航空發(fā)動機是飛機的“心臟”[1-2],是飛機的動力之源。發(fā)動機空中停車意味著飛機失去動力[3],是航空安全事故征候之一[4]。及時發(fā)現(xiàn)缺陷,消除影響飛機安全隱患尤為重要[5-7]。某配裝雙發(fā)的直升機在工作時其中1臺發(fā)動機發(fā)生空中停車故障,將發(fā)動機分解檢查后發(fā)現(xiàn)導流盤破裂。國內(nèi)對發(fā)動機盤類件的破裂早已開展了研究。聶衛(wèi)健[8]從試驗用專用工裝設計方面開展渦槳發(fā)動機高壓渦輪盤破裂試驗故障分析;秦仕勇[9]、郭峰[10]等從加工工藝方面開展輪盤破裂分析研究;王浩然[11]、蔡全卓[12]從材料強度方面開展了某航空發(fā)動機輪盤破裂分析。
本文對該發(fā)動機空中停車故障進行調(diào)查分析,確定首斷件,對故障機理進行分析和驗證,并從裝配工藝方面制定了改進措施。
該發(fā)動機是單轉(zhuǎn)子燃氣發(fā)生器、雙級動力渦輪、功率前輸出的渦軸發(fā)動機。燃氣發(fā)生器轉(zhuǎn)子由燃氣渦輪轉(zhuǎn)子組件和壓氣機轉(zhuǎn)子組成;燃氣渦輪轉(zhuǎn)子組件由限流環(huán)、鎖片、壓緊螺母、前篦齒封嚴環(huán)、導流盤、燃氣渦輪工作葉片、燃氣渦輪盤等零件組成,如圖1所示。
圖1 燃氣渦輪轉(zhuǎn)子組件
燃燒室機匣中心(約11點鐘位置)有1個約Φ6 mm的擊穿孔;3條穿透性裂紋,分別長約10、20、50 mm。排氣框架的正上方銘牌左側鉚釘脫落缺失;內(nèi)、外表面均有不同程度鼓包、凹坑現(xiàn)象。在3點鐘位置有1處“L”形擊穿,長約15 mm;在4點鐘位置內(nèi)部支板沿外緣上表面根部有另1處擊穿,長約13 mm。從排氣框架后部觀察,第2級工作葉片斷裂損傷一部分從根部斷裂,另一部分帶有參差不齊的葉身;動力渦輪第2級導向器葉片進、排氣邊均有擊傷缺口,最大處面積約15 mm×8 mm;動力渦輪第2級外環(huán)蜂窩嚴重刮摩,材料缺失,但蜂窩外環(huán)未見松動、脫落。
渦輪機匣和內(nèi)機匣各有1處被擊穿,呈向外擴散狀;與火焰筒相配處的內(nèi)機匣鳥嘴嚴重彎曲變形;火焰筒雙重環(huán)變形嚴重。3片嚴重擊傷的燃氣渦輪導向葉片卡在導葉內(nèi)支撐環(huán)與渦輪機匣之間,其余燃氣渦輪導向葉片均已脫出;導葉內(nèi)支撐環(huán)損傷嚴重且于3點鐘位置斷裂。
圖2 燃氣渦輪轉(zhuǎn)子
41片燃氣渦輪工作葉片均被嚴重擊傷,葉尖整體減短約1/3,如圖2所示;24片葉片后移,最大后移量約2.5 mm。導流盤和前篦齒封嚴環(huán)均脫落,壓緊螺母和止動鎖片完好、未松動,燃氣渦輪盤前幅板嚴重刮摩且明顯變色。導流盤破裂,屬于非包容的[13],如圖3所示。前篦齒封嚴環(huán)斷裂成條狀,如圖4所示。
圖3 導流盤
圖4 前篦齒封嚴環(huán)
1.3.1 斷口分析
“斷口”分析在斷裂失效分析中十分重要[14]。對前篦齒封嚴環(huán)、導流盤、靜子封嚴環(huán)、壓緊螺母、燃氣渦輪轉(zhuǎn)子等5種零(部)件進行外觀照相與檢查、解剖、金相檢查和斷口分析。
前篦齒封嚴環(huán)材料缺失嚴重,殘骸為不規(guī)則彎曲長條狀,呈藍黑色,可見嚴重的磨損變形;殘骸前端局部未見可見斷口形貌,斷口為過載斷裂;磨損部位啄相存在完全及部分回熔。分析認為失效性質(zhì)為磨損失效。
導流盤破裂為4塊,4處斷口均起始于磨損臺階處,斷口粗糙,微觀為韌窩特征,為過載斷裂;在磨損臺階處有目視可見裂紋、晶粒長大、晶內(nèi)酌憶相部分回熔,溫度超過1000℃,硬度分布也顯示磨損部位均超溫。分析認為失效性質(zhì)為磨損導致的過載斷裂。
靜子封嚴環(huán)的前端無涂層形貌,局部基體磨損變形,寬約3.8 mm;靜子封嚴環(huán)的后端存在涂層形貌,長約17.7 mm,涂層表面黏附約1.28 mm×6.8 mm的GH4169合金。
燃氣渦輪盤軸頸、壓緊螺母可見不同程度的磨損,均為磨損失效。
1.3.2 首斷件判定
針對可能的首斷件,對斷裂故障原因進行分析,結合磨痕和溫度分布,確定首斷件[15]。
(1)前篦齒封嚴環(huán)的篦齒部位磨損程度最嚴重,已缺失,部分材料黏接在靜子封嚴環(huán)上。燃氣渦輪盤軸頸與前篦齒封嚴環(huán)配合部位表面存在明顯磨損。
圖5 磨損的前篦齒封嚴環(huán)與導流盤
(2)前篦齒封嚴環(huán)與導流盤在配合面上近外圓處出現(xiàn)均勻的磨損臺階,且臺階磨痕相互吻合(如圖5所示),前篦齒封嚴環(huán)壓緊與螺母在配合面上近外圓處也出現(xiàn)均勻的磨損臺階,表明前篦齒封嚴環(huán)與導流盤和壓緊螺母均存在相對運動,且前篦齒封嚴環(huán)已脹大。
(3)從溫度場分布來看,前篦齒封嚴環(huán)溫度最高,整體超溫,最高溫度超過1020℃。
(4)導流盤過載斷裂起始于磨損臺階處,并非正常最大應力位置,說明導流盤的斷裂是由磨損引起的,排除導流盤為首斷件。
綜上所述,分析認為首斷件為前篦齒封嚴環(huán)。
1.3.3 冶金分析結論
(1)前篦齒封嚴環(huán)、導流盤、靜子封嚴環(huán)、壓緊螺母等零件材質(zhì)及冶金質(zhì)量正常;
(2)故障首斷件為前篦齒封嚴環(huán);
(3)前篦齒封嚴環(huán)失效性質(zhì)為磨損失效;
(4)導流盤為過載斷裂;
(5)故障件同批次前篦齒封嚴環(huán)、導流盤、靜子封嚴環(huán)材質(zhì)及冶金質(zhì)量符合相關技術條件要求;
(6)對碎屑狀殘骸進行能譜分析,未發(fā)現(xiàn)發(fā)動機之外的材料。
對故障發(fā)動機發(fā)參數(shù)據(jù)進行分析,結論如下:
(1)發(fā)動機在不同日期試車時的停車自轉(zhuǎn)時間滿足要求,未見異常。
(2)發(fā)動機在不同大氣溫度下起動時,發(fā)動機點火轉(zhuǎn)速及點火時間、Ng轉(zhuǎn)速從0至38%的時間及Np至75%的時間基本一致,未見異常。
(3)與配裝同一飛機的發(fā)動機相比,故障機在不同時間開車,在空中慢車狀態(tài)運轉(zhuǎn)時的參數(shù)變化趨勢相同,未見異常。
按照質(zhì)量程序要求進行設計復查和實物質(zhì)量復查,未發(fā)現(xiàn)異常。
組織召開部級發(fā)動機空中停車故障分析會,對問題進行定位:
(1)發(fā)動機空中停車的原因:導流盤破裂,引起發(fā)動機后部一系列零件二次損傷。
(2)導流盤破裂的原因:前篦齒封嚴環(huán)與導流盤之間發(fā)生異常劇烈磨損,使導流盤前端面出現(xiàn)裂紋,在高速旋轉(zhuǎn)下因強度不足而導致。
(3)前篦齒封嚴環(huán)與導流盤之間出現(xiàn)異常劇烈磨損的原因:前篦齒封嚴環(huán)和靜子封嚴環(huán)組件發(fā)生異常摩擦,前篦齒封嚴環(huán)和導流盤出現(xiàn)相對轉(zhuǎn)動。
進行壓緊螺母擰緊力矩異常試驗驗證。燃氣渦輪轉(zhuǎn)子組件壓緊螺母施加400~450 N·m后,對返廠的6臺發(fā)動機和在廠的3臺發(fā)動機的前篦齒封嚴環(huán)和導流盤的軸向壓縮量進行測算。檢查9臺發(fā)動機在3個狀態(tài)下的壓縮量,結果表明:
(1)9臺發(fā)動機燃氣渦輪轉(zhuǎn)子組件壓緊螺母的擰緊力矩均滿足設計要求。
(2)燃氣渦輪轉(zhuǎn)子組件重新裝配時,壓縮量有變小的趨勢。
(3)燃氣渦輪轉(zhuǎn)子組件更換壓緊螺母新件后,壓縮量明顯增大。其中1臺發(fā)動機重新裝配時,壓縮量由0.18~0.20 mm變?yōu)?.05~0.10 mm;更換新螺母后,壓縮量變?yōu)?.12~0.14 mm。
對燃氣渦輪轉(zhuǎn)子組件前篦齒封嚴環(huán)(見表1)、導流盤、渦輪盤和壓緊螺母組件接觸力及間隙進行有限元計算:在92%轉(zhuǎn)速(故障時刻轉(zhuǎn)速)時前篦齒封嚴環(huán)徑向出現(xiàn)0.05~0.07 mm的間隙;在裝配軸向壓縮量小于0.07 mm、92%轉(zhuǎn)速時出現(xiàn)軸向間隙,軸向預緊力消失。
表1 前篦齒封嚴環(huán)接觸力或間隙計算
根據(jù)前篦齒封嚴環(huán)斷裂部件和疲勞試驗,部件和整機模擬試驗,以及螺母擰緊力矩試驗和計算分析,認為發(fā)動機機故障機理為:
在發(fā)動機返廠檢修時,燃氣渦輪轉(zhuǎn)子組件分解并重新裝配組件上的壓緊螺母、前篦齒封嚴環(huán)和導流盤等零件后,前篦齒封嚴環(huán)與導流盤在規(guī)定的壓緊螺母擰緊力矩下軸向壓縮量偏小,在高轉(zhuǎn)速狀態(tài)下出現(xiàn)軸向間隙,前篦齒封嚴環(huán)松動;同時,前篦齒封嚴環(huán)與靜子封嚴環(huán)徑向間隙不均勻,切向摩擦力增大,造成前篦齒封嚴環(huán)和導流盤相對轉(zhuǎn)動,劇烈摩擦,局部溫度升高,導致導流盤破裂。故障具有早期特征。
為驗證故障機理,查找故障原因,驗證故障模式,開展小擰緊力矩轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)、前篦齒封嚴環(huán)碰摩、前篦齒封嚴環(huán)斷裂模式模擬、帶預制缺口的前篦齒封嚴環(huán)裂紋擴展和帶預制劃痕的前篦齒封嚴環(huán)低循環(huán)等5種部件試驗。試驗結論如下:
(1)前篦齒封嚴環(huán)斷裂后,前篦齒封嚴環(huán)相配的對象件靜子封嚴環(huán)出現(xiàn)了喇叭口形狀,與故障發(fā)動機分解時靜子封嚴環(huán)損傷件出現(xiàn)的喇叭口形狀類似;
(2)前篦齒封嚴環(huán)斷裂后形成條狀物與發(fā)動機故障后前篦齒封嚴環(huán)形貌類似;
(3)前篦齒封嚴環(huán)斷裂后,在前篦齒封嚴環(huán)與導流盤黏合面,以及靜子封嚴環(huán)涂層均存在磨損現(xiàn)象。
為驗證前篦齒封嚴環(huán)與導流盤在規(guī)定的壓緊螺母擰緊力矩下軸向壓縮量偏小、前篦齒封嚴環(huán)與靜子封嚴環(huán)徑向間隙不均勻?qū)收系挠绊?,進行了4次整機模擬試驗。其中,在第2次整機試驗中,換裝跳動0.5的靜子封嚴環(huán),進一步調(diào)整壓緊螺母擰緊力矩為160 N·m,前篦齒封嚴環(huán)和導流盤的壓縮量為0.03~0.04 mm,并在壓緊螺母、前篦齒封嚴環(huán)、導流盤上標記周向位置。發(fā)動機按上述試車譜累計試車5 h 12 min,試車后分解,用塞尺檢查壓緊螺母與前篦齒封嚴環(huán)間出現(xiàn)0.04 mm的間隙,前篦齒封嚴環(huán)與導流盤的壓縮量變?yōu)?.08~0.10 mm,靜子封嚴環(huán)表面發(fā)生嚴重偏摩。
整機試驗驗證了前篦齒封嚴環(huán)與導流盤壓縮量偏小時松動的情況,與理論計算結果相符。
通過部件模擬試驗,復現(xiàn)了前篦齒封嚴環(huán)斷裂后各零件的磨損、變形情況;通過整機模擬試驗復現(xiàn)了在規(guī)定的壓緊螺母擰緊力矩下軸向壓縮量偏小,在高轉(zhuǎn)速狀態(tài)下出現(xiàn)軸向間隙,前篦齒封嚴環(huán)松動。部件和整機模擬試驗驗證了故障機理。
針對返廠檢修發(fā)動機存在的質(zhì)量隱患,增加檢查要求,制定主要糾正措施如下:
(1)壓緊螺母的擰緊力矩維持為400~450 N·m,增加前篦齒封嚴環(huán)和導流盤軸向壓縮量控制要求:返廠檢修發(fā)動機為0.17~0.28 mm,新機為0.20~0.28 mm。
(2)對燃氣渦輪工作葉片、雙篦齒封嚴環(huán)、篦齒封嚴環(huán)、導流盤、軸承螺母、壓緊螺母、渦輪盤、前篦齒封嚴環(huán)增加熒光檢查要求。
(3)針對返廠檢修發(fā)動機,增加靜子封嚴環(huán)組件2層涂層和5道篦齒的直徑和跳動,以及燃氣渦輪轉(zhuǎn)子葉尖尺寸的測量要求。
(4)分解前用標記筆對前篦齒封嚴環(huán)、導流盤、渦輪盤做標記,檢查通氣槽是否對正。
針對前篦齒封嚴環(huán)在制造過程中存在的質(zhì)量隱患,制定糾正措施如下:
(1)完善前篦齒封嚴環(huán)超聲檢查要求。
(2)完善前篦齒封嚴環(huán)倒圓倒角加工檢查要求:制作標準樣件,細化、優(yōu)化工藝方法。
針對發(fā)動機空中停車故障,通過分解檢查、冶金分析、質(zhì)量復查、發(fā)參數(shù)據(jù)分析、試驗驗證等排故工作,得到以下結論:
(1)發(fā)動機空中停車的原因是導流盤破裂引起發(fā)動機后部一系列零件二次損傷所致。
(2)故障的原因是:返廠檢修重新裝配時,前篦齒封嚴環(huán)與導流盤在規(guī)定的壓緊螺母擰緊力矩下軸向壓縮量偏小,在高轉(zhuǎn)速狀態(tài)出現(xiàn)軸向間隙,前篦齒封嚴環(huán)松動;前篦齒封嚴環(huán)與靜子封嚴環(huán)徑向間隙不均勻,切向摩擦力增大,造成前篦齒封嚴環(huán)與導流盤相對轉(zhuǎn)動而劇烈摩擦,局部溫度升高,導致導流盤破裂。故障具有早期特征。