邱傳武
(廣西百礦鋁業(yè)有限公司, 廣西 百色 533000)
隨著科學技術進步,鋁電解槽容量逐步大型化,先出現(xiàn)了160 kA、200 kA、240 kA系列,隨后出現(xiàn)了280 kA、320 kA、350 kA、400 kA、420 kA系列,再到當前的500 kA、600 kA、660 kA系列,電解槽大型化越來越突出。大型化在投資效益方面具有單位產能投資少,噸鋁成本折舊資金少、設備維護成本低、勞力成本低等多項優(yōu)勢[1]。但隨著電解槽容量的不斷加大,大型電解槽電壓的針振和擺動日益成為生產過程不穩(wěn)定的重要因素[2],電解槽運行穩(wěn)定性成為大型化的瓶頸,其穩(wěn)定性研究已經成為設計和生產中越來越重要的課題。
從設計角度來說,運行穩(wěn)定性主要由磁場和電場決定[3]。鋁液中的水平電流與垂直磁場相互作用,形成鋁液流動的原動力,當垂直磁場與水平電流都比較大時,鋁液流動形成的流場不穩(wěn)定性加劇。從工藝控制角度來說,提高鋁水平減少水平電流,控制各陽極的導電均勻性是常見的穩(wěn)定措施;而控制好氧化鋁濃度、過熱度等,減少陽極氣泡在陽極底的富積,讓氣泡從陽極底掌排出時更小更快,以減少氣泡對鋁液鏡面的擾動,可以很好地控制電解槽電壓波動[4]。本文就設計因素和工藝控制因素,對某電解鋁企業(yè)600kA電解槽的運行穩(wěn)定性進行分析,并針對影響電解槽電壓穩(wěn)定的環(huán)節(jié),采取相應的措施,以突破大型槽穩(wěn)定性瓶頸,做到安全平穩(wěn)高效運行。
某電解鋁企業(yè)電解槽設計電流為600 kA,陽極56組,陰極30組,陽極電流密度設計為0.816 A/cm2。在設計方面,600 kA電解槽母線配置采用槽外補償方式,對運行穩(wěn)定性的影響比較突出:
1)槽體大,長度近23 m,寬度約4.6 m,啟動期間,槽殼底隆起最高達11 cm。大槽體對溫度均勻性、濃度均勻性都有較大負面影響。
2)陰極采用450 mm高的GS- 5陰極(半石墨質),與方鋼的粘接方式為磷生鐵澆鑄,不利于減少水平電流;但陰極炭塊與方鋼粘接的外端采用了一定的絕緣方式,可以抑制40%的水平電流。
3)電解槽中的下料點分布不均勻。8個下料點按陽極排列下料面積比為2,4,4,4,4,4,4,2。區(qū)域下料不均,易引起氧化鋁濃度差異。
4)槽內襯熱場結構設計為底部保溫,側部散熱。對于大型槽,這種設計易使邊部與中間形成溫差。
1.2.1 磁場電場的設計對運行穩(wěn)定的影響
為盡可能排除氣泡對電壓穩(wěn)定性的影響,選取處于啟動后期管理運行的電解槽進行分析。跟蹤記錄1臺600 kA(實際575 kA)電解槽啟動后30-56天的運行數(shù)據(jù)見表1,槽在出鋁作業(yè)、換極作業(yè)和抬母線作業(yè)后的擺動曲線,如圖1所示。
表1 某電解鋁企業(yè)1臺600 kA電解槽啟動后30-56天的運行參數(shù)
圖1 600 kA電解槽出鋁、抬母線、換極作業(yè)的電壓曲線
1)由表1可知,工作電壓為3.951 V,電壓偏離值為23 mV,分子比為2.858,槽溫981.400 ℃,實際運行電流為575 kA,陽極電流密度為0.782 A/cm2,噪聲長期穩(wěn)定保持在13.500 mV。
2)由圖1可知,電解槽電壓在出鋁、換極、抬母線作業(yè)后穩(wěn)定性良好,基本沒有受到影響,這是因為進入后期管理的電解槽,爐膛潔凈度好,在高分子比、高溫和低極距工藝條件下,陽極氣泡對陽極濕潤性好,在陽極底富積少,排出時體積小,電解槽可以長時間穩(wěn)定運行,說明磷生鐵澆鑄陰極絕緣區(qū)抑制水平電流與電解槽的磁場設計,在運行電流為575 kA時電壓穩(wěn)定性好。
1.2.2 電流對運行穩(wěn)定性的影響
1)穩(wěn)定運行狀態(tài)下,電流對運行穩(wěn)定性的影響。張峰[4]等研究了鋁電解工藝對陽極氣泡析出行為的影響,發(fā)現(xiàn)氣泡在陽極底掌下的覆蓋面積隨著電流密度的增大而減少,即隨著陽極電流密度的增大,槽電壓波動幅度降低。單從氣泡的角度來說,提升電流對電壓無不利影響,但因采用磷生鐵澆鑄陰極,增加電流在一定程度上增加了水平電流分量。因此,為了觀察電流強度對電壓穩(wěn)定性的影響,跟蹤記錄同處于啟動后30-40天的4臺電解槽在不同電流條件下的運行情況,見表2。
由表2可知,電流由568.4 kA提升至580 kA,槽電壓的噪聲值由16.1 mV降至15 mV,穩(wěn)定性無明顯變化。即在高分子比條件下,處于穩(wěn)定運行的電解槽,提升電流對槽電壓影響不大。
表2 同期啟動進度槽,不同電流下的電解槽的工藝參數(shù)
2)非穩(wěn)定狀態(tài)下,電流對運動穩(wěn)定性的影響。處于正常期運行的電解槽,分子比下降到2.55以下,如果處于非穩(wěn)態(tài)運行的電解槽,散熱孔溫差增大,槽電壓噪聲值隨電流增加而明顯增加(圖2),槽電壓波動后長期不易恢復。此時,降低電流運行,是解決問題的根本辦法。前期啟動槽因架設臨時匯流母線等原因,爐膛建立不好,電解槽處于非穩(wěn)定狀態(tài)下運行,系列電流曾短期保持600 kA運行穩(wěn)定性差,后降至580 kA。
1.2.3 分子比和過熱度對運行穩(wěn)定性的影響
對其中某個管理正常、操作比較好的工區(qū)進行3個月的跟蹤記錄,運行電流為580 kA,將分子比從2.84分階段調整到2.45,期間電解槽各工藝參數(shù)見表3。
由表3可知,當分子比保持2.45~2.65、鋁水平24~26 cm、過熱度大于14 ℃時,有較好的電壓穩(wěn)定性和較低的電壓偏離值。但在分子比下降到2.45、槽溫降到961 ℃后,噪聲值上升到22 mV,電壓偏離值上升到62 mV,槽電壓的穩(wěn)定性明顯變差,電解槽基本脫離微機控制區(qū)間,處于無序狀態(tài)。
圖2 非穩(wěn)定狀態(tài)運行的電解槽電壓波動曲線
運行參數(shù)1234567891011分子比2.8402.6802.6502.6202.5902.5302.5102.5202.5102.4902.450設定電壓/V4.0513.9904.0114.0014.0004.0184.0074.0134.0314.0404.056平均電壓/V4.0864.0164.0264.0154.0204.0304.0424.0584.0644.0904.118噪聲/mV18.00017.00016.00017.00017.00017.00018.00020.00019.00020.00022.000電壓偏離值/mV35.00027.00015.00014.00020.00022.00034.00045.00033.00050.00062.000槽溫/℃975.000972.000974.000971.000972.000968.000967.000964.000964.000961.000961.000鋁水平/cm24.10024.30024.20025.10024.80024.90025.20026.10026.30026.60026.200初晶點/℃967.200959.900958.400956.900955.800952.800951.800952.100951.800950.900949.200過熱度/℃7.80012.10015.60014.10016.20015.20015.20011.90012.20010.10011.800
1.2.4 陽極效應干擾相鄰槽對運行穩(wěn)定性的影響
電解槽發(fā)生陽極效應后,在消除陽極效應過程中,電解槽各陽極電流會出現(xiàn)短時間不平均導致電壓出現(xiàn)擾動,相鄰槽電壓擾動情況如圖3所示。從圖3可以看出,發(fā)生陽極效應后,對電流方向的上一臺電解槽擾動稍大。
圖3 發(fā)生陽極效應后對相鄰槽的電壓影響
綜上所述,高溫高分子比條件下,其運行穩(wěn)定性較好;發(fā)生陽極效應后,相鄰槽的電壓擾動不大;在鋁水平高度保持低于26 cm時,要保持更高的過熱度14 ℃,方可保持稍好的噪聲值,此時,分子比變化對槽電壓穩(wěn)定性影響明顯。磁場及陰極水平電流設計基本滿足生產要求,但因槽體大,生產中影響因素被放大,電解槽的抗干擾能力不強,波動后不易恢復,對爐膛規(guī)整性造成破壞。對此,以降低電流強度來應對,這也就形成了電解槽大型化的瓶頸。為增強其搞干擾能力,做到長期穩(wěn)定運行,需要在過熱度、鋁水平等方面做出適應性調整,以應對大型化帶來的不穩(wěn)定性。
陽極氣體覆蓋率的變化與槽電壓的波動高度吻合,氣泡的周期性行為是引起槽電壓波動的主要原因之一;增加電解質對陽極濕潤性和增強電解質流動性的工藝技術條件,有利于陽極氣體排出穩(wěn)定槽電壓,這也與上述多個運行實例吻合,高分子比有利于增加電解質對陽極的濕潤性和增強電解質流動性,穩(wěn)定槽電壓。正常期生產分子比為低分子比,要達到類似的性質,需通過保持高過熱度來獲得。要在低電壓下實現(xiàn)高過熱度,啟動中前期需建立高而陡且規(guī)整的爐膛。
600 kA電解槽穩(wěn)定運行要求有更高的過熱度,生產中,如果僅是提高電壓來達到提高熱度,能耗過高,也不利于安全。建立良好的高溫規(guī)整爐膛是保持低電壓下足夠過熱度的前提條件。高溫爐膛的建立機制如下:
2.2.1 控制啟動期應力
600 kA大型電解槽,槽寬度與中型槽相比相差不大,但長度增加較大,上部衍架跨度大,槽殼槽體長。生產運行中,啟動期應力變化主要表現(xiàn)為上部結構下?lián)稀⒉鄣讱ど下?,槽底殼隆起最高達11 cm,如衍架受熱稍大,會加劇下?lián)戏?,并引發(fā)掉極。所以,焙燒與啟動時以緩升溫、避高溫原則進行,減少衍架和槽底殼變形,讓槽電壓平穩(wěn)下調,是啟動中后期建立高溫槽膛的前提和保障。否則,爐膛伸腿偏小且不規(guī)整,在進入正常生產后,槽電壓會較高,穩(wěn)定性差。
2.2.2 啟動期保持高鋁水平和高晶點電解質
600 kA電解槽槽體大,各部位熱平穩(wěn)均度和動態(tài)穩(wěn)定性相對差,因此要求所建爐膛要有更高的穩(wěn)固性和規(guī)整性,為正常期低分子比運行時有足夠的過熱度和長期穩(wěn)定運行創(chuàng)造條件。對此,采用高鋁水平和高晶點電解質建膛。爐膛按要求建立后,跟蹤記錄某一電解槽(4119#槽)的生產實際運行情況,運行參數(shù)見表4。
表4 4119#電解槽啟動后1-3個月的運行參數(shù)
由表4可知,高溫期保持更高位的鋁水平啟動槽;啟動進入第3個月以后,在電壓3.945 V、鋁水平25.5 cm時,有14 ℃以上的過熱度。
進入正常生產期后,鋁水平保持為28~30 cm。經計算,鋁水平為28 cm,電解質水平為18 cm時,每萬電流盤存鋁量約930 kg(一般槽型為750~850 kg),電解質量為217 kg。對于中小型電解質量偏少,故保持高鋁水平,增加單位電流鋁熔體,有利于彌補電解質少帶來的熱平衡差異,平衡各區(qū)域的溫度,增強微機雙平衡控制系統(tǒng)對能量與物料平衡的控制[5]。
有18臺電解槽(4618#-4636#)采用高溫高晶點高鋁水平建膛,在后期保持高鋁水平運行后,獲得良好的生產指標,電流效率達到93%,具體參數(shù)見表5。
表5 高溫高鋁水平建膛保持高鋁水平的電解槽(4618#-4636#)的運行參數(shù)
高鋁水平和足夠過熱度可以在氣泡及電解質對陽極濕潤性方面,起到增強電壓穩(wěn)定性的作用;同時在平衡電解槽中各區(qū)域的溫度和氧化鋁濃度、減少水平電流、穩(wěn)定槽電壓等方面,也起到了根本性的作用。而要平衡槽中各區(qū)域的溫度和氧化鋁濃度,還應增加如下措施:
1)均勻換極。在正常生產中,換極均勻性影響鋁液鏡面和槽電壓的穩(wěn)定性[6]。大型槽電解槽長度跨度大、陽極多,如果換極采取傳統(tǒng)方式間隔兩塊極,易導致電流及溫度分布不均,引發(fā)槽電壓波動。故定制換極表時,拉長換極位置間隔,上一次換極的位置與下一次換極的位置距離大于4塊陽極,盡可能避免單位時間內集中一端換極,讓換極位置均勻分布。
2)均勻下料。因流場等原因,在設計上電解槽各下料點的排布方式為兩端頭密中間疏。實際運行中,出鋁口下料點稍有積料,煙道端下料點積料相對嚴重。因此,最初對2臺電解槽兩端頭下料點采取減少下料定容器的辦法進行試驗,之后全部槽采用微機對相應點延長下料周期的辦法,這樣處理在一定程度上有利于濃度均勻和槽電壓穩(wěn)定。
3)均勻蓋料。槽型設計為底部保溫、側部散熱。其中側部散熱比例相對過大,且中間和邊部距離相對增加。當槽電壓偏高時,會導致中間和邊部的溫差增加。因此,采取減少中縫保溫料的做法,一定程度上平衡了各區(qū)域的溫度,增強了槽電壓穩(wěn)定性。
1) 電解槽的磁場設計及磷生鐵澆鑄陰極絕緣區(qū)形成的水平電流,基本滿足生產要求。在電流580 kA,各環(huán)節(jié)控制較好的電解槽噪聲值已達18 mV,電流上調的運行基礎有待提高,在減少陰極水平電流方面有待改進。
2) 大型槽大型化至穩(wěn)定性變差,抗干擾性變差。在不穩(wěn)定狀態(tài)下,電解槽的波動幅度大,不易恢復。電解槽能否長期穩(wěn)定運行,是滿負荷600 kA運行的瓶頸所在。
3) 在過熱度偏低、鋁水平高度不夠的情況下,分子比對槽電壓的穩(wěn)定性影響較大。
4) 高鋁水平、高晶點、高溫建爐膛,有利于在正常生產期獲得良好的溫度和均勻性濃度,并在低電壓條件下獲得足夠過熱度。在此條件下,進入正常期后把鋁水平控制在28~30 cm時,穩(wěn)定性增強,電流效率可達到93%。
5) 大型槽槽體大,各種現(xiàn)場作業(yè)與工藝定制應盡可能少干擾到電解質中的溫度均勻、氧化鋁濃度均勻。