺改造的方法,拆除原有水泵,替換成技改水泵。安裝完成1臺即調試運行1臺,最終在12天內,完成了3臺水泵的節(jié)能改造工作。改造完成后,3臺水泵的出口閥門全開,系統(tǒng)的母管壓力在0.43~0.48 MPa、流量在4 900~5 200 m3/h區(qū)間運行,可以滿足生產使用。另外,相比于原水泵,技改水泵的震動更小、噪聲更低,運行狀況明顯改善。循環(huán)水系統(tǒng)水泵改造前后的功率和節(jié)電率見表2。
1)經濟效益。由表2可知,節(jié)能改造后,循環(huán)水系統(tǒng)水泵每小時節(jié)電量為368.41 kWh,按照年運行8 000 h、電費0.5元/kWh計算,年節(jié)電收益為147.4萬元,經濟收益顯著。
表2 水泵改造前后功率對比
注:節(jié)電率=(技改前功率-技改后功率)/技改前功率×100%
2)環(huán)保效益。根據國家發(fā)改委的數據,每生產10 000 kWh電消耗標煤3.6 t,排放二氧化碳9.59 t[7]。根據表2,技術改造后可節(jié)省標煤約1 061 t/a,減少二氧化碳排放量約2 826 t/a。
1)水泵的實際運行流量、壓力與水泵的額定值相比偏離較多,造成了效率低且耗能高。采用節(jié)能技術改造的水泵匹配現(xiàn)有系統(tǒng),與系統(tǒng)原有水泵相比,大幅提高了運行效率,具有良好的節(jié)能效果。
2)掌握循環(huán)水系統(tǒng)的真實情況是節(jié)能技改成功的前提和關鍵。這些情況包括循環(huán)水系統(tǒng)的流程、設備參數、母管壓力、母管流量、運行功率等。其中,母管壓力、母管流量、運行功率需要采用專業(yè)的檢測設備檢測。
3)對影響節(jié)能的制約點,應逐個分析,制定相應的措施進行消除。
4)雙相不銹鋼材質的葉輪抗汽蝕損害性能優(yōu)良。水泵技改運行半年以后,對其中1臺水泵解體檢查發(fā)現(xiàn),葉輪表面光滑完好,無損傷痕跡。