王龍
摘 要:在我廠大檢修中,芳烴裝置加熱爐鼓風機16-K-03實現(xiàn)了由工頻改變頻的成功改造,改變了以往能耗大、經(jīng)濟效益差、易造成設備損壞等諸多問題。西門子SINAMIC GH180系列變頻器堪稱完美無諧波變頻器,其具有較低的運行成本、精確地過程控制、低維護成本、高生產(chǎn)效率、高可靠性、直觀的人機交流界面等多方面優(yōu)勢。本文從變頻器的結(jié)構(gòu)及工作原理、調(diào)試及運行維護、變頻改造的意義等方面為大家呈現(xiàn)16-K-03工頻改變頻的成功案例,為今后同類變頻器改造提供了借鑒范例。
關鍵詞:變頻器 調(diào)試 運行 節(jié)能
一、西門子GH180型高壓變頻器組成結(jié)構(gòu)及工作原理
高壓變頻器旁路柜和變頻器柜組成,變頻器柜由輸入部分、變壓器部分、單元部分、輸出部分、控制部分組成。
變壓器的原邊繞組采用星形接法,而副邊有多個繞組,采用延邊三角形接法,輸出電壓為750V,視所需配置的功率單元數(shù)量,形成18-48脈沖的電源質(zhì)量。變頻器由15個功率單元組成,每個功率單元電壓為750V,相同5個單元串聯(lián),輸出相同的基波電壓,相同載波之間的電角相等,互相疊加,增加了輸出電壓的開關頻率和電平。輸出電壓=5×750×=6495V達到電網(wǎng)電壓的水平。
二、變頻器調(diào)試過程及問題的解決處理
2.1調(diào)試過程。首先在變頻器出線電纜不接的情況下空載調(diào)試。
①送變頻器380V控制電源,送旁路柜220V控制電源。②檢查變頻器邏輯控制板各指示燈指示正常并根據(jù)現(xiàn)場電機設置變頻器參數(shù)。③手動起停冷卻風扇,判斷風扇轉(zhuǎn)向正確。④試驗旁路柜刀閘位置及變頻器故障對配電柜的聯(lián)鎖。⑤將配電柜斷路器送至運行位置,現(xiàn)場操作柱起動,配電柜合閘。⑥將開關打至就地位置,通過操作面板起動變頻器,變頻器運行,并且通過面板可以正常調(diào)節(jié)頻率,點擊停止,變頻器停運。⑦將開關打至遠方位置,此時儀表DCS變頻器就緒指示燈已點亮,經(jīng)實驗遠程起動、停止、頻率給定均能正常實現(xiàn)。
隨后將變頻器出線電纜正常連接,脫開電機聯(lián)軸器,進行帶載調(diào)試。應工藝要求,變頻器設定了最低轉(zhuǎn)速,起動變頻器后電機以10%低轉(zhuǎn)速開始運行,通過面板和DCS分別調(diào)速,電機轉(zhuǎn)速均能正確響應,面板的輸出電壓、電流及中控室電流也都顯示正常。
2.2接線調(diào)試遇到的問題及解決方法。
2.2.1停機狀態(tài)拍下急停按鈕配電柜合閘。調(diào)試過程中,在模擬變頻器故障閉鎖配電柜環(huán)節(jié),方案為拍下急停按鈕,現(xiàn)場操作柱合閘無效,而在實際操作中,在拍下急停按鈕瞬間,配電柜合閘。
故障原因分析:原因有二,1、查閱圖紙后發(fā)現(xiàn)圖紙中未給出任何變頻器故障閉鎖配電柜合閘的連鎖。配電柜的連鎖接點共有3組,分別是變頻方式合閘指令、工頻遠程合閘條件、變頻系統(tǒng)斷路器分閘指令,配電柜內(nèi)分別接入綜保的開入量X110:10、X110:11、X110:8,另一端分別接入旁路柜21/25、27/25、37/41端子,除此之外再無其他連鎖。在咨詢廠家后得到答復,變頻器并不給配電柜發(fā)出合閘指令,所謂變頻方式合閘指令實際應為變頻方式合閘條件,應于工頻合閘條件并聯(lián)后直接接入合閘回路;2、變頻器實際X2:43/X2:44為一對開點,X2:45/X2:46為一對閉點,其允許合閘命令由X2:45/X2:46發(fā)出,分閘命令由X2:43/X2:44發(fā)出,而圖紙所示正好相反,因此在拍下急停按鈕后X2:43/X2:44實際由分到合,進入到綜保開入量以后綜保發(fā)出合閘指令,導致配電柜直接合閘。
解決方法:修改圖紙,并對接線進行調(diào)整,聯(lián)鎖功能得以正常實現(xiàn)。
2.2.2配電柜合閘瞬間速斷跳閘。在上電調(diào)試環(huán)節(jié),現(xiàn)場操作柱起動,配電柜合閘瞬間跳閘,綜保報速斷跳閘,動作值為5.94倍In。
故障原因分析:變頻器額定電流為47A,16-K-03額定電流為36.9A,實際二者并不完美匹配,經(jīng)詢問廠家,隔離變壓器勵磁涌流較大,一般為額定電流的8-10倍,即376-470A,而16-K-03綜保速斷整定值為5.16,387A,無法躲過合閘時的沖擊電流,因此會速斷跳閘。
解決方法:為躲過沖擊電流,我們將速斷保護定值適當放大,同時為防止頻繁沖擊對變壓器造成損害,我們將合閘間隔控制在0.5小時左右。經(jīng)探討和實驗,動作值在5.4-6.6倍之間,為最大限度提高躲過變壓器沖擊電流的成功率,同時又不失對工頻運行狀態(tài)下的電機的保護,我們將定值改為6.41,為變壓器額定電流的10.2倍,是電機額定電流的13倍,另外建議生產(chǎn)在沒有檢修作業(yè)需短時停機時只需遠程停止變頻器運行,不必在現(xiàn)場操作柱操作分閘斷路器。
三、定期維護及檢查
3.1連接線的檢查。變頻器投用一年后,之后每6個月需對所有內(nèi)部接線進行檢查,包括一次電源進線及饋線、接地線、功率單元固定螺栓、二次接線等,查看螺栓是否發(fā)生松動,電纜是否發(fā)生發(fā)熱、變色、破損等現(xiàn)象。高壓變頻器長時間停機后恢復運行,應使用2500V兆歐表測量其絕緣電阻,測試絕緣合格后,才能啟動高壓變頻器,因變頻器出線一側(cè)禁止搖測絕緣,測量電機絕緣時需將出線電纜與變頻器脫開,單獨搖測電機絕緣。
3.2灰塵的清除。機柜內(nèi)部的灰塵必須定期清理(至少一年1次)。允許輕微、干燥、絕緣的污染物,但由灰塵和高濕度導致的污染物必須被清理,尤其是陶瓷半導體器件和絕緣支座的表面必須保持清潔和干燥。清理時使用干抹布或刷子,衛(wèi)生死角可使用真空吸塵器進行清理。
四、變頻改造的意義
在變頻改造之前,16-K-03加熱爐鼓風機的流量控制是通過電磁閥控制出口的開度來實現(xiàn)的,這種方法能耗較大,經(jīng)濟效益差,易造成設備損壞,而且在實際運行中,系統(tǒng)需求的風量會隨工況的變化而變化,造成大部分功率消耗在擋板的節(jié)流過程中,從而造成能源的極大浪費。通過變頻改造,實現(xiàn)了電機無極調(diào)速,調(diào)速范圍寬,調(diào)節(jié)精度高,效率高,并實現(xiàn)了電動機的軟啟動,減小了起動沖擊及設備磨損。下面我們通過簡單計算來了解其節(jié)能效益。
三相異步電動機的功率計算公式:
假設一年中不間斷運行,時間
工頻運行時電壓、電流以及功率因數(shù)分別為。
則根據(jù)公式:
年用電量為:
變頻運行時電壓、電流以及功率因數(shù)分別為
則根據(jù)公式:
年用電量為:
年節(jié)省電量:
按照每度電電費0.65元計算,每年節(jié)省費用:
972360×0.65=632034元
經(jīng)過粗略計算,16-K-03變頻改造項目的節(jié)能效益還是非??捎^的。
結(jié) 語
通過西門子GH180型高壓變頻器在加熱爐鼓風機16-K-03上的應用,可見其一,它能切實節(jié)約電能損耗,降低了生產(chǎn)成本;其二,它增大了系統(tǒng)調(diào)速范圍,提高了調(diào)速的精度,使生產(chǎn)操作更加靈活;其三,實現(xiàn)了電機軟啟動,減小對設備及電網(wǎng)的沖擊,延長了設備的使用壽。
參考文獻
[1] SINAMICS完美無諧波變頻器GH180用戶使用手冊
[2] 許振茂.變頻調(diào)速裝置及其調(diào)試運行與維修.北京兵器工業(yè)出版社1994