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        離子膜粒堿裝置工藝水及廢堿的回收工藝改造

        2019-09-23 14:29:48吉建紅
        中國氯堿 2019年8期
        關(guān)鍵詞:工段冷凝水水池

        張 玉,吉建紅

        (新疆天業(yè)(集團(tuán))天辰化工有限公司,新疆 石河子832000)

        天辰化工有限公司隸屬于新疆天業(yè)集團(tuán),主要生產(chǎn)聚氯乙烯和燒堿。在天辰化工廠區(qū)內(nèi)建有集中污水處理系統(tǒng),各工段分別進(jìn)行各類工藝水的內(nèi)部消化,不能消化的部分再進(jìn)入集中污水處理系統(tǒng)。固堿工段引進(jìn)瑞士Bertram 公司整套粒堿生產(chǎn)裝置,對于固堿生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)物工藝水及廢堿等均采取向其他工段輸送及回收處理的方式。

        堿分廠回收裝置分散穿插于固堿生產(chǎn)裝置之中,屬于固堿生產(chǎn)的配套工藝水及廢堿回收處理系統(tǒng),日均回收生蒸汽冷凝水1 200 t,回收蒸發(fā)冷凝水1 800 t,回收廢堿3 t(折百),回收含堿水500 t;根據(jù)工藝水及廢堿含堿量分為熔融堿稀釋單元、冷凝水處理單元、含堿廢水及沖洗水處理單元和廢堿處理單元。主要建設(shè)內(nèi)容包括生蒸汽冷凝水罐、蒸發(fā)冷凝水罐、冷凝水泵、冷凝水換熱器、稀釋堿罐、稀釋堿泵、稀釋堿換熱器、沖洗堿罐、沖洗堿泵、旋轉(zhuǎn)噴射器、沖洗堿換熱器、溶解堿罐、除塵罐、除塵風(fēng)機(jī)、化堿池、沉降池、清液池、發(fā)堿泵、攪拌器、質(zhì)量在線監(jiān)測儀等設(shè)備以及稀釋DCS 自動控制系統(tǒng)及相應(yīng)儀表、電氣等。

        1 工藝概況

        根據(jù)燒堿生產(chǎn)工藝流程可知,在堿液蒸發(fā)、濃縮過程中會產(chǎn)生大量的工藝水以及廢堿,工藝水及廢堿分類見表1。

        燒堿生產(chǎn)裝置的水處理系統(tǒng)采用的是分類收集,集中處理的方式?;厥昭b置工藝流程示意圖見圖1。

        (1)生蒸汽冷凝水。由二效降膜蒸發(fā)器及升膜濃縮器的熱源和堿液間接換熱后冷凝而成,利用自身壓力通過管廊自流入公用工程工段原水池作為補(bǔ)水使用。

        圖1 回收裝置工藝流程示意圖

        表1 工藝水及廢堿分類

        (2)蒸發(fā)冷凝水。來自一效降膜蒸發(fā)器及升膜蒸發(fā)器的含堿蒸汽通過表面冷凝器冷凝,集中進(jìn)入蒸發(fā)冷凝水罐,部分通過冷凝水泵送至化鹽工序,剩下的一部分作為設(shè)備、管線的沖洗水水源,一部分經(jīng)過板式換熱器冷卻后作為堿泵的機(jī)封水,一部分作為配糖用水、增濕用水及現(xiàn)場清洗地面用水等。

        (3)含堿水。含堿水由于來源較多,回收也有所不同。a.蒸發(fā)、濃縮設(shè)備、管線的吹掃水、堿系統(tǒng)停車時設(shè)備、管線積堿、片堿系統(tǒng)開停車時設(shè)備、管線的沖洗水進(jìn)入系統(tǒng)原有的稀釋單元,此單元由稀釋堿罐、堿泵、冷卻器、質(zhì)量在線檢測儀、供水自控閥、出堿調(diào)節(jié)閥共同組成,由DCS 遠(yuǎn)程控制,根據(jù)進(jìn)入單元的堿液濃度,進(jìn)行自動補(bǔ)水,溶解后的堿液通過堿泵首先自循環(huán)至濃度為30%,溫度為50 ℃左右,再由堿泵打至溶解堿罐供廠區(qū)內(nèi)部使用;b.堿系統(tǒng)開停車時設(shè)備、管線的沖洗水、片、粒堿除塵系統(tǒng)的清洗水、片、粒堿包裝現(xiàn)場的沖洗水直接進(jìn)入現(xiàn)場地溝,通過地溝進(jìn)入廢水池,在廢水池通過廢水泵循環(huán)后送至碳酸鈉工段作為生產(chǎn)碳酸鈉的原料堿水;c.粒堿系統(tǒng)開停車時設(shè)備、管線的沖洗水主要為粒堿設(shè)備:造粒塔的沖洗水,粒堿在生產(chǎn)過程中,造粒塔內(nèi)表面會聚集較厚的堿殼, 在清洗粒堿造粒塔時,將造粒塔出口管旋轉(zhuǎn)至粒堿沖洗水罐,將旋轉(zhuǎn)噴射器由造粒塔進(jìn)口放入,再由沖洗堿泵將沖洗水罐的沖洗水送至造粒塔再通過旋轉(zhuǎn)噴射器進(jìn)行造粒塔內(nèi)壁的沖洗,再通過板式換熱器冷卻,如此循環(huán),待造粒塔清洗完畢后,由沖洗水泵將沖洗水打至事先安排好的堿車后送入其他工段使用。

        (4)廢堿回收主要由化堿系統(tǒng)和稀釋系統(tǒng)完成?;瘔A系統(tǒng)主要由化堿池、沉降池、清液池、化堿泵、攪拌器組成,片堿開、停車時產(chǎn)生的廢堿通過片堿機(jī)傾槽進(jìn)入事先放好的溢流桶內(nèi),再由叉車送至化堿池,向溢流桶內(nèi)通入蒸汽,以蒸汽溶解廢堿,溶解之后進(jìn)入化堿池通過攪拌之后溢流入沉降池,最后進(jìn)入清液池通過堿泵裝車送至其他工段使用;片、粒堿開停車時的廢堿及不合格堿, 由叉車送至現(xiàn)場吊裝口,經(jīng)行車送至二樓溶解系統(tǒng)進(jìn)堿口,最后由操作人員加入稀釋系統(tǒng)進(jìn)行再稀釋。

        2 運(yùn)行存在問題

        天辰化工堿分廠的工藝廢水及廢堿回收系統(tǒng)主要回收堿系統(tǒng)在生產(chǎn)片、粒堿過程中產(chǎn)出的工藝水及廢堿,使得整套燒堿裝置能夠達(dá)到節(jié)能減排、循環(huán)利用的目的,運(yùn)行中存在如下問題。

        (1)廢堿不能及時消化。自2008 年9 月粒堿系統(tǒng)開車開始,堿系統(tǒng)配套的回收系統(tǒng)也開始投入運(yùn)行,由于粒堿生產(chǎn)裝置為當(dāng)時世界單套產(chǎn)能最大的燒堿裝置,其中粒堿系統(tǒng)造粒塔、粒堿全自動包裝機(jī)都是初次設(shè)計、使用,因此存在粒堿系統(tǒng)頻繁開、停車及系統(tǒng)切換, 在每次切換時就會有大量的廢堿、沖洗水產(chǎn)生。

        (2)蒸汽冷凝水不符合相關(guān)工段的工藝參數(shù)要求。蒸汽冷凝水通過DN100 的碳鋼管進(jìn)入公用工程原水池,由于冷凝水壓力、溫度過高,使得原水池內(nèi)水溫升高明顯,嚴(yán)重影響原水池后續(xù)流程的進(jìn)行,只能暫停蒸汽冷凝水進(jìn)入原水池,同蒸發(fā)冷凝水一起送去化鹽工序。

        (3)蒸發(fā)冷凝水二次排放。蒸發(fā)冷凝水在輸送去鹽水化鹽時,鹽水由于離子膜工段返回淡鹽水、反沖洗水及機(jī)封水回收,對于回收裝置的蒸發(fā)冷凝水需求量相對不高,所以富余的冷凝水直接通過鹽水地溝送去集中污水處理工段。

        (4)沖洗水回收困難?;厥昭b置中的片堿部分沖洗水統(tǒng)一通過地溝進(jìn)入廢水池,在廢水池內(nèi)自循環(huán)后通過檢測堿含量后通過廢水泵送至碳酸鈉工段;在片堿生產(chǎn)裝置運(yùn)行異常時,往往有大量的沖洗水產(chǎn)生,且出現(xiàn)沖洗水濃度不合格,廢水池已滿的情況,需要及時將廢堿水打出,造成堿含量不穩(wěn)定的情況,隨著此系統(tǒng)的運(yùn)行,在2012 年出現(xiàn)管線堵塞的情況,主要為碳酸鈉堵塞,無法輸送,直接通過地溝送至污水處理工段處理。

        (5)機(jī)封水進(jìn)入地溝。堿分廠堿泵機(jī)封水采用蒸發(fā)冷凝水供應(yīng),真空泵機(jī)封水由一次水供應(yīng),之后均進(jìn)入地溝直接進(jìn)入廢水池,加大了廢水池的處理壓力,在廢水池去碳酸鈉管線堵塞后,此部分水也直接通過地溝送至污水處理工段進(jìn)行處理。

        回收裝置在運(yùn)行期間,由于各個單元之間相互獨(dú)立,各單元工藝流程存在缺陷、對于相關(guān)工段的消化能力估計不足,使得回收裝置運(yùn)行效果不佳。

        3 回收系統(tǒng)的工藝改造思路分析

        (1)通過對蒸汽冷凝水進(jìn)行降溫、降壓處理使之達(dá)到原水池的溫度及壓力要求,進(jìn)入原水池作為補(bǔ)水。蒸汽冷凝水由來自天辰電廠的蒸汽通過換熱冷凝而成,全程沒有直接接觸物料,冷凝水的工藝指標(biāo)接近純水指標(biāo),但是由于冷凝水高溫高壓(140 ℃,0.8 MPa),對公用工程原水池在溫度和壓力上造成了影響,因此,根據(jù)原水池補(bǔ)水水質(zhì)要求,考慮到蒸汽冷凝水屬于高壓、過熱水,需要對蒸汽冷凝水進(jìn)行泄壓及降溫處理后再進(jìn)入原水池,即考慮新增閃蒸塔、緩沖罐、換熱器、動力泵;新疆冬季寒冷,廠房內(nèi)均供有暖氣,在冬季可增加冷凝水與暖氣機(jī)組換熱流程,使蒸汽冷凝水先同堿分廠自備采暖機(jī)組進(jìn)行換熱后再進(jìn)入閃蒸塔進(jìn)行后續(xù)處理,以充分利用余熱。

        (2)改變片堿開停車廢堿回收方式,取消溢流桶及化堿池, 同時增加粒堿包裝機(jī)沖洗水回收裝置,借助稀釋系統(tǒng),使開停車廢堿及沖洗水直接進(jìn)入稀釋單元,進(jìn)行封閉稀釋溶解;其次,改變粒堿造粒塔沖洗廢堿及廢堿水的去向, 使之進(jìn)入稀釋系統(tǒng), 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格廢堿進(jìn)入稀釋系統(tǒng)進(jìn)行稀釋;對于含堿廢水,根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研,增加粒堿包裝機(jī)、片堿包裝機(jī)沖洗水回收槽、緩沖池、攪拌器、動力泵,廢水池罐等,借助稀釋系統(tǒng),使開停車廢堿及沖洗水直接進(jìn)入稀釋單元, 進(jìn)行封閉稀釋溶解;取消化堿池,新增堿棧臺溶解堿罐通過堿泵去碳酸鈉的管線。 充分利用現(xiàn)有稀釋單元的先進(jìn)控制系統(tǒng)實現(xiàn)全封閉回收廢堿及含堿水,杜絕安全隱患。

        (3)改進(jìn)收集系統(tǒng),取消廢水池去碳酸鈉管線,變更碳酸鈉再生堿液輸送途徑,整合現(xiàn)場含堿水及化堿單元,提高自動控制程度,實行全封閉運(yùn)行。

        (4)根據(jù)蒸發(fā)冷凝水各項指標(biāo),考慮作為循環(huán)水池的補(bǔ)水。循環(huán)水工段的補(bǔ)水量較大,是化工廠的一次水用水大戶,以全年平均值計算,循環(huán)水工段補(bǔ)水量為296 m3/h。循環(huán)水池與蒸發(fā)冷凝水指標(biāo)對比見表2。

        表2 循環(huán)水池與蒸發(fā)冷凝水指標(biāo)對比

        從表2 分析得知,蒸發(fā)冷凝水中各項指標(biāo)除總鐵含量有微小的超標(biāo)外,其他各指標(biāo)均在范圍內(nèi),考慮到循環(huán)水工段補(bǔ)水量為蒸發(fā)冷凝水送水量四倍之多,這個超標(biāo)可以完全補(bǔ)償,故蒸發(fā)冷凝水作為循環(huán)水的補(bǔ)水是合格的,通過公用工程管廊在輸送至鹽水工段時取分支輸送至循環(huán)水池,鹽水工段加裝調(diào)節(jié)閥,根據(jù)實際用量調(diào)節(jié),剩余的蒸發(fā)冷凝水再進(jìn)入循環(huán)水池,循環(huán)水池的補(bǔ)水也由調(diào)節(jié)閥控制,可自動根據(jù)液位調(diào)節(jié)補(bǔ)水量。

        4 改造后的效果

        回收裝置改造后工藝流程框圖見圖2。

        (1)蒸汽冷凝水單元。對蒸汽冷凝水進(jìn)行處理后,改變蒸汽冷凝水的去向,不再變相的成為鹽水工段的廢水,實現(xiàn)了蒸汽冷凝水的回收,減輕了污水處理工段的壓力;同時,此部分水各項指標(biāo)都接近純水指標(biāo),實現(xiàn)了降低成本、循環(huán)利用的目的。

        (2)蒸發(fā)冷凝水單元。在堿分廠內(nèi)部,在利用蒸發(fā)冷凝水作為堿泵機(jī)封水后,對流進(jìn)地溝的機(jī)封水新建機(jī)封水回收小單元,確保機(jī)封水不會因長時間循環(huán)導(dǎo)致含堿量升高而腐蝕機(jī)封;在對外輸送上,根據(jù)蒸發(fā)冷凝水的工藝指標(biāo),尋求相關(guān)工段(循環(huán)水池)的有效利用。

        (3)廢堿及含堿水回收。利用現(xiàn)有回收裝置中集中控制度較高的稀釋系統(tǒng),以此進(jìn)行各個部分的廢堿、含堿廢水的回收,同時在各部分之間形成有效聯(lián)合,大大提高了回收率,針對相關(guān)工段的用堿情況,更是通過改變供應(yīng)再生堿液的方式,化被動為主動,提高了工作效率,降低了工作強(qiáng)度。

        圖2 回收裝置改造后工藝流程框圖

        (4)生產(chǎn)異常時,所有工藝水存在指標(biāo)不符情況下,根據(jù)實際設(shè)置事故管線,確保使用工藝水的安全,避免影響相關(guān)工藝流程的正常運(yùn)行。

        5 結(jié)語

        經(jīng)過一年多的跟蹤,該回收裝置運(yùn)行平穩(wěn)。通過項目的成功運(yùn)行,實現(xiàn)了工藝水的有效利用,杜絕了二次排放;有效減輕了污水處理工段的處理壓力;同時,由于回收裝置所輸送的工藝水基本為蒸發(fā)之后的冷凝水,具有雜質(zhì)少、綜合指標(biāo)良好等特點(diǎn),為相關(guān)用水工段使用提供了方便,減少了設(shè)備、管線的故障率,相應(yīng)的也就延長了設(shè)備、管線等的使用壽命;拓展了在化工生產(chǎn)中對于工藝水回收的思路,對于新疆天業(yè)集團(tuán)所屬120 萬t/a 聚氯乙烯配套100 萬t/a 離子膜燒堿聯(lián)合項目的過程循環(huán)起到了良好的示范作用。工藝水的有效利用,大大減少了一次水的使用量,為發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供了有力的保證。

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